張榮祿
(廣東省粵電集團(tuán)韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 韶關(guān) 512131)
移動(dòng)極板技術(shù)在火電廠除塵器改造中的應(yīng)用
張榮祿
(廣東省粵電集團(tuán)韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 韶關(guān) 512131)
為了提高電除塵器效率,保證煙塵達(dá)標(biāo)排放,對(duì)電除塵器進(jìn)行提效改造。闡述了移動(dòng)極板電除塵器的工作原理及特點(diǎn),介紹了某電廠#10機(jī)組移動(dòng)極板電除塵器的改造內(nèi)容。改造后脫硫塔出口粉塵排放質(zhì)量濃度為24.66mg/m3,修正至6%氧量后排放質(zhì)量濃度為23.86mg/m3,低于30mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。
移動(dòng)極板電除塵器;火電廠;電除塵改造;粉塵;質(zhì)量濃度
為了達(dá)到國(guó)家新的大氣污染物排放要求,國(guó)內(nèi)除塵器廠家[1]先后開發(fā)了適應(yīng)大型燃煤機(jī)組的布袋除塵器、電-袋復(fù)合除塵器及改良型靜電除塵器。布袋除塵器[2]不受煙氣含塵量、比電阻、鍋爐負(fù)荷及煤種變化的影響,捕捉超細(xì)粉塵能力強(qiáng),但其也有設(shè)備阻力大、運(yùn)行費(fèi)用高、日常維護(hù)工作量大、難以處理高溫?zé)煔?、煙氣中含水含油量大時(shí)易糊袋、煙氣含氧量高時(shí)袋料易氧化[3]等缺陷;電-袋復(fù)合除塵器由于氣布比沒有得到提高,并且受清灰方式的限制,并沒有從根本上改善或解決布袋除塵器的不足;改良型靜電除塵器是從靜電除塵器[4]特性出發(fā),通過(guò)采取調(diào)整陽(yáng)極排極距、調(diào)整陰極線結(jié)構(gòu)、增加電場(chǎng)等技術(shù)手段,以達(dá)到較高的排放要求,但靜電除塵器固有的缺陷同樣沒有從根本上解決。從國(guó)家能源發(fā)展策略上看,需要一種集高效、可靠、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)于一體的除塵技術(shù),移動(dòng)極板電除塵器技術(shù)的應(yīng)用,順應(yīng)了國(guó)家能源發(fā)展的需要和市場(chǎng)的需求,既有效避免了二次揚(yáng)塵,又免除了布袋繁瑣的維護(hù)過(guò)程與昂貴的維護(hù)費(fèi)用。
1.1 工作原理
如圖1所示,移動(dòng)極板電除塵器[5]變常規(guī)靜電除塵器[6]的固定極板為移動(dòng)極板,變振打清灰為旋轉(zhuǎn)刷清灰;把整片陽(yáng)極板分割成條狀,用鏈條串聯(lián),陽(yáng)極板在鏈條的牽引下運(yùn)動(dòng),陽(yáng)極板的下部設(shè)有旋轉(zhuǎn)電刷,電刷不斷把陽(yáng)極板的粉塵刮落到灰斗。
圖1 移動(dòng)極板示意圖
1.2 技術(shù)特點(diǎn)
移動(dòng)極板結(jié)構(gòu)相對(duì)傳統(tǒng)的固定極板有明顯的優(yōu)點(diǎn)。
(1)用旋轉(zhuǎn)電刷清灰,而且清灰位置靠近灰斗的下部,可以最大限度地減小二次揚(yáng)塵。
(2)陽(yáng)極板清灰及時(shí),處于相對(duì)潔凈的狀態(tài),可有效提高除塵效率。
(3)采用旋轉(zhuǎn)電刷進(jìn)行機(jī)械式清灰,即使附著力很高的高比電阻粉塵也能清除下來(lái)。
(4)相對(duì)傳統(tǒng)的靜電除塵器,采用移動(dòng)極板的電除塵器結(jié)構(gòu)更緊湊,可以減小1/3以上空間,運(yùn)行電耗也較低。比電阻大的粉塵或二次揚(yáng)塵在前幾個(gè)電場(chǎng)已經(jīng)荷電,所以不需要每個(gè)電場(chǎng)都裝設(shè)移動(dòng)極板,一般只在最后一個(gè)電場(chǎng)裝設(shè)移動(dòng)極板,就可以把前面電場(chǎng)逃逸出來(lái)的粉塵收集下來(lái)。
某電廠#10機(jī)組為300MW發(fā)電機(jī)組,鍋爐為DG1025/18.2-Ⅱ10型亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)、雙拱形單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架全懸吊結(jié)構(gòu)、尾部雙煙道、露天布置的W型火焰燃煤鍋爐,采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫。該機(jī)組鍋爐尾部配套2臺(tái)雙室四電場(chǎng)電除塵器[7]。電除塵器改造前性能試驗(yàn)結(jié)果見表1。
電除塵器性能摸底試驗(yàn)顯示:鍋爐燃燒常用煤種、機(jī)組負(fù)荷270MW工況下,除塵器入口粉塵質(zhì)量濃度為26.85 g/m3,#10機(jī)組除塵器實(shí)測(cè)除塵效率為99.48%,除塵器出口平均煙塵排放質(zhì)量濃度為129.95mg/m3。#10鍋爐電除塵器選型設(shè)計(jì)偏小、除塵能力有限是煙塵排放質(zhì)量濃度偏高的根本原因。
3.1 改造總體要求[8]
(1)原電除塵器前3個(gè)電場(chǎng)在結(jié)構(gòu)形式不變的情況下提效擴(kuò)容(極板增高至15m),四電場(chǎng)進(jìn)行移動(dòng)極板技術(shù)改造。改造后最終形成3+1(3個(gè)常規(guī)電場(chǎng)+1個(gè)移動(dòng)極板電場(chǎng))的除塵方式,全部電場(chǎng)改為高頻電源[9]。
(2)改造后保證在任何正常工況下,電除塵器入口煙塵質(zhì)量濃度[10](干基、標(biāo)態(tài)、6%O2)不大于
28.6 g/m3時(shí),除塵效率≥99.895%,脫硫塔出口煙塵排放質(zhì)量濃度≤30mg/m3,且保證在兩個(gè)大修期(或8年)內(nèi)不下降。
3.2 改造內(nèi)容
(1)拆除原電除塵器頂部全部設(shè)備,將除塵器揭頂掏空,將殼體加高1.7m,重新設(shè)計(jì)前3個(gè)電場(chǎng),包括新的頂蓋、陰陽(yáng)極系統(tǒng)及振打裝置。
(2)原四電場(chǎng)改造成一個(gè)移動(dòng)極板電場(chǎng),高度相應(yīng)增加1.7m。電除塵器變?yōu)?個(gè)固定電場(chǎng)+1個(gè)移動(dòng)極板電場(chǎng)的形式。
(3)拆除所有電氣電控設(shè)備,所有電場(chǎng)共16臺(tái)工頻電源全部設(shè)計(jì)為高頻電源,更換低壓控制系統(tǒng)。
3.3 四電場(chǎng)移動(dòng)極板改造內(nèi)容
移動(dòng)極板靜電除塵器內(nèi)部由極板、極線、鋼刷及其傳動(dòng)系統(tǒng)組成。
(1)對(duì)三、四電場(chǎng)之間的立柱進(jìn)行加固,增加四電場(chǎng)外延2m立柱。
(2)安裝四電場(chǎng)移動(dòng)極板的上下支撐梁,并改造四電場(chǎng)灰斗,增加人孔門和檢修走梯,對(duì)地基、梁柱進(jìn)行安全核準(zhǔn)。
(3)安裝四電場(chǎng)陰極系統(tǒng),對(duì)陰極振打位置重新定位,設(shè)計(jì)必需的走梯平臺(tái)。
(4)安裝四電場(chǎng)陽(yáng)極部分,包括主動(dòng)軸、鏈輪、軸承及密封裝置。安裝主動(dòng)軸外部動(dòng)力裝置,包括電機(jī)、鏈輪及支架等。
(5)安裝極板和鏈條,從動(dòng)軸及定位裝置,極板導(dǎo)向裝置。
(6)安裝刷輥系統(tǒng)。
(7)在主動(dòng)軸減速電機(jī)側(cè)和刷輥側(cè)設(shè)置檢修平臺(tái),并留有足夠檢修空間。
(8)安裝主動(dòng)軸和刷軸接地裝置,安裝刷輥系統(tǒng)動(dòng)力裝置,包括電機(jī)、齒輪箱、萬(wàn)向軸及鏈條等。
(9)移動(dòng)電場(chǎng)極間距為450mm。
(10)極板。選用雙層條狀0.7m×4.2m的700型SPCC薄鋼板,與由方鋼焊接成的整體框架焊為一體。
(11)移動(dòng)電極驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。驅(qū)動(dòng)選用變頻減速電機(jī),移動(dòng)電極移動(dòng)速度為0.1~1.0m/min。
表1#10機(jī)組電除塵器煙氣參數(shù)測(cè)試結(jié)果
(12)極線。極線極間距同樣為450mm,采用4×4不銹鋼方型線。
(13)陰極振打系統(tǒng)。驅(qū)動(dòng)選用立式減速電機(jī),功率為0.37 kW,安裝在殼體屋頂,驅(qū)動(dòng)凸輪、振打錘對(duì)陰極框架做周期性振打,以達(dá)到清灰的目的。
(14)鋼刷與鋼刷驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。鋼刷由不銹鋼絲與鋼刷軸焊接成形,按專用工藝制造并做時(shí)效試驗(yàn);驅(qū)動(dòng)選用變頻減速電機(jī),安裝在煙氣流通區(qū)域下的殼體外部,鋼刷軸旋轉(zhuǎn)方向與極板運(yùn)動(dòng)方向相反。
(15)鏈條。移動(dòng)電極驅(qū)動(dòng)選用專用的寬節(jié)距套筒滾子鏈。
從表2可以看出,在300MW負(fù)荷測(cè)試工況下,當(dāng)除塵器進(jìn)口質(zhì)量濃度為17~21g/m3時(shí),#10機(jī)組除塵器出口粉塵質(zhì)量濃度分別為17.13,25.67,22.66和32.73mg/m3。經(jīng)實(shí)際測(cè)試,脫硫塔出口粉塵排放質(zhì)量濃度為24.66mg/m3,修正至6%氧量后排放質(zhì)量濃度為23.86mg/m3<30mg/m3,達(dá)到了預(yù)期的改造效果。
表2 除塵器進(jìn)、出口粉塵測(cè)試結(jié)果
移動(dòng)極板電除塵器收集的粉塵范圍廣泛,具有用干凈的極板捕集粉塵以及用刷子清灰的特點(diǎn),能有效地捕集超細(xì)微、高黏性、高比電阻類粉塵并防止其二次飛揚(yáng);運(yùn)行煙氣溫度設(shè)計(jì)最大值為350℃,有在330℃環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行的實(shí)例;一個(gè)移動(dòng)極板電場(chǎng)相當(dāng)于1.5~3.0個(gè)固定極板電場(chǎng)[11],而其投資相當(dāng)于1.5~2.0個(gè)固定極板電場(chǎng),所以采用移動(dòng)極板電除塵器能節(jié)省2~3個(gè)固定極板電場(chǎng),特別適合無(wú)擴(kuò)容場(chǎng)地或需要壓縮場(chǎng)地的除塵器改造項(xiàng)目;同等運(yùn)行費(fèi)用的條件下,提升了設(shè)備的技術(shù)等級(jí),達(dá)到了國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求。
50-52.
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(本文責(zé)編:劉芳)
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TK 223.27
:B
:1674-1951(2015)02-0073-03
張榮祿(1979—),男,福建永定人,工程師,從事火電廠設(shè)備檢修維護(hù)工作(E-mail:10494731@qq.com)。
2014-09-12;
2014-12-12