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濕蒸汽發(fā)生器注汽效率分析及提高措施

2015-05-30 05:15:06賈志辰

賈志辰

摘要:石油勘探的過程中不斷有稠油出現(xiàn),稠油的開發(fā)不同于其他原油,因其粘度大的特性不能使用常規(guī)的開采方法和機械進行剝離,設(shè)計人員研發(fā)了濕蒸汽發(fā)生器專門用于采集稠油。本文客觀分析和研究了濕蒸汽發(fā)生器在工作時產(chǎn)生熱量損失的各種因素,并提出了降低熱量損失提高注氣效率的有效措施。

關(guān)鍵詞:濕蒸汽發(fā)生器? 發(fā)生器? 注氣效率

1 概述

濕蒸汽發(fā)生器的主要燃料是天然氣和原油,將燃燒后產(chǎn)生的高溫高壓濕飽和蒸汽注入具有稠油的油井,可以大幅度提高油井稠油的采收率。目前,遼河油田、勝利油田、新疆克拉瑪依油田等均使用了蒸汽發(fā)生器,共計百余臺。一般濕蒸汽發(fā)生器的注氣鍋爐設(shè)計效率為80%,但經(jīng)過多年使用長時間運行,設(shè)備老化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,濕蒸汽發(fā)生器的熱能損失逐漸增加,實際稠油開采中的工作效率僅為70%左右。因此,消除不良因素提高注氣鍋爐熱效率,是油田稠油開采的重要節(jié)能措施。

2 影響濕蒸汽發(fā)生器注氣效率的因素

濕蒸汽發(fā)生器在運行過程中如果有大量的熱量損失,則必然大大減少注氣效率,分析并治理發(fā)生器的熱量損失是保證注氣效率的最為直接和行之有效的方法。

2.1不完全燃燒造成的熱量損失。濕蒸汽發(fā)生器長時間工作后,燃燒留下的灰燼是不會發(fā)熱的,并且在換熱管上會有留存,導(dǎo)致與燃燒點隔離,降低換熱管工作效率。經(jīng)統(tǒng)計,換熱管上粘結(jié)的灰燼可降低發(fā)生器鍋爐0.3%的換熱效率。濕蒸汽發(fā)生器都要經(jīng)長時間運行的,都會有不同程度的粘結(jié)灰燼。因此,定期清除灰燼是提高鍋爐熱效率的有效措施。

2.2 霧化效果不好造成的熱量損失。濕蒸汽發(fā)生器的霧化效果不好,可以直接產(chǎn)生大量的碳黑,吸附于濕蒸汽發(fā)生器的受熱面,碳黑導(dǎo)熱性能差,嚴(yán)重阻礙熱量傳遞。導(dǎo)致出現(xiàn)碳黑的因素有:燃油高速流動時產(chǎn)生的紊流脈動;高速旋轉(zhuǎn)下的離心力作用;霧化口前后油壓急劇下降時產(chǎn)生的局部汽化,產(chǎn)生細小油珠;助燃氣高速沖擊形成小油珠等等,都可以造成發(fā)生器的霧化效果不好,產(chǎn)生碳黑。

2.3 外殼散熱造成的熱量損失。發(fā)生器工作時,鍋爐本體溫度自然會高于周圍空氣的溫度,形成熱量損失。因此此種熱量流失的多少取決于發(fā)生器鍋爐的保溫性能、密封性、環(huán)境溫度等。一般發(fā)生器鍋爐外殼會比環(huán)境溫度高20℃-30℃,一旦出現(xiàn)溫差過高的情況,則說明鍋爐外殼的保溫功能出現(xiàn)了問題。

2.4 煙氣溫度造成的熱量損失。在煙氣與水管線對流換熱后,煙氣從煙囪排走,煙氣的換熱效率高低是決定發(fā)生器注氣效率的關(guān)鍵因素,其占燃燒放出熱量的6%-12%。如果煙氣未充分換熱,那么會將大量燃燒的熱量直接排走,據(jù)專門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,排煙溫度每增高12℃-18℃,熱量損失會增加1%。

2.5 煙氣純度造成的熱量損失。煙氣中空氣的含量是決定熱量損失的一個因素,發(fā)生器鍋爐中過剩的空氣越多,鍋爐注氣效率就越低。一般煙氣含氧量每提高1%,熱效率就會降低0.6%-0.8%。因此,應(yīng)該盡量降低鍋爐內(nèi)的煙氣含氧量。

2.6 其他原因造成的熱量損失。主要包括冷卻損失和泄露損失。冷卻損失主要是干度取樣造成的,干度取樣水經(jīng)過冷卻器后,冷卻水溫度升高,由此造成熱量損失。另外,濕蒸汽發(fā)生器本身具有很多密封點,一旦有泄露都會造成熱量損失,其中最大的泄露來自于放空閥,嚴(yán)重時,每天可帶來大量的蒸汽泄露。還有其他一些不同程度的熱量損失。

3 提高濕蒸汽發(fā)生器注氣效率的有效措施

①及時有效的吹灰。針對濕蒸汽發(fā)生器流段的積灰,及時用水沖掉,減少熱量損失。對于無法用水沖洗的輻射段管線,國DAEEL公司在濕蒸汽發(fā)生器內(nèi)加裝不停爐吹灰器,每天都吹一次,大大降低灰燼隔離造成的熱量損失。近幾年我國多數(shù)企業(yè)引進了微爆吹灰器,利用乙炔和空氣在流道內(nèi)微爆炸產(chǎn)生的振動,松動灰燼粘結(jié),再由高溫?zé)煔鈳С隽鞯馈"诳刂朴蛪?,提升霧化效果。針對發(fā)生器霧化效果不佳的情況,可采用控制油壓、霧化壓的辦法來解決。經(jīng)過反復(fù)試驗發(fā)現(xiàn):當(dāng)油壓保持在0.9-1.1MPa,霧化壓保持在0.45-0.55MPa范圍內(nèi)時,發(fā)生器的霧化效果最佳,燃燒充分,基本不產(chǎn)生碳黑。③發(fā)生器保溫控制。保溫系統(tǒng)故障時,發(fā)生器停爐時立即修補,減少熱量損失。目前多家企業(yè)都采用了熱量回爐反射的新技術(shù),在濕蒸汽發(fā)生器的鍋爐耐火層表面涂抹高溫輻射涂料,一般為高溫紅外輻射涂料,當(dāng)溫度升高的時候,這種涂料可以將映射到耐火層的熱量中,輻射率由原來的0.45提高到0.94,映射回的熱量輻射率提高1倍,大部分熱量都被反射到爐管上,而并非通過爐壁散到空氣中。經(jīng)測試數(shù)據(jù)表明,發(fā)生器內(nèi)引用該涂料后,大大提高節(jié)能效果,提升熱效率的2%以上。④煙氣余熱回收。由煙氣帶走的熱量是巨大的,回收煙氣余熱是提高濕蒸汽發(fā)生器注氣效率的主要工作內(nèi)容。加裝余熱回收裝置,改裝熱管換熱器,提高換熱器使用壽命。利用熱管換熱器可使煙氣溫度下降40℃-70℃,大大降低煙氣溫度過高帶來的熱量損失。⑤監(jiān)控?zé)煔夂趿???刂茻煔夂趿靠墒瑰仩t內(nèi)煙氣達到充分燃燒的狀態(tài),目前可控制在1%-3%,燃燒率大大提高。通過實時監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整進風(fēng)量,使空氣系統(tǒng)保持在合理范圍內(nèi),一般將系數(shù)控制在1.2左右,降低不完全燃燒。

4 結(jié)束語

通過上述各種措施的應(yīng)用,可有效降低熱損失,一般可順利將濕蒸汽發(fā)生器的注氣效率提升到82%以上,這對油田開采企業(yè)來說是一項重大的經(jīng)濟效益和成果,也是節(jié)能降耗工作的重要組成部分。

參考文獻:

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