劉秀超++夏厚福++譚慎遷++宋健
摘 要:石灰乳加藥裝置是電廠生產(chǎn)中重要設(shè)備,本文主要闡述了針對(duì)安徽某2x1000MW電廠化學(xué)公共系統(tǒng)石灰乳加藥裝置在系統(tǒng)投用前期發(fā)生堵塞、出力不足事件的原因分析及處理經(jīng)過(guò),并制定相應(yīng)的前期運(yùn)行措施,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行可靠、維護(hù)量小的目的,提高了生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:石灰乳加藥裝置;出力不足;堵塞
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.158
1 設(shè)備概述
本廠石灰乳加藥裝置是一種將消石灰粉儲(chǔ)存、配置并投加的設(shè)備。消石灰粉劑在石灰粉料倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存,通過(guò)振打器將料倉(cāng)內(nèi)粉劑疏松,均勻下料至給料機(jī),螺旋給料機(jī)將粉劑送至溶解攪拌箱進(jìn)行溶解,制備后漿液通過(guò)輸送泵送至機(jī)械加速澄清池使用,溶液攪拌箱通過(guò)輔助水箱控制液位,輔助水箱進(jìn)口安裝液位浮球閥,控制攪拌箱液位,避免乳液外流。石灰乳加藥裝置配備水沖洗設(shè)施,沖洗水管接至加藥裝置進(jìn)水氣動(dòng)門之后,防止輸送管道堵塞。具體可見系統(tǒng)圖1。
2 故障現(xiàn)場(chǎng)概述
現(xiàn)象一:安徽某2 x 1000MW電廠化學(xué)水務(wù)中心原水系統(tǒng)運(yùn)行期間,四臺(tái)石灰加藥系統(tǒng)螺旋給料機(jī)氣粉分離器處均出現(xiàn)大量石灰堵塞,給料機(jī)窺視孔玻璃擠破,消石灰大量外泄,石灰乳無(wú)法正常投加現(xiàn)象。給檢修工帶來(lái)大量額外通堵、清掃工作;清理時(shí),發(fā)現(xiàn)螺旋給料機(jī)內(nèi)存有焊渣和小塊石塊顆粒雜質(zhì)。
現(xiàn)象二:石灰加藥系統(tǒng)溶解攪拌箱下部三通閥出現(xiàn)堵塞,清理溶液攪拌箱和三通閥,發(fā)現(xiàn)攪拌箱下部乳漿溶度高,產(chǎn)生沉淀,三通閥處有沉積的大顆粒雜質(zhì),三通閥不易打開。
現(xiàn)象三:石灰乳輸送泵無(wú)法打出合格漿液,出力不足,嚴(yán)重影響石灰乳漿的投用,下一系統(tǒng)無(wú)法正常工作。石灰乳輸送泵運(yùn)行一段時(shí)間后容易漏漿液,更換密封條時(shí)發(fā)現(xiàn)顆粒雜質(zhì)。
3 原因分析及解決方法
3.1 氣粉分離器處堵塞
原因分析:(1)石灰攪拌箱液位較高,石灰粉下落時(shí)水滴噴濺,使下粉管潮濕,從而造成石灰板結(jié),嚴(yán)重時(shí)堵塞。(2)石灰乳質(zhì)量較差,雜質(zhì)較多。(3)系統(tǒng)初次使用,內(nèi)部不清潔,含有部分焊渣等硬塊雜質(zhì)。
解決方法:(1)降低進(jìn)水浮球閥高度,降低輔助水箱液位,進(jìn)而降低攪拌箱液位,增大下粉管與水液位之間的距離。(2)待石灰粉倉(cāng)石灰使用完后,進(jìn)行清倉(cāng)處理,通過(guò)外部振打器將雜質(zhì)全部清除。(3)控制石灰乳進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量,經(jīng)由實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)合格后,方可使用。
3.2 石灰溶解攪拌箱出口三通閥堵塞
原因分析:(1)石灰品質(zhì)差,石灰乳漿液內(nèi)雜質(zhì)含量較多,泵輸送系統(tǒng)停止運(yùn)行后,較多石灰乳雜質(zhì)積存在三通閥處。(2)廠家配套三通閥公稱通徑較小,且三通閥運(yùn)行一段時(shí)間后,因乳漿沉積,且存有顆粒物雜質(zhì),閥門不易打開、排污,導(dǎo)致運(yùn)行人員排污次數(shù)較少。
解決方法:更換攪拌箱底部出口三通閥,使閥門便于操作,由運(yùn)行人員定期進(jìn)行排污,排出攪拌箱下部的大顆粒雜質(zhì)。
3.3 石灰乳輸送泵出力不足、機(jī)封漏水
原因分析:(1)三通閥至輸送泵入口閥門管道容易出現(xiàn)堵塞,漿液無(wú)法流至輸送泵。(2)漿液中顆粒雜質(zhì)較多,輸送泵運(yùn)行一段時(shí)間后產(chǎn)生磨損。
解決方法:更改石灰乳輸送泵進(jìn)口管道,進(jìn)口管道由攪拌箱側(cè)面距底部10cm處引出,有效減少輸送泵雜質(zhì)吸入,減少輸送泵非正常磨損。
4 運(yùn)行前期投運(yùn)控制措施及建議
因設(shè)備為系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)泵的啟、停和沖洗程序,對(duì)系統(tǒng)前期投用時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題未進(jìn)行考慮,對(duì)程序存在不合理的地方,對(duì)邏輯進(jìn)行優(yōu)化,且制定系統(tǒng)前期運(yùn)行控制措施。
(1)啟動(dòng)裝置前,采用手動(dòng)控制,開入口沖洗水門、三通閥出口排污門。現(xiàn)場(chǎng)有人確認(rèn)排污門出清水后,投入石灰乳輸送泵。
(2)停運(yùn)裝置,采用手動(dòng)控制,關(guān)閉石灰螺旋給料機(jī),開入口沖洗水門,沖洗加藥管道和回流管道至加藥管道排水為清水后。打開出口排污門,至管道排水為清水,方可停泵,泵停運(yùn)過(guò)程,必須對(duì)泵和管道進(jìn)行徹底沖洗,并確認(rèn)沖洗干凈。
(3)定期工作:定期打開溶解箱排污門將底部沉積較大的顆粒物的雜質(zhì)排出,避免雜質(zhì)沉積堵塞管道。
(4)未來(lái)考慮增加壓縮空氣攪拌設(shè)備,在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)投用,防止石灰乳攪拌箱乳漿固體沉積而堵塞管道。
5 結(jié)論或啟示
通過(guò)對(duì)石灰乳制漿系統(tǒng)堵塞、出力不足等問(wèn)題的分析處理,發(fā)現(xiàn)影響本系統(tǒng)前期正常投運(yùn)原因是系統(tǒng)清潔度不高,石灰品質(zhì)較差,石灰乳輔助水箱浮球閥液位設(shè)置較高以及石灰乳輸送泵入口管道布置方式容易發(fā)生堵塞。為了能保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,經(jīng)上述改造后,石灰乳加藥裝置運(yùn)行4個(gè)月以來(lái),石灰乳加藥裝置堵塞、出力不足現(xiàn)象消除,問(wèn)題得到解決。石灰乳加藥設(shè)備廣泛的使用在電廠原水處理、脫硫廢水處理等系統(tǒng)中,系統(tǒng)清潔是系統(tǒng)長(zhǎng)期正常運(yùn)行的關(guān)鍵,系統(tǒng)前期投運(yùn)時(shí)更需注意系統(tǒng)清潔度、藥品的品質(zhì)以及系統(tǒng)規(guī)范沖洗、排污等因素,可以在整個(gè)系統(tǒng)后期正常運(yùn)行時(shí)起到事半功倍的作用。
參考文獻(xiàn):
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