劉春旺 侯振宇
(中石化股份公司天津分公司,天津 300271)
某石化公司230萬t/a延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)為2MCL607型離心式壓縮機(jī),驅(qū)動機(jī)采用3.5MPa蒸汽背壓式透平驅(qū)動,其壓縮介質(zhì)為裝置內(nèi)焦化富氣和來自裝置外的五股氣體的混合氣體。壓縮機(jī)工藝參數(shù)為:入口壓力0.04MPa,入口溫度40℃,出口壓力1.3MPa,出口溫度130℃,額定流量39 699m3/h,額定轉(zhuǎn)速8 093r/min,軸功率4 485kW。驅(qū)動機(jī)型號為:NG32/25,輸出功率4 824kW,額定流量40t/h,出口壓力0.5MPa。該機(jī)組是煉油裝置的關(guān)鍵設(shè)備。
該機(jī)組于2012年8月下旬進(jìn)行大修,同年10月6日機(jī)組投入運行,運行2天左右,富氣壓縮機(jī)突然發(fā)出異響并持續(xù)不斷,查看在線監(jiān)測系統(tǒng)記錄,異?,F(xiàn)象發(fā)生時壓縮機(jī)兩端測點振動幅值大幅增大,由平穩(wěn)運行時的13μm最大增大到52μm,已經(jīng)達(dá)到了系統(tǒng)設(shè)置報警值50μm。圖1為機(jī)組振動測點布置簡圖,從振動趨勢圖圖2所示,振動幅值增大主要由1倍頻增大造成,如圖3所示,此過程汽輪機(jī)兩端測點振動幅值基本未變,如圖4所示,這一現(xiàn)象表明,機(jī)組主要振動源不在汽輪機(jī)上而在壓縮機(jī)上。
現(xiàn)場對機(jī)組殼體進(jìn)行振動監(jiān)測,壓縮機(jī)兩端軸承位置振動明顯大于汽輪機(jī)兩端,從機(jī)組測點頻譜圖上看,主要頻率成分為轉(zhuǎn)頻及其倍頻成分,還含有少量低頻,但幅值均較小,對機(jī)組所有地腳螺栓及軸承座進(jìn)行振動監(jiān)測,基礎(chǔ)支撐剛度未發(fā)現(xiàn)異常。
圖1 機(jī)組振動測點布置簡圖
圖2 壓縮機(jī)兩端測點振動趨勢圖
圖3 壓縮機(jī)兩端測點1倍頻振動趨勢圖
圖4 汽輪機(jī)兩端測點振動趨勢圖
結(jié)合在線監(jiān)測系統(tǒng)記錄的振動趨勢,頻譜波形(圖5)、軸心軌跡等特征譜圖信息及故障發(fā)生時現(xiàn)場的表象特征,初步認(rèn)為壓縮機(jī)振動幅值突然增大故障為工頻類故障,即轉(zhuǎn)子突發(fā)性動不平衡故障,產(chǎn)生的原因可能為轉(zhuǎn)子上零部件脫落,葉輪流道有異物附著、卡塞或壓縮介質(zhì)帶液,使得機(jī)組振動值突然增大后穩(wěn)定在一定水平上。該機(jī)組轉(zhuǎn)子大修期間進(jìn)行過高速動平衡,轉(zhuǎn)子系統(tǒng)本身動不平衡故障基本可以排除,懷疑可能由于壓縮介質(zhì)本身組成發(fā)生了變化,進(jìn)入到壓縮機(jī)入口由于過程中的冷卻和過濾器的聚集作用而產(chǎn)生凝液,使壓縮機(jī)壓縮介質(zhì)帶液,造成機(jī)組轉(zhuǎn)子損傷,動平衡被破壞。富氣壓縮機(jī)壓縮的主要介質(zhì)是由分餾塔頂出來的富氣,當(dāng)分餾塔操作不當(dāng)或者分餾塔頂油氣分離器液位過高時,富氣中就會夾帶著凝縮油。
在壓縮機(jī)振動波動過程中,該機(jī)組級間分液罐罐體振動加大,并出現(xiàn)間歇性尖鳴聲,對壓縮機(jī)級間分液罐進(jìn)行振動監(jiān)測,級間分液罐示意圖如圖6所示,級間分液罐水平方向和分液罐排出管彎頭處振動值較大,速度均方根值達(dá)2.51mm/s,且現(xiàn)場出現(xiàn)明顯的振動噪聲,從各測點的頻譜圖上看,主要頻率成分為機(jī)組的激發(fā)頻率118Hz及其倍頻,在2X、3X頻率附近伴有差頻為12Hz的邊帶,懷疑級間分液罐進(jìn)氣介質(zhì)狀態(tài)發(fā)生變化,對分液罐內(nèi)部構(gòu)件受到較大的沖擊,內(nèi)部格柵板可能變形或開焊。
圖5 壓縮機(jī)高壓端測點波形頻譜圖
圖6 壓縮機(jī)級間分液罐示意圖
查看機(jī)組DCS記錄數(shù)據(jù),2012年8月8日11:15分左右引入外來高壓原料氣,壓力在0.4MPa左右,13:00時,高壓原料氣壓力突然升高到0.87MPa,然后壓力又迅速下降。從時間點上看,正是由于這股高壓原料氣的壓力波動導(dǎo)致異響的發(fā)出。外來高壓原料氣進(jìn)裝置的流程是經(jīng)過裝置邊界手閥后直接進(jìn)入壓縮機(jī)級間冷卻器,然后進(jìn)入級間分液罐,再通過壓縮機(jī)二段入口進(jìn)入壓縮機(jī)。
結(jié)合機(jī)組工藝條件變化綜合分析得出該機(jī)組及段間分液罐振動噪聲異常的原因是由于進(jìn)入壓縮機(jī)段間的高壓原料氣壓力驟升造成級間分液罐內(nèi)部構(gòu)件格柵板變形或開焊,格柵板在氣流的作用下不停振動,從而引起罐體的振動并引發(fā)噪聲。壓縮機(jī)振動升高的原因是由于段間分液罐分離質(zhì)量下降,分液罐液面過高,進(jìn)入壓縮機(jī)的氣體將分液罐中的凝液帶入,造成機(jī)組轉(zhuǎn)子損傷,動平衡被破壞,振動幅值突然變大。
2012年10月18日在壓縮機(jī)大蓋掀開后發(fā)現(xiàn),在二段處有很多粘油,甚至出現(xiàn)了結(jié)焦現(xiàn)象,而級間分液罐中發(fā)現(xiàn)有一塊格柵板變形。從機(jī)組解體情況來看,驗證了故障分析的準(zhǔn)確性。
將壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子返廠維修,并進(jìn)行高速動平衡試驗,平衡精度滿足G1.0等級?,F(xiàn)場對壓縮機(jī)機(jī)體內(nèi)部進(jìn)行清理。對中間分液罐格柵板開焊部位進(jìn)行補(bǔ)焊,重新校核液位計標(biāo)度,并清理罐體內(nèi)部。
從2012年10月17日停機(jī)開始,用了3天時間修理完成并順利開車,各測點振動幅值均降至正常水平,裝置生產(chǎn)恢復(fù)正常。
[1]楊國安.機(jī)械設(shè)備故障診斷實用技術(shù)[M].中國石化出版社,2010.