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葉輪與葉片擴(kuò)壓器耦合引起管路振動分析

2014-12-08 06:46:14王胤龍全紅飛李慧峰郭九梅
中國設(shè)備工程 2014年8期
關(guān)鍵詞:壓器蝸殼葉輪

王胤龍 全紅飛 李慧峰 郭九梅

(沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司,遼寧 沈陽 110869)

一、壓縮機(jī)運(yùn)行情況

某空氣壓縮機(jī),型號為MCO1404,結(jié)構(gòu)如圖1所示,工作轉(zhuǎn)速:5 050r/min,臨界轉(zhuǎn)速:1 834/3 451/7 941r/min;電機(jī)功率:22 500kW;進(jìn)/出口壓力:0.084/0.65MPa;流量:220 000m3/h;一級葉輪(懸臂輪)葉片數(shù):13;一級葉片擴(kuò)壓器葉片數(shù):22。

圖1 壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)圖

該壓縮機(jī)安裝完畢,機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)指標(biāo)正常,投負(fù)荷連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)85h后,一級出口管路膨脹節(jié)發(fā)生斷裂。開始認(rèn)為是由于膨脹節(jié)存在缺陷或設(shè)計(jì)參數(shù)有偏差,委托膨脹節(jié)制造廠重新核算并加工新的膨脹節(jié),新膨脹節(jié)連續(xù)運(yùn)行約120h后出現(xiàn)裂縫,現(xiàn)場用手感覺膨脹節(jié)附近管路振動劇烈,壓縮機(jī)軸系振動在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。由于生產(chǎn)流程的需要,采取了臨時(shí)固定措以維持短時(shí)期內(nèi)氣量供應(yīng),在此期間利用便攜式振動分析儀對管路與壓縮機(jī)殼體進(jìn)行振動測試。

二、振動特征

利用CSI2130便攜式振動分析儀測量壓縮機(jī)及膨脹節(jié)附近管路,通過對測量數(shù)據(jù)的分析,管路振動具有如下特征。

1.測試位置、幅值、頻率(表1)。

從表1可以看出,振動主要表現(xiàn)為膨脹節(jié)附近管路的橫向振動,不穩(wěn)定、時(shí)大時(shí)?。挥捎诠苈氛駝記]有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),因此無法定性分析,直觀上感覺振動非常劇烈;蝸殼振動超出ISO10816振動標(biāo)準(zhǔn)(11mm/s)。

表1 振動測試數(shù)據(jù)

2.振動波形頻譜圖如圖2所示,蝸殼振動以葉片通過頻率1 090Hz為主,有時(shí)也存在2倍或3倍的葉片通過頻率,而管路上則集中在0~20Hz,振動波形沒有明顯的周期。

圖2 波形頻譜圖

3.一出管路出口法蘭到膨脹節(jié)位置管路溫度很高,通過探棒感覺振動也同樣劇烈。

三、振動分析

在排除膨脹節(jié)問題的情況下,對蝸殼振動頻譜進(jìn)行詳細(xì)分析,CSI2130頻譜分析中羅列了振動幅值從大到小的20個頻率,主要為葉片通過頻率及其邊頻,利用LABVIEW重新生成振動波形,對波形細(xì)化發(fā)現(xiàn)了多源拍振現(xiàn)象,如圖3所示,拍振周期都在20Hz以內(nèi),利用同樣方法,對一臺未發(fā)生管路振動,但也存在葉片通過頻率的空壓機(jī)重新生成波形,沒有出現(xiàn)拍振,進(jìn)而確定了管路的振動是由拍振引起的。

圖3 LABVIEW仿真波形

所謂拍振是指兩個頻率相近(1

表2 蝸殼振動頻率成分

由于蝸殼處存在多源拍振,且從波形上看拍振頻率低于20Hz,蝸殼的振動亦超出了旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動水平,因此誘發(fā)了蝸殼出口處管路的20Hz以內(nèi)的劇烈振動,膨脹節(jié)相對薄弱,出現(xiàn)了斷裂的現(xiàn)象。

四、解決措施

根據(jù)上述分析,可以確定是由于葉輪與擴(kuò)壓器之間耦合、相互干涉引起的多源拍振,葉輪與擴(kuò)壓器的相互作用是個非常復(fù)雜的過程,可通過數(shù)值模擬得出葉輪葉片表面靜壓隨時(shí)間周期性變化,如圖4所示,葉片擴(kuò)壓器對葉輪有著一定的沖擊,當(dāng)流量減少時(shí)沖擊強(qiáng)度更大。

圖4 葉輪葉片表面靜壓隨時(shí)間變化

為了削弱葉輪與擴(kuò)壓器的相互作用,將原有擴(kuò)壓器葉片高度106.5mm改為53mm,即將全高擴(kuò)壓器改為半高擴(kuò)壓器,如圖5所示,去掉虛線橢圓所圈的黑色填充部分。在生產(chǎn)廠加工新的擴(kuò)壓器,準(zhǔn)備更換。

更換新擴(kuò)壓器后,從DCS提供的數(shù)據(jù)看壓縮機(jī)氣動性能影響甚微,一段出口管路振動明顯降低,運(yùn)行至今再未出現(xiàn)膨脹節(jié)斷裂現(xiàn)象。

圖5 擴(kuò)壓器改進(jìn)示意圖

五、結(jié)語

解決本管路振動問題的關(guān)鍵是發(fā)現(xiàn)多源拍振,查根溯源進(jìn)一步確定葉輪與擴(kuò)壓器耦合作用引起,壓縮機(jī)管路振動問題多為支撐、減振措施不當(dāng)引起,鮮有葉輪與葉片擴(kuò)壓器耦合作用引起且作用效果非常嚴(yán)重的情況,因此傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法在某些細(xì)節(jié)上已不能滿足如今離心壓縮機(jī)向著高轉(zhuǎn)速、高壓力、大流量發(fā)展的需要,進(jìn)行有效的數(shù)學(xué)計(jì)算與仿真是非常必要的。

[1]陳茉莉,李舜酩,溫衛(wèi)東等.多源拍振分析方法與試驗(yàn)[J].振動測試與診斷.2011,31(2):202-206.

[2]李杰.葉片擴(kuò)壓器對葉輪沖擊的研究[J].大連:大連理工大學(xué).2012.

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