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連云港堿廠φ3200×20000重灰煅燒爐的更新改造

2015-09-15 04:32:14孟慶華
純堿工業(yè) 2015年6期
關(guān)鍵詞:爐體試車蒸汽

孟慶華

(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)

連云港堿廠兩臺φ3200×20000重灰蒸汽煅燒爐于1986年建廠安裝投用,經(jīng)過近30年的使用以及反復(fù)修理,存在以下問題:①爐體前段腐蝕嚴(yán)重,部分已經(jīng)透穿,爐體強度降低,加上重載旋轉(zhuǎn),隨時可能出現(xiàn)爐體斷裂情況,爐內(nèi)大量高溫物料和蒸汽會對現(xiàn)場人員造成嚴(yán)重的傷害,存在非常大的安全隱患;②汽室和汽軸部分因頻繁漏汽經(jīng)過了多次修理后,該部位可焊接性能較差;③由于爐體腐蝕,導(dǎo)致了加熱管管架脫落嚴(yán)重,加熱管頻繁折斷、漏汽,對重灰生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的影響;④重灰爐爐體腐蝕脫落的鐵銹,造成了重灰產(chǎn)品中存在大量的異物,對產(chǎn)品質(zhì)量造成了很大的影響。為徹底改變重灰生產(chǎn)狀況,于2015年3月對兩臺重灰爐進(jìn)行更新改造,此次施工是在施工條件受限、成本最低的情況下高質(zhì)量高效率的完成了整體施工。本文主要對重灰爐的更新改造前后部分內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)對比。

1 主要參數(shù)的對比

我廠重灰爐改造前后主要性能技術(shù)參數(shù)如表1。

表1 重灰爐改造前后的主要技術(shù)性能參數(shù)

(續(xù)表)

在重灰爐更新改造的過程中,結(jié)合原來生產(chǎn)中的不足和缺點進(jìn)行了改造,換熱面積加大,同時提高爐體的轉(zhuǎn)速,從而提高產(chǎn)量。

2 主要部件的結(jié)構(gòu)改造

此次重灰爐更新過程中,設(shè)備本體進(jìn)行了大量的改造,主要是將近幾年內(nèi)國內(nèi)煅燒爐制造中比較先進(jìn)的技術(shù)運用到重灰裝置中。同時為最大限度的節(jié)約成本,降低費用,原重灰爐的前后滾圈和大齒圈全部利舊,托輪和基礎(chǔ)維持原狀,主要進(jìn)行爐體部分的更新。

2.1 重灰爐筒體結(jié)構(gòu)的改變

重灰爐筒體原直徑φ3200,但是換熱面積僅為1 650m2,現(xiàn)在煅燒爐的制作技術(shù)已經(jīng)大大提高,直徑φ3000的煅燒爐換熱面積即可達(dá)到2 000m2,直徑變小后,可以減少爐體制作的費用,同時可以減少驅(qū)動負(fù)荷,有利于降低能耗。

因為利用原重灰爐的前后滾圈和大齒圈,直徑變化后,滾圈底座和大齒圈的固定支座也相應(yīng)發(fā)生了變化,以滿足使用要求。

爐頭返堿和密封部位結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化,原來爐體前端有四個返堿口,此次制作將返堿口呈環(huán)狀排布,無間歇的返堿,保證了返堿的均勻,有利于混合堿的充分混合。密封段采用了筒體外包式結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)的爐嘴取消,直接制作為混合堿區(qū)域,內(nèi)桶體外側(cè)焊接螺旋道,用于密封,比傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)密封有所改進(jìn)。

2.2 加熱系統(tǒng)的改造

重灰爐的加熱系統(tǒng)是它的核心,決定了重灰爐的產(chǎn)能,加熱系統(tǒng)的改造是此次重灰爐改造的最重要的部分,主要集中在兩個方面:一是進(jìn)汽出水方式的改變;二是將傳統(tǒng)箱式結(jié)構(gòu)汽室改為環(huán)型汽室。

原有重灰爐采用傳統(tǒng)箱式結(jié)構(gòu)的汽室,一端與旋轉(zhuǎn)接頭中心筒相連,汽軸和中心筒采用套筒方式,使得進(jìn)汽和出水隔離,進(jìn)汽走汽軸中心內(nèi)筒,通過汽室分配到各加熱管,冷凝水靠重力和爐體自身的傾斜度作用回流到汽室,再由三根導(dǎo)水管經(jīng)汽軸外套筒通過旋轉(zhuǎn)接頭出水波紋管至貯水槽。這個工序中汽室的制作非常復(fù)雜,加熱管穿管安裝時工作量也非常繁重,一旦加熱管出現(xiàn)了泄漏,修理也很困難。另外,這種加熱方式同時將蒸汽輸送至三排加熱管中,由于加熱管頭部為密封接頭,蒸汽在其內(nèi)部流通不暢,導(dǎo)致加熱管頭部的熱量換熱效果差。改造后,蒸汽直接由汽軸的中心筒進(jìn)入第一排直徑為φ76的加熱管,到頭部后,通過頭部聯(lián)接的彎頭,蒸汽及冷凝水進(jìn)入第二排φ89和第三排φ114的加熱管內(nèi),然后回流至環(huán)形汽室的回水管,冷凝水通過冷凝水排出管排出爐體。這種結(jié)構(gòu)改變了原來的蒸汽在加熱管內(nèi)的流向,提高了蒸汽和冷凝水的流動性,從而提高了換熱效果。

在此次重灰爐改造中采用環(huán)型汽室,這種汽室結(jié)構(gòu)比較簡單,加工成本低,而且熱能利用率高,所以,在國內(nèi)近幾年制造的煅燒爐中廣泛應(yīng)用。與傳統(tǒng)的箱型汽室相比,環(huán)型汽室將整個加熱系統(tǒng)形成了一個完整的汽水回路,有利于蒸汽和冷凝水的流動。

2.3 進(jìn)料部分的改造

圖1 改造后加熱系統(tǒng)工作示意圖

原重灰爐爐頭進(jìn)料方式采用拋料機將一水堿拋入爐內(nèi)的混合段,在生產(chǎn)過程中,拋料機的拋程不夠遠(yuǎn),一水堿和返堿混合不均勻,另外拋料機葉片處很容易產(chǎn)生一水堿的堿疤,清理頻繁,嚴(yán)重影響了重灰的連續(xù)生產(chǎn)。

目前國內(nèi)的重灰爐基本使用絞龍用于一水堿的輸送,結(jié)構(gòu)簡單,密封性好,不結(jié)疤,而且能夠?qū)⒁凰畨A輸送至合適的位置。我廠此次改造也是采用了絞龍輸送方式。

2.4 出氣箱部分的改造

重灰爐爐氣的出氣箱是日常清理工作中最為繁重的部分,結(jié)疤異常嚴(yán)重。我廠原有的出氣箱是通過方管連接在分離器的進(jìn)口處,彎頭處增加了噴淋,雖然采取了一些措施,依然不能解決出氣箱結(jié)疤的問題,最嚴(yán)重時,出氣箱內(nèi)部幾乎被完全結(jié)死,破壞了重灰爐操作系統(tǒng)的整體平衡。這次改造中,對出氣箱進(jìn)行了以下改造:①將出氣箱的方管改為圓管,減少死角的存在;②縮短出氣箱的距離,減少結(jié)疤可能存在的因素;③將出氣箱原接頭從旋風(fēng)分離器的入口下降至分離器底部的集水槽,在集水槽內(nèi)采用水淋的方式來吸收爐氣中的堿塵;④在集水槽上安裝溢流管,防止集水槽內(nèi)的液體通過爐氣管線進(jìn)入重灰爐;⑤降低集水槽的高度,將其安裝在二樓地面上,盡可能縮短出氣管線的長度。見圖2。

2.5 出料方式的改造

原重灰爐爐尾有四個返堿管口,其中一根在爐尾有人字形通道,人字形通道交叉處安裝一個翻板閥,重灰生產(chǎn)中,通過翻板閥的調(diào)節(jié)來調(diào)控重灰的分流,翻板閥的一側(cè)是通過返堿道輸送至爐頭作為返堿使用,另一側(cè)的重灰就是成品堿,然后經(jīng)過爐尾的提灰斗輸送至爐尾的出料螺旋,最后通過出料箱落入出料絞龍,送下一道工序進(jìn)行涼堿。提灰斗之間設(shè)有擋灰圈,利用擋灰圈來控制爐內(nèi)的存灰量。

圖2 爐氣出氣管的改造

改造后的重灰爐爐尾設(shè)有提灰斗,仍有四個返堿口,但不同的是每個返堿口處均有一個調(diào)節(jié)閥,通過它的調(diào)節(jié)可以控制重灰的返堿和成品堿的比例。由于四個返堿口都能進(jìn)行返堿,在開車初期,對于調(diào)節(jié)閥的控制需要不斷的摸索,確定適合的返堿量,返堿量過大只會造成爐頭混合堿量的增大,主機電流升高,不利于生產(chǎn)的經(jīng)濟性。改造后的重灰爐擋灰圈位于重灰爐桶體的最后端,而且位于調(diào)節(jié)閥的后側(cè),它的作用同樣也是控制爐內(nèi)的存灰量。開車初期進(jìn)行了擋灰圈高度的調(diào)整。

3 重灰爐整套設(shè)備的安裝

3.1 安裝的難點和重點

由于此次重灰爐更新改造是在原有爐體的基礎(chǔ)上,利用舊的滾圈和齒圈,同時在不破壞廠房主體結(jié)構(gòu)以及另一臺重灰爐正常生產(chǎn)的條件下進(jìn)行的;另外,廠房內(nèi)僅有一臺10T的行車,單個滾圈重量在15t,所以在設(shè)備安裝中最大難點就是如何利用現(xiàn)有的條件來完成舊爐體的拆除以及新爐體安裝的安全吊裝。由于部分備件利舊,如何保證安裝后的設(shè)備能夠在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)運行,特別是旋轉(zhuǎn)接頭中心筒、汽室、爐體等找正工作是重點內(nèi)容。

3.2 安裝過程中安全及質(zhì)量控制

對于安裝中的難點問題就是如何完成所有部件的吊裝,為了解決這個問題,經(jīng)過多次的驗算和論證,結(jié)合實地考察,最后決定采用在爐頭二樓西墻開洞,所有的部件從二樓水平運入,避免拆除廠房樓頂。廠房外部可以利用吊車完成施工。為解決廠房內(nèi)部僅有一臺10T行車來吊裝的難題,在爐體的設(shè)計上進(jìn)行了改動,將20m的爐體主體部分共分成三段,加上環(huán)型汽室外罩以及頭部密封段的外罩,一共分成了五段,每段的重量控制在行車允許的吊裝范圍內(nèi);爐體部分采用內(nèi)法蘭聯(lián)接、止口定位,后找正焊接。單個滾圈重量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了行車吊裝的允許重量,為了解決這個問題,采用現(xiàn)場制作支架,將滾圈支撐托起,行車僅僅起到輔助吊裝的作用,爐頭設(shè)置兩個10T手拉葫蘆和一個5T手拉葫蘆作為吊裝和牽引,將滾圈在支架上滑動,不存在吊起的過程,脫離爐體后即使用手拉葫蘆進(jìn)行放平,通過地面滑動托運至廠房外部,整個工作雖然耗費人力較多,但是比較安全。滾圈的安裝同樣采用類似的方法完成。

對于質(zhì)量控制方面,由于使用的舊滾圈和舊齒圈,所以在拆除后,將滾圈的內(nèi)外表面進(jìn)行車削找平,厚度控制合適范圍內(nèi),保證原有滾圈表面硬度層不被破壞。配套使用的四個托輪也進(jìn)行了相應(yīng)的表面處理,為保證1.7%爐體傾斜度,托輪底部增加了不同厚度墊板。齒圈由于使用年限過久,原有的工作面磨損嚴(yán)重,為保證開車后的平穩(wěn),將齒圈調(diào)邊使用。汽軸安裝時嚴(yán)格控制跳動量。經(jīng)過采取以上措施后,投入運行后的重灰爐整體狀況非常良好。

4 改造后的開車過程與運行效果

在重灰爐整套設(shè)備安裝完成后,按照制定的《重灰爐物料置換及開車方案》嚴(yán)格落實試車、清掃、帶料試車和滿負(fù)荷運行考核等程序完成了重灰爐的順利開車。

4.1 空試

4月18日,在確定設(shè)備安全交出的條件下,進(jìn)行了快轉(zhuǎn)空試,電機運行電流在147~150A之間,各部位比較穩(wěn)定,爐尾旋轉(zhuǎn)接頭中心筒跳動量在規(guī)定范圍內(nèi);爐頭外罩有局部剮蹭;頭部北側(cè)托輪與滾圈接觸不好;大齒圈與小齒輪嚙合接觸面較少。針對以上問題,及時進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后再次進(jìn)行空試,效果良好。

4.2 物料置換與清掃

由于爐體內(nèi)壁、返堿道和加熱管均為碳鋼制作,表面鐵銹較多,必須進(jìn)行清掃,否則污染成品堿。我廠采用混合堿物料清掃,返堿閥調(diào)整到全返堿狀態(tài),重灰爐進(jìn)行快轉(zhuǎn),運行12小時后外排清掃的物料,后再次進(jìn)行物料置換處理,直至出料中含鐵量控制在0.0018%以下,正式帶料試車。

4.3 帶料試車

在帶料試車過程中,主要是調(diào)節(jié)返堿閥的開度與爐內(nèi)存灰量。存灰量的大小主要取決于擋灰圈的高度,如果存灰量太多,重灰爐運行驅(qū)動負(fù)荷將大大提升,不僅浪費了電耗,而且重灰爐帶負(fù)荷停爐后很難開啟。在第一次帶料試車時,就出現(xiàn)了這種問題,重灰爐主機電流持續(xù)升高,停車后很難開啟,后利用慢盤將物料卸除后才能開啟。更新后的煅燒爐原設(shè)計擋灰圈的內(nèi)徑為φ1400,根據(jù)正常工作時爐內(nèi)存灰量的高低來確定擋灰圈的高度,后調(diào)整為內(nèi)徑φ1780。經(jīng)過調(diào)整,帶料試車順利成功。

4.4 滿負(fù)荷運行(72h考核)

在帶料試車及返堿閥調(diào)整后,進(jìn)行滿負(fù)荷72h考核,主要數(shù)據(jù)記錄如下(僅摘錄部分),為方便對比,將前期沒有滿負(fù)荷的運行情況一并統(tǒng)計,(其中進(jìn)料量主要是進(jìn)料絞龍電機的頻率,50Hz為最大進(jìn)堿量,進(jìn)水量為水合機一水堿用水量)。

表2 重灰煅燒爐檢修后滿負(fù)荷72h運行數(shù)據(jù)

(續(xù)表)

4.5 運行效果

通過實際運行可以看出,此次重灰爐改造非常成功,在爐體直徑減少的情況下,產(chǎn)能及消耗均有改善。在改造前,蒸汽壓力如果低于1.0MPa,出堿溫度很難控制在160℃以上;改造后,即使進(jìn)汽壓力低于0.9MPa,出堿溫度也能保持在160℃以上,改造后的重灰爐換熱效果好于前者,節(jié)約了蒸汽消耗。另外,此次重灰爐更新改造,雖然采用舊滾圈和舊齒圈,但是經(jīng)過滾圈的表面修整和齒圈的調(diào)邊使用,滿負(fù)荷時各部件運行非常平穩(wěn),各項指標(biāo)控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。綜上所述,此次重灰爐的更新改造實現(xiàn)了節(jié)約、高效、安全、提升的各項目標(biāo),為國內(nèi)煅燒爐類似的檢修積累了經(jīng)驗。

[1] 潘鴻恩,孫錫吾.純堿生產(chǎn)設(shè)備檢修與防腐[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1991

[2] 成大先.機械設(shè)計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010

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