郝志博
(山西潞安集團高河能源有限公司,山西 長治046000)
高河煤礦是由山西潞安集團與亞美大陸煤炭有限公司合作建設,潞安集團控股的現(xiàn)代化大型礦井,設計產能6.0Mt/a。礦井主采3#煤層,開采標高為+300m~+580 m,目前開采標高為+410m~+500m,采深超過400m。目前正開采區(qū)域瓦斯壓力為0.14~0.61MPa,瓦斯相對涌出量為5.8~7.7m3/t,由于3#煤層瓦斯含量高、瓦斯壓力大,在井下打鉆作業(yè)過程中時常出現(xiàn)噴孔現(xiàn)象,煤與瓦斯突出危險性越來越嚴重,瓦斯問題已成為制約高河煤礦生產的主要因素之一。因此,改造工作面通風系統(tǒng),解決工作面瓦斯超限問題已成為保證礦井安全生產的重中之重。
高河煤礦是高瓦斯礦井,在W1309工作面回采過程中采取預抽、高抽巷抽放采空區(qū)瓦斯的方法治理工作面瓦斯。該工作面原采用兩進兩回的雙“U”型通風方式,輔運順槽和膠帶順槽進風,2條回風順槽回風。工作面總風量為4550m3/min,輔運順槽1820m3/min,膠帶順槽1260 m3/min,進風順槽1470m3/min,切眼2170m3/min,設備安裝巷910m3/min。工作面生產期間,平均風排瓦斯量為14.11m3/min,最大風排瓦斯量為20.48m3/min,回風順槽回風流瓦斯?jié)舛葹?.35%。由于目前該工作面已推進660m,工作面回風流經沿空留巷和回風順槽回風距離較長,通風阻力大,為降低工作面通風阻力,將原“兩進兩回”的雙“U”型通風方式改為“三進一回”的偏“Y”型通風,即回風順槽改為進風順槽,其與工作面的輔運、膠帶順槽共同進風,原外U回風巷單獨回風。
W1309工作面回風順槽口風門全閉,南輔側開有5個調節(jié)窗,進風側開有6個調節(jié)窗;W1309回風順槽回風聯(lián)巷兩道風門全開,W1309進風回聯(lián)巷風門全部關閉,回風順槽正頭板閉上部開有400mm×400mm的通風孔,下部留有1.2m×0.6m的行人板門,處于關閉狀態(tài)。
準備工作完成后,同時將W1309回風與進風14#貫內的臨時板閉拆除、在回風與進風23#貫內打設臨時板閉、在回風順槽內27#貫往東10m打設一道調節(jié)板閉、調整回風順槽正頭板閉過風面積(見表1、圖1)。
準備工作完成后,同時將W1309回風與進風14#貫內的臨時板閉拆除、在回風與進風23#貫內打設臨時板閉、在回風順槽內27#貫往東10m打設一道調節(jié)板閉、調整回風順槽正頭板閉過風面積。
表1 W1309工作面通風系統(tǒng)調整通風設施變化情況
圖1 改造后的W1309工作面通風系統(tǒng)
W1309回風順槽口風門開5個窗、回風順槽內27#貫往東10m處的調節(jié)板閉留有600mm×600mm的通風孔、回風23#貫板閉全閉并在調整后及時進行密閉。通風系統(tǒng)改造調整后,W1309工作面總回風量為5000m3/min,輔運順槽2000m3/min,膠帶順槽1180m3/min,進風順槽1400 m3/min,設備安裝巷1300m3/min,沿空留巷(14#貫至27#貫之間)700m3/min,回風順槽(27#貫至14#貫之間)600 m3/min,切眼2300m3/min?;仫L順槽回風流瓦斯?jié)舛葹?.30%,W1309工作面通風系統(tǒng)改造前后通風設施的技術參數(shù)見表2,W1309工作面通風系統(tǒng)改造前后指標見表3。由表2分析可知:W1309工作面通風系統(tǒng)改造后,通風設施的技術參數(shù)明顯優(yōu)化。由表3可知:進行偏“Y”型通風方式改造后,工作面的總配風量較改造前有小幅度下降,基本可忽略不計,但工作面的風排量明顯下降,主要是切眼配風量的減少,有效降低了采空區(qū)內瓦斯的涌出,為工作面日均產量的提高提供了有效保障。
表2 W1309工作面通風系統(tǒng)改造中通風設施變化情況
表3 W1309工作面通風系統(tǒng)改造前后指標對比
1)有效地解決工作面上隅角瓦斯問題,減少了瓦斯事故。在采用“兩進兩回”通風系統(tǒng)時,工作面生產期間上隅角瓦斯?jié)舛绕骄鶠?.68%,易造成瓦斯報警事故。將原回風順槽改為進風順槽后,工作面原上隅角位置變?yōu)檫M風順槽的新鮮風和工作面的污風混合流,瓦斯?jié)舛绕骄抵?.42%,效果明顯。
2)“三進一回”有效減小切眼內的風速,降低煤塵飛揚,利于防塵工作開展。工作面切眼在改造前風速平均為3.89m/s,風速較高,采煤機等噴霧出來的水霧無法有效地濕潤生產期間的揚塵,降塵效果非常差,可見度低;改造后切眼的風速降至2.06m/s,有效地降低了煤塵的飛揚,可見度增高,有利于提高防塵工作的效果。
3)改善工作面及端尾區(qū)域工作環(huán)境。在系統(tǒng)改造前,工作環(huán)境全部位于污風流內且煤塵飛揚,可見度低,存在較大的安全隱患;將回風順槽改為進風順槽后,使得大部分工序的作業(yè)環(huán)境處于進風流內,極大地改善了環(huán)境的可適度,提高了安全保障。
4)解決生產期間原回風順槽(現(xiàn)進風順槽)物料運輸受限問題。在系統(tǒng)改造前,原回風順槽的物料運輸受瓦斯等的制約,只能在工作面檢修期間(8點班)進行,無法滿足工作面的生產需求;改造后,原回風順槽的污風變成新鮮風流,實現(xiàn)了三班可連續(xù)運輸,減少了對工作面生產的制約。
工作面“雙U”型通風方式布置改為偏“Y”型方式布置后,將原“一面四條順槽”設計改為“一面三條順槽”,減少了巷道布置數(shù)量和通風設施等的建設,掘進工程量降低,緩解了采掘銜接,同時減少了巷道護巷煤柱的留設,降低了成本,同時節(jié)約了煤炭資源,促進了煤礦的可持續(xù)發(fā)展,在煤炭行業(yè)特別是高瓦斯礦井中具有廣泛的推廣應用價值。