李敬輝
(南化集團(tuán)連云港堿廠,江蘇 連云港 222042)
連云港堿廠自1986年建廠以來有兩臺重灰立式沸騰涼堿爐,主要用于重灰成品堿的降溫工作,其工作狀態(tài)的好壞直接影響到重灰的產(chǎn)品質(zhì)量,是生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一,在多年使用過程中,因系統(tǒng)存在不足導(dǎo)致冷卻能力差。2013年7月,連云港堿廠通過技改將重灰A臺立式沸騰涼堿爐替換為加拿大粉體流冷卻科學(xué)公司(Solex)生產(chǎn)的粉體流重灰涼堿機(jī)。下面針對連云港堿廠對重灰立式沸騰涼堿爐與重灰粉體流涼堿機(jī)在生產(chǎn)中的運(yùn)行情況進(jìn)行對比分析。
重灰立式沸騰涼堿爐為筒體結(jié)構(gòu),鋼制的組合件??偢?.8m,爐上段直徑4.0m,為氣塵分離段;爐下段直徑為3.2m,為冷卻段,內(nèi)設(shè)六組冷卻排管,總換熱面積為160.2m2。爐體中部有進(jìn)料口,用螺旋運(yùn)輸機(jī)進(jìn)料,進(jìn)料能力為28t/h,下部有出料口,用星形卸料器出料,底部設(shè)有氣體分布板,距爐底端1.5m,分布板上面設(shè)“S”型攪耙,由爐底端電機(jī)以齒輪傳動方式帶動攪耙轉(zhuǎn)動。分布板下為氣室。爐體由二樓、三樓樓板支撐。
來自重灰崗位的高溫純堿經(jīng)過重灰堿篩篩選后,由篩下絞籠送至分配刮板,再送至重灰立式沸騰涼堿爐,鼓風(fēng)機(jī)從重灰立式沸騰涼堿爐底部氣室吹入,經(jīng)過空氣過濾器過濾的潔凈空氣產(chǎn)生一定的壓力,使重灰立式沸騰涼堿爐內(nèi)積堿在一定高度內(nèi)成懸浮狀態(tài),形成流化與爐內(nèi)冷卻排管充分接觸進(jìn)行冷卻,冷卻后純堿由星形下料器輸送到重灰成品刮板運(yùn)輸機(jī),然后到成品重灰皮帶。循環(huán)水槽內(nèi)循環(huán)水由循環(huán)水泵送入重灰立式沸騰涼堿爐冷卻排管內(nèi),和高溫純堿間接換熱后回流到冷卻水塔,和大氣接觸降溫流入循環(huán)水槽。循環(huán)水槽補(bǔ)充水為脫鹽水。
重灰立式沸騰涼堿爐在長期使用中,因冷卻原理和方式的原因存在以下一些缺陷:
1)爐內(nèi)氣室分布板直接吸入冷空氣,冷熱交換時(shí),易結(jié)疤,堵塞分布板上的小孔,使氣量分布不均。
2)冷卻排管由于長期工作已腐蝕嚴(yán)重,另外其間易結(jié)堿塊,難以實(shí)現(xiàn)物料充分接觸,熱效果差。
3)立式沸騰爐達(dá)到充分沸騰時(shí),料位較高,使攪耙所受阻力增大,易使攪耙蹩?;驌p壞。
在生產(chǎn)過程中,因系統(tǒng)存在上述不足導(dǎo)致冷卻能力差,夏季的出堿溫度達(dá)90~100℃,有時(shí)超過100℃,造成包裝袋經(jīng)常被燙壞,皮帶使用壽命縮短。
我廠于2013年7~8月份實(shí)施了重灰粉體流涼堿機(jī)改造項(xiàng)目,用Solex粉體流涼堿機(jī)代替了原有的重灰A臺立式沸騰涼堿爐,8月底建成后投用,并順利開車。實(shí)現(xiàn)了開重灰粉體流涼堿機(jī)運(yùn)行,重灰B臺立式沸騰涼堿爐備用的狀態(tài)。
重灰粉體流涼堿機(jī)由進(jìn)料倉、傳熱板組、振動下料器、料位控制系統(tǒng)等組成。
進(jìn)料倉可以將重灰均勻的分布到傳熱板組的板片間,并提供下料緩沖空間。
傳熱板組由一系列空心的、焊接而成的不銹鋼傳熱板組組成,每塊傳熱板有可供循環(huán)冷卻水通過的進(jìn)水和出水支管,在重灰緩慢通過傳熱板的間隙時(shí),重灰被冷卻,循環(huán)冷卻水與重灰流向呈逆流狀態(tài),已達(dá)到最大的冷卻效果。
振動下料器有獨(dú)特的設(shè)計(jì),所有重灰在傳熱板間以相同速度同步移動,重灰被均勻冷卻,兩個(gè)同步電磁振動電機(jī)異向旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生直線振動。
料位控制系統(tǒng)通過控制振動下料器來控制料倉料位,正常操作過程中,料位維持在設(shè)定好的料位。如果料位上升超過設(shè)定料位,振動電機(jī)頻率提高以降低料位;如果料位上升低于設(shè)定料位,振動電機(jī)頻率降低以恢復(fù)料位。
由重灰堿篩篩下絞籠來的高溫重灰,經(jīng)粉體流斗提機(jī)進(jìn)入粉體流涼堿機(jī),重灰在粉體流涼堿機(jī)內(nèi)被循環(huán)冷卻水間接冷卻。從粉體流涼堿機(jī)出來的低溫重灰,經(jīng)出料螺旋輸送機(jī)進(jìn)入成品埋刮板輸送機(jī),送往成品車間。涼堿循環(huán)水槽內(nèi)循環(huán)水由循環(huán)水泵送入粉流體涼堿機(jī)內(nèi),和高溫重灰間接換熱后回流到冷卻水塔,和大氣接觸降溫流入循環(huán)水槽。循環(huán)水槽補(bǔ)充水為脫鹽水。
重灰立式沸騰涼堿爐與重灰粉體流涼堿機(jī)操作指標(biāo)完成情況進(jìn)行了對比分析。從分析數(shù)據(jù)看,更改后重灰粉體流涼堿機(jī)比重灰立式沸騰涼堿爐冷卻效果好,見表1。
表1 沸騰涼堿爐與粉體流涼堿機(jī)指標(biāo)對比
改造前兩臺重灰立式沸騰涼堿爐同時(shí)運(yùn)行,改造后只需開一臺重灰粉體流涼堿機(jī)。
表2 沸騰涼堿爐與粉體流涼堿機(jī)電耗對比
冷卻效果得到增強(qiáng),出堿溫度得到有效控制,能夠解決因出堿溫度高而存在的問題,有利于包裝工序生產(chǎn)。運(yùn)行能耗降低,設(shè)備維修成本降低,占地空間小,無廢氣和粉塵排放,不使用冷卻空氣。
系統(tǒng)投入運(yùn)行后,雖然重灰立式沸騰涼堿爐改為重灰粉體流涼堿機(jī)在產(chǎn)品質(zhì)量及主要工藝指標(biāo)能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求,滿足重灰生產(chǎn)的需要。但也先后暴露出一些設(shè)備、工藝、控制等方面的問題。歸納如下:
1)設(shè)備運(yùn)行周期較短,出現(xiàn)板片結(jié)疤,造成物料堵塞,設(shè)備處理能力下降。
2)大量的粉塵及熱氣造成除塵管線頻繁堵塞,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性較差。
3)進(jìn)料部分均勻分布三組篦子板,由于進(jìn)料部分未安裝布料器,使得進(jìn)料極不均勻,在物料來量較大及出現(xiàn)異物時(shí)容易造成篦子板下料堵塞等問題。
1)重灰粉體流涼堿機(jī)出氣管線上部增加噴淋,且在各出氣管線彎頭附近增加清理孔,解決重灰粉體流涼堿機(jī)出氣管線易結(jié)疤難以清理影響生產(chǎn)問題。
2)重灰粉體流涼堿機(jī)斗提機(jī)頂部增加出氣管線,將出氣管線接入成品皮帶布袋除塵器出口管線上,減少斗提機(jī)內(nèi)重質(zhì)純堿熱氣進(jìn)入重灰粉體流涼堿機(jī)內(nèi),減少粉體流涼堿機(jī)板片結(jié)疤,物料堵塞,延長粉體流涼堿機(jī)的運(yùn)行周期。
3)對粉體流涼堿機(jī)斗提進(jìn)料插板進(jìn)行改造,并提出在進(jìn)料溜管上增加除鐵器,阻止鐵器等異物進(jìn)入粉體流涼堿機(jī)內(nèi),造成篦子板下料堵塞,同時(shí)解決了鐵器等異物漏入重質(zhì)成品堿中影響產(chǎn)品質(zhì)量問題。
1)料倉設(shè)計(jì)過小,起不到緩沖作用,系統(tǒng)抗干擾能力差,不利于操作穩(wěn)定運(yùn)行。建議增大料倉空間,在突發(fā)事件情況下,料倉能起到緩沖作用。
2)粉體流涼堿機(jī)出氣管線頻繁堵塞,從而影響系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)行,存在一定的隱患。雖然對出氣管線增加噴淋,緩解了出氣管線結(jié)疤程度。建議重新考慮出氣管線堿塵去向。
3)重灰粉體流涼堿機(jī)存在進(jìn)料部分均勻分布三組篦子板,使得進(jìn)料極不均勻,在物料來量較大時(shí)容易造成篦子板下料堵塞問題。建議進(jìn)料部分安裝布料器,以保證進(jìn)料的物料均勻分布在三組篦子板上,減少篦子板下料堵塞頻次。
通過兩種冷卻設(shè)備的使用與對比,重灰粉體流涼堿機(jī)比重灰立式沸騰涼堿爐節(jié)能、維護(hù)簡單、操作方便、冷卻徹底,是一種低成本、低能耗、無粉塵的純堿冷卻裝置。
[1] 陳學(xué)勤.氨堿法純堿工藝[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1989.
[2] 中華人民共和國化學(xué)工業(yè)部設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1993