趙 峰,劉江飛
(內(nèi)蒙古烏?;び邢薰?,內(nèi)蒙古 烏海016034)
在氯乙烯精餾過程中,為了達(dá)到對(duì)氯乙烯的液化、分離從而制得高純度氯乙烯單體的目的,必須將壓縮后的氯乙烯預(yù)以充分地的冷凝、液化。進(jìn)料尾凝器作為該環(huán)節(jié)一個(gè)重要的設(shè)備,在深度冷凝過程中起著十分重要的作用,通常生產(chǎn)中進(jìn)料尾凝器由2 臺(tái)或2 組并聯(lián)組成,并且切換使用,因其在使用一段時(shí)間后列管結(jié)冰而出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,從而使冷凝效果下降,這不僅對(duì)氯乙烯冷凝造成影響,還會(huì)對(duì)精餾系統(tǒng)的工藝控制尤其是壓力造成波動(dòng)。同時(shí),為了便于切換、化冰,2 臺(tái)尾凝器之間設(shè)置的閥門較多,不僅切換比較麻煩,在實(shí)際生產(chǎn)甚至出現(xiàn)兩三天就得進(jìn)行一次切換,不僅工作量大,而且因化冰不好會(huì)造成惡性循環(huán)而影響整個(gè)裝置的負(fù)荷。從現(xiàn)有工藝形式看,實(shí)際生產(chǎn)中存在著尾氣與冷凝下液順向流動(dòng)與逆向流動(dòng)2 種工藝,這通常不被人們所重視,事實(shí)上,由于進(jìn)料尾凝器的特殊性,這2 種工藝對(duì)實(shí)際使用情況的影響存在著明顯的區(qū)別,在此通過比較分析這2 種工藝的優(yōu)缺點(diǎn),從而有利于結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際對(duì)其改進(jìn)和優(yōu)化。
進(jìn)料尾凝器氣液逆流工藝流程示意見圖1。
圖1 進(jìn)料尾凝器氣液逆流分離流程示意圖
當(dāng)需要對(duì)1#尾氣冷凝器化冰時(shí),物料的走向是來自進(jìn)料冷凝器的氯乙烯氣體先通過閥門1 進(jìn)入1#尾凝器,在其中氣相自下向上流動(dòng),再經(jīng)閥門3、閥門4、閥門6 進(jìn)入2#尾凝器的下部,在2#尾凝器中冷凝下的液體氯乙烯自上而下依靠自身重力作用進(jìn)入分水器。最終不凝氣體通過閥門9 去尾氣回收。此工藝中1#尾凝器停止通入-35 ℃鹽水而依靠物料化冰(因物料的溫度大于0 ℃,故無論何時(shí),1#尾凝器時(shí)刻處于化冰狀態(tài))。當(dāng)需要對(duì)2#尾凝器化冰時(shí),物料走向是來自全凝器的氣體先通過閥門2、閥門6 進(jìn)入2#尾凝器,再經(jīng)閥門5 進(jìn)入1#尾凝器的下部,在1#尾凝器中冷凝下的液體氯乙烯自上而下依靠自身重力作用進(jìn)入分水器,氣相通過閥門3、閥門8 去尾氣回收。同樣此工藝中2#尾凝器停止通入-35 ℃鹽水而依靠物料化冰。
對(duì)氣液逆流工藝的尾凝器出口取樣分析結(jié)果匯總見表1。
表1 氣液逆流工藝尾凝器出口取樣分析
從表1 可以看,該工藝下正常生產(chǎn)時(shí)尾凝器出口取樣氯乙烯含量最大值為8.22%,最小值為4.57%,平均值為6.32%,符合工藝控制指標(biāo)的要求。
從實(shí)際生產(chǎn)看,該工藝正常情況下處理后的氯乙烯含量為6.32%,經(jīng)過對(duì)連續(xù)6 個(gè)月的使用情況統(tǒng)計(jì),尾凝器的平均切換周期為4 天左右,而且每次切換完之后從操作情況看前2 個(gè)班冷凝效果較好,其后逐漸變差,從而造成回收裝置的負(fù)荷相對(duì)增大。從回收吸附塔的運(yùn)行情況看,每次吸附、解吸周期曲線也會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的變化。
進(jìn)料尾凝器氣液順流流程示意圖見圖2。
圖2 進(jìn)料尾凝器氣液順流分離流程示意圖
當(dāng)1#尾凝器需要化冰時(shí),物料自進(jìn)料冷凝器通過閥門1、閥門2 自1#尾凝器的上部進(jìn)入,再經(jīng)閥門8、閥門9 從2#尾凝器的上部進(jìn)入,在此冷凝下來的液體氯乙烯去分水器,不凝氣體通過閥門5、閥門6 去尾氣回收。 其中1#冷凝器的-35 ℃水閥關(guān)閉,使其處于利用物料化冰狀態(tài),而2#尾凝器處于冷凝狀態(tài)。當(dāng)對(duì)2#尾凝器需要化冰時(shí),則物料自閥門4 進(jìn)入2#尾凝器,再經(jīng)閥門5、閥門3 進(jìn)入1#尾凝器,在此冷凝下來的的液體氯乙烯自閥門7 去分水器,不凝氣體通過閥門8、閥門10 去尾氣回收裝置。
對(duì)氣液順流工藝尾凝器出口取樣分析結(jié)果匯總見表2。
表2 氣液順流工藝尾凝器出口取樣分析
從表2 可以看,該工藝下正常生產(chǎn)時(shí)尾凝器出口取樣氯乙烯含量最大值為8.05%,最小值為5.15%,平均值為6.47%,整體結(jié)果比逆流略高一點(diǎn)。
從實(shí)際生產(chǎn)看,該工藝正常情況下處理后的氯乙烯含量為6.47%,經(jīng)過對(duì)連續(xù)6 個(gè)月的使用情況統(tǒng)計(jì),尾凝器的平均切換周期為7.5 天,而且每次切換完之后從操作情況看前連續(xù)近1 個(gè)星期的冷凝效果均較好,最長時(shí)可達(dá)到13 天左右。從尾氣回收吸附塔的運(yùn)行情況看,其運(yùn)行曲線與逆流方式基本相當(dāng)。
2 種工藝下氣相及液相在列管內(nèi)的狀態(tài)見圖3。
圖3 氣相及液相在列管內(nèi)的示意圖
從冷凝后的取樣分析來看,這2 種工藝中氣-液逆流分離方式平均樣為6.32%,氣-液順流分離方式平均值為6.47%,前者冷凝效果略優(yōu)于后者,但都達(dá)到了工藝指標(biāo)的要求。因此從冷凝效果來說,這2 種工藝區(qū)別不大,均可在實(shí)際生產(chǎn)中使用。
當(dāng)然控制尾凝器出口VC 還與其他因素有關(guān),諸如保證壓縮機(jī)前冷卻器脫水效果,從而降低物料中的水含量;提高合成轉(zhuǎn)化的原料氣純度及控制好乙炔的轉(zhuǎn)化率;在調(diào)整負(fù)荷過程中壓縮崗位緩慢調(diào)整,避免因流量的大幅度波動(dòng)導(dǎo)致尾排裝置的負(fù)荷增大,同時(shí),尾氣冷凝器應(yīng)定期切換化冰,保證運(yùn)行冷凝器的有效換熱效果[1]。
從冷凝過程分析,當(dāng)采用逆流方式冷卻分離時(shí),氣相從下而上的過程中,因其中的氯乙烯不斷地被冷卻分離的結(jié)果,其氯乙烯含量呈下降的趨勢,因而出口氣體中的氯乙烯含量相對(duì)低些。
而當(dāng)采用順流方式冷卻分離時(shí),因同方向的液體氯乙烯的作用,氣相自上而下氯乙烯的飽和分壓變化要小些,因而出口氣體中氯乙烯含量相對(duì)要高些。
從實(shí)際使用情況看,氣-液逆流平均使用天數(shù)為4 天左右,而氣-液順流則可達(dá)到7.5 天左右,高于逆流方式的使用周期。
氣-液逆流之所以使用時(shí)間短,從圖3 可以看出,主要是冷凝下來的液體一方面在依靠自身重力下降的過程中,會(huì)受到上升的不凝氣體的阻力,加之自身含水受其表面張力的作用,其下降的阻力會(huì)相應(yīng)增大,因而下降速度較慢;另一方面由于尾凝器是深度冷凝,實(shí)際溫度在-10~-15 ℃,此時(shí)由于氣相水蒸氣的分壓較小,冷凝后液體中的含水量處于較高數(shù)值。因此,容易造成結(jié)冰而使其使用周期大幅縮短,同時(shí)當(dāng)對(duì)其化冰時(shí),表面化掉的液珠下降速度同樣減慢,因而物料化冰的時(shí)間也更長。而當(dāng)采取氣-液順流分離方式,冷凝液下降除自身重力作用外,還會(huì)受到不凝氣體的推力,因而下降速度較快,相應(yīng)地在其列管壁上結(jié)冰的速度會(huì)大幅度的降低,因而使用周期較長,當(dāng)對(duì)其化冰時(shí)同樣表面液珠脫離速度快,因而化冰也快。
通過實(shí)際檢測及現(xiàn)象分析可以看出:
(1)尾凝器氣-液逆流與氣液順流的方式冷凝后均可滿足工藝的要求;
(2)從實(shí)際使用周期及結(jié)冰機(jī)理,采用氣液順流要明顯優(yōu)于氣液逆流。其最大的優(yōu)點(diǎn)是不僅使用周期長,而且相同條件下化冰時(shí)間短,因而切換后的設(shè)備化冰徹底。
尾凝器結(jié)冰、化冰一直困擾著從業(yè)人員,除此之外還有企業(yè)采取臥式尾凝器,因其易結(jié)冰,而且化冰更困難,實(shí)際生產(chǎn)中只有刻意提高尾凝器溫度(比臥式要高出10 ℃左右),依靠尾氣回收處理的辦法,其極不經(jīng)濟(jì),而且會(huì)使裝置的能力大幅度下降。因此,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,選擇合適的工藝或改進(jìn)方案才是解決這一問題的關(guān)鍵所在。
[1]陳海印,朱桂香,趙鵬濤。氯乙烯精餾尾氣冷凝工藝的改進(jìn)[J]。聚氯乙烯,2009(12):12-13