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傳統(tǒng)車床電控系統(tǒng)的改造設(shè)計

2014-11-10 12:34張傳興
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2014年8期
關(guān)鍵詞:電控系統(tǒng)

張傳興

摘 要:現(xiàn)代在數(shù)控機(jī)床普及的情況下,企業(yè)的競爭越來越大。一些中小企業(yè)為了滿足社會發(fā)展的需求,為了追求更高的效益,又在不過多的增加成本的情況下,如何提高生產(chǎn)效率,增加企業(yè)的效益呢?筆者根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀,分析了相關(guān)機(jī)床的工藝流程,研究了電氣電路部分,應(yīng)用先進(jìn)的PLC控制技術(shù)加以設(shè)計改造,輔以相關(guān)的指令語句程序,取得了很好的效果。

關(guān)鍵詞:電控系統(tǒng) 指令語句 輸入輸出點數(shù) PLC

中圖分類號:TP29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0064-02

我國是制造業(yè)大國,制造業(yè)在我國有著舉足輕重的地位。但是,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們需求的增加,以及生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益要求的提高。顯然傳統(tǒng)機(jī)床的生產(chǎn)效率、性能等方面已滿足不了生產(chǎn)企業(yè)的需求。雖然目前數(shù)控技術(shù)已經(jīng)普及,其優(yōu)質(zhì)的性能也得到了用戶的一致認(rèn)可,但其高昂的價格對一般企業(yè)來說也是可望而不可及的。如果企業(yè)為了追求效益而把設(shè)備全部更換掉,不僅增加了他們的負(fù)擔(dān),也造成了社會的巨大浪費(fèi)。能否在企業(yè)不更新設(shè)備的情況下,利用現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行一定的改造,提高企業(yè)的效益呢?答案是肯定的。

基于此筆者對企業(yè)的相關(guān)老式機(jī)床進(jìn)行研究,利用現(xiàn)在普及的PLC技術(shù)加以改造,并且為PLC輔以相關(guān)的程序。實踐證明,改造后的機(jī)床不僅滿足了老式機(jī)床的性能要求,而且還大大提高了生產(chǎn)效率,得到了相關(guān)企業(yè)的認(rèn)可。下面筆者以C650車床為例,淺談一下其電氣控制系統(tǒng)改造設(shè)計過程。

1 改造思想

C650車床是傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng),其布線比較復(fù)雜。若工作過程中出現(xiàn)故障,不僅排查困難,花費(fèi)時間長,而且會嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)。如果在工藝要求發(fā)生變化的情況下,控制柜內(nèi)的元件和接線就得需要做相應(yīng)的改動,并且改造工期長,費(fèi)用高。因此,要求在改造后的設(shè)備應(yīng)便于靈活控制生產(chǎn)線,便于維修、維護(hù)和改造,并且在改造的過程中,不能改變其生產(chǎn)流程工藝流程,不能降低工作效率,不得降低其工作性能,還要把原控制電路中的電器元件要最大限度的加以利用。

根據(jù)改造要求筆者在綜合考慮各種因素的情況下選用了PLC加以改造。因為PLC是專為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用設(shè)計的一種工業(yè)計算機(jī),它克服了繼電器控制系統(tǒng)中接線復(fù)雜、可靠性低、功耗高、通用性及靈活性差的缺點,充分利用了微處理器的優(yōu)點,并將控制器和被控對象方便的連接起來。其編程思路與繼電器控制電路非常密切,客戶在短時間內(nèi)很容易掌握、接受。

2 C650車床電力拖動控制要求及特點

C650車床能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)外圓車削、螺紋螺桿等操作,以及刀具的進(jìn)給運(yùn)動。為了實現(xiàn)控制功能,要滿足以下幾點要求。

(1)主軸負(fù)載為切削恒功率負(fù)載,要求電氣控制系統(tǒng)實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)和反接制動控制。(2)用一臺2.2 KW三相籠形異步電動機(jī)拖動刀架及溜板箱做快速移動,要求電氣控制部分采用點動控制。(3)為實現(xiàn)加工過程中對刀具的冷卻,采用一臺功率為125 W的三相交流異步電動機(jī)驅(qū)動冷卻泵工作,要求電氣控制部分采用單向運(yùn)行控制。

3 C650車床電路分析

圖1為C650車床電氣控制原理圖。其中Q為電源開關(guān),Q與變壓器TS之間為主電路,其右側(cè)為控制電路。接觸器KM1、KM2對主軸電動機(jī)M1正反轉(zhuǎn)控制;電阻R為M1反接制動和點動控制時的限流電阻;電流表PA和時間繼電器KT為M1運(yùn)行電流監(jiān)控電路;熔斷器FU1、熱繼電器FR1為M1的保護(hù)元件;速度繼電器KS用于M1速度零點檢測。接觸器KM4控制冷卻泵電動機(jī)M2的起??刂?。接觸器KM5控制快速移動電動機(jī)M3的工作。

4 PLC對C650車床電控系統(tǒng)的改造

4.1 C650車床控制指令器件及輸出設(shè)備的分析

在C650車床電路中,用到的控制指令器件有:M1的反接制動控制按鈕SB1,正傳按鈕SB2,反轉(zhuǎn)按鈕SB3,點動按鈕SB4;M2的起停按鈕SB5,SB6;M3的起停位置開關(guān)SQ;KS的正反轉(zhuǎn)常開觸頭KS1、KS2;M1正反轉(zhuǎn)控制接觸器KM1、KM2,制動控制接觸器KM3;M2起??刂平佑|器KM4;M3起??刂平佑|器KM5。

4.2PLC選型、輸入輸出點數(shù)確定及分配

有前面分析可知,為了滿足控制要求需要9個控制信號;為了控制相應(yīng)的電機(jī)工作需要5個控制設(shè)備。在選用PLC時,不僅應(yīng)滿足控制要求和輸出要求,而且還應(yīng)留有一定的余量,同時還要兼顧價格。所以選擇了西門子S7-200CPU224的PLC。它有14個輸入點和10個輸出點,完全能給滿足本電路的設(shè)計需求。其輸入輸出點的分配為:

4.3 PLC外部接線圖

在電路設(shè)置和布局過程中,為了滿足設(shè)計要求,并且盡量使用原電路中的元器件,以最大限度的節(jié)約資金,防止資源的浪費(fèi)。改造中保持圖1主電路不變,除選用PLCS7-200CPU224外,其余元器件不需更換,并且為了節(jié)省PLC輸入輸出點數(shù),電路中把熱繼電器常閉觸點置于輸出控制端,不占用I/O點??刂齐娐凡季€如圖2所示。

4.4 程序設(shè)計

電路布置好后為了保證車床的正常運(yùn)行,最重要也是最關(guān)鍵的一步就是編寫程序,它是車床工作的靈魂,是指揮機(jī)構(gòu)。在此筆者用指令語句語言進(jìn)行編程。

(1)準(zhǔn)備階段:LD SM0.1;S S0.0,1;R S0.1,8;LSCR S0.0,以上四條語句是初始化語句,PLC開機(jī)后便進(jìn)入初始化等待狀態(tài)。

(2)M2起動:LD I0.5;SCRT S0.1;SCRE,按下SB6電動機(jī)M2得電運(yùn)行,提供冷卻液。

(3)M1控制:LSCR S0.1;LD I0.3;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2,按下SB4電動機(jī)M1得電運(yùn)行,松開SB4電動機(jī)M1失電停車,實現(xiàn)點動控制。LD I0.1;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2;LSCR S0.2,按下SB2電動機(jī)M1正轉(zhuǎn)。LD I0.1; AN I0.5;LSCR S0.3;SCRE,按下SB1電動機(jī)M1失電,正傳反接制動控制。LSCR S0.3;LD I0.2;AN I0.1;AN I0.3;AN I0.5;AN I1.0;SCRT S0.4;SCRE,按下SB3電動機(jī)M1實現(xiàn)反轉(zhuǎn)。LSCR S0.4;LD I0.1; AN I0.5;SCRT S0.5;SCRE,按下SB1電動機(jī)M1失電,反轉(zhuǎn)反接制動控制。

(4)M2停止:LSCR S0.5;LD I0.4;SCRT S0.6;SCRE,按下SB5電動機(jī)M2失電停轉(zhuǎn),終止冷卻液供給。

(5)M3快移控制:LSCR S0.6;LD I0.6;SCRT S0.7;SCRE,控制SQ的閉合與斷開實現(xiàn)M3的快移控制。

到此程序編寫完畢,把以上程序下載到PLC中,調(diào)試運(yùn)行,控制效果達(dá)到預(yù)期要求。

5 結(jié)語

對C650車床電控部分改造后,完全達(dá)到了企業(yè)的預(yù)期要求,并且改造后電路控制簡單,抗干擾強(qiáng),在維護(hù)維修過程中也非常方便,大大提高了生產(chǎn)效率,得到了相關(guān)企業(yè)的一致認(rèn)可。

參考文獻(xiàn)

[1] 田效伍.電氣控制與PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006,53-176.

[2] 田淑珍.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011,2-100.

[3] 張云波,劉淑榮.工廠電氣控制技術(shù)[M].2版.北京:高等教育出版社,2004.

[4] 陳麗.PLC控制系統(tǒng)編程與實現(xiàn)[M].北京:中國鐵道出版社,2010:36-155.endprint

摘 要:現(xiàn)代在數(shù)控機(jī)床普及的情況下,企業(yè)的競爭越來越大。一些中小企業(yè)為了滿足社會發(fā)展的需求,為了追求更高的效益,又在不過多的增加成本的情況下,如何提高生產(chǎn)效率,增加企業(yè)的效益呢?筆者根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀,分析了相關(guān)機(jī)床的工藝流程,研究了電氣電路部分,應(yīng)用先進(jìn)的PLC控制技術(shù)加以設(shè)計改造,輔以相關(guān)的指令語句程序,取得了很好的效果。

關(guān)鍵詞:電控系統(tǒng) 指令語句 輸入輸出點數(shù) PLC

中圖分類號:TP29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0064-02

我國是制造業(yè)大國,制造業(yè)在我國有著舉足輕重的地位。但是,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們需求的增加,以及生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益要求的提高。顯然傳統(tǒng)機(jī)床的生產(chǎn)效率、性能等方面已滿足不了生產(chǎn)企業(yè)的需求。雖然目前數(shù)控技術(shù)已經(jīng)普及,其優(yōu)質(zhì)的性能也得到了用戶的一致認(rèn)可,但其高昂的價格對一般企業(yè)來說也是可望而不可及的。如果企業(yè)為了追求效益而把設(shè)備全部更換掉,不僅增加了他們的負(fù)擔(dān),也造成了社會的巨大浪費(fèi)。能否在企業(yè)不更新設(shè)備的情況下,利用現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行一定的改造,提高企業(yè)的效益呢?答案是肯定的。

基于此筆者對企業(yè)的相關(guān)老式機(jī)床進(jìn)行研究,利用現(xiàn)在普及的PLC技術(shù)加以改造,并且為PLC輔以相關(guān)的程序。實踐證明,改造后的機(jī)床不僅滿足了老式機(jī)床的性能要求,而且還大大提高了生產(chǎn)效率,得到了相關(guān)企業(yè)的認(rèn)可。下面筆者以C650車床為例,淺談一下其電氣控制系統(tǒng)改造設(shè)計過程。

1 改造思想

C650車床是傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng),其布線比較復(fù)雜。若工作過程中出現(xiàn)故障,不僅排查困難,花費(fèi)時間長,而且會嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)。如果在工藝要求發(fā)生變化的情況下,控制柜內(nèi)的元件和接線就得需要做相應(yīng)的改動,并且改造工期長,費(fèi)用高。因此,要求在改造后的設(shè)備應(yīng)便于靈活控制生產(chǎn)線,便于維修、維護(hù)和改造,并且在改造的過程中,不能改變其生產(chǎn)流程工藝流程,不能降低工作效率,不得降低其工作性能,還要把原控制電路中的電器元件要最大限度的加以利用。

根據(jù)改造要求筆者在綜合考慮各種因素的情況下選用了PLC加以改造。因為PLC是專為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用設(shè)計的一種工業(yè)計算機(jī),它克服了繼電器控制系統(tǒng)中接線復(fù)雜、可靠性低、功耗高、通用性及靈活性差的缺點,充分利用了微處理器的優(yōu)點,并將控制器和被控對象方便的連接起來。其編程思路與繼電器控制電路非常密切,客戶在短時間內(nèi)很容易掌握、接受。

2 C650車床電力拖動控制要求及特點

C650車床能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)外圓車削、螺紋螺桿等操作,以及刀具的進(jìn)給運(yùn)動。為了實現(xiàn)控制功能,要滿足以下幾點要求。

(1)主軸負(fù)載為切削恒功率負(fù)載,要求電氣控制系統(tǒng)實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)和反接制動控制。(2)用一臺2.2 KW三相籠形異步電動機(jī)拖動刀架及溜板箱做快速移動,要求電氣控制部分采用點動控制。(3)為實現(xiàn)加工過程中對刀具的冷卻,采用一臺功率為125 W的三相交流異步電動機(jī)驅(qū)動冷卻泵工作,要求電氣控制部分采用單向運(yùn)行控制。

3 C650車床電路分析

圖1為C650車床電氣控制原理圖。其中Q為電源開關(guān),Q與變壓器TS之間為主電路,其右側(cè)為控制電路。接觸器KM1、KM2對主軸電動機(jī)M1正反轉(zhuǎn)控制;電阻R為M1反接制動和點動控制時的限流電阻;電流表PA和時間繼電器KT為M1運(yùn)行電流監(jiān)控電路;熔斷器FU1、熱繼電器FR1為M1的保護(hù)元件;速度繼電器KS用于M1速度零點檢測。接觸器KM4控制冷卻泵電動機(jī)M2的起??刂啤=佑|器KM5控制快速移動電動機(jī)M3的工作。

4 PLC對C650車床電控系統(tǒng)的改造

4.1 C650車床控制指令器件及輸出設(shè)備的分析

在C650車床電路中,用到的控制指令器件有:M1的反接制動控制按鈕SB1,正傳按鈕SB2,反轉(zhuǎn)按鈕SB3,點動按鈕SB4;M2的起停按鈕SB5,SB6;M3的起停位置開關(guān)SQ;KS的正反轉(zhuǎn)常開觸頭KS1、KS2;M1正反轉(zhuǎn)控制接觸器KM1、KM2,制動控制接觸器KM3;M2起??刂平佑|器KM4;M3起??刂平佑|器KM5。

4.2PLC選型、輸入輸出點數(shù)確定及分配

有前面分析可知,為了滿足控制要求需要9個控制信號;為了控制相應(yīng)的電機(jī)工作需要5個控制設(shè)備。在選用PLC時,不僅應(yīng)滿足控制要求和輸出要求,而且還應(yīng)留有一定的余量,同時還要兼顧價格。所以選擇了西門子S7-200CPU224的PLC。它有14個輸入點和10個輸出點,完全能給滿足本電路的設(shè)計需求。其輸入輸出點的分配為:

4.3 PLC外部接線圖

在電路設(shè)置和布局過程中,為了滿足設(shè)計要求,并且盡量使用原電路中的元器件,以最大限度的節(jié)約資金,防止資源的浪費(fèi)。改造中保持圖1主電路不變,除選用PLCS7-200CPU224外,其余元器件不需更換,并且為了節(jié)省PLC輸入輸出點數(shù),電路中把熱繼電器常閉觸點置于輸出控制端,不占用I/O點??刂齐娐凡季€如圖2所示。

4.4 程序設(shè)計

電路布置好后為了保證車床的正常運(yùn)行,最重要也是最關(guān)鍵的一步就是編寫程序,它是車床工作的靈魂,是指揮機(jī)構(gòu)。在此筆者用指令語句語言進(jìn)行編程。

(1)準(zhǔn)備階段:LD SM0.1;S S0.0,1;R S0.1,8;LSCR S0.0,以上四條語句是初始化語句,PLC開機(jī)后便進(jìn)入初始化等待狀態(tài)。

(2)M2起動:LD I0.5;SCRT S0.1;SCRE,按下SB6電動機(jī)M2得電運(yùn)行,提供冷卻液。

(3)M1控制:LSCR S0.1;LD I0.3;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2,按下SB4電動機(jī)M1得電運(yùn)行,松開SB4電動機(jī)M1失電停車,實現(xiàn)點動控制。LD I0.1;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2;LSCR S0.2,按下SB2電動機(jī)M1正轉(zhuǎn)。LD I0.1; AN I0.5;LSCR S0.3;SCRE,按下SB1電動機(jī)M1失電,正傳反接制動控制。LSCR S0.3;LD I0.2;AN I0.1;AN I0.3;AN I0.5;AN I1.0;SCRT S0.4;SCRE,按下SB3電動機(jī)M1實現(xiàn)反轉(zhuǎn)。LSCR S0.4;LD I0.1; AN I0.5;SCRT S0.5;SCRE,按下SB1電動機(jī)M1失電,反轉(zhuǎn)反接制動控制。

(4)M2停止:LSCR S0.5;LD I0.4;SCRT S0.6;SCRE,按下SB5電動機(jī)M2失電停轉(zhuǎn),終止冷卻液供給。

(5)M3快移控制:LSCR S0.6;LD I0.6;SCRT S0.7;SCRE,控制SQ的閉合與斷開實現(xiàn)M3的快移控制。

到此程序編寫完畢,把以上程序下載到PLC中,調(diào)試運(yùn)行,控制效果達(dá)到預(yù)期要求。

5 結(jié)語

對C650車床電控部分改造后,完全達(dá)到了企業(yè)的預(yù)期要求,并且改造后電路控制簡單,抗干擾強(qiáng),在維護(hù)維修過程中也非常方便,大大提高了生產(chǎn)效率,得到了相關(guān)企業(yè)的一致認(rèn)可。

參考文獻(xiàn)

[1] 田效伍.電氣控制與PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006,53-176.

[2] 田淑珍.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011,2-100.

[3] 張云波,劉淑榮.工廠電氣控制技術(shù)[M].2版.北京:高等教育出版社,2004.

[4] 陳麗.PLC控制系統(tǒng)編程與實現(xiàn)[M].北京:中國鐵道出版社,2010:36-155.endprint

摘 要:現(xiàn)代在數(shù)控機(jī)床普及的情況下,企業(yè)的競爭越來越大。一些中小企業(yè)為了滿足社會發(fā)展的需求,為了追求更高的效益,又在不過多的增加成本的情況下,如何提高生產(chǎn)效率,增加企業(yè)的效益呢?筆者根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀,分析了相關(guān)機(jī)床的工藝流程,研究了電氣電路部分,應(yīng)用先進(jìn)的PLC控制技術(shù)加以設(shè)計改造,輔以相關(guān)的指令語句程序,取得了很好的效果。

關(guān)鍵詞:電控系統(tǒng) 指令語句 輸入輸出點數(shù) PLC

中圖分類號:TP29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0064-02

我國是制造業(yè)大國,制造業(yè)在我國有著舉足輕重的地位。但是,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們需求的增加,以及生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益要求的提高。顯然傳統(tǒng)機(jī)床的生產(chǎn)效率、性能等方面已滿足不了生產(chǎn)企業(yè)的需求。雖然目前數(shù)控技術(shù)已經(jīng)普及,其優(yōu)質(zhì)的性能也得到了用戶的一致認(rèn)可,但其高昂的價格對一般企業(yè)來說也是可望而不可及的。如果企業(yè)為了追求效益而把設(shè)備全部更換掉,不僅增加了他們的負(fù)擔(dān),也造成了社會的巨大浪費(fèi)。能否在企業(yè)不更新設(shè)備的情況下,利用現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行一定的改造,提高企業(yè)的效益呢?答案是肯定的。

基于此筆者對企業(yè)的相關(guān)老式機(jī)床進(jìn)行研究,利用現(xiàn)在普及的PLC技術(shù)加以改造,并且為PLC輔以相關(guān)的程序。實踐證明,改造后的機(jī)床不僅滿足了老式機(jī)床的性能要求,而且還大大提高了生產(chǎn)效率,得到了相關(guān)企業(yè)的認(rèn)可。下面筆者以C650車床為例,淺談一下其電氣控制系統(tǒng)改造設(shè)計過程。

1 改造思想

C650車床是傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng),其布線比較復(fù)雜。若工作過程中出現(xiàn)故障,不僅排查困難,花費(fèi)時間長,而且會嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)。如果在工藝要求發(fā)生變化的情況下,控制柜內(nèi)的元件和接線就得需要做相應(yīng)的改動,并且改造工期長,費(fèi)用高。因此,要求在改造后的設(shè)備應(yīng)便于靈活控制生產(chǎn)線,便于維修、維護(hù)和改造,并且在改造的過程中,不能改變其生產(chǎn)流程工藝流程,不能降低工作效率,不得降低其工作性能,還要把原控制電路中的電器元件要最大限度的加以利用。

根據(jù)改造要求筆者在綜合考慮各種因素的情況下選用了PLC加以改造。因為PLC是專為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用設(shè)計的一種工業(yè)計算機(jī),它克服了繼電器控制系統(tǒng)中接線復(fù)雜、可靠性低、功耗高、通用性及靈活性差的缺點,充分利用了微處理器的優(yōu)點,并將控制器和被控對象方便的連接起來。其編程思路與繼電器控制電路非常密切,客戶在短時間內(nèi)很容易掌握、接受。

2 C650車床電力拖動控制要求及特點

C650車床能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)外圓車削、螺紋螺桿等操作,以及刀具的進(jìn)給運(yùn)動。為了實現(xiàn)控制功能,要滿足以下幾點要求。

(1)主軸負(fù)載為切削恒功率負(fù)載,要求電氣控制系統(tǒng)實現(xiàn)正反轉(zhuǎn)和反接制動控制。(2)用一臺2.2 KW三相籠形異步電動機(jī)拖動刀架及溜板箱做快速移動,要求電氣控制部分采用點動控制。(3)為實現(xiàn)加工過程中對刀具的冷卻,采用一臺功率為125 W的三相交流異步電動機(jī)驅(qū)動冷卻泵工作,要求電氣控制部分采用單向運(yùn)行控制。

3 C650車床電路分析

圖1為C650車床電氣控制原理圖。其中Q為電源開關(guān),Q與變壓器TS之間為主電路,其右側(cè)為控制電路。接觸器KM1、KM2對主軸電動機(jī)M1正反轉(zhuǎn)控制;電阻R為M1反接制動和點動控制時的限流電阻;電流表PA和時間繼電器KT為M1運(yùn)行電流監(jiān)控電路;熔斷器FU1、熱繼電器FR1為M1的保護(hù)元件;速度繼電器KS用于M1速度零點檢測。接觸器KM4控制冷卻泵電動機(jī)M2的起??刂啤=佑|器KM5控制快速移動電動機(jī)M3的工作。

4 PLC對C650車床電控系統(tǒng)的改造

4.1 C650車床控制指令器件及輸出設(shè)備的分析

在C650車床電路中,用到的控制指令器件有:M1的反接制動控制按鈕SB1,正傳按鈕SB2,反轉(zhuǎn)按鈕SB3,點動按鈕SB4;M2的起停按鈕SB5,SB6;M3的起停位置開關(guān)SQ;KS的正反轉(zhuǎn)常開觸頭KS1、KS2;M1正反轉(zhuǎn)控制接觸器KM1、KM2,制動控制接觸器KM3;M2起??刂平佑|器KM4;M3起停控制接觸器KM5。

4.2PLC選型、輸入輸出點數(shù)確定及分配

有前面分析可知,為了滿足控制要求需要9個控制信號;為了控制相應(yīng)的電機(jī)工作需要5個控制設(shè)備。在選用PLC時,不僅應(yīng)滿足控制要求和輸出要求,而且還應(yīng)留有一定的余量,同時還要兼顧價格。所以選擇了西門子S7-200CPU224的PLC。它有14個輸入點和10個輸出點,完全能給滿足本電路的設(shè)計需求。其輸入輸出點的分配為:

4.3 PLC外部接線圖

在電路設(shè)置和布局過程中,為了滿足設(shè)計要求,并且盡量使用原電路中的元器件,以最大限度的節(jié)約資金,防止資源的浪費(fèi)。改造中保持圖1主電路不變,除選用PLCS7-200CPU224外,其余元器件不需更換,并且為了節(jié)省PLC輸入輸出點數(shù),電路中把熱繼電器常閉觸點置于輸出控制端,不占用I/O點。控制電路布線如圖2所示。

4.4 程序設(shè)計

電路布置好后為了保證車床的正常運(yùn)行,最重要也是最關(guān)鍵的一步就是編寫程序,它是車床工作的靈魂,是指揮機(jī)構(gòu)。在此筆者用指令語句語言進(jìn)行編程。

(1)準(zhǔn)備階段:LD SM0.1;S S0.0,1;R S0.1,8;LSCR S0.0,以上四條語句是初始化語句,PLC開機(jī)后便進(jìn)入初始化等待狀態(tài)。

(2)M2起動:LD I0.5;SCRT S0.1;SCRE,按下SB6電動機(jī)M2得電運(yùn)行,提供冷卻液。

(3)M1控制:LSCR S0.1;LD I0.3;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2,按下SB4電動機(jī)M1得電運(yùn)行,松開SB4電動機(jī)M1失電停車,實現(xiàn)點動控制。LD I0.1;AN I0.2;AN I0.5;AN I0.7;SCRT S0.2;LSCR S0.2,按下SB2電動機(jī)M1正轉(zhuǎn)。LD I0.1; AN I0.5;LSCR S0.3;SCRE,按下SB1電動機(jī)M1失電,正傳反接制動控制。LSCR S0.3;LD I0.2;AN I0.1;AN I0.3;AN I0.5;AN I1.0;SCRT S0.4;SCRE,按下SB3電動機(jī)M1實現(xiàn)反轉(zhuǎn)。LSCR S0.4;LD I0.1; AN I0.5;SCRT S0.5;SCRE,按下SB1電動機(jī)M1失電,反轉(zhuǎn)反接制動控制。

(4)M2停止:LSCR S0.5;LD I0.4;SCRT S0.6;SCRE,按下SB5電動機(jī)M2失電停轉(zhuǎn),終止冷卻液供給。

(5)M3快移控制:LSCR S0.6;LD I0.6;SCRT S0.7;SCRE,控制SQ的閉合與斷開實現(xiàn)M3的快移控制。

到此程序編寫完畢,把以上程序下載到PLC中,調(diào)試運(yùn)行,控制效果達(dá)到預(yù)期要求。

5 結(jié)語

對C650車床電控部分改造后,完全達(dá)到了企業(yè)的預(yù)期要求,并且改造后電路控制簡單,抗干擾強(qiáng),在維護(hù)維修過程中也非常方便,大大提高了生產(chǎn)效率,得到了相關(guān)企業(yè)的一致認(rèn)可。

參考文獻(xiàn)

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