王忠臣 李志新 劉憲生
(首鋼遷鋼煉鋼作業(yè)部,河北 遷安 064404)
熱水循環(huán)泵是轉(zhuǎn)爐氣化冷卻系統(tǒng)循環(huán)水回路的主要設(shè)備之一,熱水循環(huán)泵的入口與汽包下降管相接,出口與轉(zhuǎn)爐煙道入口管相接。通過熱水循環(huán)泵的提升壓力,使循環(huán)水克服其在流動(dòng)中的阻力而循環(huán)流動(dòng),保證了煉鋼生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
統(tǒng)計(jì)資料表明,泵的維修大約有50%是軸的密封問題,由于泄漏,使泵容積效率降低而且功率損失達(dá)到10%以上。高溫水的噴出還直接威脅著設(shè)備與操作人員的安全。因此,防止泄漏,對(duì)機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)、故障進(jìn)行分析研究十分重要,是保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行、節(jié)約能耗,保護(hù)環(huán)境,避免人身傷亡和設(shè)備事故的重要工作。
熱水循環(huán)泵為單級(jí)單吸懸臂式離心流程泵,型號(hào)為300YP45(P)。與其配套使用的機(jī)械密封是國(guó)產(chǎn)的300YP/45(P),其結(jié)構(gòu)見圖1。機(jī)械密封的主要指標(biāo):工作壓力≤3MPa;工作溫度≤200℃;軸外徑φ70mm;軸轉(zhuǎn)速≤1 450r/min;泄漏量500ml/h。
該機(jī)械密封是集裝式機(jī)械密封,結(jié)構(gòu)緊湊,制造精細(xì)。摩擦副采用WC和SiC組對(duì),兩種材料的強(qiáng)度和硬度高,導(dǎo)熱性好,線膨脹系數(shù)小,而且有自潤(rùn)滑性,是理想的機(jī)械密封摩擦副材料。輔助密封材料為氟橡膠,耐溫抗老化,可長(zhǎng)期在200℃的高溫下工作。緩沖補(bǔ)償機(jī)構(gòu)采用靜止式,避免了補(bǔ)償機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的質(zhì)量不平衡,因此可用于高轉(zhuǎn)速。10個(gè)小彈簧用冷拔鎳鉻鋼絲制造,可在-100~200℃環(huán)境下長(zhǎng)期工作。三個(gè)“對(duì)中夾”按彈簧比壓的最佳數(shù)值設(shè)計(jì),還用于調(diào)整密封環(huán)、壓蓋與軸套的同心度。傳動(dòng)裝置的設(shè)計(jì)為動(dòng)環(huán)通過四個(gè)凹槽安裝在軸套上;鎖定環(huán)開有12個(gè)螺孔,軸套與鎖定環(huán)對(duì)應(yīng)部位開了12個(gè)圓孔,3個(gè)孔用于固定對(duì)中夾;3個(gè)孔用于軸套和鎖定環(huán)的固定;6個(gè)孔用于固定軸套和軸,使軸套和軸一同轉(zhuǎn)動(dòng)。為減少密封端面摩擦產(chǎn)生的溫升,保持摩擦面良好的潤(rùn)滑和其他零件良好工作,還在壓蓋上設(shè)計(jì)了沖洗液接口。通過4年的實(shí)踐證明(含一煉鋼的使用),產(chǎn)品質(zhì)量與進(jìn)口件相當(dāng),滿足了生產(chǎn)需要。
圖1 機(jī)械密封300YP/45(P)的結(jié)構(gòu)
評(píng)定機(jī)械密封優(yōu)劣的主要指標(biāo)是泄漏和壽命。據(jù)統(tǒng)計(jì),我廠機(jī)械密封本身的故障率為34.5%,而更多的故障發(fā)生在安裝和維護(hù)使用的過程中。
2006年2#轉(zhuǎn)爐的3#泵連續(xù)更換了3臺(tái)機(jī)械密封,均運(yùn)轉(zhuǎn)不到1周即發(fā)生嚴(yán)重泄漏。對(duì)該泵軸在YYH-700型臥式硬支承平衡機(jī)進(jìn)行了動(dòng)平衡檢測(cè),數(shù)值見圖 2,點(diǎn)1為515g、點(diǎn)2為255g、點(diǎn)3為120 g。無論去重還是補(bǔ)焊這樣大的質(zhì)量都是困難的。
圖2 葉輪不平衡修正數(shù)值示意圖
轉(zhuǎn)子不平衡是引發(fā)泵振動(dòng)的主要因素,振動(dòng)將引發(fā)高速旋轉(zhuǎn)的動(dòng)環(huán)與靜環(huán)瞬間分離,在液膜壓力的作用下使密封面開啟,出現(xiàn)大量泄漏。如果介質(zhì)中的微粒進(jìn)入密封面,還會(huì)使密封端面劃傷損壞。因此定期對(duì)泵轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)平衡檢測(cè)是十分必要的。
2007年1#轉(zhuǎn)爐1#泵更換了機(jī)械密封后,運(yùn)轉(zhuǎn)不到1個(gè)月即發(fā)生嚴(yán)重泄漏。與制造廠家共同分解檢查,發(fā)現(xiàn)靜環(huán)端面?zhèn)€別部位失去光澤,經(jīng)清洗不能去除污物。在顯微鏡下觀察同一部位的形貌如圖3所示。
白色為SiC的顆粒,調(diào)整焦距后呈現(xiàn)黑色,而黑色部位變成白色。經(jīng)與生產(chǎn)人員共同分析和查對(duì)記錄,發(fā)現(xiàn)壓坯時(shí)用的原材料粒度偏大,致使靜環(huán)硬度略低,在高溫高負(fù)荷工作時(shí)過早磨蝕而失效。這批靜環(huán)共10件,裝配機(jī)械密封4臺(tái),全部更換靜環(huán)后裝機(jī)使用,運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
2007年8月2#爐3#泵檢修更換新機(jī)械密封(制造號(hào)KN051001),裝機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不足1h即發(fā)生嚴(yán)重泄漏。對(duì)機(jī)械密封進(jìn)行分解檢查,發(fā)現(xiàn)彈簧傾斜變形,軸套內(nèi)壁有圓周劃痕,局部表面改變顏色,安裝、使用、制造三方一致認(rèn)為是傳動(dòng)螺釘未能將軸套緊固在軸上,兩者發(fā)生相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦熱使軸套溫度過高(超過400℃),造成彈簧軟化變形,失去補(bǔ)償能力,摩擦面瞬間分離造成嚴(yán)重泄漏。
造成傳動(dòng)螺釘失效的原因有兩個(gè)方面:(1)傳動(dòng)螺釘制造時(shí)硬度未達(dá)標(biāo);(2)裝配時(shí)未擰緊。為查明傳動(dòng)螺釘?shù)挠捕?,將螺釘制成金相試樣在洛氏硬度機(jī)上測(cè)定,其數(shù)值為HRC43、42、40、40、40,平均值HRC41高于圖紙要求(HRC32-38),可以排除制造因素。
圖3 SiC靜環(huán)故障件密封面的形貌
為保證安裝質(zhì)量,設(shè)備管理室請(qǐng)生產(chǎn)廠家對(duì)維護(hù)單位操作人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn),并且為維護(hù)班組增加專用工具,使機(jī)械密封在安裝和維護(hù)方面實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化操作。
實(shí)踐證明,通過對(duì)熱水循環(huán)泵用機(jī)械密封使用過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行持續(xù)研究和改進(jìn),使煉鋼作業(yè)部機(jī)械密封使用壽命從2004年投產(chǎn)初期的5個(gè)月提高到現(xiàn)在的約10個(gè)月,對(duì)穩(wěn)定生產(chǎn)、節(jié)約備件費(fèi)用、避免安全隱患起到了積極作用。