吳培德, 張?jiān)姽猓?邢利華, 張永慶
(金川集團(tuán)公司, 甘肅 金昌 737100)
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含氯廢氣凈化吸收裝置的防腐
吳培德, 張?jiān)姽猓?邢利華, 張永慶
(金川集團(tuán)公司, 甘肅 金昌 737100)
介紹了含氯冶煉廢氣凈化吸收裝置的設(shè)計(jì)、構(gòu)造及工作原理,詳細(xì)介紹了設(shè)備材質(zhì)的選用以及采取的防腐措施。
含氯廢氣; 凈化吸收; 吸收塔; 防腐; 選材
甘肅金川公司是我國最大的鎳鈷生產(chǎn)基地和鉑族金屬提煉中心,在鎳、鈷、貴金屬濕法冶金生產(chǎn)過程中有大量的含氯廢尾氣產(chǎn)生,氯氣有毒,必須采用有效的措施對(duì)余氯廢氣進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。傳統(tǒng)余氯吸收裝置在使用中普遍存在著自動(dòng)化水平低、檢修頻繁等問題,含氯廢氣外溢、廢氣外排超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,對(duì)周邊環(huán)境造成污染。金川公司在2012年新建的6萬t/a電解鎳技改項(xiàng)目中,在充分總結(jié)前期余氯吸收系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,建成了一套新型氯氣吸收裝置。該裝置投入生產(chǎn)后運(yùn)行穩(wěn)定,防腐效果好,自動(dòng)化程度高,吸收效率高。本文介紹該氯氣吸收裝置的防腐設(shè)計(jì)及運(yùn)行效果。
1.1 堿液吸收法的原理
國內(nèi)外對(duì)含氯廢氣的治理主要有堿液吸收法、氯化亞鐵溶液或鐵屑吸收法、聯(lián)合凈化法等。有色金屬濕法生產(chǎn)中產(chǎn)生的含氯廢氣濃度高、溫度高,故優(yōu)選堿液吸收法。
堿吸收法的基本原理為[1]:
2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2O+Q
(1)
堿液吸收是國內(nèi)外最常用的處理含氯廢氣的方法,氫氧化鈉堿液吸收廢氯氣效率高,速度快,氯氣去除比較徹底,設(shè)備和工藝簡單,操作簡便,運(yùn)行安全穩(wěn)定,工業(yè)上應(yīng)用廣泛[2]。
1.2 工藝流程[3]
余氯吸收裝置的核心部件是一級(jí)或多級(jí)氯氣吸收塔,主要由儲(chǔ)液段、除霧段、噴淋吸收段等構(gòu)成。吸收塔設(shè)計(jì)為塔槽一體化,塔底段為儲(chǔ)液循環(huán)槽,用于吸收液的儲(chǔ)存;循環(huán)泵從塔底將堿液抽出,送往噴淋段噴嘴,廢氣主要在噴淋吸收段吸收;塔上部是除霧器部分,以除去廢氣中的酸霧。塔內(nèi)氯氣溫度約為50~110 ℃。含氯廢氣從吸收塔中部進(jìn)入,經(jīng)過吸收塔內(nèi)填料與逆向流動(dòng)的堿液充分接觸,期間氯氣被堿液吸收。吸收凈化后符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的尾氣從塔頂排出。生成的NaClO經(jīng)催化分解后外排至污水處理廠。余氯吸收工藝流程如圖1所示。
實(shí)際生產(chǎn)中,為了方便操作,采用在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)控制,連續(xù)監(jiān)測(cè)吸收液的pH、氯氣溫度、廢氣吸收前含氯、吸收后含氯。當(dāng)吸收液的堿性低于設(shè)定值時(shí),自動(dòng)排出儲(chǔ)液槽,加入新的堿液后再開始循環(huán)吸收作業(yè),以確保吸收效果。
圖1 三級(jí)余氯吸收工藝流程圖
2.1 吸收裝置的運(yùn)行工況
余氯吸收裝置運(yùn)行的典型介質(zhì)條件為:鎳凈化除鈷、銅渣浸出銅工段產(chǎn)生的兩種含Cl2高溫混合氣體,其中含有微量的重金屬離子。兩種廢氣溫度分別為70~80 ℃、100~110 ℃,廢氣量分別為15 000 m3/h,共計(jì)約30 000 m3/h,含氯2 400~26 000/m3。吸收劑NaOH濃度10%~15%,吸收后液為次氯酸鹽、氯化鹽等,外排廢水含堿1.5%以下,pH=7~8。
廢氣在吸收塔內(nèi)與堿液發(fā)生劇烈的放熱反應(yīng),產(chǎn)生大量的熱,塔內(nèi)溫度迅速升高,由于余氯廢氣夾帶有大量的水蒸汽,氯氣發(fā)生水解生成鹽酸和次氯酸。次氯酸可分解釋放出活性氧,其腐蝕性非常強(qiáng)[4]。吸收塔內(nèi)不僅有氣體腐蝕,還存在50~110 ℃堿液腐蝕,并且吸收塔儲(chǔ)液段儲(chǔ)存有堿液,堿液靜壓和堿液循環(huán)泵振動(dòng)也會(huì)造成疲勞腐蝕等。
2.2 吸收塔的腐蝕狀況
金川公司鎳、鈷、貴金屬濕法冶金車間余氯吸裝置先后采用過PP塑料、硬PVC等塑料加工制作,其熱變形腐蝕損壞明顯。塑料的導(dǎo)熱系數(shù)很小,在荷載的長期作用下易產(chǎn)生蠕變,隨著時(shí)間的延續(xù)變形增大,而且溫度愈高,變形增大愈快,在80~90 ℃,PP塑料、硬PVC塑料吸收塔儲(chǔ)液段變形非常明顯。吸收塔焊縫部位首先被腐蝕破壞,出現(xiàn)滲漏,老化開裂,滲漏檢修非常頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
為了防止和減輕吸收塔的腐蝕,延長吸收裝置壽命,確保余氯吸收連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,公司對(duì)新建的6萬t/a電解鎳技改項(xiàng)目的余氯吸裝置進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),選擇有效的防腐蝕材料,同時(shí)嚴(yán)抓施工質(zhì)量。
3.1 優(yōu)化結(jié)構(gòu)
余氯廢氣與堿液化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的強(qiáng)腐蝕介質(zhì)是造成吸收塔腐蝕破壞的主要因素。為了提高吸收塔的耐腐蝕性能,對(duì)吸收塔的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。在一、二級(jí)吸收塔外側(cè)增加鈦材進(jìn)氣吸收管,使余氯廢氣與堿液劇烈的化學(xué)放熱反應(yīng)主要集中在強(qiáng)耐蝕鈦合金進(jìn)氣管局部進(jìn)行,以減輕塔體的腐蝕。并且吸收液堿逆向加入,液堿利用率≥98%。
3.2 合理選材
3.2.1 塔體選材
預(yù)洗塔、一級(jí)吸收塔、二級(jí)吸收塔為余氯吸收裝置的核心,選用耐腐蝕性能優(yōu)良的PVDF/FRP復(fù)合材料制作。PVDF/FRP 復(fù)合設(shè)備內(nèi)襯采用PVDF制成芯模,外部采用整體纏繞成型工藝。帶有碳纖維背襯的PVDF/FRP復(fù)合材料制成預(yù)洗塔、一級(jí)吸收塔、二級(jí)吸收塔。FRP樹脂選用美國陶氏化學(xué)生產(chǎn)的DOW470- 300及DOW411- 350。DOW470- 300酚醛環(huán)氧乙烯基樹脂在較高溫度下機(jī)械性能良好,DOW411- 350適用于高溫氯氣、堿液腐蝕介質(zhì)。設(shè)備內(nèi)外層材料的選擇充分考慮了所裝溶液對(duì)吸收塔體的腐蝕和沖刷影響,同時(shí)考慮了設(shè)備運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的沖擊荷載,保證吸收塔具有較好的強(qiáng)度和剛度。
3.2.2 進(jìn)料管及過流管選材
一、二級(jí)吸收塔進(jìn)料管及換熱器過流管采用耐腐蝕性能優(yōu)良的鈦材制作,鈦材對(duì)于介質(zhì)具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,適應(yīng)性能好。在施工過程中,為確保鈦材部件的耐腐蝕性能,嚴(yán)格按照管道工程鈦材焊接規(guī)范LON1015E操作,防止產(chǎn)生粗晶組織、殘余變形,確保焊接區(qū)質(zhì)量,符合SHJ502- 86要求。
3.2.3 自控儀表選材
自動(dòng)化控制系統(tǒng)采用國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備、儀表,適用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際環(huán)境,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定控制,設(shè)計(jì)使用壽命≥5 a。配套的自控系統(tǒng)信號(hào)能夠上傳至中央控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)。儀器儀表自控設(shè)備材質(zhì)如下:
溫度檢測(cè):溫度檢測(cè)元件選用國內(nèi)某廠的WZP100型熱電阻,可直接測(cè)量溫度在-200 ~500 ℃范圍內(nèi)介質(zhì)的表面溫度;防爆等級(jí)dIIB T4;防腐材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti+聚四氟乙烯F46。
流量檢測(cè):流量檢測(cè)選用日本橫河AXF電磁流量計(jì),防爆等級(jí)dIIB T4;防腐材質(zhì)電極為鉑銥,襯里為碳氟PFA。
液位檢測(cè):堿槽、吸收塔液位檢測(cè)選用日本橫河EJX438系列液位變送器,防爆等級(jí)dII CT4;防腐材質(zhì)為哈氏合金HC- 276。
余氯廢氣檢測(cè):廢氣進(jìn)、出口氯氣檢測(cè)選用美國AAI(Applied Analytics,Inc)制造的OMA- 300光譜分析儀;精度等級(jí)±1%;防護(hù)等級(jí)IP 65。
在線監(jiān)測(cè):自控系統(tǒng)采用西門子S7系列控制系統(tǒng),性能穩(wěn)定,可靠性高。
3.3 配置冷卻系統(tǒng)
針對(duì)余氯吸收裝置廢氣溫度高、反應(yīng)放熱、塔內(nèi)高溫腐蝕等情況,新建的余氯吸收裝置中配置冷卻系統(tǒng),對(duì)廢氣進(jìn)行酸霧冷卻回收處理。余氯廢氣經(jīng)換熱器進(jìn)入酸霧預(yù)洗塔,該部分廢氣帶來的熱量由塔前400 m2鈦制換熱器轉(zhuǎn)換至系統(tǒng)外部,降低了吸收塔內(nèi)的溫度,提高了吸收塔的耐腐蝕性能。實(shí)踐證明,該項(xiàng)措施非常有效。
同時(shí),在一、二級(jí)吸收塔外側(cè)氯氣與堿液發(fā)生劇烈化學(xué)放熱反應(yīng)的部位鈦合金進(jìn)氣吸收管,配置150 m2換熱器,大量的反應(yīng)熱經(jīng)換熱器轉(zhuǎn)換至系統(tǒng)外部。通過調(diào)節(jié)循環(huán)冷卻水流量,將一、二級(jí)吸收塔內(nèi)循環(huán)吸收堿液溫度控制在40 ℃左右,達(dá)到防止塔體腐蝕的目的。
含氯廢氣堿液吸收法凈化處理的工藝指標(biāo)見表1。
表1 含氯廢氣堿液吸收凈化處理工藝指標(biāo)
可見,該凈化系統(tǒng)脫氯效率大于99.88%。經(jīng)該吸收裝置處理后的廢氣,達(dá)到現(xiàn)行《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467—2010)中有關(guān)規(guī)定,符合國家排放標(biāo)準(zhǔn),尾氣高空(30 m)排放。
值得一提的是,金川公司鎳電解車間采用制備碳酸鎳的上清廢液取代堿液吸收氯氣,堿耗成本降低約20%,有效降低了余氯廢氣吸收成本,且減少了外排廢水量,達(dá)到了以廢治廢的效果。
金川公司在2012年新建的6萬t/a電解鎳技改項(xiàng)目中,成功解決了傳統(tǒng)余氯吸收裝置易腐蝕滲漏、檢修頻繁的難題,建成了一套技術(shù)先進(jìn)、防腐效果好、自動(dòng)化程度高、吸收效率高、連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的氯氣吸收裝置。該裝置運(yùn)行兩年來,未出現(xiàn)過滲漏,其經(jīng)驗(yàn)可供同行借鑒。
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[2] 張金萍,李德生,陳永志. 廢氯氣吸收回用的新方法[J].環(huán)境保護(hù),2004,(12):22-24.
[3] 吳培德.氯氣吸收塔的腐蝕與防護(hù)[J].中國有色冶金,2011,(1):42-43,48.
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Anticorrosion of purifying-absorbing device of chlorine containing waste gas
WU Pei-de, ZHANG Shi-guang, XING Li-hua, ZHANG Yong-qing
This paper introduced the design, structure and working principle of purifying-absorbing device of chlorine containing smelting waste gas, and the selection of equipment and materials, the anticorrosion measures taken in detail.
chlorine containing waste gas; purifying-absorbing; absorber; anticorrosion; material selection
吳培德(1974—),男 ,甘肅金昌人,防腐工程師,從事鎳、銅、鈷、貴金屬濕法冶金防腐工作。
2014-- 03-- 28
2014-- 05-- 14
TF805.3
B
1672-- 6103(2015)02-- 0048-- 03