羅德波,閆彩霞,崔偉強,惠兆華
HW澄清技術(shù)在電廠中水回用領(lǐng)域的應(yīng)用實例
羅德波1,閆彩霞1,崔偉強2,惠兆華1
(1.中國華電工程(集團)有限公司,北京 100160;2.華能北京熱電有限責(zé)任公司,北京 100023)
介紹了華能北京熱電有限責(zé)任公司中水回用工程概況,針對場地限制、進水濁度低、配套設(shè)備預(yù)留容量小的狀況,選用了HW澄清池替代圓形澄清池。論述了工程的工藝流程、各處理單元主要設(shè)計參數(shù)。采用HW澄清技術(shù)后的試運行結(jié)果表明,在進水量達到設(shè)計流量時,HW澄清池出水濁度為0.4~0.9NTU,水質(zhì)達到了設(shè)計標準。
HW澄清池;中水回用;循環(huán)水預(yù)處理;工藝流程;設(shè)計參數(shù);效果
電廠中水回用(即利用城市污水作為水源經(jīng)處理后回用于電廠循環(huán)冷卻水補充水)可大幅度減少新鮮水的取用量,是解決電廠水資源緊缺的重要途徑之一。城市污水具有水量大、來源可靠、水量穩(wěn)定的特點,但水質(zhì)復(fù)雜,其中有機物、微生物和化學(xué)溶劑較多。目前,電廠中水回用技術(shù)主要有單純過濾、石灰澄清過濾、弱酸樹脂軟化法、膜分離技術(shù)等,石灰澄清過濾是目前電廠應(yīng)用最廣泛的中水回用技術(shù)。
常規(guī)采用的石灰澄清池為圓形機械攪拌澄清池,該技術(shù)具有適合電廠石灰處理、全池底刮泥、出水水質(zhì)較穩(wěn)定的特點,但其也有以下不足之處:占地面積大,石灰結(jié)垢嚴重,入水懸浮物質(zhì)量濃度需低于50mg/L等。面對用地資源日益緊張、來水水質(zhì)波動大、出水水質(zhì)要求日益提高的情況,亟需對原有技術(shù)進行創(chuàng)新改進。
華能北京熱電有限責(zé)任公司原有循環(huán)水預(yù)處理系統(tǒng)采用圓形機械攪拌澄清池,來水水源為高碑店污水處理廠二級排放水,該工程為國內(nèi)第1個電廠中水回用示范工程。由高碑店污水處理廠排出來的二級污水,經(jīng)水泵提升后進入2座機械攪拌加速澄清池,石灰乳及聚合硫酸鐵投加到澄清池中,經(jīng)混合、反應(yīng)和澄清后的水流入推流式氯接觸池,在池內(nèi)加入硫酸、氯化合物殺菌劑,以降低澄清水的pH值、殺菌并滅藻。加酸、殺菌后的澄清水分別進入#1~#6變孔隙濾池,過濾后的清水再進入下一層推流式氯接觸池,再次加入氯化合物殺菌劑進行殺菌。最后流入2座反洗水池及2座過濾水池,過濾水池中的清水經(jīng)4臺循環(huán)水補水泵輸送至循環(huán)水系統(tǒng),反洗水池中的清水經(jīng)2臺反洗水泵送至重力式變孔隙濾池的反洗系統(tǒng)。重力式變孔隙度濾池的反洗排水回收到2座回收水池中,并由2臺回收水泵打入澄清池入口母管內(nèi)。原有循環(huán)水補充水系統(tǒng)設(shè)計水量為2201m3/h,設(shè)圓形澄清池2座,預(yù)留1座圓形澄清池用地,每座澄清池設(shè)計出力1 100m3/h;設(shè)濾池6座,每座濾池設(shè)計出力380m3/h,預(yù)留3座濾池的土建工程已完成。
在采用煙塔合一系統(tǒng)后,循環(huán)水蒸發(fā)損失有所增加,同時考慮電廠二期擴建,循環(huán)水補充水系統(tǒng)設(shè)計水量為5 200m3/h。由于場地限制、進水濁度低、配套設(shè)備預(yù)留容量小等原因,電廠煙塔合一之循環(huán)水預(yù)處理系統(tǒng)增容工程中采用了中國華電工程(集團)有限公司自主研發(fā)的HW澄清池。
該工程的設(shè)計出力為1 500m3/h,設(shè)HW澄清池1座,電廠二期擴建時,再增設(shè)1座HW澄清池,2座HW澄清池的建設(shè)用地為原有1座圓形澄清池的預(yù)留用地,利用預(yù)留用地將澄清系統(tǒng)設(shè)計水量由1100m3/h提高至3000m3/h,結(jié)合 2座圓形澄清池,總設(shè)計水量達到5200m3/h。
2.1 設(shè)計進水水質(zhì)
該工程進水為高碑店污水處理廠出水,實測污水來水水質(zhì)結(jié)果見表1。
該工程設(shè)計進水水質(zhì)采用平均值進行設(shè)計,并采用最大值進行校核。
2.2 設(shè)計出水水質(zhì)
主要設(shè)計出水水質(zhì):澄清池出水濁度,≤2NTU;濾池出水濁度,≤1 NTU;濾池出水暫時堿度,≤1.2 mmol/L;濾池出水pH值,6~9。
表1 污水來水水質(zhì)2007年上半年實測值
2.3 系統(tǒng)流程
該工程系統(tǒng)流程如圖1所示。系統(tǒng)流程中的二級污水輸送至機械混合池,機械混合池進水管道上設(shè)置流量計及電動可調(diào)節(jié)蝶閥對來水流量進行控制,池內(nèi)設(shè)有快速攪拌器,以快速攪拌來水加快與聚鐵、石灰等混合。經(jīng)充分混合后的污水進入絮凝反應(yīng)池,池內(nèi)設(shè)置低速軸向流攪拌器,通過機械攪拌將污水與聚丙烯酰胺(PAM)、回流污泥等均勻混合并絮凝,絮凝反應(yīng)區(qū)產(chǎn)生的礬花在推流絮凝區(qū)內(nèi)進一步增大和密實后進入澄清區(qū)。沉速快的密實絮凝體在澄清區(qū)內(nèi)沉淀,沉速慢的微絮凝體被設(shè)于澄清區(qū)上部的斜管截留,澄清水經(jīng)斜管上部的集水槽收集后進入后混凝池。沉積的絮凝體在澄清區(qū)下部進行濃縮,部分濃縮污泥通過污泥回流泵送回絮凝反應(yīng)區(qū),剩余濃縮污泥通過污泥排放泵輸送至污泥處置系統(tǒng)。后混凝池內(nèi)投加混凝劑,用以增強后續(xù)濾池的處理效果,后混凝池出水自流進入變孔隙濾池進行過濾。濾池出水進入清水池,經(jīng)殺菌后輸送至各用水點。
該系統(tǒng)具有如下特點。
(1)處理效率高,節(jié)省占地面積。HW澄清池的設(shè)計上升流速是圓形澄清池的3~6倍,HW澄清池池壁為矩形,共壁布置,可節(jié)省50%占地面積,同時便于擴容改造。
(2)適于處理低溫、低濁水。
(3)采用循環(huán)次數(shù)代替G值控制反應(yīng)過程,便于運行控制。
(4)采用可精確調(diào)節(jié)的外部泥渣循環(huán),保證絮凝反應(yīng)泥渣濃度穩(wěn)定、提高絮凝反應(yīng)泥渣濃度,顯著提升絮凝效率、增強系統(tǒng)的抗沖擊負荷能力。
3.1 機械混合池
為使污水、石灰乳、混凝劑充分混合,混合池內(nèi)設(shè)快速攪拌器。投加石灰乳和混凝劑用于混凝,與此同時與碳酸氫根發(fā)生反應(yīng)?;炷齽┎捎靡簯B(tài)聚合硫酸鐵,投加點位于機械混合池進口處,在石灰乳投加點之后。
機械混合池為地上式矩形構(gòu)筑物,共1座,設(shè)計流量為3 000 m3/h(考慮二期擴建),平面尺寸為5.40m×5.40m,有效水深為5.45 m,有效容積為158.90m3,水力停留時間為2.9min。池內(nèi)設(shè)快速攪拌器1臺,額定轉(zhuǎn)速為69 r/min,功率為7.5 kW。
圖1 系統(tǒng)流程圖
3.2 HW澄清池
HW澄清是一種新型的高速澄清技術(shù),采用泥渣外部循環(huán)、投加高分子絮凝劑、軸向流攪拌絮凝技術(shù),以提高泥渣濃度、絮凝體的密實度和沉淀速度,再通過斜管沉淀池進行分離。HW澄清池具有占地面積小、出水水質(zhì)好、啟動時間短(通常小于30min便能達到高峰效率)等優(yōu)點。設(shè)HW澄清池1座,設(shè)計流量為1 500m3/h,HW澄清池分為機械絮凝區(qū)、推流絮凝區(qū)、沉淀濃縮區(qū),其剖面如圖2所示。
3.2.1 機械絮凝區(qū)
原水與藥劑混合后進入機械絮凝區(qū),在絮凝區(qū)分兩點投加聚丙烯酰胺,通過機械攪拌后,再與聚丙烯銑胺、回流污泥均勻混合絮凝。機械攪拌系統(tǒng)采用軸向流水葉型葉輪并設(shè)置導(dǎo)流筒,使水流在反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)流動,以防止池內(nèi)懸浮固體在池底沉淀,同時保證礬花在循環(huán)過程中不會受到破壞。機械絮凝區(qū)平面尺寸為8.25m×5.85m,有效水深為6.90m,有效容積為314.14m3,水力停留時間為11min。池內(nèi)設(shè)軸流攪拌器1臺,額定轉(zhuǎn)速為25 r/min,功率為
18.5 kW,采用變頻控制,設(shè)計循環(huán)次數(shù)為15次。
3.2.2 推流絮凝區(qū)
機械絮凝區(qū)產(chǎn)生的礬花在推流絮凝區(qū)內(nèi)進一步增大和密實。推流絮凝區(qū)平面尺寸為15.00m× 1.56m,有效水深為6.90m,有效容積為99.87m3,水力停留時間為4min。
3.2.3 沉淀濃縮區(qū)
沉淀濃縮區(qū)前端為預(yù)沉區(qū),由于移動速度的減緩,懸浮固體在該區(qū)域沉淀。剩余礬花通過斜管截留去除。沉淀水由上部集水槽系統(tǒng)收集后自流進入后混凝池。集水槽和集水槽堰口均為矩形,可有效減少碳酸鈣在堰口的結(jié)垢量,也便于清掃和清除。沉積的礬花在沉淀池下部進行濃縮,部分濃縮污泥通過污泥回流泵送回機械絮凝區(qū),剩余濃縮污泥通過污泥排放泵輸送至污泥貯存池。濃縮區(qū)設(shè)刮泥機,以增強污泥濃縮效果。為保持污泥床的高度恒定,在沉淀濃縮區(qū)設(shè)置污泥界面儀。
沉淀濃縮區(qū)平面尺寸為15.0m×15.0m,有效水深為6.8m,沉淀時間為40min,斜管面積為140 m2,液面上升流速為10.7m/h。沉淀濃縮區(qū)設(shè)刮泥機1臺,直徑為15.0m,額定轉(zhuǎn)速為3.8 r/min,變頻控制;設(shè)污泥螺桿泵3臺(2用1備),其中2臺為變頻控制,流量為60m3/h,功率為15 kW,泥渣外部循環(huán)比為2%~4%。
3.3 后混凝池
后混凝池內(nèi)投加混凝劑,用以增強后續(xù)濾池的處理效果。后混凝池為地上式矩形構(gòu)筑物,共1座,設(shè)計流量為3 000m3/h(考慮二期擴建),平面尺寸為3.50m×3.50m,有效水深為3.73m,有效容積為46m3,水力停留時間為50 s。池內(nèi)設(shè)快速攪拌器1臺,額定轉(zhuǎn)速為51 r/mim,功率為2.2 kW。
3.4 變孔隙濾池
設(shè)變孔隙濾池3座,設(shè)計流量1 500m3/h,每座濾池過濾面積為21m2,平面尺寸為5.85m×5.85 m,考慮到已建6臺濾池,每座濾池設(shè)計濾速19.6 m/h,強制濾速為22.0m/h。濾池內(nèi)的濾料分為承托層和濾層。承托層共有5種級配的鵝卵石,裝填高度為440 mm。濾料為海砂,裝填高度為1 525 mm,主濾料粒徑為1.2~2.8mm,輔助濾料粒徑為0.5~1.0mm,輔助濾料不占高度,全部進入主濾料間隙中。濾池反沖洗采用氣水聯(lián)合反沖洗方式,反沖洗程序為:大流量水沖洗,強度為57m3/(m2·h),沖洗時間為5min;氣水聯(lián)合沖洗,水沖洗強度為57m3/(m2·h),氣沖洗強度為60m3/(m2·h),沖洗時間為2min;小流量水沖洗,水沖洗強度為28 m3/(m2·h),沖洗時間為5min。
圖2 HW澄清池剖面圖
濾池集水(布水)、布氣系統(tǒng)為大阻力配水系統(tǒng),采用不銹鋼梯形繞絲結(jié)構(gòu)的支管。反沖洗用水采用濾池出水,設(shè)反沖洗水泵3臺(2用1備),每臺水泵流量為600m3/h,揚程為18m,配套電動機功率為45 kW,大流量水沖洗時開啟2臺水泵,小流量水沖洗開啟1臺水泵;反沖洗用氣由鼓風(fēng)機提供,設(shè)鼓風(fēng)機2臺(1用1備),每臺鼓風(fēng)機風(fēng)量為20.99 m3/min,風(fēng)壓0.07MPa,配套電動機功率為45 kW。濾池裝有進水、出水、反沖洗進水、反沖洗排水、反沖洗進氣等5個閥門,均采用電動蝶閥。
3.5 石灰配投系統(tǒng)
石灰采用熟石灰粉末,純度大于85%,粒徑為325目;采用濕式投加方式,通過石灰配投系統(tǒng)將石灰粉末溶解成石灰乳液,投加至快速混合池;石灰粉平均投加量為270mg/L。
粉狀消石灰由密封罐車運輸,氣動卸灰。卸灰粉塵由罐頂布袋除塵器過濾后排至大氣。消石灰粉進入螺旋輸送機,螺旋輸送機采用變頻控制,電動機運行頻率與澄清池入口流量成比例變化。螺旋輸送機將粉料輸送至溶解箱上部,干粉在進入溶解箱的同時,與排出的水汽在粉汽分離器被分離,粉落入箱中,水汽則排至箱外。在溶解箱內(nèi)粉與從另側(cè)進入的清水混合、攪拌,溶解成石灰乳,由石灰乳泵輸送至快速混合池。石灰粉投加量采用干粉計量,石灰乳泵流量不變,通過改變石灰乳液濃度實現(xiàn)石灰投加量控制,保持管道內(nèi)石灰乳液在恒定流速下運行,以克服流量變化引起的磨損。
設(shè)石灰配投系統(tǒng)共設(shè)1套,包括:石灰筒倉1座,容積為 240 m3;螺旋輸送機 1臺,輸送量為1.40~4.35m3/h;石灰溶解攪拌箱1臺,容積為2.5 m3;石灰輔助水箱1臺,容積為0.5m3;石灰乳泵2臺(1用1備)。采用渣漿泵,流量為10m3/h,揚程為20m,配套電動機功率為1.5 kW;筒倉物位采用雷達料位計測量,水箱液位采用靜壓式液位計測量。
3.6 加藥系統(tǒng)
3.6.1 混凝劑加藥系統(tǒng)
混凝劑采用液體聚合硫酸鐵,其質(zhì)量分數(shù)為10%~12%,與清水1∶1稀釋后投加。聚鐵溶液采用臥式貯罐貯存,自流進入計量箱后稀釋,然后經(jīng)過計量泵輸送至快速混合池、后混凝池。快速混合池聚鐵有效投加量為15.0~20.0mg/L,后混凝池聚鐵有效投加量為1.0mg/L。
臥式貯罐、計量箱均為原有設(shè)備,新增米頓羅機械隔膜計量泵4臺,其中:快速混合池聚鐵投加泵2臺(1用1備),每臺計量泵流量為583 L/h,出口壓力為0.7MPa,配套電動機功率為0.55 kW;后混凝池聚鐵投加泵2臺(1用1備),每臺計量泵流量為25 L/h,出口壓力為 1.2 MPa,配套電動機功率
0.25 kW。
聚鐵投加量采用流量定比控制,根據(jù)快速混合池入口流量控制計量泵運行頻率,同時根據(jù)流量手動調(diào)節(jié)計量泵沖程。
3.6.2 固體聚丙烯酰胺加藥系統(tǒng)
高分子聚合物選用國產(chǎn)陰離子型固體聚丙烯酰胺(PAM),采用一體化制備裝置將固體粉末溶解為液體聚丙烯酰胺,其質(zhì)量分數(shù)為0.1%~0.2%,稀釋10倍后通過PAM投加泵輸送至HW澄清池內(nèi)。PAM設(shè)計投加量為0.5mg/L。
設(shè)一體化制備裝置1套,考慮二期擴建,一體化制備裝置產(chǎn)量為4 000 L/h,整套系統(tǒng)包括干粉進料機、預(yù)制箱、熟化箱、溶液箱。固體粉末通過負壓抽吸至干粉進料機,計量后進入預(yù)制箱,預(yù)制箱進水設(shè)電磁流量計,根據(jù)預(yù)設(shè)的質(zhì)量分數(shù)配制PAM溶液。配制完成的PAM溶液自流至PAM投加系統(tǒng),設(shè)PAM投加螺桿泵3臺(2用1備),每臺螺桿泵流量為800 L/h,出口壓力為0.2MPa,配套電動機功率為
0.37 kW,采用變頻控制,根據(jù)快速混合池入口流量控制螺桿泵運行頻率。設(shè)稀釋裝置2套,稀釋能力為5m3/h。
3.6.3 加酸與加氯
經(jīng)石灰軟化后的水直接過濾會在濾料上產(chǎn)生碳酸鈣結(jié)垢,因此,須加酸降低澄清池出水pH值。利用電廠原有硫酸加藥系統(tǒng)將澄清池出水pH值由10.0~10.5調(diào)整至8.2~8.5。利用電廠原有加氯系統(tǒng)實現(xiàn)濾前、濾后殺菌消毒。
該工程于2008年4月中旬開工,2008年11月28日至12月5日完成小流量調(diào)試,流量為450~810m3/h;2009年7月16日至7月19日,完成設(shè)計流量調(diào)試,流量為1200~1600m3/h;2009年7月20日,完成沖擊負荷流量調(diào)試,流量為1 800~2 000 m3/h。從3個不同試運行階段的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,共監(jiān)測澄清池出水水樣106個,其中104個水樣濁度小于1.0 NTU,最大值為1.4 NTU,最小值為0.4 NTU,平均值為0.67NTU,其中設(shè)計流量調(diào)試階段,澄清池出水濁度全部小于1.0 NTU(為0.4~0.9 NTU),如圖3所示。從近半年的運行效果來看,環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益明顯,循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢、腐蝕均在可以控制的范圍之內(nèi)。
圖3 澄清池出水濁度
華能北京熱電有限責(zé)任公司循環(huán)水預(yù)處理系統(tǒng)工程采用污水處理廠出水為水源,經(jīng)澄清過濾后,出水作為循環(huán)水補充水。工程設(shè)計規(guī)模為 1 500 m3/h,HW澄清技術(shù)具有占地面積小、出水濁度小于1.5NTU、處理效果穩(wěn)定的特點。該工程自2008年12月5日正式投產(chǎn)以來,運行穩(wěn)定,HW澄清池出水濁度控制在0.4~0.9NTU。由于澄清池出水水質(zhì)優(yōu)異,明顯延長了后續(xù)濾池的運行周期,節(jié)約了濾池反沖洗需要的用水量及運行能耗。
因此,采用HW澄清技術(shù)將城市二級污水進行深度處理,處理后的水作為火力發(fā)電廠循環(huán)冷卻水的補充水,技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟效益明顯。
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(本文責(zé)編:王書平)
[1]李永明,李尚志,惠兆華,等.循環(huán)冷卻水或城鎮(zhèn)二級污
TK 223.5+1
:B
:1674-1951(2015)02-0068-05
羅德波(1979—),男,湖北仙桃人,工程師,從事供水及污水處理的設(shè)計及投資方面的工作(E-mail:luodebo@bewg. net.cn)。
2013-01-11;
2014-11-13
閆彩霞(1980—),女,河北唐山人,工程師,從事污水處理的研究和設(shè)計工作(E-mail:ycx_li@163.com)。