張悅寬 張現(xiàn)昆(中國平煤神馬集團(tuán)天宏焦化有限公司,河南`平頂山`467021)
超長滾筒式轉(zhuǎn)篩斷軸問題處理
張悅寬張現(xiàn)昆
(中國平煤神馬集團(tuán)天宏焦化有限公司,河南`平頂山`467021)
通過分析超長滾筒焦粒分級(jí)篩的斷軸原因,提出了轉(zhuǎn)軸分段布置,從而降低轉(zhuǎn)軸撓度,減小彎曲應(yīng)力的解決辦法,實(shí)踐后很好地解決了超長滾筒分級(jí)篩斷軸問題,提高了開機(jī)率和生產(chǎn)效益。
滾筒分級(jí)篩;超長;斷軸;技術(shù)改造
滾筒式分級(jí)篩廣泛適用于各種顆粒物料的篩分,被大量應(yīng)用于礦山、交通、建材、化工、能源等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。某些行業(yè)使用的超長分級(jí)篩由于轉(zhuǎn)軸較長,受物料及自重的影響,轉(zhuǎn)軸中部下垂彎曲應(yīng)力較大,使用過程中,受循環(huán)應(yīng)力作用,轉(zhuǎn)軸斷裂故障成為突出問題。
中國平煤神馬集團(tuán)天宏焦化有限公司是大型煤炭煉焦企業(yè),為適應(yīng)市場(chǎng)需求,大量的焦炭需要經(jīng)過粉碎篩選和分級(jí)處理。因此,使用的是非標(biāo)超長滾筒式焦粒轉(zhuǎn)篩。
轉(zhuǎn)軸為材質(zhì)Q235、壁厚10mm、直徑180mm、長度11m的鋼管,篩籠直徑1.6m,輻條為直徑30mm的鋼管。篩籠總重1.5t,再加上篩分時(shí)物料重約200~300kg,實(shí)際工作重量在2t左右。轉(zhuǎn)速30r/ min,時(shí)篩籠運(yùn)行線速度2m/s,傾斜度為6o。由于篩體長,重量大,造成轉(zhuǎn)篩轉(zhuǎn)軸重心下垂(100mm以上)和不穩(wěn)定徑向撓度彎曲與震顫。且篩分量大,工作時(shí)間長,經(jīng)常造成轉(zhuǎn)軸中間部位輻條焊接處開焊、斷裂而停產(chǎn)。經(jīng)過多次加固焊接和調(diào)整等措施,也沒能解決轉(zhuǎn)軸斷裂的問題,不僅造成了很大的人力物力浪費(fèi),也極大地影響了生產(chǎn)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
考慮到轉(zhuǎn)軸材質(zhì)為普通碳鋼,其整體強(qiáng)度不高。轉(zhuǎn)篩超長、重量及負(fù)荷大、相對(duì)轉(zhuǎn)速高,在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)軸重心嚴(yán)重下垂和篩籠不穩(wěn)定應(yīng)力,以及物料對(duì)篩籠的沖擊,產(chǎn)生徑向撓度彎曲與震顫影響,使轉(zhuǎn)軸同時(shí)受到剪切、扭轉(zhuǎn)、彎曲等組合變形。另外轉(zhuǎn)籠輻條與轉(zhuǎn)軸的連接方式是電焊焊接,在焊接過程中局部金屬結(jié)構(gòu)發(fā)生脆變,在運(yùn)行中重力和撓度彎曲變形等因素導(dǎo)至輻條根部與轉(zhuǎn)軸焊接部位脆性斷裂。
分析認(rèn)為,即使將轉(zhuǎn)軸更換為中碳鋼等強(qiáng)度高的鋼管,經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),以上問題不解決還會(huì)發(fā)生斷軸現(xiàn)象。轉(zhuǎn)軸斷裂的根本原因是轉(zhuǎn)軸太長,所受應(yīng)力和組合變形太大。解決辦法是在不改變?cè)谢A(chǔ)、轉(zhuǎn)速和產(chǎn)量的情況下,對(duì)轉(zhuǎn)篩的整體長度結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。由于轉(zhuǎn)軸經(jīng)常斷裂的部位是處于中間處,因此把轉(zhuǎn)軸和篩體從中一分為二,也就是把一根通軸從中間易斷之處做成兩根,分散重力、降低撓度。再在中間斷開處增加一調(diào)心軸承(22216)的軸承座(剖分式)和支撐橫梁(20號(hào)工字鋼),橫梁兩端與篩槽壁相應(yīng)位置加固焊接。制作好一主軸軸頭和一從軸軸頭,再把分為二根的斷軸頭修割平整并垂直于軸心線,修好后嵌入預(yù)先做好的軸頭。主動(dòng)端與從動(dòng)端盡量校正同軸度焊接牢固。裝上調(diào)心軸承與軸承座。裝上配好的鍵與柔性聯(lián)軸器。
柔性聯(lián)軸器是由兩個(gè)三角聯(lián)接盤、一副關(guān)節(jié)軸承(SN516)和2~3層的輸送皮帶制作組合而成(對(duì)關(guān)節(jié)軸承也起防塵作用)。該柔性聯(lián)軸器能夠保證兩軸的同軸度和足夠大的扭矩,并能自動(dòng)調(diào)整由于重力造成的重心下垂和撓度變形引起的整體直線度偏差。
把末級(jí)轉(zhuǎn)籠的輻條改為直徑50mm的鋼管,再把上端做好收口,收口內(nèi)徑等于轉(zhuǎn)籠內(nèi)徑減去200mm,用8mm厚的鋼板制作與原入口一樣的一圓圈加以喇叭口,制作成過渡下料槽。
然后在末級(jí)轉(zhuǎn)籠直徑不變的情況下,調(diào)整縮小初級(jí)篩籠的直徑至1.2m,用寬60mm、厚8mm的鋼板做一直徑1.2m的圓圈作為初級(jí)篩的出口。修整并焊好出口,便于初級(jí)末端出口與末級(jí)入口物料通過過渡下料槽,對(duì)接進(jìn)入末級(jí)篩分。
另外輻條不直接焊在轉(zhuǎn)軸的管壁上,而是在每一組輻條處增加一對(duì)半圓的卡瓦抱在轉(zhuǎn)軸上,并用螺栓鎖緊,為防止松脫可在轉(zhuǎn)軸與卡瓦之間墊上一圈舊的輸送帶。再把輻條改為直徑50mm的鋼管,按改后實(shí)際所需的長度尺寸截好,在軸兩端各留300mm,分3擋按60°分別焊在卡瓦外曲面上,這樣就不對(duì)轉(zhuǎn)軸直接產(chǎn)生焊接熱應(yīng)力傷害,轉(zhuǎn)軸材質(zhì)不易發(fā)生焊接脆變。
篩籠用直徑30mm鋼管按所需長度分別連接同一角度各擋的輻條,焊接牢固。再用50×5的扁鋼做成圈連接每擋相鄰輻條一周,焊牢,然后在每擋中間加焊一圈扁鋼便于固定篩網(wǎng)。改造后整體效果圖見圖1(以上除機(jī)加工件均可現(xiàn)場(chǎng)制作,安裝要分段吊裝)。
圖1
改造后解決了斷軸的問題,經(jīng)過1年多的生產(chǎn)運(yùn)行,各部分運(yùn)行正常,沒有再出現(xiàn)斷軸現(xiàn)象,減少了大量的維修時(shí)間,提高了開機(jī)率。比改造前節(jié)省了大量人力物力,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)效益。以前每個(gè)月轉(zhuǎn)軸斷裂故障都要發(fā)生2~3次,有時(shí)要整體更新轉(zhuǎn)篩,每臺(tái)新購轉(zhuǎn)篩約需10萬元,自己制作至少需要3~5人3~4個(gè)班次,加上材料費(fèi)、拆裝費(fèi)估計(jì)5萬元以上。據(jù)估算,每年可節(jié)約維修費(fèi)和更新費(fèi)40萬元左右。再加上提高了開機(jī)率,提高了篩分處理能力,也相應(yīng)地提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
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