□李志國(guó) 李書群 楊 芳 韓 濤 邵長(zhǎng)樂
槽身與連接段接縫可更換止水,由大中孔型止水帶、下墊板、止水海綿膠、上壓板、錨固螺栓、螺母、丙乳砂漿密封層、聚硫密封膠組成。
大中孔止水帶,中孔位于槽身與連接段銜接處接縫內(nèi),伸縮變形量100~150mm。利用下墊板與上壓板通過螺栓固定,將止水帶與伸縮縫兩側(cè)槽壁緊密連接,止水海綿置于下墊板止水帶和上壓板之間,使止水帶與槽壁形成一道防滲體系。在伸縮縫兩側(cè)上壓板表面涂抹炳乳砂漿,中間伸縮縫處采用聚硫密封膠填充,使銜接處接縫處形成平面,保護(hù)連接螺栓與上壓板,同時(shí)與上壓板翼緣板形成第二道防滲體系。
渡槽出口連接段側(cè)墻于2013年6月7日澆筑,渡槽槽身與出口連接段之間伸縮縫后澆帶,2013年7月17日完成混凝土澆筑,當(dāng)天最高氣溫31℃,最低氣溫22℃。
2014年3月4日下午,當(dāng)天最高氣溫11℃,最低氣溫0℃。槽身與進(jìn)出口連接段伸縮縫進(jìn)行了測(cè)量數(shù)據(jù)如下:
一是槽身槽身與出口連接段伸縮縫開裂寬度頂部23~32mm,右岸側(cè)墻1.4~1.9mm(從下至上), 左岸側(cè)墻 20~18mm(從下至上)。
二是槽身連接段沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)最大值進(jìn)口(Bmd22)2.7mm,出口(Bmd33)3.7mm。與閘室銜接處沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)口(Bmd21)13.3mm,出口(Bmd34)20.9m。
渡槽槽身與連接段銜接處伸縮縫后澆帶混凝土,于2013年7月17日完成混凝土澆筑,當(dāng)天最高氣溫31℃,最低氣溫22℃。2014年3月4日下午,對(duì)該處伸縮縫進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)天最高氣溫11℃,最低氣溫0℃。由溫度變化引起的伸縮量△Lt按下式計(jì)算:
收縮量 △=(Tset-Tmin)·α·L
式中△Lt—溫度變化引起的伸縮量;
Tmin—分別為規(guī)定最高與最低溫度Tmin=11℃;
Tset—設(shè)置時(shí)溫度,取31℃;
α—混凝土線膨脹系數(shù),取1.0×10-5;
L—根據(jù)渡槽支座布置槽身跨度取30m;連接段與閘室銜接處兩側(cè)填土連接段長(zhǎng)度取15m。
由溫度變化引起的伸縮量△Lt=9.0mm。
△Ls=20×10-5·L·β=1.8mm(混凝土的收縮)
式中
△Ls、△Lc—分別為混凝土收縮與徐變引起的收縮量;
σp—預(yù)應(yīng)力等引起的平均軸向應(yīng)力;
Ec—混凝土彈性模量,取 3.45×105;
Φ—混凝土徐變系數(shù),一般取2.0;
β—混凝土收縮與徐變的遞減系數(shù),取 0.3。
混凝土收縮引起的變化量△Ls=1.8mm,混凝土徐變引起的變化量△Lc=15.6mm。
槽身連接段長(zhǎng)15.0m,一端搭在渡槽邊墩上,渡槽槽墩為鋼筋混凝土樁基礎(chǔ),搭接長(zhǎng)度0.75m,其余14.25m坐落在土基上。根據(jù)沉降觀測(cè)數(shù)據(jù),與槽身銜接處沉降量3.7mm。與閘室銜接處沉降觀測(cè)數(shù)據(jù)20.9mm,出口連接段兩端沉降差為17.2mm。
由于連接段不均勻沉降引起的槽身與連接段伸縮縫變形量,以度槽邊墩外邊緣為圓心,以連接段坐落在土基長(zhǎng)度14.25m為半徑和連接段與渡槽伸縮縫處高度8.6m為半徑計(jì)算的伸縮縫變形量為10.38mm。
由渡槽溫度變化9mm、混凝土收縮及徐變17.4mm、結(jié)構(gòu)不均勻沉降引起的總變形10.38mm,伸縮縫變形總量為36.78mm。
根據(jù)施工資料及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析結(jié)果,槽身與連接段溫度降低、連接段兩端不均勻沉降、混凝土收縮徐變,計(jì)算伸縮縫伸長(zhǎng)36.78mm,實(shí)測(cè)32mm。計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)基本相符。
根據(jù)以上分析,伸縮縫可更換止水允許伸縮量達(dá)100~150mm,可更換止水不會(huì)因伸縮縫開展引起止水帶失效。
根據(jù)監(jiān)測(cè)資料分析,目前沉降變形趨于平緩尚未穩(wěn)定,其進(jìn)一步變形將導(dǎo)致連接段與閘室之間混凝土擠壓,導(dǎo)致止水變形直至擠壓破壞,應(yīng)加強(qiáng)觀測(cè),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理?!?/p>