趙海波
摘 ?要:勝利油田分公司樁西采油廠老區(qū)遞減率的逐年增加,使得采油廠產(chǎn)量形勢愈發(fā)緊張,對新鉆井質(zhì)量提出了更高要求;樁139叢式熱采井組二期工程作為2014年采油廠重點建設(shè)項目,被寄予了深厚期望。為圓滿完成采油廠下達任務,鉆井室把提高井組工程質(zhì)量作為本次活動的主題。
關(guān)鍵詞:老區(qū)遞減;樁139叢式熱采井組;油田企業(yè)
樁139海油陸采平臺是樁西采油廠的亮點工程,二期工程部署新井21口,其中水平井16口,定向井5口;隨著采油廠剩余油挖潛難度越來越大,從最大化油藏鉆遇率、便于后期作業(yè)投產(chǎn)角度出發(fā),研究如何最優(yōu)化井身軌跡顯得特別重要。
1 ?現(xiàn)狀調(diào)查
樁139熱采叢式井組位于樁西油田采油四隊北部灘海區(qū)域,水深2~3m;井組始建于2002年,長250m、寬120m,老井32口(2006年投產(chǎn))。
樁斜139區(qū)塊目的層Ng6、Ng7,屬于常溫常壓、普通稠油油藏,原油粘度7589~9196mPaos,后期開發(fā)主要靠蒸汽吞吐、DCS冷采等方式,日產(chǎn)油約110噸/天。
為擴大產(chǎn)能建設(shè),采油廠由樁139老井臺西擴60m×250m,用于二期建設(shè);二期工程共計部署新井21口,截止目前,已全部完井。
樁139平臺老井32口,井口距離5m,井底方位均為北向;二期新鉆井井底方位與老井基本一致,防碰壓力大。老井資料準確度不高,建井時間距今已有10余年,且有4口井的定向井資料缺失,給防碰工作帶來相當大的難題。二期新鉆水平井設(shè)計直-增-穩(wěn)-增-平五段制,井底位移大,介于857~1858m之間;靶前位移大,最大可達1500m,造成穩(wěn)斜段過長,軌跡不易控制;
樁斜139區(qū)塊目的層油藏屬于高孔、高滲儲集層,砂巖膠結(jié)程度不高,入層后出現(xiàn)掉井斜現(xiàn)象;粘土礦物中伊利石、蒙脫石含量最高可達62%,吸水膨脹后引起縮頸,短起下劃眼過程中易掉井斜或打新井眼。
樁斜139區(qū)塊現(xiàn)處于老區(qū)開發(fā)調(diào)整階段,邊底水上升,含油豐度降低,為使生產(chǎn)效果更加理想,地質(zhì)要求軌跡盡量貼油層頂;距今最近口井資料比對發(fā)現(xiàn),該區(qū)塊地層傾角4~6°,既要保證入層后盡快挑井斜至89~90°,又要兼顧水平段油層鉆遇率,給軌跡控制提出了嚴峻考驗。二期新鉆井水平位移大,對水泥漿性能(減阻、緩凝)要求較高;水平井井眼不易清潔,套管不易居中,影響水泥漿流型與膠結(jié);熱采井多輪次注汽、燜井、吞吐開采,需求適應性更強的水泥漿體系。
2 ?確定目標
確保不碰井,并為后期新井預留足夠空間;井身軌跡光滑,水平段油層鉆遇率不低于80%,井徑擴大率10%;確保儲層段一界面固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率80%以上,二界面優(yōu)質(zhì)率65%以上。
3 ?目標可行性分析
目標確定以后,小組成員進行了可行性研究分析。小組立足自身實際,深刻剖析了課題面臨的技術(shù)難點,對每個節(jié)點進行充分論證,認為自身優(yōu)勢有以下幾點:
(1)課題是樁西采油廠2014年產(chǎn)能建設(shè)重點項目,得到采油廠領(lǐng)導大力支持;(2)小組擁有采油廠首席專家張偉濤等資深技術(shù)指導,有堅實的理論技術(shù)支持;小組成員有主管師2名,高級工程師1名,工程師3名,現(xiàn)場人員對鉆井流程、工藝與工具有著較為深入的掌握,現(xiàn)場經(jīng)驗豐富;地質(zhì)人員對樁斜139區(qū)塊的油藏地質(zhì)情況有著深入的研究,能作出較為全面的風險預測及理論分析;(3)項目承建方-渤海鉆井一公司派出中石化優(yōu)秀鉆井隊伍進行施工,有成熟的鉆井技術(shù)以及鉆井液配套經(jīng)驗;委派的現(xiàn)場定向井技術(shù)人員,從事樁西油區(qū)定向工作均超過10年,為課題活動奠定了良好的基礎(chǔ);(4)鉆固一體化及液壓扶正器等固井新技術(shù)、新工具在樁西油區(qū)得到廣泛應用,且取得良好效果;(5)油田開展"四再一上"活動,為此次活動的開展創(chuàng)造了良好氛圍。
綜上所述,我們QC小組一致認為課題可行。
4 ?原因及要因分析
小組成員對樁139叢式熱采井組工程質(zhì)量的制約因素進行了認真分析,充分論證并確定影響樁139叢式熱采井組工程質(zhì)量的主要因素:①井位部署密集;②井底位移大,對泥漿要求高;③砂巖膠結(jié)程度不高;④套管居中度低;⑤水泥漿體系要求特殊。
5 ?制定對策及實施
針對制約課題活動開展的5條主要因素,我們制定了如下對策:①直井段實行小鉆壓吊打方式,控制井斜;設(shè)計二期新井造斜點比老井低500m左右,合理避讓;②開始造斜后加入足量無熒光白油潤滑劑;嚴格控制失水量≤5ml;嚴格按照設(shè)計使用非滲透處理劑等油層保護材料,形成薄而致密的保護膜;③找層前計算地層傾角,以低于小于設(shè)計井斜1~2°找層,確定入層后及時挑至設(shè)計井斜;④通過井身軌跡控制來提高井眼光滑度,使用液壓扶正器,彈性與剛性扶正器交叉加密使用;⑤首先是引進了鉆固一體化技術(shù),提高界面膠結(jié)程度;其次是使用晶格微膨脹水泥漿體系,提高水泥環(huán)內(nèi)膠結(jié)程度;最后是采用抗高溫加石英砂體系,滿足后期熱采要求。
6 ?效果評價
本次活動取得可喜效益
①直接經(jīng)濟效益:鉆井節(jié)約周期效益7490000元,倒運巖屑節(jié)約效益120000元;合計直接經(jīng)濟效益=7490000+120000=7610000元。
②間接經(jīng)濟效益:加快了樁139新井鉆井速度就等于是加快了新井見產(chǎn)速度,為采油廠保產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)夯實了基礎(chǔ);21口井按平均產(chǎn)量4噸/天,噸油效益320元計:間接經(jīng)濟效益=2876160元。
③通過活動開展,一是減少了固體廢棄物對周邊環(huán)境的污染;二是提高了小組成員的質(zhì)量意識,為叢式熱采井組科學的管理、開發(fā)油田積累了經(jīng)驗;二是重點是思想認識上有轉(zhuǎn)變,要實現(xiàn)油田開發(fā)的社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一,摸索出一條加快新井一體化建設(shè)的新手段。
參考文獻:
[1] 何良泉,蔣紅梅,李小輝.老168平臺海油陸采叢式井鉆井技術(shù)難點與對策[J].天然氣技術(shù)與經(jīng)濟,2011(02).endprint