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660MW汽輪機汽門關閉時間測試及靜態(tài)甩負荷特性研究

2015-07-02 02:25李松波胡紅生梁其峰廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司廣州510000
山東工業(yè)技術 2015年13期
關鍵詞:汽輪機

李松波,胡紅生,王 標,梁其峰(廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,廣州 510000)

660MW汽輪機汽門關閉時間測試及靜態(tài)甩負荷特性研究

李松波,胡紅生,王 標,梁其峰
(廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,廣州 510000)

摘 要:通過對珠海金灣電廠660MW機組汽門關閉時間測試及靜態(tài)甩負荷試驗過程特性分析,介紹了試驗中常見的問題及靜態(tài)甩負荷轉速飛升預測的研究。

關鍵詞:汽輪機;汽門;關閉時間;靜態(tài)甩負荷

0 前言

大型汽輪機汽門快速關閉時間和靜態(tài)甩負荷試驗是汽輪機安全性評價的主要考核之一。因此,在新建機組以及調節(jié)系統(tǒng)改造機組要求必須測試汽門快速關閉時間,而一些大修后機組一般也會要求測試。汽門快速關閉時間試驗中,不僅反映了機組關閉時間的狀況,同時也反映了汽門關閉過程健康情況,是汽門綜合性能的反映[1]。

1 試驗目的

測定調速系統(tǒng)主汽門、調門自身關閉時間和總關閉時間,記錄各閥門關閉曲線,分析其動作曲線的快速性和合理性,并對試驗結果進行評價,判斷是否符合標準要求。同時模擬發(fā)電機脫網(wǎng)觸發(fā)OPC繼電器動作,脫網(wǎng)后調門動作速度時間數(shù)據(jù),分析了解各環(huán)節(jié)對最高飛升轉速的貢獻,掌握汽輪機的實際動態(tài)調節(jié)性能,找出機組超速的隱患環(huán)節(jié)和因素,防止機組超速事故的發(fā)生。

2 試驗過程

2.1 高壓主汽門和調門、中壓主汽門關閉時間試驗

將各高、中壓主汽門和調節(jié)汽門開至全開后,通知集控人員觸發(fā)集控室汽機手動打閘按鈕,迅速關閉高、中壓主汽門和調節(jié)汽門,自動記錄由發(fā)出跳閘指令至油動機關閉的全過程。汽門關閉時間測試結果如下:

調門:T(GV1)=0.3200s;T(GV2)=0.3220s;T(GV3)=0.3220s;T(GV4)=0.3280s;T(IV1)=0.2060s;T(IV2)=0.1860s;T(IV3)=0.2160s;T(IV4)=0.2160s。

主汽門:T(TV1)=0.2620s;T(TV2)=0.2580s;T(RSV1)=0.3560s;T(RSV2)=0.3880s。

2.2 靜態(tài)模擬甩負荷試驗:

在汽輪機靜止狀態(tài)下進行,從汽機DEH控制柜中取得汽門的行程信號和主開關跳閘指令、OPC動作指令信號、發(fā)電機并網(wǎng)信號,采集調門關閉時間數(shù)據(jù)如下。

高壓調門:T(GV1)=0.2600s;T(GV2)=0.2630s;T(GV3)=0.2770s;T(GV4)=0.2820s;

中 壓 調 門:T(IV1)=0.1970s;T(IV2)=0.2040s;T(IV3)=0.1810s;T(IV4)=0.2080s。

3 試驗結果分析

3.1 高壓主汽門和調門、中壓主汽門關閉時間

根據(jù)標準《DL/T 711-1999汽輪機調節(jié)控制系統(tǒng)試驗導則》[2],高、中壓調節(jié)汽閥和高、中壓主汽閥油動機的總關時間t為關閉過程中的動作延遲時間t1和關閉時間t2之和,如下表:

由此可知,660MW機組主汽閥總關閉時間<0.3s(包括延遲時間);調節(jié)汽閥總關閉時間<0.4s(包括延遲時間)。

(1)TV1和TV2總關時間分別為0.2620s、2580s均符合標準<0.3s要求。(2)汽門關閉時間試驗數(shù)據(jù)可以看出,各調節(jié)汽門都達到了<0.4s標準要求。(3)中壓主汽門由于其旋轉傳動結構的影響,其總關閉時間偏長。中壓主汽門總關時間分別為0.3560s、0.3880s,總關時間偏長于標準<0.3s。對比本機組歷史數(shù)據(jù)以及相同型號的陽西電廠1~2號機的歷史數(shù)據(jù),該型機組的中壓主汽門的總關閉時間均在0.35~0.55s之間。

3.2 靜態(tài)甩負荷試驗結果及轉速飛升預測

由表4.2試驗結果數(shù)據(jù)可知,靜態(tài)甩負荷試驗中各調門關閉時間均在標準要求之內,靜態(tài)甩負荷試驗良好,汽門關閉響應靈敏,符合試驗要求。按照DL/T711-1999《汽輪機調節(jié)系統(tǒng)控制系統(tǒng)試驗導則》給出的靜態(tài)甩負荷瞬時最高飛升轉速預測公式[3],計算甩負荷最高飛升轉速:

Δnmax=(n0/Ta)ψ[TV+aH(tH1+tH2/2)+aI(tI1+tI2/2)]

式中:n0—額定工作轉速,r/min;Ta—轉子時間常數(shù),s;ψ—甩負荷相對值,%;TV—蒸汽容積時間常數(shù),s;aH、aI—高、中低壓缸功率比例系數(shù),%;tH1、tI1—高、中壓調門延遲時間,s;tH2、tI2—高、中壓調門工作行程關閉時間,s。

參考上海汽輪機廠類似機組實測數(shù)據(jù),2009年12月16日陽西電廠2號機甩負荷數(shù)據(jù)(N660-24.2/566/566):=8.53s;=0.3s。高、中低壓缸功率比例系數(shù)近似取用:=0.3;=0.7,由模擬甩負荷測試數(shù)據(jù)得:tH1=0.1093s;tH2=0.1613s;tI1=0.1075s;tI2=0.0900s。應用上述數(shù)據(jù),進行甩負荷轉速飛升預測計算。

=163.00(r/min)=5.43% n0

參考相關同類型機組歷史數(shù)據(jù)以及應用本次模擬甩負荷試驗的實測數(shù)據(jù),進行甩負荷轉速飛升預測計算,得到機組最高轉速飛升預測值為163r/min。從靜態(tài)預測計算結果來看,轉速飛升量符合規(guī)程要求,小于危急遮斷器飛錘動作轉速,僅有5.43% n0。說明汽輪機組的調節(jié)系統(tǒng)能有效抑制機組在甩負荷工況下的轉速飛升。

4 結論

汽門關閉時間及靜態(tài)甩負荷試驗是機組熱態(tài)運行及動態(tài)甩負荷試驗前提條件之一,試驗必須達到安全要求后才能進行熱態(tài)試驗。汽門關閉時間及靜態(tài)模擬甩負荷試驗不僅要測試關閉時間合格,同時也要預測飛升轉速,對防止汽輪機超速以及汽門嚴密性等具有十分重要的作用。

參考文獻:

[1]國家電力公司.防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求[M].北京:中國電力出版社,2001.

[2]DL/T711-1999.汽輪機調節(jié)系統(tǒng)控制系統(tǒng)試驗導則[Z].

[3]韓景復.靜態(tài)模擬甩負荷試驗對實際甩負荷試驗意義的探討[J].廣西電力,2006(05):77-79.

作者簡介:李松波(1986-),男,河南開封人,碩士研究生,主要從事:電廠汽輪機調試及性能試驗工作。

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