李金星+邵福兵
[摘 要]為提高采煤工作面兩道支護(hù)強(qiáng)度,減少頂板事故,采用理論與實(shí)踐結(jié)合的方法,淺析支護(hù)材料與支護(hù)方式以及補(bǔ)強(qiáng)范圍在采煤工作面的應(yīng)用。根據(jù)采煤工作面埋深、圍巖性質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等條件,合理設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)和選用支護(hù)材料。通過優(yōu)化支護(hù),選用合適的支護(hù)材料以及加強(qiáng)觀測(cè),實(shí)現(xiàn)了采煤工作面沿空順槽回采頂板的安全,減少巷道頂板下沉,保證了回采和運(yùn)輸?shù)恼_M(jìn)行,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著,對(duì)類似工作面的管理具有較好的參考價(jià)值。
[關(guān)鍵詞]順槽 冒頂 補(bǔ)強(qiáng)
中圖分類號(hào):U455.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)15-0077-02
1 工作面概況
7435綜放工作面位于IV1采區(qū),淺部為7433采空區(qū),東部和深部為實(shí)體煤,西部為上山煤柱,標(biāo)高為-991.965m~-892.112m。煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,煤層厚度3.80~5.50m,平均厚度4.80m,煤層傾角18°~25°,平均20°。綜采放頂煤工藝開采,機(jī)采高度2.5m,放煤高度2.3m。工作面走向長度1196m,傾向長度225m,回采儲(chǔ)量144.3萬噸。于2015年5月開始回采,截止2016年2月初工作面剩余620米,工作面是日進(jìn)度平均為3~4米,預(yù)計(jì)于2016年11月回采結(jié)束。
煤層直接頂板為砂質(zhì)泥巖,老頂為中粒砂巖,直接頂易冒落。煤層底板為砂質(zhì)泥巖,工作面周期來壓不明顯,回風(fēng)順槽超前壓力顯現(xiàn)明顯。
2 沿空布置及支護(hù)情況
工作面回風(fēng)順槽跟7#煤頂板施工,與上區(qū)段間平均凈煤柱5.5米,梯形斷面,凈寬4.6m,中凈高3.0m,凈斷面積13.8 m2,錨網(wǎng)(索)聯(lián)合支護(hù),鋪金屬點(diǎn)焊網(wǎng)片,錨桿間距0.75m,排距1.2m。掘進(jìn)期間支護(hù)參數(shù)幾經(jīng)修改,錨索布置方式由最初的每排2根修改為“2-1-2”五花布置方式,錨索直徑17.8mm,長度8.2m,錨桿直徑22mm,長度2.4m。放水巷以東采用M型鋼帶梁配蝶形托盤,以西采用梯形鋼帶梁無托盤。放水巷以西每40m支設(shè)一根φ≥200mm信號(hào)點(diǎn)柱,放水巷以東無信號(hào)點(diǎn)柱?;夭善陂g頂板離層儀陸續(xù)銹蝕失效。
詳見支護(hù)斷面圖1。
受上區(qū)段7433綜放工作面采空區(qū)側(cè)向支承壓力影響,掘進(jìn)及回采初期整個(gè)回風(fēng)順槽壓力較大,頂?shù)装?、兩幫移近明顯,部分地段淋水大、掘進(jìn)時(shí)上幫片幫深度超過1.0m。投產(chǎn)兩個(gè)月后未受超前應(yīng)力影響的外段巷道共4處變形嚴(yán)重,局部錨索外露長度僅余100mm左右,部分鋼帶斷裂,及時(shí)采用單體液壓支柱配合鉸接頂梁補(bǔ)套加強(qiáng)支護(hù),總補(bǔ)強(qiáng)長度200m,實(shí)質(zhì)上此部分巷道為錨架聯(lián)合支護(hù)。
冒頂位置與回采及補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)位置關(guān)系見圖2。
3 冒頂及處理情況
2016年2月6日1:30分左右,回風(fēng)順槽D12點(diǎn)前后(超前工作面回采位置155m處)下幫開始首先失衡垮落,繼而向上幫延展冒頂,冒頂走向長7.2m,冒高最大2.5m,傾向?qū)?.6m,共5排鋼帶梁垮落、27根錨桿、8根錨索失效,上幫兩趟瓦斯抽放管壓斷,上肩窩留有一米見方的通風(fēng)口,冒頂區(qū)正常過風(fēng)。在確認(rèn)工作面風(fēng)量未受影響,沒有傷及人員的前提下,及時(shí)對(duì)冒頂區(qū)域兩側(cè)頂板進(jìn)行加固、清理矸石(共清理矸石93車),采用錨網(wǎng)索支護(hù)高冒區(qū),用半圓木接平頂板后,架設(shè)單體液壓支柱和鉸接頂梁走向棚支護(hù)。
冒頂后觀測(cè)發(fā)現(xiàn)冒落巖面銹蝕,一根錨索尾部索具拉脫、一根錨固端部拉脫、其余六根錨索錨固端均未見異常,錨固結(jié)實(shí),與錨索聯(lián)接的錨梁(M型鋼帶梁)斷裂,索具鎖緊正常,部分索具與錨索仍聯(lián)接在變形扭曲的鋼帶上,浮埋于冒落矸石中,緊靠上幫的6根錨桿由于上幫擠出,與變形的鋼帶連接,1根錨桿尾部拉斷,其余20根錨桿錨固端均離層脫落,少部分與斷裂的鋼帶梁分開,高低不齊地外露于冒落浮矸上。冒頂兩側(cè)緊貼正常支護(hù)的鋼帶梁切落,沿走向兩端截面成直立狀,沿傾向截面成不規(guī)則拱型,東側(cè)第一根未失效的鋼帶梁上的錨索(一根、布置在巷中)錨具脫出,錨索失效。詳見附圖3。
4 原因分析
4.1 直接原因
(受壓、淋水、崩解)松動(dòng)離層的直接頂受動(dòng)靜載(煤炮震動(dòng)、采動(dòng)應(yīng)力、構(gòu)造應(yīng)力、自重應(yīng)力、膨脹應(yīng)力)疊加作用壓垮(受擠壓、腐蝕、變形、撕裂、折斷作用)強(qiáng)度降低的錨網(wǎng)梁(M型鋼帶和網(wǎng)片)是導(dǎo)致冒頂?shù)闹苯釉騕1]。
(二)間接原因:
1.受礦壓及淋水影響,頂幫圍巖不穩(wěn)定
回風(fēng)順槽處于礦井開采深部(冒頂處D12前后巷道標(biāo)高為-900m,埋深約為930m,所受垂直應(yīng)力為23.25MPa),設(shè)計(jì)為沿空掘巷,小煤柱護(hù)巷(冒頂處煤柱寬度約為4m),上區(qū)段采空區(qū)側(cè)向支承壓力大,掘進(jìn)期間經(jīng)過一次動(dòng)壓影響,回采期間受二次動(dòng)壓影響(冒頂時(shí)工作面處于“三次見方”上覆巖層運(yùn)動(dòng)強(qiáng)烈影響階段,微震系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到回風(fēng)順槽在超前100~200m范圍內(nèi)煤炮震動(dòng)頻繁),且冒頂區(qū)處于工作面背斜軸部構(gòu)造應(yīng)力集中,巷道松動(dòng)圈進(jìn)一步擴(kuò)大,圍巖自承能力顯著降低。
冒頂區(qū)頂板長期淋水,弱化了厚度僅3m左右的砂質(zhì)泥巖直接頂板的圍巖強(qiáng)度。根據(jù)崩解實(shí)驗(yàn),泥巖在遇水后會(huì)出現(xiàn)體積膨脹,內(nèi)部節(jié)理裂隙進(jìn)一步發(fā)育,進(jìn)而發(fā)生崩解,致使圍巖強(qiáng)度降低甚至幾乎沒有強(qiáng)度,通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量發(fā)現(xiàn)下幫冒頂高度已完全超出錨桿的錨固范圍,根據(jù)圍巖強(qiáng)度強(qiáng)化理論,錨桿支護(hù)組合梁和擠壓加固拱作用完全失效。
在原7433溜子道未完全垮落頂板擾動(dòng)及7435回風(fēng)順槽開挖應(yīng)力重新分布的影響下,4m窄煤柱不存在彈性區(qū),回風(fēng)順槽下幫所受側(cè)向支撐壓力超過錨桿支護(hù)的錨固力,表現(xiàn)為巷道下幫鼓出,同時(shí)在淋水腐蝕作用下的金屬網(wǎng)、錨索和鋼帶等支護(hù)失效,導(dǎo)致下幫成為冒頂?shù)耐黄瓶?,下幫先發(fā)生漏冒型冒頂,進(jìn)而整個(gè)巷道發(fā)生墩冒型冒頂。
2.頂板淋水和潮濕腐蝕,弱化了支護(hù)材料強(qiáng)度
金屬網(wǎng)特別是聯(lián)接扎絲長期在淋水及潮濕環(huán)境中銹蝕,強(qiáng)度降低,使原本崩解的泥巖頂板找到突破點(diǎn),出現(xiàn)部分或小范圍的離層甚至頂板掉落,同時(shí)錨索和鋼帶長期受淋水侵蝕后易生銹而使其抗拉及抗剪強(qiáng)度減弱,當(dāng)巷道頂板泥巖沿銹蝕的金屬網(wǎng)掉落后,頂板巖層在水平地應(yīng)力的作用下勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生一定的位移,此時(shí)錨索和M型鋼帶既要承受鉛垂應(yīng)力的抗拉又要承受水平應(yīng)力的抗剪,當(dāng)兩種作用力達(dá)到錨索和鋼帶的承受載荷極限時(shí),兩者強(qiáng)度較低的M型鋼帶首先發(fā)生破斷,從而使錨索支護(hù)失效。
3.一次支護(hù)(錨、梁、網(wǎng)、索)強(qiáng)度不匹配,方式不合理
冒頂區(qū)錨桿共有27根,其中20根錨固段處于離層區(qū),隨整層砂質(zhì)泥巖而完整掉落,冒落的矸石總重量(按最大冒高2.5 m計(jì)算)為2.5×4.6×7.2×2.4=198.72噸,全部由8根錨索懸吊,錨索懸吊初錨力計(jì)算為8×30=240噸,理論上大于冒頂?shù)袈漤肥目傊亓俊?/p>
但鋼帶梁排距較大(1.2m),錨桿索間排距不均勻(間距0.75米,排距1.2米),錨桿與錨索布置在同一鋼帶上,鋼帶受力過度集中,公司推廣應(yīng)用的點(diǎn)焊網(wǎng)片及聯(lián)接扎絲、M型鋼帶等均耐腐蝕性不夠,鋼帶梁韌性和抗彎能力較差,彎曲后易出現(xiàn)斷口,而回風(fēng)順槽所受的水平應(yīng)力大,導(dǎo)致M型鋼帶發(fā)生彎曲擠壓斷裂,錨索及個(gè)別索頭銹蝕滑脫,錨梁和網(wǎng)片失效,直接頂整體性消失,增加了冒頂機(jī)率。
4.二次補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)(單體支柱架棚)不及時(shí)
一般工作面回風(fēng)順槽超前加強(qiáng)支護(hù)長度不超過40m,有沖擊地壓危險(xiǎn)的長度在100m左右,本次冒頂位于超前工作面回采位置155m處,冒頂處東側(cè)60m,西側(cè)15m,共82.5m范圍相對(duì)變形較小的巷道沒有及時(shí)補(bǔ)套加強(qiáng)支護(hù)。
5.頂板離層監(jiān)測(cè)不細(xì)致,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)頂板異常
目前使用的頂板離層儀質(zhì)量較差,通常一個(gè)煤巷巷道掘進(jìn)結(jié)束后前期安裝的部分頂板離層儀就已經(jīng)損壞失效。且木信號(hào)點(diǎn)柱布置數(shù)量減少,放水巷向東及冒頂區(qū)域沒有支設(shè)木點(diǎn)柱,日常監(jiān)測(cè)不深入,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)頂板離層信號(hào)。
5優(yōu)化建議
(一)現(xiàn)有錨網(wǎng)巷道及時(shí)補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。
1.本工作面及其它工作面變形較大范圍和頂板淋水區(qū)域,采用錨架聯(lián)合支護(hù)補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),扶單體鉸接梁走向棚,傾向穿半圓木或工字鋼,雙排或三排,穿鞋,必要時(shí)一梁兩柱。特殊地段架棚影響軌道運(yùn)輸安全間距處,走向補(bǔ)打錨索加固。
2.合理加大超前支護(hù)范圍,加大工作面超前臥底量。
3.及時(shí)替換腐蝕、開裂、壓斷的單體鉸接梁半圓木棚,錨梁斷裂變形處采用工字鋼替換半圓木。
4.加強(qiáng)頂板監(jiān)測(cè),在離層監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)上,加強(qiáng)巷道表面位移監(jiān)測(cè),每20~50m布置一個(gè)測(cè)點(diǎn),必要時(shí)增加信號(hào)點(diǎn)柱數(shù)量。
(二)優(yōu)化深部沿空側(cè)巷道支護(hù)方式,合理匹配材料強(qiáng)度。
1.在深部設(shè)計(jì)布置時(shí),使用強(qiáng)度達(dá)標(biāo)、匹配合理的支護(hù)材料,選擇抗橫向變形強(qiáng)度大、耐腐蝕的鋼帶梁、網(wǎng)片和聯(lián)接扎絲。
2.在深部采區(qū)回風(fēng)順槽設(shè)計(jì)布置時(shí),充分考慮巷道地應(yīng)力狀況,選擇合理的支護(hù)參數(shù)與支護(hù)方式。頂板易碎時(shí)合理減少支護(hù)間排距。嘗試錨桿與錨索分開布置,加大托盤尺寸和強(qiáng)度。必要時(shí)采用錨架聯(lián)合支護(hù)。
3.研究和試用錨網(wǎng)索桁架結(jié)構(gòu)、走向鋼帶等支護(hù)方式,以減少傾向方向水平應(yīng)力對(duì)支護(hù)體系的破壞。
4.合理加密信號(hào)點(diǎn)柱數(shù)量。
5.掘進(jìn)施工過程中不得隨意改變和降低支護(hù)強(qiáng)度,如需更改需重新計(jì)算確認(rèn),并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn),出現(xiàn)問題立即進(jìn)行二次補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。
6.巷道斷面設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)圍巖性質(zhì),確定合理的寬高比。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:
李金星,男,1987.11.28,2010年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué),采礦工程專業(yè),孔莊煤礦生產(chǎn)技術(shù)科采煤專員,助理工程師。