鄒澤平
(重慶長壽捷圓化工有限公司,重慶 長壽401220)
原濕法乙炔生產(chǎn)存在工業(yè)水消耗量大、電石渣漿處理費用高、濕法電石渣綜合利用難度大、電石渣清液回用產(chǎn)生新的污染等問題。重慶長壽捷圓化工有限公司于2008 年3 月開始建設(shè)干法乙炔裝置代替原濕法乙炔裝置,裝置建成運行后發(fā)現(xiàn)存在以下缺陷。
(1)電石的水解率未達(dá)到99.5%,即電石未完全反應(yīng);
(2)干法乙炔裝置洗滌罐的乙炔氣出管容易堵塞,需要頻繁停車清理,發(fā)生器不能連續(xù)運行;
(3)緩沖料倉的頂部經(jīng)過取樣分析發(fā)現(xiàn)乙炔濃度時有超過其爆炸極限下限,容易在供料系統(tǒng)發(fā)生安全事故。
針對以上3 方面的缺陷,從干法乙炔工藝、電石反應(yīng)機理、設(shè)備結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行了研究分析,提出相應(yīng)措施,保證裝置安全、穩(wěn)定、長周期連續(xù)運行。
干法乙炔裝置其發(fā)生器內(nèi)的電石是否水解徹底是干法乙炔工藝成功的關(guān)鍵。該干法乙炔裝置最初建成后在運行過程中常出現(xiàn)電石水解率低于99.5%,存在電石未反應(yīng)完全現(xiàn)象,并且從PLC 控制程序里得知,電石反應(yīng)時間為11 min。經(jīng)過分析,電石水解率的高低與電石在發(fā)生器內(nèi)的反應(yīng)時間以及電石表面更新情況有關(guān),同樣生產(chǎn)能力的裝置,其他條件相同時,反應(yīng)時間越長,水解越徹底;電石表面更新越充分,水解越徹底。因此從這兩個主要原因進(jìn)行研究及分析。
2.1.1 電石反應(yīng)時間的研究
2.1.1.1 電石與水蒸氣反應(yīng)機理的研究
在實際生產(chǎn)中干法乙炔發(fā)生器中電石顆粒與霧化水進(jìn)行反應(yīng)只有在最上面一層,而二層到六層全是電石顆粒與水蒸氣進(jìn)行反應(yīng),故以水蒸氣為重點研究完全反應(yīng)需要的時間。
2.1.1.2 電石與水蒸氣反應(yīng)動力學(xué)方程的建立
(1)動力學(xué)模型的選取
電石與水蒸氣反應(yīng)屬于氣固相非催化反應(yīng),隨著反應(yīng)的進(jìn)行,顆粒半徑逐漸減小直至消失,反應(yīng)產(chǎn)物或呈氣態(tài)溢出,或呈固態(tài)脫落。適用于這類反應(yīng)機理的理論為反應(yīng)—擴散過程理論;適用于該類反應(yīng)的模型為縮核動力學(xué)模型。從干法乙炔發(fā)生器的結(jié)構(gòu)圖中可知:電石顆粒從最上面一層按照“S”路線下到最下面一層,乙炔氣(夾帶一定的水蒸氣)最終從頂部溢出發(fā)生器;電石顆粒表面已經(jīng)反應(yīng)生成的固態(tài)氫氧化鈣脫落方式有:發(fā)生器的每層耙齒的作用,電石顆粒與氣相逆行產(chǎn)生阻力的作用。因此該反應(yīng)是固體產(chǎn)物脫落,氣體反應(yīng)物可直接到達(dá)反應(yīng)區(qū)表面(根據(jù)實際計算該發(fā)生器內(nèi)的電石厚度在25 mm左右)。電石與水蒸氣反應(yīng)是快速反應(yīng),其反應(yīng)區(qū)較薄,在固體顆粒內(nèi)的一個薄層中進(jìn)行,固體顆粒被反應(yīng)區(qū)分隔成兩部分:一部分是已經(jīng)反應(yīng)的產(chǎn)物層,即氫氧化鈣灰層,另一部分是未反應(yīng)的內(nèi)核,這時反應(yīng)區(qū)將縮小為一個面,氣體反應(yīng)物一接觸未反應(yīng)的固體即被消耗掉,此時反應(yīng)面上的氣相反應(yīng)物的濃度為零;發(fā)生器內(nèi)的某些電石顆粒表面即使未及時更新(存在包裹現(xiàn)象),反應(yīng)產(chǎn)物氫氧化鈣灰層是多孔的,而未反應(yīng)核(碳化鈣)是無孔的,但此時反應(yīng)面上氣相反應(yīng)物的濃度不一定為零;這兩種情況都可用縮核動力學(xué)模型處理。由于電石顆粒實際使用中屬于不規(guī)則的球形,但是為了方便計算,可認(rèn)為近似球形,電石顆粒與水蒸氣反應(yīng)的縮核動力學(xué)模型見圖1。
圖1 電石顆粒與水蒸氣反應(yīng)的縮核動力學(xué)模型
(2)動力學(xué)方程的建立
電石與水蒸氣反應(yīng)的化學(xué)方程式:
其反應(yīng)為氣固相非催化反應(yīng),反應(yīng)主要考慮水蒸氣通過灰層擴散(氫氧化鈣灰層包裹起主導(dǎo)作用)到未反應(yīng)核表面進(jìn)行連續(xù)反應(yīng)。在反應(yīng)過程中,氣相反應(yīng)物水蒸氣和反應(yīng)面都在向球形離子的中心移動(即反應(yīng)核逐漸縮小),但水蒸氣的傳遞速度比反應(yīng)面的移動速度快得多,因此在某一微小時間間隔內(nèi),可以近似地把反應(yīng)面看成是靜止的,故在這一時間間隔內(nèi),水蒸氣的傳遞速率可看成是恒定的。對于氣相組分水蒸氣的反應(yīng)速率用其在一微小時間間隔內(nèi),電石顆粒半徑的變化對水蒸氣濃度的變化來表達(dá),則有:
式中:DH2O為水蒸氣擴散系數(shù);
NH2O為水蒸氣物質(zhì)的量,mol;
cH2O為水蒸氣的摩爾濃度,mol/m3,由于水蒸氣過量,則濃度恒定為26.35 mol/m3(表壓力為5 kPa)。
r 為電石顆粒的半徑,m,該發(fā)生器電石的半徑平均為2×10-3m。
對于固體碳化鈣,其摩爾密度為ρm(ρm=3.44×104 mol/m3),由于碳化鈣的減少表現(xiàn)為核的縮小,故碳化鈣的反應(yīng)速率可表示為(即碳化鈣的反應(yīng)速率用電石顆粒的半徑對時間的微分進(jìn)行表達(dá)):
式中:rc為未反應(yīng)的核半徑,m;
NCaC2為碳化鈣物質(zhì)的量,mol。
根據(jù)化學(xué)計量關(guān)系,則有:
利用邊值條件:r=R0處CH2O=CH2Ob
r=rc處CH2O=0
對式(2)進(jìn)行積分得:
將(3)代入(4)然后代入(5),并利用t=0 時rc=R0可得
積分后有:
固相組分碳化鈣的轉(zhuǎn)化率xs可以定義為:
則電石顆粒在該過程全部反應(yīng)完畢所需的時間(此時xs=1,即轉(zhuǎn)化率為100%):
在(10)方程式中DH2O為水蒸氣分之?dāng)U散系數(shù),由雙組分氣體分之?dāng)U散系數(shù)經(jīng)驗公式,引用吉利蘭Gillilane(1934 年)半經(jīng)驗公式(DH2O表示水蒸氣在乙炔中的擴散系數(shù)):
式中:DAB—組分A 在組分B 中的分子擴散系數(shù);
MA和MB分別—物質(zhì)A 和B 的摩爾質(zhì)量,kg/mol;P—系統(tǒng)總壓力,Pa;
T—絕對溫度,℃;
(∑V)A和(∑V)B為物質(zhì)A 和B 的體積百分比。
2.1.1.3 電石與水蒸氣完全反應(yīng)時間計算
根據(jù)設(shè)備提供商提供的干法乙炔裝置的工藝參數(shù)及安全指標(biāo):反應(yīng)溫度平均控制在110 ℃,壓力平均為1.06×105Pa;(∑V)A=0.75,(∑V)B=0.25,所以:
將DH2O代入式10 求出反應(yīng)溫度110 ℃,電石完全反應(yīng)的時間16 min。從以上理論計算可知,電石分布厚度在25 mm 左右時完全反應(yīng)需要的時間是16 min,而該發(fā)生器是由6 層分布盤組成,電石在每層盤上停留時間約為1.8 min,因此總的反應(yīng)時間為6×1.8=10.8(mm)(約為11 min)與理論計算出的所需時間相差5 min,顯然電石完全反應(yīng)時間不夠,應(yīng)該增加反應(yīng)時間,才能確保電石完全反應(yīng)。
2.1.1.4 運行參數(shù)的調(diào)整
根據(jù)以上研究及分析比較在2009 年3 月2 日調(diào)整了發(fā)生器兩個運行參數(shù):(1)電石分布厚度由25 mm 調(diào)整為20 mm(折算為電石進(jìn)料量由7.5 t/h調(diào)整為6 t/h);(2)將發(fā)生器攪拌電流低線由原來的20 A 提高到23 A,達(dá)到提高排渣料位;同時縮短排渣時間,減少排渣頻次,增加排渣取樣頻次。 最終達(dá)到電石在發(fā)生器內(nèi)的停留時間由11 min 調(diào)整為16 min 的目的。
2.1.2 電石表面及時更新狀況的研究分析
(1)現(xiàn)狀分析
發(fā)生器內(nèi)的電石及時更新主要是依靠其攪拌上的耙齒對其進(jìn)行不斷翻滾和推移,原發(fā)生器的第一層耙齒是雙齒連扳容易造成氫氧化鈣將耙齒包裹或粘接,致使盤上電石分布不均,電石表面更新不及時,反應(yīng)不完全。單臺發(fā)生器連續(xù)運行的時間較短,每月需要定期清理其耙齒,并且清理難度大、耗時長,因此需要對其進(jìn)行改進(jìn)。
(2)技術(shù)改造
為了解決耙齒被包裹、清理困難、清理耗時長的問題,經(jīng)過分析其原因,必須增大轉(zhuǎn)動部位的面積,減少固定部位的面積,該發(fā)生器是耙齒固定的,布料盤是轉(zhuǎn)動的,則將耙齒的面積縮小一倍(改為單齒獨立)就能達(dá)到減少耙齒被包裹的目的,這樣有利于電石完全反應(yīng)。在2009 年2 月對耙齒進(jìn)行了改造,具體改造情況見圖2。
2.1.3 干法乙炔發(fā)生器改進(jìn)后電石水解率效果評價
經(jīng)過研究分析(在實際生產(chǎn)中調(diào)整了電石完全反應(yīng)的時間)和發(fā)生器結(jié)構(gòu)改進(jìn),電石水解效果明顯好轉(zhuǎn)(也驗證了反應(yīng)時間的正確性),經(jīng)過調(diào)整運行參數(shù)和改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu),其平均水解率達(dá)到99.5%,達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。
圖2 干法發(fā)生器改造對比圖
(1)現(xiàn)狀分析
干法乙炔發(fā)生過程中的乙炔夾帶一定量的電石渣浮塵,需在洗滌罐中洗滌除塵,如果夾帶的電石渣灰不能洗干凈,則容易堵塞乙炔氣出管,故氣相洗滌管道是氣體洗滌的關(guān)鍵。原裝置乙炔氣與洗滌水并流運行,洗滌效果較差,管道堵塞嚴(yán)重,只能連續(xù)運行3~5 天,必須對其進(jìn)行改造。
(2)洗滌工藝改進(jìn)
原裝置的洗滌工藝是并流運行,從傳質(zhì)角度分析應(yīng)該將乙炔氣與洗滌水改為逆流運行,其改造前后對比圖見圖3。
圖3 洗滌水罐洗滌方式改造前后對比圖
(3)改進(jìn)后的效果
從改造后的運行情況看,能夠連續(xù)運行一年以上的時間,自從改造從未發(fā)現(xiàn)乙炔氣管有堵塞現(xiàn)象;其效果非常好。
2.3.1 運行參數(shù)的調(diào)整及正水封的改造
干法乙炔裝置從2009 年3 月運行后發(fā)現(xiàn)緩沖料倉頂部存在乙炔氣體, 并且濃度時有超過2.3%(體積比),最初認(rèn)為是供料系統(tǒng)中電石風(fēng)化或輸送電石過程中夾帶的乙炔, 于是加大供料系統(tǒng)的氮氣用量對其進(jìn)行長時間置換, 使其乙炔濃度降低到2.3%以下,同時嚴(yán)格檢查輸送電石的質(zhì)量,經(jīng)過一周的監(jiān)控, 不僅沒有降低緩沖料倉中的乙炔濃度,而且消耗了大量的氮氣,沒有解決實質(zhì)性的問題,隨后分析確定是乙炔發(fā)生器內(nèi)的乙炔串入緩沖倉,因此首先提高緩沖倉的料位,并在緩沖倉與發(fā)生器之間增加溫度計進(jìn)行監(jiān)控;然后降低發(fā)生器的本體壓力(由原來的6~9 kPa,降到5~7 kPa),將正水封液面降低180 mm(在2010 年7 月大修期間將正水封的插入管焊割180 mm),達(dá)到降低本體壓力的目的,調(diào)整前后對比圖見圖4。
圖4 調(diào)整本體壓力及增高料位運行對比圖
2.3.2 改造后緩沖倉頂部乙炔濃度數(shù)據(jù)對比表
經(jīng)過調(diào)整參數(shù)和改造設(shè)備后,連續(xù)觀察近一年時間,運行效果都很理想,確保了裝置的正常運行。
通過對干法乙炔工藝的關(guān)鍵參數(shù)、重要設(shè)備的研究和分析,為干法乙炔發(fā)生器(主要附件包括洗滌罐和緩沖倉)的改造提供了理論數(shù)據(jù)。
通過對干法乙炔裝置主體設(shè)備(發(fā)生器、洗滌罐、正水封、緩沖倉等)的局部改進(jìn)以及對主要運行參數(shù)(電石反應(yīng)時間在同等條件最佳控制在16 min、發(fā)生器的壓力最佳控制在5 kPa、緩沖料倉的料位控制在高位或滿倉)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,確保了干法乙炔工藝安全、平穩(wěn)、連續(xù)運行。
[1]李耀文,楊秀嶺.干法乙炔生產(chǎn)工藝介紹.聚氯乙烯,2007.(8):38.
[2]朱開宏,袁渭康.化學(xué)反應(yīng)工程分析.北京:高等教育出版社,2002.
[3]北京瑞思達(dá)有限公司.干式乙炔發(fā)生器.中國專利:2839280Y,2007-03.
[4]深圳市冠恒通科技發(fā)展有限公司.干式乙炔發(fā)生裝置,2008.03.