摘 要:以Moldflow軟件為平臺,模擬了某注塑件的注塑成型過程。根據(jù)模擬結(jié)果,分析了造成充填不平衡的原因,優(yōu)化了模具的澆注系統(tǒng)。為模具設(shè)計人員設(shè)計依據(jù)。
關(guān)鍵詞:注塑;澆注系統(tǒng);成型工藝
隨著塑料工業(yè)的快速發(fā)展,塑料產(chǎn)品的種類越來越多,結(jié)構(gòu)也越來越復雜。注塑成型是塑料加工的主要方法之一。注塑成型是一個很復雜的過程,塑件成型材料不同、工藝參數(shù)不同、塑件結(jié)構(gòu)不同都會影響塑件的成型質(zhì)量[1]。在實際生產(chǎn)過程中,設(shè)計人員通常根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)驗來選擇注塑成型工藝參數(shù),這種方法需要反復不斷的試模,既浪費了材料,增加設(shè)計成本,又增長了生產(chǎn)周期[2]。文章以某遙控器下殼為例,利用moldflow軟件,預測了注塑成型過程中產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷,通過調(diào)整工藝參數(shù)和澆注系統(tǒng)。得到較好的成型工藝方案。
1 塑件的結(jié)構(gòu)工藝性分析
本例的產(chǎn)品為某遙控器的下殼。利用UG三維設(shè)計軟件對該塑件進行實體造型。塑件的總體尺寸為162mm,寬度44.7mm,高度22mm。塑件外表面要求光亮,沒有縮痕,無瑕疵。遙控器下殼為非對稱結(jié)構(gòu),其壁厚為1.5mm,只是在遙控器電池殼底部有一個高4mm寬2mm的凸臺。塑件的材料為ABS,本例選擇GE plastics公司 cycoloy c2950。該材料推薦的工藝參數(shù)如表1所示。為了提高產(chǎn)品的生產(chǎn)率,模具采用一模兩件。其有限元模型如圖1所示。
2 充填分析
利用三維設(shè)計軟件將遙控器的外殼模型以igs格式導出,再將文件導入到moldflow軟件中。塑件的模型采用雙層面網(wǎng)格類型,全局網(wǎng)格邊長設(shè)為2.3mm。經(jīng)修改網(wǎng)格后,模型網(wǎng)格的統(tǒng)計信息如表2所示。
塑件澆注系統(tǒng)的位置、形式和尺寸對塑件的成型性能和成型質(zhì)量有很大的影響,本例針對此塑件的澆注系統(tǒng)設(shè)計了兩種方案。方案一如圖2所示,澆注系統(tǒng)的主流道長為80mm,始端直徑為3.5mm,椎體角度為3°,分流道的直徑為6mm,澆口為4個潛伏式澆口,位于遙控器內(nèi)側(cè)壁處。
方案一的注射工藝具體設(shè)置如下:模具溫度、熔體溫度設(shè)置為系統(tǒng)推薦的溫度。注塑時間為0.9s,采用充填體積的99%來控制速度壓力切換點。保壓壓力設(shè)為充填壓力的80%,保壓時間為10s。設(shè)置完成后交計算機模擬計算。
計算機模擬完成后,從塑件的充填時間結(jié)果圖上看,如圖3所示。遙控器外殼的頭部和尾部為塑件的填充末端,塑件的充填時間為0.94649s,塑件在最后填充的時間為0.9149s和0.9461s,可以看出方案一產(chǎn)品最后充滿的注射時間相差0.0312s,填充較不平衡。速度壓力切換時壓力為134.6MPa,熔體充型末端的壓力分別為1.1MPa,45.81MPa。壓力差達到了44.71MPa,兩者之間的壓力差距較大,這樣會導致遙控器尾部出現(xiàn)過保壓現(xiàn)象,如圖4所示。另外,方案一的剪切速率為80988s-1。超出材料的最大剪切速率為40000s-1。由于剪切速率的大大超過了材料推薦的剪切速率,將導致塑料熔體在充型時發(fā)生降解。
通過方案一的充填分析結(jié)果可知,當遙控器尾部填充完成后,遙控器的頭部還有部分區(qū)域沒有填充完全,這就導致遙控器尾部壓力升高。并且其注射壓力達到了134.6MPa,使塑料熔體在流道的剪切速率增大,容易引起塑料熔體降解。針對上述存在的成型缺陷,方案二的澆注系統(tǒng)做了如下調(diào)整:(1)調(diào)整澆口位置和數(shù)量,使塑料熔體盡可能同時到達塑件的填充末端。(2)主流道的長度改為60mm,分流道的直徑增大到7mm。澆口改為點澆口,澆口位于電池盒中間的凸起部分,其末端直徑增大到1.5mm,始端直徑為2mm。(3)注射時間調(diào)整到1.2s。如圖5所示。
方案二的填充分析結(jié)果顯示塑件的注射時間為1.297s,其末端的填充時間相同。如圖6所示。在速度壓力切換型腔末端壓力差也降為0.097MPa,最高注射壓力為57.35MPa,如圖7所示。剪切速率降為32503s-1,如圖8所示。經(jīng)過澆注系統(tǒng)的優(yōu)化后,不僅使材料的剪切速率降低,防止塑件在填充過程中出現(xiàn)降解,而且使塑料熔體達到填充平衡。
3 結(jié)束語
文章以遙控器下殼作為分析研究對象,利用moldflow軟件分析出方案一的澆注系統(tǒng)存在充填不平衡、塑料熔體在填充時出現(xiàn)降解等缺陷。通過調(diào)整澆注系統(tǒng)的設(shè)計,達到消除缺陷的目的。
參考文獻
[1]王高潮.模具CAD——UGNX應用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.
[2]陸金更,王金燦,吳新燦,等.基于UG與Moldflow的手機外殼注塑模具設(shè)計[J].機械工程師,2014,5:118-119.
作者簡介:代洪慶,工作單位:黑龍江八一農(nóng)墾大學工程學院。