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一起氨區(qū)蒸發(fā)槽管道堵塞事故分析

2015-05-30 06:33:54劉峰云
科技創(chuàng)新與應用 2015年35期
關鍵詞:堵塞

摘 要:作者介紹了某6*350MW電廠脫硝系統(tǒng)氨區(qū)蒸發(fā)槽管路堵塞的事件,通過對事件經過深入分析,總結出氨管路堵塞的原因,并提出預防和應對措施,對氨區(qū)同類事故的解決提供一定的借鑒。

關鍵詞:氨區(qū);堵塞;原因分析

引言

某電廠裝機容量2100兆瓦,安裝6臺350兆瓦燃煤發(fā)電機組。為減少鍋爐NOx的排放,改善當?shù)卮髿猸h(huán)境,適應新的環(huán)保政策,電廠開始陸續(xù)對6臺機組進行了SCR脫硝改造工程,其中,#1、#2、#3機組脫硝系統(tǒng)于2013年完成改造投入運行,#4、#5、#6機組脫硝系統(tǒng)于2014年完成改造投入運行。

1 某電廠氨區(qū)概況

該廠地處郊區(qū),脫硝工藝系統(tǒng)采用液氨作為還原劑,為保證脫硝系統(tǒng)正常運行,專門設立了公共氨區(qū),作為氨存儲、制備、供應的場所。氨區(qū)設備主要包括氨卸料壓縮機(2臺)、液氨供應泵(2臺)、液氨儲罐(4只)、氨蒸發(fā)槽(4只)、氨氣緩沖槽(4只)、氨氣稀釋槽(1只)、廢水池(1座)、廢水泵(2臺)等。其中設置4只液氨儲罐,每只有效容量125m3,全容積139m3。設4臺液氨蒸發(fā)器,每臺按兩臺機組ECR工況下120%容量設計,設置4臺氨氣緩沖槽,與液氨蒸發(fā)槽相對應組成4套制氨系統(tǒng)。液氨的供應由液氨槽車運送,卸料壓縮機抽取儲罐中的氨氣,經加壓后至液氨槽車,將槽車的液氨壓入液氨儲罐中。液氨儲罐中的液氨在氣溫高時可以通過自身壓力(氣溫低時通過液氨供應泵),輸送到液氨蒸發(fā)槽內。從蒸汽加熱獲取的熱量使液氨蒸發(fā)為氨氣,蒸發(fā)槽入口裝有壓力控制閥將氨氣壓力控制在一定范圍。從蒸發(fā)槽來的氨氣進入氨氣緩沖槽,緩沖穩(wěn)定壓力,為SCR系統(tǒng)穩(wěn)定供應氨氣。氨氣系統(tǒng)緊急排放的氨氣則排入氨氣稀釋槽中,用水吸收后排入廢水池,再經廢水泵送至廢水處理系統(tǒng)處理。從脫硝系統(tǒng)改造完成后,運行基本穩(wěn)定正常,但最近發(fā)生一起蒸發(fā)槽管路堵塞事件,差點造成6臺機組脫硝全停的環(huán)保惡性事件。

2 事故經過

事故當日,氨區(qū)A、C液氨儲罐運行,D氨罐備用,B氨罐隔離檢修,A、B、C、D蒸發(fā)槽運行,緩沖槽出口母管氣氨壓力150KPa,其他設備正常方式。18:51A氨罐液位降至382mm,開D氨罐出液閥,A、C、D三氨罐運行。緩沖槽出口母管壓力最低降至48KPa。之后緩沖槽出口母管壓力恢復至151KPa。從畫面開純化閥,發(fā)故障報警無法開啟,令巡檢就地手動搖開純化閥,A、C、D氨儲罐壓力從0.83降至0.68MPa,緩沖槽出口母管氣氨壓力至160KPa,到7.20緩沖槽出口壓力逐漸降至130KPa。聯(lián)系送氨槽車送氨,往D氨罐卸氨一車后,壓力穩(wěn)定在140KPa左右。維護開始檢查D蒸發(fā)槽供氨調閥,經檢查D蒸發(fā)槽供氨調閥不臟,解開蒸發(fā)槽供氨管道法蘭后發(fā)現(xiàn)油狀污泥狀臟污。維護開始吹掃D蒸發(fā)槽,至7月21日吹通D蒸發(fā)槽,確證該次故障為蒸發(fā)槽管路堵所致。至早上D蒸發(fā)槽吹掃干凈,投入運行,氨區(qū)供氨系統(tǒng)才算恢復穩(wěn)定運行。又吹掃干凈A蒸發(fā)槽,投入運行,A供氨調閥同樣未發(fā)現(xiàn)堵塞,蒸發(fā)槽內吹出油狀污泥狀稀稠物。7.22至7.23又吹掃干凈B蒸發(fā)槽,投入運行。

3 原因分析

從氨區(qū)報表及參數(shù)變化過程分析可得出事態(tài)進展情況:7.16氨區(qū)D罐卸氨一車和氨區(qū)A罐卸氨一車,7.17氨區(qū)C罐卸氨一車和氨區(qū)D罐卸氨一車,液氨為太原某公司所供。7.16A緩沖槽出口氣氨溫度從47℃降至22℃,7.18從24℃漲至28℃,之后又從26℃漲至45℃。7.17C蒸發(fā)槽出口氣氨溫度從48℃降至29℃,7.18從29℃漲至50℃,接著又從50℃降至29℃,7.19又從29℃漲至50℃。7.18B緩沖槽出口氣氨溫度從48℃降至37℃,之后又從36℃漲至49℃。7.19D蒸發(fā)槽出口液氨溫度從50℃降至28℃。從上面時間點查詢,各緩沖槽出口氣氨溫度降低和升高,均在蒸發(fā)槽供汽調閥關閉和開啟后發(fā)生,時間節(jié)點基本一致。這就可以基本判斷,在16日改為太原供氨后,7.16A蒸發(fā)槽管路堵過一次,至7.18稍微過些氨氣,至12:16過大量氨氣。7.17C蒸發(fā)槽也堵過一次,至7.18早上開始大量通氣,中午又堵過一次,7.19又恢復通氣。7.18B蒸發(fā)槽管路有些堵,之后恢復通氣。7.19D蒸發(fā)槽堵,直至清理通后恢復正常。從氨罐使用情況看,在7.7B罐隔離檢修后,A罐一直是主用罐。7.16卸氨后用的是A、D罐,7.18D罐液位483mm開始用C罐,當時A罐液位606mm。7.19D罐液位409mm時卸氨一車,開始倒為A、C罐運行??梢钥闯龌旧蠌?.16開始用的就是7.16改為太原某公司供的氨,直至堵塞發(fā)生。我們對管路堵塞物進行化驗分析,加入鹽酸后產生剩下大量不溶物。而在罐內取樣后,加入鹽酸很快就全溶解了,只剩下很少的一點殘渣。綜上分析,本次事件的原因為:太原某公司所供液氨存在質量問題;液氨儲罐A、D罐內有污物,特別是A罐,在液位低至380mm時已接近罐底,供氨存在在氣液兩相流動,由于擾動把罐內雜物帶入液氨輸送管路,在經過調門后由于法蘭口徑和蒸發(fā)槽內蒸發(fā)管口徑變小,堵塞管路;運行控制氨罐液位太低,造成罐內底部雜物擾動隨液氨進入蒸發(fā)槽管路;維護以前在更換B、C蒸發(fā)槽供汽調門后,造成四個蒸發(fā)槽供汽調門型號不一樣,通流量相差太大,運行不能很好判斷每個蒸發(fā)槽的出力大??;蒸發(fā)槽運行方式安排不合理,四個都運行很容易造成同時堵塞,失去備用;液氨儲備不足,不利于合理的安排方式;氨區(qū)值班人員不足,不能很好的快速事故處理以及辦理工作票及時消缺;維護對設備的定期點檢不科學,造成罐、槽雜物較多不能及時清理。

4 預防及應對措施

預防措施包含以下幾點:嚴把物資入廠管理,確保合格的液氨進入生產現(xiàn)場,最好電廠自己有有效的檢測手段;氨儲罐出口液氨輸送管道加裝籃式過濾器,過濾精度為300目;檢修維護應根據(jù)設備實際運行情況,制定氨區(qū)各儲備、制備設備定期檢修臺賬,定期進行清理維護;制定合理的儲、制氨設備的運行方式,以滿足氨區(qū)設備的正常備用和安全運行;每天值長對全廠液氨儲備應清楚,不足時應及時通報有關采購人員,各專業(yè)應具體控制物資儲備;脫硝及氨區(qū)規(guī)程應及時跟進修改,維護應對有礙安全的氨區(qū)設計及設備及時更改,抓緊解決。

加強氨區(qū)檢修及操作的規(guī)范管理,盡量減少管路內空氣進入造成腐蝕;利用停機機會檢查各爐前脫硝系統(tǒng)供氨管路及噴氨格柵的噴嘴頭,看有否堵塞。

5 堵塞物成因分析

出廠液氨雜質含量小,由液氨帶來的雜質堵塞氨系統(tǒng)管道的可能性較小。但也可能有些供氨廠家存在把關不嚴,特別是星期天值班人員,疏于對氨儲罐的監(jiān)控,造成儲罐液位低時雜質帶入槽車。

液氨為強堿性物,對碳鋼的均勻腐蝕小,常見的腐蝕為:外壁大氣腐蝕??諝庵械乃l繁在液氨罐、管道外壁冷凝腐蝕。應力腐蝕。儲罐焊縫處存在由于操作壓力引起的拉應力和焊接殘余應力,當液氨中含氨時,在拉力作用下易形成微電池,產生快速溶解,而當液氨中含有N2時,則會增加鋼的應力腐蝕敏感性,腐蝕主要存在于設備內壁焊縫等應力集中區(qū)。

6 結論與展望

綜上所述,隨著國家對環(huán)??刂圃絹碓絿栏瘢覀兓痣娦袠I(yè)首當其沖的就要不斷修改排放標準適應國情。而當前在煙氣排放中脫硝技術用的最多的還是氨技術,在使用氨的過程中肯定會碰各種各樣的問題,這就需要我們在脫硝氨站的管理中不斷的努力,發(fā)現(xiàn)問題及時應對總結,防止各類事故的發(fā)生,保證安全經濟的運行。

參考文獻

[1]翁俊震,毛榮軍,等.火電廠脫硝系統(tǒng)氨站輸氨管道堵塞原因分析及處理[J].清洗世界,2014.

作者簡介:劉峰云(1973-),男,漢族,山西陽城,陽城國際發(fā)電有限責任公司,工程師,學士學位,研究方向:電廠鍋爐及脫硝專業(yè)。

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