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電阻焊的水電主副纜失效模式研究及其控制辦法

2015-05-30 11:36:59鐘暉
關(guān)鍵詞:失效模式產(chǎn)生原因解決辦法

鐘暉

摘 要:根據(jù)作者在焊接車間多年的工作經(jīng)驗(yàn)以及實(shí)際的生產(chǎn)管理經(jīng)歷,文章對(duì)目前各車間尚未關(guān)注的電阻焊的水電主副纜的失效模式從產(chǎn)生的根本原因上進(jìn)行了綜合分析,并結(jié)合實(shí)際的成功改善措施對(duì)其解決方法進(jìn)行了闡述,因其解決方法都得到了實(shí)際的收益成果,有較好的推廣價(jià)值。

關(guān)鍵詞:水電主副纜;失效模式;產(chǎn)生原因;解決辦法

中圖分類號(hào):TG441.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)18-0086-03

1 背景概述

中國(guó)目前人均汽車擁有數(shù)量為1.4億臺(tái),但距離世界每百人擁有乘用車數(shù)量差距還非常大,近十年都保持年均上千萬(wàn)的增長(zhǎng)速度,算上近年已經(jīng)開始上升的報(bào)廢率,整體市場(chǎng)極其誘人。故各大汽車廠都在興建新的工廠擴(kuò)大自身的產(chǎn)能,以滿足市場(chǎng)的需求。然而在目前土地緊缺的大環(huán)境下,提高單位面積的小時(shí)產(chǎn)量顯得尤其重要。

隨著JPH的逐步提升,作業(yè)管理的嚴(yán)謹(jǐn)化,停線問(wèn)題的處置幅度逐步下降到以秒進(jìn)行計(jì)算,此時(shí)設(shè)備的保障能力就尤為重要。而作為白車身制造過(guò)程中普遍使用的焊接工藝——電阻焊,焊接電纜的損壞帶來(lái)的影響開始凸顯,尤其是在故障前發(fā)生的一段時(shí)間內(nèi),其損壞問(wèn)題帶來(lái)的后果還隱藏著焊接質(zhì)量的品控問(wèn)題。

資金雄厚的合資廠現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)是通過(guò)定期更換電纜來(lái)保證生產(chǎn)的流暢性,但這一做法對(duì)于目前利潤(rùn)空間本來(lái)就薄弱的國(guó)產(chǎn)品牌較難操作。大量尚未達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的水電纜被遺棄是一筆較大的資金浪費(fèi)。同時(shí)目前受各品牌的生產(chǎn)車間的工藝水平、設(shè)備布局不同的影響,即使能夠做到定期更換,但是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也需要進(jìn)行大量的前期數(shù)據(jù)收集才能完善此類的更換標(biāo)準(zhǔn),投入大量的人力和物力進(jìn)行統(tǒng)計(jì),卻無(wú)法做到所有車間通用的標(biāo)準(zhǔn)讓此項(xiàng)工作價(jià)值過(guò)低。

為了讓新車間在投入生產(chǎn)時(shí)能夠迅速把握水電纜損耗程度,減低水電纜損壞帶來(lái)的設(shè)備空開時(shí)間的損耗影響,提高焊接過(guò)程質(zhì)量的控制能力,故對(duì)該類問(wèn)題的原因進(jìn)行控制和改善是必須的。

2 現(xiàn)狀把握

2.1 主副電纜標(biāo)準(zhǔn)

目前國(guó)內(nèi)焊接車間使用的主副電纜基本為如下技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

一套“h”型同軸電纜規(guī)格要求及包括的內(nèi)容(“E”型類似):

主電纜:截面2×200 mm2,一根(2 m)

副電纜:截面200 Vmm2,一根(0.6 m、0.7 m、1.5 Vm)

電纜過(guò)渡接頭:一個(gè)

帶絕緣物的無(wú)感螺栓:2套

要求絕緣物為膠木質(zhì)。

2.2 外觀要求

每套電纜應(yīng)有固定銘牌,標(biāo)明規(guī)格,電纜接頭表面光潔不允許有裂紋等明顯損傷。橡膠表面應(yīng)包扎牢固、整齊。

2.3 水路系統(tǒng)密封性

在0.8 MPa的壓力下,無(wú)氣泡(電纜浸入水中)。

2.4 水流量

水路系統(tǒng)在0.25 a的壓力下,水流量2×6 L/min。循環(huán)水接口外徑為φ13 mm。

2.5 絕緣電阻

膠管內(nèi)電纜之間絕緣電阻≥3 MΩ。

兩極接頭絕緣電阻≥3 MΩ。

2.6 橡膠管要求

①在0.8 MPa的壓力下,膠管不破裂、無(wú)明顯膨脹。

②橡膠管柔韌性良好,安裝后無(wú)明顯折扁現(xiàn)象。

2.7 溫 升

配160 kVA懸點(diǎn)焊機(jī)連續(xù)點(diǎn)焊,電纜溫升<進(jìn)水水溫+30 ℃。

2.8 電 纜

應(yīng)使用買方使用的焊鉗、焊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。

2.9 電纜電阻值

電纜電阻值的截面150 mm2,見表1。

2.10 電纜壓降

電纜壓降<變壓器次級(jí)電壓×20%。

2.11 主電纜的使用壽命

①條件:電流10 000 A(±10%);單點(diǎn)通電時(shí)間:0.2 s。

②壽命:保證使用一年并滿足累計(jì)50萬(wàn)點(diǎn)使用壽命。

2.12 副電纜的使用壽命

①條件:電流10 000 A(±10%);單點(diǎn)通電時(shí)間:0.2 s。

②壽命:保證使用半年并滿足累計(jì)25萬(wàn)點(diǎn)使用壽命。

3 要因分析及對(duì)策

3.1 采樣數(shù)據(jù)

結(jié)合上述標(biāo)準(zhǔn),在實(shí)際使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)副纜的壽命都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于技術(shù)要求,通過(guò)對(duì)筆者工作的車間進(jìn)行采樣,得出下列數(shù)據(jù)。

3.1.1 采樣范圍

白車身焊接車間,共使用156臺(tái)某品牌懸掛點(diǎn)焊機(jī),174根主纜,348根副纜,日均工作時(shí)間18 h,整車約為3 222個(gè)焊點(diǎn),平均每把焊鉗焊接約18.5個(gè)點(diǎn)。時(shí)間為3個(gè)月,共生產(chǎn)了20 906臺(tái)車身。

3.1.2 采樣長(zhǎng)度

2014年第三季度主纜故障統(tǒng)計(jì),見表2。

消耗具體情況,見表3。

結(jié)合上面技術(shù)規(guī)范進(jìn)行計(jì)算,正常副纜更換周期應(yīng)達(dá)到269根,但是實(shí)際更換數(shù)量為346根,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于低于點(diǎn)數(shù)使用壽命,且滿足半年的條件遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)成,但此現(xiàn)象集中體現(xiàn)在副纜上,而主纜則未出現(xiàn)此類現(xiàn)象。

故研究對(duì)象集中在副纜身上。

對(duì)目前替換下來(lái)50根副纜進(jìn)行解體,發(fā)現(xiàn)造成副纜無(wú)法完成焊接工作的故障失效模式,如圖1所示。

可以看出故障失效基本由三大類組成。

3.2 故障要因分析

3.2.1 銅芯斷股

長(zhǎng)度為0.7 m的副纜如圖2所示,基本結(jié)構(gòu)為左右兩端的80 mm電纜端接壓頭采用壓札的方式將10股每股500絲銅絲編織而成的導(dǎo)電束,截面積為200 mm2,以順時(shí)針?lè)较蚵菪P繞在中間的冷卻通水管上,冷卻通水管可以在電纜曲折時(shí)具備自行恢復(fù)直線狀的特性。

割除外部橡膠管后肉眼可見于每導(dǎo)電束的銅絲有肉眼可見的斷絲現(xiàn)象,尤其以長(zhǎng)期受到彎折的變形部位最多。

彎折現(xiàn)象:

在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際使用過(guò)程中,副纜因?yàn)榭拷附狱c(diǎn),在工人使用焊鉗進(jìn)行焊接的過(guò)程中,長(zhǎng)期需要進(jìn)行彎折操作。尤其是在需要頻繁切換焊鉗焊接姿態(tài)的工位,進(jìn)水副纜和回水副纜甚至還會(huì)出現(xiàn)扭曲在一起的情況。而主纜因?yàn)檫h(yuǎn)離操作點(diǎn),故基本都能在保持自然順直的狀態(tài)下完成工作。而技術(shù)規(guī)范里面的使用壽命,為各制造廠家在自然順直狀態(tài)下的通過(guò)重復(fù)性試驗(yàn)以及正常的通電金屬發(fā)熱情況計(jì)算出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的使用壽命,該壽命在現(xiàn)場(chǎng)較為惡劣的工作環(huán)境下自然會(huì)大幅度減少。

在多次彎折的過(guò)程中,銅絲的疲勞強(qiáng)度達(dá)到極限,發(fā)生斷裂,進(jìn)而影響電流強(qiáng)度,造成無(wú)法通電焊接或焊接不良的情況發(fā)生。為了避免這種情況的發(fā)生,那么我們必須要對(duì)其銅絲的斷裂情況進(jìn)行監(jiān)控,而從剖解圖可知,圖示故障副纜外部橡膠管磨損程度輕微,且副纜外層黑色膠皮厚度達(dá)4 mm,感官上無(wú)法推測(cè)副纜內(nèi)部銅芯的斷裂程度。

結(jié)合其余更換副纜情況,都發(fā)現(xiàn)了此類現(xiàn)象,表明通過(guò)感官上無(wú)法有效的判斷斷股情況。

因?yàn)榧夹g(shù)規(guī)范提供了我們各類電纜的標(biāo)稱阻值,根據(jù)電阻公式:

R=ρL/S

通過(guò)副纜電阻的變化可以反映副纜橫截面積的變化,即銅芯斷股程度。故可以采用儀器檢測(cè)的手法達(dá)成我們預(yù)期的目的。

通過(guò)尋找市面的儀器后,選定“微歐表”這類儀器進(jìn)行測(cè)量工作,如圖3所示,選取的微歐表型號(hào)測(cè)量范圍為:0~9.9 μΩ測(cè)量精度為0.001 μΩ,完全滿足實(shí)際使用需求。

通過(guò)多次反復(fù)測(cè)量和人為破壞斷股驗(yàn)證后,得出當(dāng)副纜電阻增大到初始電阻值的4倍時(shí),副纜銅芯斷股接近1/2,焊機(jī)開始無(wú)法焊接故障或融核無(wú)法達(dá)到標(biāo)稱值。

結(jié)合實(shí)際情況,設(shè)定記錄情況,見表4,當(dāng)超出設(shè)定值時(shí),安排人員進(jìn)行副纜更換。

而更換下來(lái)的副纜,在隨后的判斷分析后,發(fā)現(xiàn)部分阻值超過(guò)4倍的焊接電纜還能夠進(jìn)行焊接,故替換至車門等焊接班組,即使發(fā)生故障進(jìn)行返修更換,也可以通過(guò)消耗庫(kù)存數(shù)量而不造成線體的停止,浪費(fèi)現(xiàn)象得到了徹底解決。

3.2.2 水路堵塞

此類故障副纜實(shí)測(cè)橡膠管溫度達(dá)到約60 ?觷,焊接時(shí)有肉眼可見的電極頭發(fā)紅現(xiàn)象,焊點(diǎn)融合完成后因?yàn)闊o(wú)法得到足夠的冷卻速度,無(wú)法形成良好的金相結(jié)構(gòu)。融核結(jié)合程度變差,焊點(diǎn)變脆。

在對(duì)故障點(diǎn)進(jìn)行處理時(shí),對(duì)故障副纜進(jìn)行敲擊,發(fā)現(xiàn)副纜內(nèi)部留存水呈現(xiàn)出暗沉渾濁的色澤。通過(guò)對(duì)循環(huán)冷卻水中的雜質(zhì)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)主要雜質(zhì)有如下三部分。

①碎銅絲。由于副纜在頻繁彎折的過(guò)程中銅芯會(huì)逐漸斷裂,斷裂的細(xì)銅絲將會(huì)在副纜水路中積累,當(dāng)銅絲碎屑積累過(guò)量后將造成水路堵塞。

②鐵銹。該車間的冷卻循環(huán)水路系統(tǒng)的主管道以及蓄水池都是鋼鐵結(jié)構(gòu),長(zhǎng)期使用后鋼鐵表面被腐蝕,鐵銹等雜質(zhì)將進(jìn)入冷卻水中,造成冷卻水凈度下降。

③其他物質(zhì)。該車間的冷卻水塔非密閉式結(jié)構(gòu),外界的任何小于過(guò)濾網(wǎng)的異物都可以進(jìn)入到循環(huán)水路內(nèi),再加上在電極端的高溫使得各項(xiàng)離子都比較活躍,游離的Ca離子很容易和水中CO2結(jié)合形成CaCO3,造成其他物質(zhì)的沉積。

3.3 解決措施

這些雜質(zhì)在處于低位的副纜彎折部分逐漸沉積,當(dāng)達(dá)到一定程度時(shí)副纜內(nèi)部的單位流速將降低,無(wú)法有效減低焊鉗溫度,進(jìn)而影響焊點(diǎn)質(zhì)量。解決措施的方法主要有以下幾方面:

①使用疲勞強(qiáng)度更高的銅絲進(jìn)行水電纜的生產(chǎn),還能一并降低因銅絲斷股造成的電流密度不足的問(wèn)題點(diǎn),但勢(shì)必會(huì)增加水電纜廠家的生產(chǎn)成本,就目前市場(chǎng)形式上看,暫未有廠家打算提升該塊的使用壽命,故此方法的實(shí)施需主機(jī)廠推動(dòng)水電纜廠家開展工作才可行。

②對(duì)于水中存在的鐵銹或者碳酸鈣物質(zhì),該部分可以通過(guò)在管路內(nèi)添加藥水的形式使其能夠分解成為鐵離子和鈣離子,在添加完成藥水后對(duì)管路內(nèi)的循環(huán)水進(jìn)行排空處理,更換新水。但在廠房?jī)?nèi)部管路使用已久的鐵質(zhì)管道使用此類方法可能會(huì)造成管壁過(guò)薄的問(wèn)題。該措施在近幾年投入建設(shè)的PVC管道中比較適合操作。

③增加濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)和沖洗設(shè)備。在管道內(nèi)增加更為細(xì)致的過(guò)濾網(wǎng),用于過(guò)濾管道內(nèi)的異物,在一定時(shí)間段內(nèi)通過(guò)壓縮空氣對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行反吹,使其異物排出整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)。參考樣板車間管路結(jié)構(gòu),可以得出簡(jiǎn)圖,如圖4所示。

控制手段原理:

在主管道旁邊建設(shè)一旁通道,使其該過(guò)濾系統(tǒng)即使出現(xiàn)故障時(shí),關(guān)閉V2閥門,開啟V1閥門后,也不會(huì)影響到正常的循環(huán)系統(tǒng),且該方案可以獨(dú)立施工,不影響現(xiàn)有生產(chǎn)組織。過(guò)濾系統(tǒng)內(nèi)設(shè)水泵A\B兩套增壓系統(tǒng),以解決增加了疊片過(guò)濾器后水壓帶來(lái)的壓損,正常過(guò)濾狀態(tài)時(shí)關(guān)閉V1閥門,打開V2、V3閥門,并只開啟一套水泵增壓系統(tǒng),另外一套水泵作為備用泵處置。當(dāng)疊片過(guò)濾器達(dá)到臟污標(biāo)準(zhǔn)時(shí),打開反沖裝置,使其過(guò)濾器內(nèi)的雜物可以直接排出。

樣板車間在增加了該套過(guò)濾系統(tǒng)后,結(jié)合整體管路的低位定點(diǎn)排污工作的開展,內(nèi)部因水質(zhì)臟污造成的停工現(xiàn)象降低為原先的5%左右,整體效果滿意。

4 膠皮磨損漏水

此類故障多和操作者的工作姿態(tài)有關(guān)系,只要在電纜易磨損部位增加紗布纏繞進(jìn)行防護(hù),在每周的自主保全時(shí)間內(nèi)對(duì)纏繞的紗布進(jìn)行檢查更換,可以完全避免異常磨損的發(fā)生。

在車間安排了專職人員對(duì)于操作者的綁扎技能進(jìn)行培訓(xùn)完成后,在設(shè)定專門的自主保全活動(dòng)時(shí)間,該類問(wèn)題得到了徹底解決。

參考文獻(xiàn):

[1] 王府強(qiáng).淺論焊接質(zhì)量控制[J].焊接技術(shù),2001,(S1).

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