劉化升
(唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
在氨堿廢液法氯化鈣生產(chǎn)工藝中,如使用碳鋼設(shè)備和管道,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,這些設(shè)備會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重腐蝕現(xiàn)象,大大縮短了設(shè)備使用壽命(部分高溫設(shè)備使用壽命只有3~6個(gè)月)。同時(shí),造成氯化鈣產(chǎn)品外觀顏色發(fā)紅現(xiàn)象(簡稱紅鈣)。對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量及產(chǎn)品銷售造成很大影響。
首先,我們先看一組蒸氨廢液的試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表1),再分析氯化鈣腐蝕的原因。
表1 不同濃度蒸氨廢液的化學(xué)組成及物化性質(zhì)
從表1可以看出,蒸氨廢液總體上呈堿性,隨著氯化鈣濃度的提高pH值越來越低,也就是堿性越來越低。因此,生產(chǎn)設(shè)備和管道的腐蝕主要為堿性條件下氯腐蝕。在堿性介質(zhì)中,碳鋼表面能生成一層穩(wěn)定致密的氧化物鈍化膜,可以阻止腐蝕的繼續(xù)進(jìn)行。但在氯離子存在的環(huán)境下,氧化物鈍化膜不起作用,雖然至今人們對(duì)氯離子如何使金屬鈍化膜轉(zhuǎn)變?yōu)榛罨癄顟B(tài)的機(jī)理還沒有定論,但大致可分為兩種觀點(diǎn):成相膜理論和吸附膜理論。
下面我們用吸附膜理論分析氯腐蝕機(jī)理,首先氯離子被吸附并取代金屬氧化物保護(hù)膜中的氧,形成氯化物,反應(yīng)式為:FeO+2Cl-+H2O→FeCl2+2OH-。而FeCl2很容易進(jìn)入溶液并發(fā)生電離:FeCl2→Fe2++2Cl-,使金屬氧化物保護(hù)膜破壞,為電化學(xué)腐蝕創(chuàng)造了條件,發(fā)生電化學(xué)反應(yīng):Fe+2Cl--2e→FeCl2,F(xiàn)eCl2→Fe2++2Cl-,在碳鋼表面的局部地區(qū),形成向深處腐蝕的小孔,這種腐蝕形態(tài)稱為小孔腐蝕(也稱點(diǎn)蝕)。Fe2+與溶液中OH-結(jié)合成 Fe(OH)2,反應(yīng)式為:Fe2++2OH-→Fe(OH)2,F(xiàn)e(OH)2又和溶解在系統(tǒng)中的氧作用生成Fe(OH)3,反應(yīng)式為:4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3。Fe(OH)3沉淀析出并被帶入氯化鈣產(chǎn)品中,在高溫干燥過程脫水生成Fe2O3,因Fe2O3為紅棕色固體,從而使氯化鈣產(chǎn)品發(fā)紅色。
根據(jù)以上分析,解決氯化鈣腐蝕問題的思路主要有兩個(gè),一個(gè)是使碳鋼表面形成一種保護(hù)膜,可以阻斷氯對(duì)鐵的腐蝕,達(dá)到緩蝕的目的;一個(gè)是生產(chǎn)設(shè)備直接使用耐氯腐蝕材質(zhì)。
第一種方案,采用純堿生產(chǎn)過程中解決紅堿的方法,就是向系統(tǒng)中加入硫化鈉(Na2S),以緩解氯腐蝕。其原理為,S2-與Fe2+反應(yīng),使碳鋼設(shè)備和管道表面鈍化,形成一層致密的硫化亞鐵(FeS)保護(hù)膜。硫化亞鐵是一種黑色,具有金屬光澤的物質(zhì),它不溶于水,但溶于酸,在弱堿溶液中比較穩(wěn)定。且氯不能取代硫化亞鐵中的硫,也就不能破壞設(shè)備表面的保護(hù)膜,從而可以有效阻止氯離子的對(duì)碳鋼設(shè)備和管道的進(jìn)一步腐蝕,而達(dá)到緩蝕的目的。
操作方法為:把工業(yè)硫化鈉先用蒸氨廢液溶解,然后直接用泵加入蒸氨廢液儲(chǔ)罐中,混勻,使廢液中硫化鈉濃度控制在0.3%左右。用泵打入生產(chǎn)系統(tǒng),循環(huán)2h,使設(shè)備和管道表面鈍化。之后按生產(chǎn)程序開車,當(dāng)生產(chǎn)正常運(yùn)行后,可根據(jù)產(chǎn)品顏色調(diào)整硫化鈉加入量,如氯化鈣產(chǎn)品發(fā)黑,說明硫化鈉過量,要減少硫化鈉加入量;如產(chǎn)品發(fā)紅,說明硫化鈉不足,要增加硫鈉加入量。
效果檢驗(yàn):我公司采用加硫方法后,首先紅鈣問題徹底解決了,說明設(shè)備的腐蝕情況大大減緩。經(jīng)過一段時(shí)間(三個(gè)月)的運(yùn)行,對(duì)各設(shè)備進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果為:各桶、罐和蒸發(fā)分離器等設(shè)備效果較好,無明顯腐蝕。蒸發(fā)換熱器和三效以后的高氯化鈣濃度設(shè)備效果較差。分析原因?yàn)?,本氯化鈣生產(chǎn)工藝中,蒸發(fā)系統(tǒng)為強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā),且蒸發(fā)過程中有氯化鈉結(jié)晶析出,在換熱器中液體流速較高,在氯化鈉結(jié)晶的沖刷下,換熱器表面不易形成硫化亞鐵保護(hù)膜。而三效以后氯化鈣濃度在55%以上,溫度在150℃以上,且溶液呈近中性,此種情況下硫化亞鐵不穩(wěn)定,易分解,因此,設(shè)備表面不易形成硫化亞鐵保護(hù)膜。
由此可見,要想徹底解決氯化鈣腐蝕問題,還要結(jié)合第二種方案,就是部分生產(chǎn)設(shè)備必須選擇耐氯腐蝕材質(zhì)。
根據(jù)相關(guān)資料,常用金屬材料在不同濃度氯化鈣介質(zhì)下的腐蝕情況如表2。
表2 常用金屬材料氯化鈣腐蝕數(shù)據(jù)表
根據(jù)以上數(shù)據(jù),結(jié)合設(shè)備投資情況,建議選材如下:當(dāng)氯化鈣濃度小于20%,溫度低于80℃時(shí),可選用碳鋼設(shè)備和管道;當(dāng)氯化鈣濃度大于20%,小于40%,可選用蒙乃爾合金(鎳70銅30合金);當(dāng)當(dāng)氯化鈣濃度大于40%,可選用鈦鈀合金(鈀0.15%);因生產(chǎn)過程有氯化鈉結(jié)晶析出,因此生產(chǎn)工藝泵材質(zhì)選耐磨耐蝕材質(zhì),可選用哈氏合金。
綜上所述,為解決氯化鈣生產(chǎn)過程中設(shè)備腐蝕問題,實(shí)現(xiàn)效益最大化,可采用第一種方案和第二種方案相結(jié)合的方案。即,生產(chǎn)工藝系統(tǒng)采用加硫化鈉鈍化工藝,部分生產(chǎn)設(shè)備采用耐氯腐蝕材質(zhì)。具體如下:以兩效蒸發(fā)工藝為例,所有桶、罐設(shè)備、一效和二效蒸發(fā)分離器采用碳鋼材質(zhì);一效和二效蒸發(fā)換熱器采用蒙乃爾合金;三效以后設(shè)備選用鈦鈀合金;一效、二效、三效工藝泵選用哈氏合金。
我廠氯化鈣生產(chǎn)系統(tǒng)原來全部使用碳鋼設(shè)備和管道,從2006年起開始執(zhí)行上述方案,使用情況如下:以前碳鋼換熱器使用壽命最長為半年,蒙耐爾換熱器使用5年后,檢測無明顯腐蝕,已使用至今;鈦鈀設(shè)備使用5年后,檢測無明顯腐蝕,已使用至今。此方案使用后,基本再?zèng)]有紅鈣現(xiàn)象。
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