車戰(zhàn)斌,李大平(北京惠眾實科技有限公司,北京100085)
隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人類對化石能源的需求日益增長,但化石燃料的大量消耗導(dǎo)致了嚴(yán)重的環(huán)境污染。因此,尋找一種可再生的替代能源,減少CO2等溫室氣體的排放,已成為世界各國關(guān)注的焦點。生物質(zhì)能是一種可再生能源,其消耗量僅次于石油、煤炭和天然氣,居第4位[1-2]。生物質(zhì)能具有可再生和環(huán)境友好的雙重屬性。近年來生物質(zhì)能的開發(fā)和利用越來越受到人們的重視[3-4]。同時,農(nóng)業(yè)和林業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生了大量的廢棄物,例如,農(nóng)作物收獲時殘留在農(nóng)田里的農(nóng)作物秸稈,這些廢棄物松散地分散在大面積范圍內(nèi),具有較低的堆積密度,給收集、運輸、儲藏和大規(guī)模應(yīng)用帶來了困難[5-6]。
由此,人們提出如果將農(nóng)業(yè)和林業(yè)生產(chǎn)的廢棄物壓縮為成型燃料,提高能源密度,不僅解決了上述問題,而且可以形成商品能源。例如,將松散的秸稈、樹枝和木屑等農(nóng)林廢棄物擠壓成固體燃料,它的密度為1.1~1.4 t/m3,體積縮小6~8倍,能源密度相當(dāng)于中質(zhì)煙煤,火力持久,爐膛溫度高,燃燒特性明顯得到了改善[7-9]。生物質(zhì)固體成型燃料的特點,決定了其加工技術(shù)與裝備的設(shè)計必須在充分考慮生物質(zhì)原料特點的基礎(chǔ)上,對物料進(jìn)行多次輸送。我國生物質(zhì)原料具有多元化、原料特性復(fù)雜多樣等特點,輸送過程較為復(fù)雜。該研究主要針對粉末物料及成品顆粒的輸送方式及工藝布局進(jìn)行研究,通過對物流系統(tǒng)的改造使整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)物流的物料流銜接更加合理,從而提高生產(chǎn)效率,減少資源浪費。
由于粉末物料本身的密度較小,具有流動性較差,易結(jié)拱等特性,從倉庫的儲存到輸送都有一定難度,運輸過程中,又很容易擴(kuò)散至空氣中,造成空氣污染。所以筆者主要從粉末物料的存儲、破拱和運輸過程進(jìn)行研究,對輸送設(shè)備進(jìn)行設(shè)計和試驗,先從基礎(chǔ)設(shè)備做起,再逐步實現(xiàn)從原料到成品包裝的全自動化生產(chǎn)。
秸稈類粉末物料壓成顆粒需要一定的濕度,即含水量,如果粉末物料含水量過低,在成型機內(nèi)壓制出來的成品顆粒會松散、易斷,甚至不能壓成條狀顆粒。直接從成型機里出來很多粉末;如果粉末含水量過高,物料的粘稠度就會增大,粉末的整個輸送過程中就很容易堵塞,亦壓制不出有一定強度的合格的條狀顆粒。所以,粉末物料在進(jìn)入成型機之前需要把物料含水量調(diào)整到最適宜的范圍,這首先就需要加水?dāng)嚢?,在攪拌罐?nèi)讓粉末物料與水充分?jǐn)嚢韬蠓勰┪锪系恼w含水量也不會那么均勻,所以加水?dāng)嚢韬蟮奈锪线€需要輸送到醒料倉內(nèi),在醒料倉內(nèi)醒料幾小時后,粉末物料含水量整體均勻,測量達(dá)到適合壓制的標(biāo)準(zhǔn)值后才能輸送到成型區(qū)開始生產(chǎn)。但是想要把料倉里粉末物料再輸送到成型車間,第一個問題就出現(xiàn)了,由于粉末物料加水?dāng)嚢柽^,在醒料倉內(nèi)堆積5 h以上,粉末物料極易結(jié)拱,雖然醒料倉設(shè)計成了上窄下寬的等腰梯形,但是粉末物料不可能自己像水流一樣落到料倉底部的輸送絞龍內(nèi),于是在料倉的斜坡上加裝了輔助落料裝置,組成了曲柄連桿機構(gòu),由電機驅(qū)動,示意見圖1。
安裝完第一組裝置后開始做第1次空載試驗,即在醒料倉內(nèi)沒有物料時,按下電機按鈕,電機轉(zhuǎn)動可以帶動輔助落料裝置做往復(fù)運動,運行1 h后第一組輔助落料裝置一切正常。于是準(zhǔn)備做第1次負(fù)載試驗,把料倉第一組輔助落料裝置上打滿加水?dāng)嚢韬蟮奈锪希傩蚜? h后,先開啟醒料倉給成型車間送料絞龍和醒料倉底部送料絞龍,再啟動電機按鈕,發(fā)現(xiàn)電機不能帶動裝置運動,分析總結(jié)主要原因是在輔助落料裝置上壓滿物料時,輔助落料裝置與料倉接觸面摩擦力過大,于是在輔助落料裝置底部加裝了一對滑道,一是為了減小輔助落料裝置與接觸面的粗糙度,二是為了減小輔助落料裝置與接觸面的接觸面積,因為料倉表面并不光滑,防止輔助落料裝置的邊角直接與地面接觸,防止可能直接卡住的現(xiàn)象。加裝軌道位置如圖2所示。
圖1 輔助落料裝置
圖2 加裝軌道位置示意
重復(fù)做第2次空載試驗操作,即在醒料倉內(nèi)沒有物料時,按下電機按鈕,電機轉(zhuǎn)動可以帶動輔助落料裝置做往復(fù)運動,運行1 h后第一組輔助落料裝置一切正常。于是準(zhǔn)備做第2次負(fù)載試驗,把料倉第一組輔助落料裝置上打滿加水?dāng)嚢韬蟮奈锪?,再醒? h后,先開啟醒料倉給成型車間送料絞龍和醒料倉底部送料絞龍,再啟動電機按鈕,發(fā)現(xiàn)電機帶動曲柄運動到與驅(qū)動桿裝置運動到與連桿接近平行時電機帶動連桿轉(zhuǎn)動逐漸變慢,馬上關(guān)掉電機開關(guān)。分析總結(jié)主要原因是當(dāng)電機帶動曲柄運動到與驅(qū)動桿裝置運動到與連桿接近平行的過程中曲柄有效力臂逐漸縮短,導(dǎo)致扭矩逐漸減小到0,所以做了如下改動,把連桿與曲柄套筒直接焊接的結(jié)構(gòu)改為連桿和驅(qū)動桿2個零件,把2個壓簧套在驅(qū)動桿上,在2個壓簧兩端分別加一個擋圈,連桿插在驅(qū)動桿里面,再用銷軸從中間2個擋圈依次穿過驅(qū)動桿的槽型孔和連桿的圓孔,這時托住連桿和最下面的擋圈,此時在2個壓簧基本沒壓縮的情況下銷軸應(yīng)該在槽型孔中心位置,將最下面的擋圈下沿與驅(qū)動桿焊接牢固。電機啟動如圖3順時針轉(zhuǎn)動,當(dāng)連桿與曲柄成90°角時上面壓簧開始壓縮,繼續(xù)轉(zhuǎn)動到與曲柄平行時,上面壓簧被壓縮到最大值,此時曲柄有效力臂逐漸縮短,導(dǎo)致扭矩逐漸減小到0,此時在慣性作用下,小曲柄可以繼續(xù)運動一小段距離,此時在上面被壓縮的壓簧的彈力作用下,推動銷軸帶動連桿向下運動,同理當(dāng)連桿運動到與曲柄接近平行下面的點時,下面壓簧推動銷軸帶動連桿向上運動。
圖3 連桿與曲柄套結(jié)構(gòu)改進(jìn)示意
重復(fù)前面操作,第3次做空載和負(fù)載試驗,試驗后發(fā)現(xiàn)3個問題:①有時醒料倉底部絞龍不能正常啟動,分析原因是當(dāng)料倉滿料時,絞龍上承受壓力過大,電機無法帶動絞龍轉(zhuǎn)動。②料倉內(nèi)的輔助落料裝置運動時有小幅度的左右擺動。③輔助落料裝置連桿移動距離較小,分析原因為經(jīng)過上次改動后,雖然連桿運動到與曲柄接近平行位置時,在壓簧的反作用力帶動下,電機可以帶動連桿繼續(xù)轉(zhuǎn)動,但是電機轉(zhuǎn)動過程中,都是靠壓簧所產(chǎn)生的彈力驅(qū)動連桿向上和向下運動。
為解決這些問題,依次做出了3個改進(jìn):①在料倉底部的絞龍的上方加裝了擋板,在擋板中間焊接1個“U”形環(huán),將6 mm鋼絲繩一端系在“U”形環(huán)上,另一端系在醒料倉外部的電機支架上(圖4)。②將輔助落料裝置改為擾動落料裝置,以兩端擋擾動板擋板推動物料,具體方案是將現(xiàn)有4對撥料器,改為3對撥料器,撥料器除最下面一根不動外,其余的都分別做成3段,中間用銷軸連接,并將兩端各縮短100 mm,用拉簧拉住兩側(cè)的撥料器,另一端掛在上一組撥料器的中間段。③在下面增加一個“U”形限位鋼筋,防止撥料器左右擺動(圖4)。
圖4 “U”形環(huán)與“U”形限位鋼筋結(jié)構(gòu)示意
將擾動落料裝置改進(jìn)完畢后,開始做第4次空載試驗,即在醒料倉內(nèi)沒有物料時,按下電機按鈕,電機轉(zhuǎn)動可以帶動擾動落料裝置做往復(fù)運動,運行1 h后第一組輔助落料裝置一切正常。再準(zhǔn)備做第4次負(fù)載試驗,當(dāng)給醒料倉上料前,拉起鋼絲繩另一端將擋板拉起至絞龍槽板邊緣,并將鋼絲繩掛在料倉外的電機支架上,這時再上料,物料不會直接壓在料倉底部的絞龍上,把料倉前3組擾動落料裝置上也打加水?dāng)嚢韬蟮奈锪?,第一組擾動落料裝置上也打滿料,在第二、第三組擾動落料裝置上只打一半物料,再醒料5 h后,開啟醒料倉給成型車間送料絞龍和醒料倉底部送料絞龍,等送料絞龍運行平穩(wěn)后再松開電機支架上的鋼絲繩,放下?lián)醢?,啟動擾動落料裝置電機按鈕。間隔10 min,依次開啟第三、第二、第一組擾動落料裝置,40 min后停止生產(chǎn),再過2 h左右等醒料倉內(nèi)漂浮的物料基本散盡,進(jìn)入醒料倉內(nèi)觀察試驗效果,發(fā)現(xiàn)由于第二組擾動落料裝置下半部分堆積過多物料,拉桿上端與驅(qū)動桿連接處翹起,電機帶動曲柄轉(zhuǎn)動卻不能帶動連桿做直線往復(fù)運動。第一組擾動落料裝置北側(cè)物料基本都被推到絞龍內(nèi),南側(cè)物料基本沒有變化,觀察發(fā)現(xiàn)第一組擾動落料裝置南側(cè)的擋板沒有放下。在擋板上端與醒料倉的斜坡處有結(jié)拱現(xiàn)象。針對這3個問題分別做了技術(shù)改進(jìn):①在擾動落料裝置第一和第二對推板之間加裝了新的限位裝置,同時將舊的鋼筋限位更換為新的限位裝置。②在第一組擾動落料裝置靠近墻一側(cè)的支架側(cè)面焊接一塊與支架側(cè)面形狀相同的2 mm鐵板,防止向醒料倉打料時粉粒物料從支架側(cè)面進(jìn)入擋板下面的絞龍內(nèi),從而阻礙擋板落下,同時在擾動落料裝置底部加裝一根長度約3 m、內(nèi)徑20 mm的圓管,在圓管的下端面焊接一個內(nèi)徑15 mm左右的“O”形環(huán),防止拉動鋼絲繩時直接與圓管端面摩擦,將拉擋板鋼絲繩穿過圓管再通過觀察口掛在外面的電機支架上。③將擾動落料裝置下端延長280 mm,用Φ14鋼筋焊接,再用Φ14鋼筋焊接一段高度300 mm的破拱鋼筋,距離底部鋼筋145 mm(圖5)。
圖5 擾動落料裝置下端改進(jìn)示意
將擾動落料裝置改進(jìn)完畢后,開始做第5次空載試驗,即在醒料倉內(nèi)沒有物料時,按下電機按鈕,電機轉(zhuǎn)動可以帶動擾動落料裝置做往復(fù)運動,運行1 h后第一組輔助落料裝置一切正常。再準(zhǔn)備做第5次負(fù)載試驗,當(dāng)給醒料倉上料前,拉起鋼絲繩另一端將擋板拉起至絞龍槽板邊緣,并將鋼絲繩掛在料倉外的電機支架上,這時再上料,物料不會直接壓在料倉底部的絞龍上,把料倉前3組擾動落料裝置上打加水?dāng)嚢韬蟮奈锪?,第一組擾動落料裝置上也打滿料,在第二、第三組擾動落料裝置上只打一半物料,再醒料5 h后,開啟醒料倉給成型車間送料絞龍和醒料倉底部送料絞龍,等送料絞龍運行平穩(wěn)后再松開電機支架上的鋼絲繩,放下?lián)醢澹賳訑_動落料裝置電機按鈕。間隔10 min,依次開啟第三、第二、第一組擾動落料裝置,1 h后停止生產(chǎn),再過2 h左右等醒料倉內(nèi)漂浮的物料基本散盡,進(jìn)入醒料倉內(nèi)觀察試驗效果,發(fā)現(xiàn)在擋板上端與醒料倉的斜坡處沒有結(jié)拱現(xiàn)象,料倉內(nèi)粉末物料基本都被推入絞龍槽內(nèi),被醒料倉底部輸送絞龍輸送至提升絞龍入料口處,只有擾動落料裝置和醒料倉斜面之間和第一組擾動落料裝置和西側(cè)墻壁之間有少量粉末物料,3組擋板都直接放到了最低點豎直位置。第二、第三組擾動落料裝置拉桿上端與驅(qū)動桿連接處沒有翹起,總體達(dá)到了預(yù)期效果。
該研究主要針對粉末物料及成品顆粒的輸送方式及工藝布局進(jìn)行研究,通過對物流系統(tǒng)的改造使整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)物流的物料流的銜接更加合理,降低了生產(chǎn)成本和原料的損耗,并且減少了廢料造成的空氣污染,又提高了原料的利用率,增加了收益。
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