倪新宇
(中國(guó)華電集團(tuán)公司望亭發(fā)電廠,江蘇 蘇州 215155)
火電廠脫硝系統(tǒng)控制分析及優(yōu)化
倪新宇
(中國(guó)華電集團(tuán)公司望亭發(fā)電廠,江蘇 蘇州 215155)
介紹了選擇性催化還原法(SCR)脫硝的原理及工藝流程,論述了脫硝系統(tǒng)測(cè)量數(shù)據(jù)的處理原則,針對(duì)原控制邏輯的不足進(jìn)行了優(yōu)化,找到了一個(gè)既能控制NOx脫除,又能控制氨逃逸的控制策略,使調(diào)節(jié)品質(zhì)明顯提高。
煙氣脫硝;噴氨控制;前饋控制;氨逃逸率;調(diào)節(jié)品質(zhì)
02-0065-03
自2006年開始,我國(guó)燃煤機(jī)組已逐步投運(yùn)脫硝系統(tǒng),典型火電機(jī)組具有脫硝、除塵、脫硫三大煙氣凈化環(huán)保設(shè)施。GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,從2012年1月1日起,新建火電機(jī)組NOx排放質(zhì)量濃度控制在100mg/m3以下;在環(huán)保重點(diǎn)地區(qū),要求2013年完成火電機(jī)組脫硝改造,機(jī)組NOx排放質(zhì)量濃度不超過100mg/m3。鑒于治霾形勢(shì)嚴(yán)峻,有的機(jī)組已設(shè)定50mg/m3的排放目標(biāo)。
選擇性催化還原法(SCR)脫硝是目前國(guó)內(nèi)外火電機(jī)組應(yīng)用比較廣泛的一種煙氣脫氮技術(shù),但在應(yīng)用上還有諸多不完善的地方,本文將根據(jù)工作實(shí)踐提出控制方面的優(yōu)化建議。
SCR脫硝系統(tǒng)按設(shè)備所在區(qū)域和功能,分為儲(chǔ)氨區(qū)(氨站)和脫硝區(qū)(反應(yīng)器),脫硝系統(tǒng)在燃煤電廠中的布置情況如圖1所示。
圖1 脫硝系統(tǒng)在燃煤電廠中的布置示意
1.1 脫硝原理
氨氣先與20倍于自己體積的空氣混合,再與320~420℃的煙氣混合,然后通過催化劑完成脫硝反應(yīng)。影響反應(yīng)的主要因素為活性區(qū)域因子(比表面積、孔體積和活性成分濃度的函數(shù))、煙氣溫度和反應(yīng)物濃度。
脫硝過程發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)為:
反應(yīng)(1)為主要反應(yīng),煙氣中氧量為2%即可滿足反應(yīng)需求。但在實(shí)際反應(yīng)中,為達(dá)到所要求的NO脫除率,需要多噴入適量NH3來補(bǔ)償混合的不均勻性。
1.2 儲(chǔ)氨站生產(chǎn)工藝流程
儲(chǔ)氨站主要生產(chǎn)工藝流程如圖2所示。除主要工藝流程外,還設(shè)置了事故氨吸收及液氨儲(chǔ)罐降溫冷卻水循環(huán)等輔助系統(tǒng)。液氨儲(chǔ)罐設(shè)置了液位高低報(bào)警裝置并與卸氨壓縮機(jī)聯(lián)鎖,控制卸氨壓縮機(jī)的啟停;氣化緩沖系統(tǒng)根據(jù)蒸發(fā)的氨氣溫度控制電加熱器或加熱蒸汽,應(yīng)對(duì)供應(yīng)氨氣流量的變化設(shè)置壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,整個(gè)工藝流程自控化水平較高,可以實(shí)現(xiàn)無人值守。
圖2 儲(chǔ)氨站生產(chǎn)工藝流程
1.3 SCR脫硝裝置各系統(tǒng)的作用
(1)氨的噴射系統(tǒng)。來自儲(chǔ)氨站的氨氣經(jīng)過氨氣流量調(diào)節(jié)閥和鼓風(fēng)機(jī)的空氣以1∶20以下的比例進(jìn)入混合器混合,混合均勻后經(jīng)氨氣噴嘴均勻噴入SCR入口煙道。
(2)煙氣系統(tǒng)。包括省煤器出口煙道到SCR反應(yīng)器入口和SCR出口到空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙道,要保證煙氣流速的均勻性。
(3)SCR反應(yīng)器。包含反應(yīng)器殼體、催化劑、殼體內(nèi)部所包含的支撐結(jié)構(gòu)、煙氣整流裝置、密封裝置、反應(yīng)器的平臺(tái)扶梯等,是發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的場(chǎng)所。
(4)吹灰系統(tǒng)。包括吹灰系統(tǒng)所有設(shè)備部件、相關(guān)閥門管路系統(tǒng)、控制設(shè)備等,采用聲波吹灰器清灰。
1.4 氨氣逃逸控制要求
1.4.1 氨氣逃逸的危害
氨氣逃逸后與 SO3反應(yīng)生成 NH4HSO4,在150~200℃時(shí)為黏性殘余物,在空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)冷端沉積,造成堵塞和腐蝕。以空預(yù)器為例,國(guó)外經(jīng)驗(yàn)表明,當(dāng)氨氣殘余量大于0.010‰時(shí),必須1~2周對(duì)其進(jìn)行一次全面清洗,否則空預(yù)器許多部件的壽命只有2個(gè)月左右。但應(yīng)用氨氣殘余分析儀之后,可將氨氣殘余量控制在0.003‰以內(nèi),這樣每年只要進(jìn)行一次清洗就可保證空預(yù)器正常使用。
1.4.2 控制氨氣逃逸量的作用
(1)準(zhǔn)確的氨氣逃逸率讀數(shù)是監(jiān)控脫硝系統(tǒng)正常工作的一個(gè)重要參數(shù),可用來控制脫硝系統(tǒng)正常工作,避免增加空預(yù)器阻力,甚至造成腐蝕。
(2)氨氣逃逸率的精準(zhǔn)計(jì)量可用來延長(zhǎng)SCR中催化劑的使用時(shí)間,從而經(jīng)濟(jì)地更換下一批催化劑。
(3)預(yù)估催化劑的更換和再生時(shí)間。由于催化劑的制造和交貨周期都比較長(zhǎng),可采用SCR以外的方法提高脫硝能力,延長(zhǎng)催化劑壽命。
由于一般采用抽取冷凝干燥后煙氣進(jìn)行分析的方法,所以儀表輸出數(shù)值已為干標(biāo)態(tài)濃度,不需換算。標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的大氣污染物濃度均指標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下干煙氣的數(shù)值,簡(jiǎn)稱“干標(biāo)態(tài)”。
在SCR反應(yīng)器前后煙道上測(cè)量NOx濃度時(shí),一般煙氣在線連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)可測(cè)量出采樣氣體中NO的濃度,或者測(cè)量出NO+NO2的濃度。在脫硝工藝中,NO占NOx的大多數(shù),測(cè)量前者即可,如果是排放檢測(cè),就要求測(cè)全氮,即NO+NO2。為了方便環(huán)保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的上傳比較,我國(guó)統(tǒng)一以干標(biāo)態(tài)的NO2計(jì)算濃度代表NOx濃度。由于大氣污染物排放指標(biāo)是以基準(zhǔn)氧含量折算后的濃度,所以,在脫硝工藝的監(jiān)控中還需將干標(biāo)態(tài)的濃度進(jìn)行基準(zhǔn)氧含量折算。
煙氣脫硝過后的氮氧化物,在現(xiàn)有空預(yù)器、除塵器、脫硫工藝中只有少量損失,絕大部分由煙囪排放。為了控制排放濃度,應(yīng)使SCR工藝統(tǒng)一以環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量NOx。
3.1 控制設(shè)備
(1)稀釋風(fēng)機(jī)A/B。
(2)反應(yīng)器氨氣速關(guān)閥。
3.2 設(shè)備控制
鍋爐送風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,手動(dòng)啟動(dòng)稀釋風(fēng)機(jī);鍋爐引風(fēng)機(jī)停止后,手動(dòng)停止稀釋風(fēng)機(jī)。
3.2.1 稀釋風(fēng)機(jī)
啟動(dòng)允許條件(AND):(1)無故障信號(hào);(2)稀釋風(fēng)機(jī)A遠(yuǎn)程啟動(dòng)允許。
聯(lián)鎖開(OR)(以稀釋風(fēng)機(jī)A作為備用為例)∶(1)稀釋風(fēng)機(jī)B運(yùn)行且A/B兩側(cè)任一空氣流量小于x1(定值x1為單臺(tái)反應(yīng)器8%氨額定體積濃度下稀釋風(fēng)量,m3/h);(2)稀釋風(fēng)機(jī)B故障停運(yùn)。
聯(lián)鎖停(OR):(1)稀釋風(fēng)機(jī)任一軸承溫度大于95℃,延時(shí)3 s(溫度壞點(diǎn)除外);(2)稀釋風(fēng)機(jī)運(yùn)行且稀釋風(fēng)機(jī)進(jìn)任一氨/空氣混合器流量小于x2,延時(shí)10 s(定值x2為單臺(tái)反應(yīng)器16%氨額定體積濃度下稀釋風(fēng)量,m3/h);(3)稀釋風(fēng)機(jī)電氣故障。
3.2.2 反應(yīng)器氨氣速關(guān)閥
啟動(dòng)允許條件(AND):(1)反應(yīng)器入口煙氣溫度大于315℃的3取2邏輯(定值為脫硝運(yùn)行溫度下限);(2)稀釋風(fēng)進(jìn)14A側(cè)混合器流量正常,即大于x3(定值x3為混合氣體5%氨額定體積濃度下稀釋風(fēng)量,m3/h);(3)鍋爐無主燃料跳閘(MFT);(4)至少1臺(tái)稀釋風(fēng)機(jī)在運(yùn)行;(5)至少1臺(tái)引風(fēng)機(jī)在運(yùn)行;(6)無聯(lián)鎖關(guān)條件;(7)反應(yīng)器氨氣供應(yīng)壓力大于120 kPa。
聯(lián)鎖關(guān)(OR):(1)引風(fēng)機(jī)均未運(yùn)行;(2)稀釋風(fēng)機(jī)均未運(yùn)行;(3)稀釋風(fēng)機(jī)混合器流量小于x4(定值x4為混合氣體10%氨額定體積濃度下稀釋風(fēng)量,m3/h);(4)反應(yīng)器入口煙氣溫度小于310℃,延時(shí)5 s(3取2任一溫度低于315℃報(bào)警);(5)反應(yīng)器入口煙氣溫度大于430℃,延時(shí)5 s(3取2任一溫度高于420℃報(bào)警);(6)鍋爐MFT。
3.2.3 其他
(1)反應(yīng)器脫硝后煙氣 NH3體積分?jǐn)?shù)高于0.003‰高報(bào)警、高于0.005‰高高報(bào)警。
(2)脫硝CEMS數(shù)據(jù)的處理。CEMS在自動(dòng)吹掃、維護(hù)、故障時(shí)NOx和O2濃度信號(hào)不做保持;在噴氨自動(dòng)回路中可根據(jù)需要做必要保持,以不影響脫硝運(yùn)行為準(zhǔn)。
氨站的氨氣緩沖罐壓力由蒸發(fā)器出口調(diào)節(jié)閥控制,保證供氣母管壓力穩(wěn)定在0.2MPa;反應(yīng)器的氨氣流量由控制閥調(diào)節(jié),目標(biāo)是控制好煙囪排放口NOx的濃度。由于煙氣中難溶于水的NO占NOx的95%以上,所以,只要控制了SCR出口的NO濃度就能保證排放達(dá)標(biāo)。
噴氨控制的兩個(gè)目標(biāo):一是控制SCR出口的NOx濃度不超標(biāo),二是控制氨氣逃逸率不超標(biāo)。
根據(jù)脫硝原理,噴氨自動(dòng)控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)越好,氨氣逃逸率越接近SCR固有的最小量,這樣可使空預(yù)器冷端產(chǎn)生的硫酸氫銨最少,最大限度地減少空預(yù)器阻力增加,從而減少檢修和廠用電率,提高機(jī)組發(fā)電效率。
4.1 單回路控制
單回路控制系統(tǒng)如圖3所示,假設(shè)在鍋爐輸出NOx總量穩(wěn)定的情況下,單回路控制可以滿足要求。由于測(cè)量?jī)x表及實(shí)際工況的影響,NOx濃度的變化速率和幅度隨著時(shí)間的推移變化較大,這時(shí)比例增益不能適應(yīng),微分作用不能用,控制效果很不理想。
圖3 單回路控制原理
4.2 單回路變參數(shù)控制
在單回路控制的基礎(chǔ)上做了如圖4所示的改進(jìn),增加與負(fù)荷變化相適應(yīng)P,D參數(shù)。隨著負(fù)荷的減小,NOx濃度增加,系統(tǒng)產(chǎn)生了等幅振蕩,還是不能適應(yīng)50%~100%的負(fù)荷變化,控制效果無明顯好轉(zhuǎn)。
圖4 單回路變參數(shù)控制原理
4.3 前饋控制
在300MW燃煤供熱機(jī)組的脫硝改造中,采用SCR入口NOx濃度為干擾信號(hào)(如圖5所示),取消了PID變參數(shù)功能,采用干擾信號(hào)作為控制器前饋,直接調(diào)整噴氨調(diào)門大小,通過開環(huán)控制,快速響應(yīng)NOx的濃度變化,噴氨閥位、流量隨入口NOx濃度變化而調(diào)節(jié),SCR出口NOx質(zhì)量濃度控制在(45± 7.5)mg/m3,基本消除了振蕩,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定控制,脫硝氨逃逸率也能穩(wěn)定在0.0015‰左右。
圖5 前饋控制原理
4.4 物質(zhì)平衡前饋控制
在前饋控制的基礎(chǔ)上,運(yùn)用脫硝選擇性還原方程,得到噴氨流量與SCR入口NOx總量相匹配的原理(如圖6所示),采用測(cè)量相對(duì)穩(wěn)定可靠的鍋爐總風(fēng)量乘以SCR入口的NOx濃度,作為前饋控制器的輸入信號(hào),使得前饋控制的量既能夠適應(yīng)燃燒質(zhì)量的變化,又能適應(yīng)燃燒負(fù)荷的變化,使SCR出口濃度過調(diào)量小、穩(wěn)態(tài)精度高,脫硝氨逃逸率也能穩(wěn)定在0.0015‰左右,控制總體平穩(wěn)。
圖6 物質(zhì)平衡前饋控制原理
4.5 適應(yīng)全工況的控制
由于CEMS維護(hù)頻繁,通常的辦法是改為手動(dòng)控制,當(dāng)儀表發(fā)出故障時(shí),自動(dòng)切到手動(dòng)控制。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定時(shí),這種方式可維持脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行。但由于燃燒工況突變,NOx濃度在短時(shí)間內(nèi)的變化較大,運(yùn)行人員難以控制,來不及應(yīng)對(duì),致使排放濃度超標(biāo)或氨逃逸率超限。
為此,設(shè)計(jì)了如圖7所示的特殊控制方式,作為正常控制的補(bǔ)充,采用條件切換實(shí)現(xiàn)??蓾M足2014年5月新考核辦法的要求,在脫硝CEMS維護(hù)、消缺中也能實(shí)現(xiàn)正常的脫硝運(yùn)行,達(dá)到既能控制氨逃逸,又能減排的目的。
圖7 特殊控制方式設(shè)計(jì)
當(dāng)SCR入口NOx濃度儀表故障或定期維護(hù)時(shí),可以切除前饋控制功能;當(dāng)SCR出口NOx濃度儀表故障或定期維護(hù)時(shí),可以切換到氨逃逸率閉環(huán)控制(如圖7所示的脫硝系統(tǒng)),將氨逃逸率設(shè)定在0.0015‰,再加上機(jī)組排放口煙囪處NOx的大延遲閉環(huán)控制,當(dāng)氨逃逸率檢測(cè)儀表工作不穩(wěn)定時(shí),可僅用煙囪處NOx的大延遲閉環(huán)控制。
實(shí)踐表明,優(yōu)化前饋控制可使調(diào)節(jié)品質(zhì)明顯提高。為了使NOx進(jìn)一步減排,在保證氨逃逸率在允許范圍內(nèi)的情況下,大幅降低SCR出口NOx濃度,需以SCR性能測(cè)試為前提,實(shí)踐以SCR出口NOx閉環(huán)控制為主、NH3逃逸參與閉環(huán)控制的運(yùn)行方式,優(yōu)化得到一套行之有效的控制策略。
(本文責(zé)編:白銀雷)
TM 621.7
:B
:1674-1951(2015)
倪新宇(1970—),男,江蘇蘇州人,工程師,從事熱工測(cè)量與控制技術(shù)方面的工作(E-mail:chdwdnxy@163.com)。
2014-06-05;
2014-10-10