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一種提高六米頂裝焦?fàn)t產(chǎn)量的實踐方法

2015-07-16 16:13陳金
科技資訊 2015年6期
關(guān)鍵詞:堆密度焦?fàn)t

陳金

摘 要:通過焦?fàn)t炭化室的爐門襯磚削薄,由原設(shè)計的爐門襯磚厚度385mm削薄到325mm,增大炭化室有效容積,有效增大裝煤量,通過采取運轉(zhuǎn)粉碎機中一臺使用正常錘頭錘柄,另一臺錘頭錘柄全拆掉的方法提高配合煤堆密度,很大程度提高了單孔炭化室裝煤量,通過大膽嘗試四座焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間18.5h,四座操作時間均調(diào)整為9min,返小簽加6min檢修,返大簽加16min檢修,增加了焦?fàn)t推焦計劃執(zhí)行率,最終實現(xiàn)了焦?fàn)t產(chǎn)能穩(wěn)定提升。

關(guān)鍵詞:焦?fàn)t 爐門磚改造 堆密度 操作時間

中圖分類號:TQ52 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(c)-0059-01

國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩,煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體市場低迷,面對上游煤炭市場價格波動和下游鋼鐵市場壓縮產(chǎn)能等不利形勢,作為獨立焦化廠需要更進一步尋求降本增效,以求達到預(yù)期經(jīng)濟效益。唐山中潤煤化工有限公司是位于唐山市渤海灣,具有優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源和港口優(yōu)勢,提高煉焦產(chǎn)能是公司保證經(jīng)濟效益的大膽嘗試,以下是一種提高六米頂裝焦?fàn)t產(chǎn)量的實踐方法。

1 焦?fàn)t爐門襯磚改造提高單孔裝煤量

為進一步提高煉焦四座6m頂裝焦?fàn)t生產(chǎn)效率,公司成立攻關(guān)小組對增加單爐裝煤量進行專題研究,經(jīng)過反復(fù)設(shè)計和實驗,最終探索出在保證焦炭質(zhì)量的前提下,將炭化室的爐門襯磚削薄,由原設(shè)計的爐門襯磚厚度385mm削薄到325mm,增大炭化室有效容積,有效增大裝煤量,提高單爐效率。

實施方案為應(yīng)用隔熱效果更好的硅酸鋁巖棉板、硅鈣板及高溫復(fù)合石棉板代替硅藻土隔熱磚,達到了隔熱效果,并且襯磚比改造前薄60mm。通過對比改造前后爐門外部溫度變化,跟蹤測量改造的爐門和未改造的爐門上中下三點溫度,改造后爐門能夠滿足煉焦生產(chǎn)要求。

煉焦分廠四座焦?fàn)t機焦側(cè)440個爐門經(jīng)過改造后,單爐裝煤量增加0.2t,使得焦炭單位成本明顯降低,預(yù)計每年可增產(chǎn)焦炭2.1萬t(0.2×24/18.5×360×220),增產(chǎn)荒煤氣672萬Nm3(21000×320),可增產(chǎn)甲醇3360t(6720000/2000)。按每噸甲醇2 500元計算,年產(chǎn)生效益:3360×2500=840萬元。

2 提高配合煤堆密度

煉焦原料備煤車間共三臺粉碎機,正常情況開二備一[1],為了增大配合煤堆密度,通過采取運轉(zhuǎn)粉碎機中一臺使用正常錘頭錘柄,另一臺錘頭錘柄全拆掉的方法,從上表1可以看出,一期焦化、二期焦化采取以上措施前后單孔裝煤量有了很大提高。

從生產(chǎn)角度分析,通過以上措施增大煉焦煤堆密度后,四座焦?fàn)t推焦電流均在150~170A未出現(xiàn)大電流及難推焦。改造后,單孔干基裝煤量明顯提高,焦炭產(chǎn)量明顯增加,公司煤氣發(fā)生量每天增加20萬m3,在保證甲醇正常生產(chǎn)后,提高熱力車間鍋爐摻燒煤氣量,有效提升公司整體經(jīng)營效益。

通過表1數(shù)據(jù)計算,調(diào)整后平均焦炭量比調(diào)整前平均焦炭量每爐多近一噸,按照每天出280爐計算一天多出280t,按照每爐干基22.5t計算,280/22.5≈12爐,相當(dāng)于比未調(diào)整前一天多出12爐。

3 調(diào)整焦?fàn)t操作時間

四座焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間18.5h,操作時間10min,一個周轉(zhuǎn)只有10min檢修,四座焦?fàn)t三臺推焦車,兩開一備,出爐返簽時,爭車現(xiàn)象嚴(yán)重,一旦有一臺推焦車修車,K2系數(shù)無法保證,如遇影響時間,經(jīng)常處于追爐狀態(tài),不利于安全生產(chǎn)。

經(jīng)過認(rèn)真研究現(xiàn)場離干熄提升井近的2#3#焦?fàn)t操作時間調(diào)整為9min,離干熄提升井遠(yuǎn)的1#4#焦?fàn)t操作時間不變?nèi)詾?0min,平均操作時間9.5min,檢修時間65min,出于有利于檢修設(shè)備,安排固定檢修段。但運行一段時間,發(fā)現(xiàn)固定檢修段保持不住,總在不斷改變位置。

經(jīng)過研究近一步調(diào)整,一個周轉(zhuǎn)有5個小簽和5個大簽,返小簽加2min檢修,返大簽加9min檢修,不安排固定檢修段,運行一段時間效果比較好。

經(jīng)過大膽嘗試四座焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時間18.5h, 四座操作時間均調(diào)整為9min,返小簽加6min檢修,返大簽加16min檢修,運行效果非常好,正常情況一臺推焦車檢修,不會影響生產(chǎn),減少了檢修設(shè)備對生產(chǎn)的影響。2014年一月至五月計劃完成率99.5%比2013年提高1.4%。在三月舉行的推焦執(zhí)行系數(shù)勞動競賽中四班平均K2推焦達到0.95。

4 結(jié)語

(1)經(jīng)過爐門改造,單孔裝煤量可以提高0.2t,年增加效益840萬;

(2)提高配合煤堆密度,有效提高了煉焦?fàn)t效率,按一天280爐計算,提高堆密度后,單日可增產(chǎn)12爐;

(3)四座操作時間均調(diào)整為9min很大程度提高了焦?fàn)t完成率,保證了焦?fàn)t穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。

以上為一種提高6m頂裝焦?fàn)t產(chǎn)量的實踐方法。

參考文獻

[1] 雷勇,蔡九菊,廖洪強,等.首鋼預(yù)處理煤煉焦的產(chǎn)物特性研究[J].節(jié)能,2007(2):12-14,2.

[2] 于振東,鄭文華.現(xiàn)代焦化生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010:320-328.

[3] 趙紅超,楊麗,王瑞東,等.影響焦?fàn)t炭化室單孔裝煤量因素的探討[J].河北冶金,2011(1):21-22,11.

[4] 周文鑫,荊澤華,劉智江.八一鋼鐵焦化6m焦?fàn)t裝煤量的穩(wěn)定與提高[J].科技信息,2012(26):397-398.

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