楊國仁
(廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東 廣州 510760)
純堿生產(chǎn)過程中用于取出液固液分離的設(shè)備大多數(shù)采用真空式過濾機(jī)。廣東南方堿業(yè)股份有限公司采用的是真空水平帶式過濾機(jī),它是利用過濾機(jī)皮帶承載、輸送并通過真空濾餅中的水分作用對懸浮液進(jìn)行固液分離的新型設(shè)備,其主要參數(shù):
碳化工序碳酸氫鈉懸浮液經(jīng)出堿槽的管道進(jìn)入帶濾機(jī)布料箱,再從布料箱逆流槽和順流槽溢流到帶濾機(jī)濾布表面。濾干母液后進(jìn)入洗滌區(qū),經(jīng)三道洗滌水洗滌后,進(jìn)入干燥區(qū)。在帶濾機(jī)皮帶向前運行過程中靠來自壓縮工序真空機(jī)產(chǎn)生的真空抽濾濾餅中的水分,使其達(dá)到工藝指標(biāo)要求。在帶濾機(jī)的末端卸料區(qū),濾餅被破碎并剝離濾布,落入去煅燒的重堿皮帶。
洗滌區(qū)三道洗水分別來自帶濾機(jī)分離回收的洗滌水、再生洗滌濾布回收的洗滌水和脫鹽水。三道洗滌水均可進(jìn)行調(diào)節(jié)使重堿鹽分得到有效控制。
真空帶濾機(jī)設(shè)兩個氣體分離罐。第一個分離罐為母液分離罐,吸堿區(qū)的母液和第一道洗水在其中分離。分離后的母液去母液桶。第二個分離器為洗水分離罐,第二道、第三道及干燥區(qū)的洗水經(jīng)分離后由母液泵加壓返回真空帶濾機(jī)第一道洗水槽,使洗滌水二次利用。
由于洗水是重復(fù)利用,相對轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)洗水當(dāng)量減少,由原來的0.90m3/t堿,下降到0.54~0.59 m3/t堿,蒸吸工序母液減少35~40m3/h,低壓蒸汽消耗減少6~8t/h。
設(shè)計從前、后部進(jìn)行布料,后部布料由于帶濾機(jī)真空度低,堿液懸濁液處于自由沉降狀態(tài),在重力作用下大顆粒結(jié)晶首先布料,提前形成濾餅架構(gòu),生產(chǎn)中物料60%~80%從后部布料。前部布料的堿液再在上面形成新的濾餅層,這樣保證濾布的透氣,容易降低重堿的水分。而轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)的布料是先吸附細(xì)堿,再吸附大結(jié)晶重堿,這種濾餅容易使濾布堵塞,不利于降水分。
一臺帶濾機(jī)的過濾面積達(dá)到108m2,相當(dāng)于五臺20m3轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)的過濾面積,大大延長了重堿的吸干時間,更有利于降低水分;同時設(shè)計的電動壓輥裝置,其線速度與主機(jī)自動同步,操作方便,下壓力度通過壓縮空氣的壓力來調(diào)節(jié),操作靈活,可以根據(jù)不同的堿質(zhì)、不同的濾餅厚度來控制。帶濾機(jī)的重堿水分比轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)下降了2%~4%。
帶濾機(jī)設(shè)計有濾布的自動張緊裝置,由于濾布為聚丙烯纖維,隨著運行時間的增加,濾布會自動拉長,張緊裝置利用壓縮空氣的壓力將氣囊自動上升,濾布張緊輥產(chǎn)生徑向推力,實現(xiàn)濾布的張緊,保證了設(shè)備的連續(xù)運行。
該裝置是RPA公司的專利產(chǎn)品,作用是濾布運行到弓形張緊輥時,濾布產(chǎn)生橫向分力,將濾布展開,消除濾布折皺,保證濾布高效連續(xù)工作。
利用4F刮刀卸料,避免空氣卸料時產(chǎn)生的氨氣,既污染環(huán)境,又增加消耗氣氨,濾布再通過洗水正反兩面沖洗,達(dá)到濾布再生的目的,保證裝置連續(xù)穩(wěn)定運行。
帶式濾過機(jī)在運行中體現(xiàn)了其優(yōu)越性,但在近兩年的生產(chǎn)運行過程中,先后也發(fā)現(xiàn)了以下幾個不足。
洗滌區(qū)是有三道洗水槽組成,原有第一道洗水槽距離布料箱2m,第二道洗水槽距第一道洗水槽1 m,第三道洗水槽距第二道洗水槽1m。待第三道洗水槽洗水結(jié)束后,重堿才進(jìn)入真空吸干區(qū),造成吸干區(qū)面積不足。
帶濾機(jī)皮帶上面緊貼著濾布,下面通過耐磨帶與支持架連接來承載重量。皮帶無論向左或向右跑偏,不僅會影響皮帶的正常運行,還會造成載著濾布、耐磨帶跑偏,造成皮帶、濾布、耐磨帶磨損、撕裂,甚至嚴(yán)重影響設(shè)備的正常生產(chǎn)運行。
濾布兜水的根本原因是帶濾機(jī)的潤滑水及濾布、皮帶的洗滌液在濾布上積聚,造成濾布局部下垂,在經(jīng)過濾布托輥或壓輥時,形成褶皺,長時間運行,褶皺部分就會爆裂,造成濾布功能失效,縮短濾布的使用壽命。
碳酸氫鈉懸浮液是通過布料箱溢流槽溢流到濾布表面上,在帶濾機(jī)皮帶向前運行的過程中靠真空機(jī)產(chǎn)生的真空抽濾濾餅中的水分,使之達(dá)到工藝指標(biāo)要求。濾布的跑偏,極易導(dǎo)致濾布撕裂、濾布褶皺,不僅影響濾布的使用壽命還直接影響著濾餅水分的吸收效果。
在帶濾機(jī)運行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)耐磨帶跑偏、打滑、拉斷情況,平均每半月一次,嚴(yán)重影響到設(shè)備的連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn),給設(shè)備平穩(wěn)生產(chǎn)帶來了諸多問題。
帶濾機(jī)的堿餅經(jīng)過卸料裝置破碎后,進(jìn)入下料斗落到三樓的輸送帶上,在下落的過程中,由于氣流的反沖,造成細(xì)小顆粒的堿塵從下料斗的兩側(cè)源源不斷沖出,造成周圍塵堿較多,污染環(huán)境,腐蝕設(shè)備。
我司帶式過濾機(jī)自2012年12月投用以來,帶濾機(jī)下料斗下方的0#傳送皮帶在送堿至原有1#皮帶過程中會出現(xiàn)嚴(yán)重跑偏現(xiàn)象,經(jīng)常需要人工調(diào)整,如此反復(fù),皮帶容易造成磨損,時間久了會導(dǎo)致0#皮帶撕裂,從而使帶濾機(jī)無法正常工作,影響生產(chǎn)平穩(wěn)。
根據(jù)存在的問題進(jìn)行專門優(yōu)化技術(shù)研究及應(yīng)用,具體的研究方向及措施如下。
1)延長重堿的吸干面積。將原三段洗水槽的位置移向下料端,一方面減少一、二、三段洗水槽的間距,另一方面增大重堿的吸干區(qū)的面積,延長吸干時間從而降低重堿的水分。
2)減少三段洗水量,目的是縮短洗水在濾餅表面的行程,進(jìn)一步優(yōu)化降低重堿水分控制手段。方法是:通過增加一條管道,將三段水分配到二段水,在穩(wěn)定重堿鹽分的基礎(chǔ)上,盡可能減少三段水的水量,達(dá)到延長吸干面積,延長重堿的吸干時間,最終盡可能降低重堿水分。
3)提高母液的流速,縮短堿液的停留時間。方法是降低母液分離罐下行母液管,增加分離罐到母液桶的位差(比原來增加2m),增加母液的流速,加快出堿液的吸干,降低重堿的含水量。
經(jīng)過觀察分析,帶濾機(jī)皮帶跑偏主要有以下幾個因素:首先,是皮帶中心與基座的中心不同心;其次,皮帶張進(jìn)度不夠;再次,濾餅厚度偏差較大。第一個因素,可以通過調(diào)整皮帶的托輥使之同心度一致。第二個因素,調(diào)節(jié)同步滾筒使之拉緊。第三個因素,調(diào)整布料器使之盡量均勻。經(jīng)過實踐,同時解決以上幾點,較好的解決了皮帶跑偏問題,延長皮帶、濾布、耐磨帶的使用壽命。
消除濾布兜水最有效的辦法是將濾布上的積水及時帶走,經(jīng)過車間團(tuán)隊的反復(fù)論證,找出濾布積水的根本原因是濾布本身的張緊度不夠,濾布托輥之間的跨度大,造成濾布下垂力增加,最終引起水積聚。
首先,可以使用“真空吸水法”,“真空吸水法”是在洗水分離罐的人孔處安裝兩個接口,接兩條軟管,利用系統(tǒng)的真空吸走濾布上的兜水。但是“真空吸水法”有一個弊端就是帶濾機(jī)空轉(zhuǎn),系統(tǒng)沒真空時,濾布的積水無法清除。其次,在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,增加兩套濾布支承輥,達(dá)到張緊濾布,降低濾布的下垂力,徹底解決了濾布的兜水問題
經(jīng)過分析研究,發(fā)現(xiàn)影響濾布跑偏的因素有以下幾點:
1)皮帶跑偏導(dǎo)致濾布跑偏,解決方法見5.2。
2)濾布兜水引起的濾布跑偏,解決方法見5.3。
3)濾布的糾偏裝置失效,無法起到自動調(diào)整濾布的作用。解決辦法,重新調(diào)整核對濾布糾偏裝置,使之正常運行。
4)濾布張緊裝置失效,在濾布運行一段時間后,濾布會被拉長,導(dǎo)致張緊裝置失效,導(dǎo)致濾布跑偏。解決辦法,可以通過將張緊裝置的張緊度調(diào)至最小,調(diào)節(jié)從動滾筒段的手動張緊裝置使濾布張緊。
5)濾布導(dǎo)向輥與濾布不垂直,導(dǎo)致濾布向一個方向跑偏。解決方法,逐個檢查所有導(dǎo)向輥與濾布的垂直度,確保垂直。也可通過調(diào)整濾布導(dǎo)向輥偏移某一角度來解決濾布跑偏問題,視具體情況調(diào)整。
總之,通過以上分析以及解決辦法可以較好的解決因濾布跑偏帶來的負(fù)面因素,能提高吸收效果、降低重堿水分、延長濾布使用壽命。
耐磨帶是與皮帶直接接觸,托著皮帶沿著滑軌向前滑動。經(jīng)過分析研究,導(dǎo)致耐磨帶出現(xiàn)跑偏、打滑、拉斷的原因主要有以下幾個方面:首先,是皮帶跑偏導(dǎo)致的耐磨帶的跑偏,皮帶承載的重量是通過12條支撐臺耐磨帶傳送到滑軌上的,耐磨帶是靠與皮帶的靜摩擦力隨皮帶向前滑動的,一旦皮帶跑偏直接會導(dǎo)致耐磨帶跑偏甚至被拉斷。所以,要首先解決皮帶跑偏問題,解決方法見5.2。其次,是耐磨帶缺少潤滑,甚至滑軌結(jié)晶導(dǎo)致耐磨帶打滑跑偏。解決辦法,就是在設(shè)備運行過程中,保障耐磨帶滑軌里要有充足的潤滑水,確保每個耐磨帶潤滑點都能得到良好的潤滑。再次,就是耐磨帶的張緊度不足,導(dǎo)致耐磨帶跑偏。當(dāng)耐磨帶較松時,耐磨帶會在尾輪滑軌端與皮帶接觸時,因擺動較大導(dǎo)致耐磨帶偏離滑軌槽出現(xiàn)跑偏??梢酝ㄟ^改造設(shè)備來張緊耐磨帶的張緊度,方法是將原有重錘導(dǎo)向輪與機(jī)架連接桿縮短50mm,將有效的張緊耐磨帶,效果很好。
要想解決飄堿問題,最好是尋找一種方法,消除氣體的對流。經(jīng)過長時間對下料斗的結(jié)構(gòu)以及對氣流的分析研究,可以在下料斗兩端飄堿嚴(yán)重的地方,各加裝一套設(shè)備,使氣體對流達(dá)到一種動態(tài)平衡狀態(tài)。具體方法是在下料斗的兩側(cè)端插入一塊長400 mm寬、300mm、厚度1mm的不銹鋼鋼板,既解決了飄堿問題,又不會擋堿。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),造成皮帶跑偏的原因主要有兩個:一是下料斗至0#皮帶落差太大(達(dá)5m),堿落至皮帶上會產(chǎn)生較大沖擊力;二是帶濾機(jī)下料斗下堿時堿無法落至皮帶中央,使皮帶運堿時承重不在中心處導(dǎo)致跑偏。通過研究分析,可以在下料斗底部加裝檔板解決這個問題,具體做法如下:用直徑DN30的不銹鋼管短接套在DN25的不銹鋼管上(共6個),做成6個活接,活接下方焊接一塊不銹鋼板,再將DN25的不銹鋼管焊接在原先準(zhǔn)備好的槽鋼支架上,這就可以做成活動擋板,擋板共做有兩塊,再在外部加裝兩個頂桿,調(diào)節(jié)頂桿位置就可以做到使堿落至皮帶中央的同時還可以減少沖擊力,從而解決皮帶經(jīng)常跑偏的問題。如圖1所示。
現(xiàn)帶濾機(jī)下料斗內(nèi)已經(jīng)設(shè)計安裝了一套卸料糾偏裝置,方案的實施解決了以下問題:較好的解決了0#皮帶嚴(yán)重跑偏問題、減少了落地堿的產(chǎn)生,降低了操作人員勞動強度,減緩1#皮帶的磨損,延長使用壽命,節(jié)約成本,保證生產(chǎn)平穩(wěn)、減少檢修維護(hù)次數(shù)。
總之,引進(jìn)任何一種新設(shè)備都會經(jīng)歷了解——認(rèn)識——掌握——再認(rèn)識的一個不斷循環(huán)的過程。吸其精華,為我所用,是我們引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備的重要目的。從目前情況來看,雖然經(jīng)過了諸多的設(shè)備改造或工藝優(yōu)化,設(shè)備運行得到了不斷好轉(zhuǎn),但帶濾機(jī)的生產(chǎn)能力、工藝指標(biāo)還有進(jìn)一步挖掘的潛能。所以,我們?nèi)砸诠ぷ髦欣^續(xù)探討,不斷挑戰(zhàn)困難,把設(shè)備的優(yōu)點充分發(fā)揮出來,不斷實現(xiàn)高產(chǎn)、低耗、節(jié)能、安全、平穩(wěn)運行的目的。
圖1 皮帶糾偏裝置