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油田濕蒸汽發(fā)生器給水系統(tǒng)的節(jié)能改造

2014-12-08 06:45:42馮勝利張?zhí)祢?/span>馮月琳
中國設(shè)備工程 2014年7期
關(guān)鍵詞:軟化水鹽溶液水泵

馮勝利,張?zhí)祢?,馮月琳

1.勝利油田勝利采油廠 ,山東 東營 257051;2.中國石油大學(xué),山東 青島 266555

油田稠油熱采主要依靠濕蒸汽發(fā)生器將高溫、高壓濕蒸汽的熱能傳遞到稠油層,熱能傳遞介質(zhì)為軟化水,一般單口井注汽量在1 500~3 000t。由于蒸汽用量較大,降低水處理過程中的廢水量,可以降低稠油熱采開發(fā)成本。采油廠現(xiàn)有3座濕蒸汽發(fā)生器,原有的噸汽耗水比為1.40,即每產(chǎn)生1t蒸汽需消耗1.4t原水,噸汽耗水高導(dǎo)致注汽成本較高。為降低設(shè)備運(yùn)行成本,降低設(shè)備能耗,通過對(duì)濕蒸汽發(fā)生器給水系統(tǒng)存在的問題及相關(guān)因素進(jìn)行分析,實(shí)施了技術(shù)改造,使廢水量降到較合理水平。

一、濕蒸汽發(fā)生器軟化水處理流程

天然水中含有各種雜質(zhì),其中Ca2+、Mg2+的存在將導(dǎo)致濕蒸汽發(fā)生器結(jié)垢,結(jié)垢后不僅降低熱效率,而且危及濕蒸汽發(fā)生器的安全運(yùn)行。所以處理后的水質(zhì)指標(biāo)需要達(dá)到如表1所示的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

圖1 軟化水處理工藝流程

表1 濕蒸汽發(fā)生器水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

軟化水處理工作流程見圖1。

二、濕蒸汽發(fā)生器噸汽耗水過高的原因

1.生水泵供水能力過剩,導(dǎo)致在工作過程中水量及電量的浪費(fèi)

原有的生水泵供水能力為34m3/h,根據(jù)濕蒸汽發(fā)生器運(yùn)行能力計(jì)算,生水泵供水能力為30m3/h時(shí),即可滿足需求,現(xiàn)供水能力超量11%。由于供水能力過大,導(dǎo)致水量及電能的浪費(fèi)。

2.再生鹽溶液雜質(zhì)過高,導(dǎo)致離子交換器工作時(shí)間縮短

水處理使用的離子交換器作為軟化水處理設(shè)備,在進(jìn)行水處理后需要用5%~8%的食用鹽溶液進(jìn)行再生處理,鹽溶液的清潔度對(duì)離子交換器的再生非常關(guān)鍵。目前原有融鹽池為整體貫通式,其長期形成的沉淀物導(dǎo)致鹽溶液雜質(zhì)含量較高,易對(duì)鈉離子交換器造成污染,導(dǎo)致對(duì)離子交換器進(jìn)行反沖洗時(shí)用水量過大。

3.離子交換器正反洗設(shè)置時(shí)間過長,導(dǎo)致用水量過大

離子交換器在使用一段時(shí)間后需進(jìn)行再生處理,再生處理后再對(duì)離子交換器進(jìn)行正反沖洗,沖洗后的水由于硬度高一般作廢水處理。原有的離子交換器的正反洗流程設(shè)置沖洗總時(shí)間約為160min,沖洗過長,造成用水量過大。

4.交換樹脂置換能力減弱

交換樹脂主要作用是將水中的重離子進(jìn)行交換,使水的硬度降低。交換樹脂在使用一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)損壞、中毒、能力下降等情況,在此情況下,會(huì)導(dǎo)致置換能力下降,置換時(shí)間較長。應(yīng)加強(qiáng)交換樹脂置換能力性能檢測,對(duì)交換樹脂進(jìn)行及時(shí)更換。原來為節(jié)約成本,采用部分更換的方式,性能改善不理想。

三、改進(jìn)方案與措施

1.對(duì)生水泵葉輪進(jìn)行車削,降低生水泵供水能力

對(duì)生水泵葉輪由?200mm車削至?175mm,使生水泵供水能力由原來的34m3/h降低到目前的30m3/h流量,生水供給能力降低11.76%,同時(shí)泵的耗電量降低49.3%。

2.對(duì)融鹽池進(jìn)行改造,提高鹽溶液的供液質(zhì)量

設(shè)計(jì)制作了鹽池不銹鋼支架,上表面是?15mm的不銹鋼過濾孔板,使鹽中的雜質(zhì)沉淀到鹽池底部,并將鹽溶液出口提高200mm,使到離子交換器的鹽溶液質(zhì)量明顯提高,水處理置換能力明顯增強(qiáng)。

3.優(yōu)化水處理正反洗流程和再生程序,降低正反沖洗用水量

對(duì)沖洗后的水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)跟蹤,把沖洗流程縮短:把一級(jí)正洗時(shí)間控制在60min以內(nèi),一級(jí)反洗時(shí)間控制在30min以內(nèi),二級(jí)正洗時(shí)間控制在50min以內(nèi)。改進(jìn)后正反洗流程縮短時(shí)間30min,可減少用水10m3左右。

4.對(duì)交換樹脂進(jìn)行定期檢測與更換

加強(qiáng)入水硬度、PH值、礦化度、機(jī)雜、含鐵量、含硅量檢測。交換樹脂的更新方式改為定期檢測全部換新,對(duì)新鍋爐交換樹脂交換能力進(jìn)行定期檢測。

四、改造效果

經(jīng)過以上綜合改造,采油廠濕蒸汽發(fā)生器平均噸汽耗水率由1.40降至1.21,產(chǎn)生了較大經(jīng)濟(jì)效益。

1.電機(jī)有功功率下降

改進(jìn)后,3臺(tái)生水泵年節(jié)電約為1.6萬kW·h,年節(jié)電費(fèi)為1.05萬元。

2.減低生水消耗量

年平均注汽量為11萬t,噸汽耗水率降低后可減少用水2.1萬t,按工業(yè)用水4.8元/t計(jì)算,減少水費(fèi)10.08萬元。

3.減少廢水外運(yùn)費(fèi)用

原有廢水靠罐車外運(yùn),減少的2.1萬t廢水可減少外運(yùn)車次1 900車次,按400元/車次計(jì)算,每年可減少運(yùn)費(fèi)76萬元。

[1]武占.油田注汽鍋爐[M].上海:上海交通大學(xué)出版社,2008.

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