郭家宏 徐曉東 陳莉佳
(1.上海中冶技術(shù)工程有限公司,上海 200333;2.同濟大學環(huán)境科學與工程學院,上海 200092)
反硝化濾布濾池中試研究
郭家宏1,2徐曉東1陳莉佳1
(1.上海中冶技術(shù)工程有限公司,上海 200333;2.同濟大學環(huán)境科學與工程學院,上海 200092)
本文采用新研發(fā)的反硝化濾布濾池處理城市污水廠二級出水,通過投加乙酸鈉進行反硝化脫氮過濾。實驗結(jié)果表明當進水TN為14.5mg/L,水力負荷為≤2.0m3/(m2·h),乙酸鈉投加量≥40mg/L,通過該工藝處理出水TN可以達到8mg/L以下,總氮的去除效率隨著水力負荷的升高而呈現(xiàn)降低的趨勢。當水力負荷為1.0 ~ 2.25 m3/(m2·h)時,總氮平均去除率由62%降至38%。
反硝化 濾布濾池 碳源
近年來,我國的污水處理能力得到廣泛提升,很多城市的市政污水已經(jīng)得到全面的收集處理。城市污水經(jīng)常規(guī)活性污泥法等二級處理后,雖然BOD去除率可達90%以上,但脫氮率一般僅為20%-50%。對很多以污水廠出水作為補水水源的水體來說,總氮是導致水體富營養(yǎng)化的關(guān)鍵因素[1]。
目前國內(nèi)城市污水廠通過提標改造,出水水質(zhì)已經(jīng)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A標準,其出水總氮已經(jīng)小于15mg/L,要想在此基礎上繼續(xù)削減總氮排放,只能從兩方面著手:一是提高現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)的碳源利用效率,繼續(xù)削減總氮;二是在污水廠尾水中外加碳源,通過反硝化實現(xiàn)脫氮。由于城市污水中可作為反硝化的碳源總量一定,決定了第一種方式對總氮削減的提升空間也有限,且由于各污水廠具體處理工藝不同,很難實現(xiàn)標準化改造措施。通過投加外碳源后進行反硝化過濾脫氮的方式,是目前污水廠尾水脫氮最有效的手段[2]。
圖1 中試流程圖
圖2 反硝化濾布濾池中試設備剖面圖
由于反硝化濾池一般采用石英砂濾料,通過濾料上的生物膜來實現(xiàn)反硝化,微生物太少則效率不高,過多則濾料容易板結(jié)和堵塞。另外反硝化濾池水頭損失較大,運行過程中的氮氣釋放也會影響過濾。為了解決上述問題,設計開發(fā)了反硝化濾布濾池,并進行中試研究。
中試裝置的流程圖如圖1所示,市政污水廠二沉池出水接引水罐,經(jīng)進水泵提升至反硝化濾布濾池中試設備,在水泵的出水管上投加碳源。
圖3 不同水力負荷對TN去除率的影響
圖4 乙酸鈉投加濃度與總氮去除直接的關(guān)系
反硝化濾布濾池中試設備的剖面圖如圖2所示。反硝化濾布濾池中試設備的底部設進水口,中部設柔性填料區(qū),上部為泥水分離區(qū),柔性填料上生長供反硝化的生物膜。加過碳源的原水從底部進入后,穿過中間的柔性填料層,經(jīng)反硝化脫氮后,進入上部泥水分離區(qū)域。此區(qū)域內(nèi)設濾布過濾裝置,將水中的懸浮物與水分離,清水穿過濾布經(jīng)出水口排出。隨著濾布上截留的懸浮物越來越多,濾池內(nèi)的水位會不斷上升,當上升到規(guī)定液位時,濾布上的轉(zhuǎn)刷會被啟動,被濾布截留的懸浮物經(jīng)轉(zhuǎn)刷清洗后,由回流泵輸送至進水端,從而保證了設備內(nèi)部的污泥濃度,當污泥量過大時,通過底部的排泥閥排出。
中試設備參數(shù)如表1所示,濾布為立毛纖維式濾布,等效孔徑為5μm。
圖5 總氮去除率沿填料層高度變化
圖6 不同通量情況下的出水SS
表1 中試設備參數(shù)
表2 試驗進水水質(zhì)
試驗進水為太湖流域某污水廠二級處理出水,試驗期間出水水質(zhì)如表2所示。
(1)水力負荷對TN去除效果的影響。以乙酸鈉為碳源,投加濃度為40mg/L,以濾布濾速為主要參數(shù),不同水力負荷條件下,總氮的去除率如圖3。
總氮的去除效率隨著水力負荷的升高而呈現(xiàn)降低的趨勢。當水力負荷為1.0~2.25m3/(m2·h)時,總氮平均去除率由62%降至38%。表明不同的水力負荷條件對總氮的影響較大。水力負荷越小,污水在系統(tǒng)內(nèi)的停留時間越長,基質(zhì)與生物膜的接觸時間越長,同時水力負荷小,水力擾動小,對生物膜的沖刷作用小,因此生物膜較厚,容易在生物膜內(nèi)部形成厭氧微環(huán)境,為反硝化菌脫氮創(chuàng)造有利條件;隨著水力負荷增加,水流對生物膜的沖刷作用逐漸增強,生物膜變薄,厭氧環(huán)境被破壞,反硝化菌活性較低,但較快的傳質(zhì)條件能夠保證好氧反硝化細菌底物充足,因此在較大水力負荷條件下,好氧反硝化細菌完成脫氮任務[3]。但隨著負荷的進一步增加,基質(zhì)與生物膜之間沒有有效的接觸時間,因此去除效率大幅度下降。故而水力負荷對總氮的去除效率有較大的影響。
(2)碳源投加量對總氮去除效果的影響。
在濾布水力負荷為1.5m3/(m2·h)的條件下,分3個階段投加乙酸鈉,濃度分別為30mg/L,40mg/L以及50mg/L,試驗結(jié)果如圖4所示。去除單位總氮的乙酸鈉平均投加量分別為6.3mg/mg、7.2mg/mg以及7.9mg/mg。這說明隨著碳源投加量的增加,碳源的利用率相應降低。
(3)TN變化規(guī)律。
在進水總氮13.5mg/L,水力負荷2.0m3/(m2·h)的條件下,不同填料層高度對總氮去除效果的影響如圖5所示。由圖可知,在填料層0~0.6m段,總氮的效果明顯,0.6m處有高達31%的去除率,隨著填料高度增加,總氮仍有一定的去除率,但效果沒有濾池底端明顯。最終出水總氮去除率達到43%,出水總氮為7.64mg/L,小于15mg/L,總氮去除主要在0-0.6m填料區(qū)域內(nèi)進行。
(4)出水SS。
濾布在不同的通量下,其出水SS如圖6所示。由圖可知,在1.0~2.25m3/(m2·h)的通量范圍內(nèi),濾布出水SS為5.5~7.2mg/L,出水水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A標準。但隨著通量的增加,會使濾布濾池的反沖洗周期縮短。
(1)采用反硝化濾布濾池處理城市污水廠二級出水,當進水TN為14.5mg/L,水力負荷為≤2.0m3/(m2·h),碳源投加量≥40mg/L時,通過該設備可以使出水TN達到8mg/L以下。水力負荷對總氮的去除效率有較大的影響,當水力負荷為1.0~2.25m3/(m2·h)時,總氮平均去除率由62%降至38%。(2)在相同的濾布水力負荷條件下,碳源的利用率隨著碳源投加量的增加而降低。乙酸鈉投加濃度分別為30mg/L,40mg/L以及50mg/L,對應的去除單位總氮的乙酸鈉平均投加量分別為6.3mg/mg、7.2mg/mg以及7.9mg/mg。(3)不同填料層高度對總氮去除率差異較大,總氮去除主要在0-0.6m填料區(qū)域內(nèi)進行,高達31%。(4)在1.0~2.25m3/(m2·h)的通量范圍內(nèi),濾布出水SS為5.5~7.2mg/L,均滿足一級A排放標準,但濾布濾池的反沖洗周期會隨著通量的增加而縮短。
[1] 劉雷斌,戴前進,方先金等.城市污水處理廠二級出水深度脫氮(TN≤5mg/L)試驗研究[J].水工業(yè)市場,2012,(7):48-51.
[2]秦海霞.安徽某污水廠深度處理工藝設計[J].中國給水排水,2012,28(1):89-91.
[3]鄭俊,孫楠.不同性質(zhì)濾料的反硝化生物濾池脫氮試驗研究[J].水處理技術(shù),2011,37(9):73-76.
資助課題編號:城鎮(zhèn)污水處理廠深度脫氮技術(shù)研究與示范TH2012201。