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8L46C型船用主機燃油系統(tǒng)泄漏故障分析與處理

2014-12-18 09:03勝,史
中國修船 2014年4期
關(guān)鍵詞:噴油器排氣燃油

殷 勝,史 銘

(中國衛(wèi)星海上測控部, 江蘇 江陰 214431)

某船從長江口遠航之初,在船全速航行時,右主機8L46C型柴油機出現(xiàn)2個汽缸的排氣溫度偏差大、燃油進機連接管泄放管路泄漏量大的異常故障現(xiàn)象。在全體機電業(yè)務(wù)人員的努力下,對右主機的2處燃油泄漏故障進行了應(yīng)急排除,確保了船舶準(zhǔn)時到達預(yù)定海域。文章主要介紹了此次故障的基本情況和處理方法,并分析了故障原因,提出了預(yù)防措施。

1 故障基本情況

故障發(fā)生時,該船剛啟航航行到東海海域,主機高速運行不到1 h。在加負(fù)荷的過程中,右主機No.5缸、No.8缸的排氣溫度顯示略偏低,當(dāng)主機穩(wěn)定運行在額定功率的90%時,右主機No.8缸的排氣溫度偏離平均溫度達-42℃以上,No.5缸的排氣溫度偏離平均溫度也達-30℃以上,且有不斷擴大趨勢。與最近一次海上相同負(fù)荷運行的排溫比較差別較大 (上個航次在右主機負(fù)荷在90%時,排溫偏差分別為-8℃和-13℃),雖然均在允許范圍內(nèi),值班人員還是對右機進行了全面檢查,檢查情況與初步處理如下。

1)檢查各缸油門齒條刻度均在46~48 mm范圍內(nèi)波動,No.5缸油門齒條刻度居于上限。

2)檢查左、右主機燃油泄漏總管,左主機泄漏量較大,右主機有微弱泄漏。

3)檢查右主機各缸燃油泄漏管,No.8缸、No.5缸燃油連接管的泄漏管內(nèi)燃油成線狀流出。

4)測量右主機各缸爆壓無異常,檢查左主機各缸燃油泄漏情況正常。

5)將右主機負(fù)荷降至75%左右,排溫偏差有所減小,需待進一步觀察。

6)考慮到右主機燃油泄漏情況不是非常嚴(yán)重,且夜行在東海區(qū)域,航線情況復(fù)雜,暫時不作檢修。

7)值班人員進行技術(shù)準(zhǔn)備和拆檢準(zhǔn)備,初步將故障定位在主機燃油系統(tǒng)進機連接管和噴油器本體上。

2 故障檢修過程

當(dāng)主機運行2 h后,右主機No.8缸、No.5缸的排氣溫度偏差擴大接近并經(jīng)常超過報警值,燃油泄漏量明顯擴大,右主機已不能繼續(xù)高負(fù)荷運行。經(jīng)動力部門業(yè)務(wù)人員研究決定必須立即進行停機、斷油、剎車修理。

在停機搶修前,業(yè)務(wù)人員經(jīng)過分析,考慮到碼頭航修中出現(xiàn)過4起噴油器外部積碳、必須吊缸才能拔出的風(fēng)險,決定采用簡單快速、逐項排障的方法,便于在盡可能短的時間修復(fù)設(shè)備。具體修理過程方法如下。

1)減速停止右主機工作,切斷右主機燃油供給,停止右主機缸套水及滑油加熱,軸系剎車。

2)待滑油潤滑1 h后,停止滑油預(yù)供泵,拆下No.5、No.8缸的搖臂蓋和熱箱罩殼。

3)如圖1所示,松開各缸的螺母5、螺母3和燃油泄漏連接管1,拆下高壓油管4。

4)松開螺母2,松開連接管的密封法蘭,旋出2個缸的連接管,將燃油孔封好。

圖1 燃油進機圖

由于燃油是經(jīng)圖1中1處發(fā)生泄漏的,此處泄漏有2種可能,如圖2所示,一是經(jīng)連接管1與噴油器2的貼合面處泄漏;二是噴油器本體內(nèi)漏產(chǎn)生泄漏??紤]到碼頭航修期間各缸噴油器3 000 h檢查,對各燃油管系、噴油器均進行過拆裝,造成2種可能性均存在。排除泄漏來自連接管與噴油器貼合面的風(fēng)險小、時間短、工作量少,所以拆卸到此為止,不宜繼續(xù)對噴油器進行拆卸,以免造成吊缸的危險。

在對2個缸的連接管與噴油器貼合端的金屬面仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn):No.8缸的連接管端面基本光潔有極細(xì)微劃痕,No.5缸的連接管端面光潔無損傷。通過缸頭側(cè)端空腔用肉眼觀察兩缸噴油器貼合面及安裝位置無異常。

為了可靠起見,對No.8缸的連接管進行了換新處理。對暴露的燃油通道進行了清潔后按照說明書的要求進行了重新安裝,特別注意對連接管安裝使用的預(yù)緊力按說明書的上限進行。完畢后對右主機啟動試驗,在90%負(fù)荷時No.8缸排溫偏差變?yōu)?9℃左右,圖1中管1處無泄漏,該缸的故障消除。而No.5缸的排溫偏差及燃油泄漏量不變,可以斷定No.5缸的燃油泄漏應(yīng)來自于該缸噴油器2(如圖2所示)內(nèi)漏,必須對該缸的噴油器作進一步拆檢才能解決根本原因。

圖2 燃油進機及缸頭噴油器圖

按照上述拆檢步驟進行,并進一步按說明書的方法對噴油器進行了拆卸,該噴油器雖未出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,但拆卸、清潔過程較難,對噴油器進行了換新。后按相同的方法進行試驗,在90%負(fù)荷時No.5缸排溫偏差變?yōu)?18℃左右,與以前的數(shù)據(jù)相近,圖1中的管1處無泄漏,該缸的故障也排除了,整個修理工作完成。

3 故障原因分析與建議

3.1 原因分析

燃油系統(tǒng)泄漏主要是因為管系部件密封性差所致,燃油在高壓力下形成泄漏。出航前,本船左、右主機的噴油器進行過3 000 h解體保養(yǎng),服務(wù)工程師對2臺主機的16個缸的高壓油管及噴油器進行了拆卸,對噴油器進行了泵壓試驗,更換了部分噴油器油嘴,對各噴油器的啟噴壓力進行了調(diào)整至規(guī)定參數(shù)。期間右主機的No.3、No.8缸、左主機的No.1缸的噴油器由于外表面積碳無法正常取出而進行了吊缸修理。保養(yǎng)工程結(jié)束后,因條件限制主機未得到全面試驗,僅在備航中無法考核柴油機的真實狀況,因此存在的隱患顯現(xiàn)不出來。

對于上面的故障,作者分析有以下幾種原因造成。

1)檢修中,服務(wù)工程師未按拆裝工藝嚴(yán)格施工。一是對噴油器的拆檢后試驗不合格就予以放行;二是對燃油連接管的安裝前對管路和貼合面未進行充分清潔干凈,造成連接時貼合面上有雜質(zhì);三是燃油連接管的安裝預(yù)緊力偏小。

2)由于拆檢時動手人員多,多數(shù)人員處于動手學(xué)習(xí)階段,個別環(huán)節(jié)操作不當(dāng),服務(wù)工程師要求不細(xì)所致。

3)專業(yè)助修人員缺少相關(guān)經(jīng)驗,對各重要環(huán)節(jié)掌控不清楚,把關(guān)不嚴(yán)造成疏漏。

4)新設(shè)備的運行規(guī)律未吃透,修理完成后,在歷次備航中對修理的各環(huán)節(jié)的檢查不細(xì)致,考慮不周全,一些隱患苗頭未及時查找出來。

3.2 預(yù)防措施

1)由于燃油機燃油系統(tǒng)屬故障多發(fā)部位,對燃油系統(tǒng)的檢修應(yīng)規(guī)范高壓泵、主壓油管、噴油器的安裝、修理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并進行修理后的項目試驗驗收,高負(fù)荷運行時全面檢查是必要的。

2)加強備航和航行初期的檢查,并注意檢驗方法和經(jīng)驗積累。在本次長江的航行中,主機處于中、低工況,如果及時注意相關(guān)環(huán)節(jié),同樣也能發(fā)現(xiàn)潛在的隱患苗頭。此階段各業(yè)務(wù)值班員注意到2個缸的排溫偏低的情況,并觀察到燃油總管有少量泄漏,由于主機工況經(jīng)常變化,泄漏量不穩(wěn)定,值班人員缺乏相關(guān)經(jīng)驗,準(zhǔn)確判斷較難。

3)加強助修。助修一定要派有經(jīng)驗的、責(zé)任心強的同志,盯緊并把關(guān)重要環(huán)節(jié),對服務(wù)工程師不盲目偏信,防止麻痹和疏漏產(chǎn)生。

4)對重要設(shè)備的修理也應(yīng)實行考核上崗。最好先要選送到專業(yè)廠家進行系統(tǒng)培訓(xùn),重要環(huán)節(jié)的修理須指定人員實施。

5)設(shè)備檢修前,拆修人員應(yīng)先對說明書進行認(rèn)真閱讀,仔細(xì)斟酌模糊不清的環(huán)節(jié),必要時候還要先召集骨干進行討論,形成一致意見,實施時嚴(yán)格按照說明書上的要求進行操作,不得任意減免中間環(huán)節(jié)。

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