陳 鏡 先, 李 亞 麗
(中國(guó)水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 610081)
上阿特巴拉水利樞紐工程位于蘇丹東南部,距首都喀土穆公路里程460 km,距蘇丹港約700 km,處于UPPER ATBARA RIVER 和SETIT RIVER交匯處上游約20 km。該工程的土建工程由魯美拉和布爾達(dá)納兩個(gè)大壩組成。C1-A大壩料加工系統(tǒng)主要承擔(dān)魯美拉大壩壩體填筑部分料物的加工。壩體填筑的3 a、3 b、4 b和5區(qū)料需進(jìn)行加工制備,其由天然砂礫石料場(chǎng)開(kāi)采的砂礫石經(jīng)系統(tǒng)篩分、混合制備而成。
壩體填筑加工料物總用量:需砂石系統(tǒng)加工壩體填筑料物的有:3 a、3 b、4 b和5區(qū)料(表1)。
表1 大壩料系統(tǒng)合同量表 /m3
根據(jù)合同文件,業(yè)主提供了4個(gè)主要礫石料場(chǎng),料場(chǎng)的可用方量見(jiàn)表2。
系統(tǒng)天然毛料處理能力為410 t/h,系統(tǒng)總功率為1 045 kW,系統(tǒng)占地面積為60 000 m2,大壩料場(chǎng)容量為40 000 m3。
將大壩料系統(tǒng)平面布置與拌和系統(tǒng)設(shè)計(jì)共同考慮,兩個(gè)系統(tǒng)平面布置組成一個(gè)長(zhǎng)方形。大壩料系統(tǒng)按照膠帶機(jī)走向基本形狀為“一二四”布置,隨著預(yù)篩、主篩的骨料篩選分配逐漸加大占地規(guī)模(圖1)。
大壩料加工系統(tǒng)主要有破碎系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)等。系統(tǒng)工藝見(jiàn)阿特巴拉C1-A標(biāo)大壩料加工系統(tǒng)工藝流程圖(圖2)。
取消了大壩料成品料場(chǎng),將大壩級(jí)配料場(chǎng)改為成品料場(chǎng),由篩分車(chē)間分級(jí)出粒徑50~100 mm、20~50 mm、5~20 mm以及<5 mm四種級(jí)配料后經(jīng)篩分車(chē)間的下料斗分料后在膠帶機(jī)上混合后直接形成大壩料中的各種成品料。
以往反濾料系統(tǒng)在級(jí)配料倉(cāng)混合后還需安排專(zhuān)門(mén)的挖機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備進(jìn)行二次拌制,該系統(tǒng)不僅優(yōu)化取消了級(jí)配料場(chǎng)及混合拌制工藝,而且進(jìn)一步優(yōu)化了級(jí)配均勻拌制程序,在成品料堆裝車(chē)部位直接兼顧了大小不均的骨料人為有選擇性的裝車(chē),簡(jiǎn)化了成品料再次均勻拌制的程序,優(yōu)化了大量機(jī)械設(shè)備。
按照合同規(guī)定,系統(tǒng)只負(fù)責(zé)大壩料篦子篩以下、成品料堆以前的生產(chǎn)工作。毛料運(yùn)輸、質(zhì)量驗(yàn)收、成品料計(jì)量等工作均由第三方負(fù)責(zé)。因此,毛料的質(zhì)量以及供應(yīng)強(qiáng)度、沖洗篩分用水供應(yīng)、質(zhì)量過(guò)程控制、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備管理維護(hù)、成品料計(jì)量等問(wèn)題在運(yùn)行實(shí)踐中逐漸凸顯。
圖1 上阿特巴拉C1-A大壩料系統(tǒng)平面布置圖
圖2 上阿特巴拉C1-A大壩料系統(tǒng)工藝流程圖
按照合同要求,大壩反濾料系統(tǒng)只負(fù)責(zé)骨料的篩分、從毛料中篩選出符合要求的級(jí)配料用于大壩填筑,而毛料的開(kāi)采運(yùn)輸則由其他單位負(fù)責(zé)實(shí)施。根據(jù)工程所處特殊的外部條件,毛料的開(kāi)采、運(yùn)輸分別由2~3家不同的當(dāng)?shù)胤职掏瓿?,甲方在合同簽訂時(shí)未在毛料開(kāi)采質(zhì)量及運(yùn)輸強(qiáng)度上進(jìn)行細(xì)化要求,而是采用比較籠統(tǒng)、單一的開(kāi)挖方量和運(yùn)輸車(chē)次計(jì)量的管理模式,由此而導(dǎo)致毛料在開(kāi)挖時(shí)開(kāi)挖單位質(zhì)量意識(shí)淡薄,為追逐開(kāi)挖、運(yùn)輸工程量,致使覆蓋層清理不到位,大量含泥、結(jié)塊、板結(jié)料以及未清理干凈的樹(shù)根、雜石等異物、質(zhì)量低下的毛料被裝車(chē)運(yùn)往大壩料系統(tǒng),直接造成系統(tǒng)在生產(chǎn)初期經(jīng)常出現(xiàn)樹(shù)根、塊石堵塞篦子篩,含泥毛料堵塞給料機(jī)、膠帶機(jī)的事故。而進(jìn)入系統(tǒng)的毛料由于含泥等原因?qū)е? a、3 b料塑性指標(biāo)超標(biāo),大量含有輕物質(zhì)、板結(jié)料的毛料導(dǎo)致骨料洛杉磯磨損率不合格。
為解決毛料質(zhì)量問(wèn)題,業(yè)主調(diào)整了開(kāi)挖運(yùn)輸合同,要求開(kāi)挖單位指派專(zhuān)人24 h在料場(chǎng)作業(yè)面值班,將覆蓋層剝離干凈,開(kāi)挖裝車(chē)時(shí)嚴(yán)格控制毛料質(zhì)量,以減少不合格毛料進(jìn)廠(chǎng);同時(shí)加強(qiáng)地勘力度,在啟用某一料場(chǎng)前充分進(jìn)行取樣試驗(yàn),在取得完善的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)后再投入使用。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為410 t/h,其中3 a(0.075~5 mm)料為118 t/h,3 b(2~20 mm)料為92 t/h,4b(5~100 mm)料為156 t/h,5(粒徑20~100 mm)區(qū)料為44 t/h。毛料中某種級(jí)配料出現(xiàn)極端的情況將對(duì)產(chǎn)能造成很大的影響,尤其突出的是3 a料。比如,在生產(chǎn)RU-10#料場(chǎng)毛料時(shí),粒徑5 mm以下的骨料占到了整個(gè)毛料總量的約80%,而粒徑0.5 mm以下的毛料占總量粒徑5 mm以下的約65%。根據(jù)當(dāng)時(shí)對(duì)試生產(chǎn)的3 a 料進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),在正常生產(chǎn)時(shí),由于細(xì)顆粒含量占的百分率太大而導(dǎo)致系統(tǒng)處理達(dá)到極限,3 a料極易發(fā)生跌出包絡(luò)線(xiàn)外的質(zhì)量事故。同時(shí),為確保洗砂機(jī)等設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格控制產(chǎn)能,將410 t/h的產(chǎn)能降低至150 t/h左右,對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)能造成了極大的浪費(fèi)。
而其它級(jí)配在對(duì)粒徑5 mm以上的骨料進(jìn)行處理時(shí)相對(duì)容易,不論粒徑5~100 mm的毛料內(nèi)級(jí)配如何變化,都能通過(guò)主篩下料斗組合將骨料適當(dāng)分配到3 b(粒徑5~20 mm)料,4 b(粒徑5~100 mm)料,5(粒徑20~100 mm)區(qū)料中,對(duì)系統(tǒng)的產(chǎn)能影響不大。
上阿特巴拉大壩反濾料系統(tǒng)設(shè)計(jì)供水能力為500 t/h,主要由甲方5 000 m3水池供水,而5 000 m3水池供應(yīng)單位較多,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,迫切需要將廢水回收循環(huán)利用。經(jīng)計(jì)算后,興建了三級(jí)沉淀池并用設(shè)備定期清淤。生產(chǎn)過(guò)程表明,廢水循環(huán)利用必須嚴(yán)格控制懸浮物含量,定期清淤(根據(jù)產(chǎn)量,半個(gè)月左右清淤一次),一旦清水池出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象時(shí)必須及時(shí)換水,否則將成為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中阿太保液塑限超標(biāo)質(zhì)量事故的主要誘因,而3 b料物料因粒徑較小受到的影響最大。同時(shí),富含懸浮物的循環(huán)水蒸發(fā)后留在骨料表面的泥漿等雜質(zhì)呈現(xiàn)出泛黃的情況,嚴(yán)重影響其觀感,尤其是在3 b料堆中出現(xiàn)了粒徑為小粒徑物料板結(jié)現(xiàn)象,對(duì)監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收有著很不利的負(fù)面影響。
系統(tǒng)運(yùn)行后在綜合研究砂礫石料源情況時(shí)發(fā)現(xiàn):毛料中粒徑為0~5 mm砂料中粒徑<0.5 mm的顆粒含量平均達(dá)63%(其中最好的RU2-QG,為59.1%,最差的RU1-QG為69.4%),屬于典型的毛料級(jí)配極端不均。若按照傳統(tǒng)的篩分工藝施工,無(wú)法滿(mǎn)足工程師要求的3 a反濾料級(jí)配要求(表4)。
表4 合格的3 a料級(jí)配標(biāo)準(zhǔn)表
為確保3 a料質(zhì)量,我們通過(guò)調(diào)整螺旋洗砂機(jī)溢流水位及加大沖洗水量、增加直線(xiàn)脫水篩并輔以沖洗水、控制來(lái)料量等方法,適當(dāng)降低了系統(tǒng)產(chǎn)量,對(duì)螺旋洗砂機(jī)出來(lái)的砂再次檢查篩分、沖洗,有效降低了3 a反濾料中粒徑<0.5 mm的細(xì)顆粒含量,將細(xì)砂含量從65%降低到35%~40%。通過(guò)約40 000 m3的生產(chǎn)試驗(yàn),取樣70組,合格率為100%,其級(jí)配曲線(xiàn)見(jiàn)圖3。
說(shuō)明:圖中兩條粗實(shí)線(xiàn)為合同要求的上下包絡(luò)線(xiàn),其他為取樣級(jí)配線(xiàn)。圖3 3 a料級(jí)配曲線(xiàn)圖
受毛料及篩分用水質(zhì)量的影響,3 b料在生產(chǎn)至編號(hào)36#堆時(shí)出現(xiàn)了塑性指標(biāo)超標(biāo)現(xiàn)象。技術(shù)要求3 b料為無(wú)塑性材料,但毛料中含泥塊現(xiàn)象突出時(shí)系統(tǒng)無(wú)法將其完全沖洗干凈。大塊泥塊在主篩、預(yù)篩篩分后被抖動(dòng)、沖洗成小塊按照粒徑大小進(jìn)入各種成品料中(粒徑5~100 mm),抖散的小顆粒(粒徑<5 mm)則通過(guò)洗砂機(jī)進(jìn)入3 a料中。由于4 b、5區(qū)料中泥塊含量較少,對(duì)塑性指標(biāo)影響不大。而3 a料生產(chǎn)時(shí)由于增加了細(xì)砂處理工藝,在處理超量小顆粒時(shí)也一并基本解決了含泥問(wèn)題。但在主篩通過(guò)分料斗混料后直接上成品料倉(cāng)的3 b料受到的影響最大。由于3 b料粒徑為2~20 mm的級(jí)配料,破碎后的泥塊含量最大,同時(shí),3 b料含水遠(yuǎn)大于4 b、5區(qū)料,泥塊在潮濕的3 b料中繼續(xù)溶解形成泥水污染3 b料,最終導(dǎo)致3 b料塑性超標(biāo),外在效果即為骨料泛黃,結(jié)塊板結(jié)嚴(yán)重。
在毛料開(kāi)挖時(shí)遇到泥夾層或覆蓋層未剝離干凈而導(dǎo)致含泥量過(guò)大時(shí),為解決3 b料塑性超標(biāo)的問(wèn)題,我們從以下幾個(gè)方面著手:(1)在受料平臺(tái)安排專(zhuān)人嚴(yán)格控制毛料質(zhì)量,杜絕含泥量大,尤其是有團(tuán)塊狀泥的毛料進(jìn)場(chǎng);(2)在主篩第三層(粒徑5~20 mm)增加沖洗水管路并在管路上增設(shè)一臺(tái)管道泵用以提高沖洗水壓,盡可能多將泥塊分化瓦解預(yù)留到生產(chǎn)3 a料的洗砂機(jī)和沖洗篩解決;(3)加強(qiáng)水源控制,對(duì)三級(jí)沉淀池按期進(jìn)行清淤作業(yè),并視情況更換使用清水;(4)每班生產(chǎn),每班倒運(yùn),減少3 b料機(jī)頭下的物料堆存,在生產(chǎn)時(shí)加強(qiáng)骨料的質(zhì)量檢測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量隱患,立即停機(jī),將有質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的物料倒運(yùn)清除后再生產(chǎn);(5)3 b料進(jìn)入料堆前增加一套檢查篩,鋪設(shè)沖洗水管路,再次對(duì)骨料中的夾泥進(jìn)行沖洗。通過(guò)采取以上一系列措施,最終獲得塑性值基本為0的合格骨料。
根據(jù)合同要求,成品骨料生產(chǎn)出來(lái)后,需要從機(jī)頭倒運(yùn)至半成品料場(chǎng)形成5 000~10 000 m3左右的料堆進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。而這些料場(chǎng)分散在工地方圓數(shù)公里內(nèi),管理難度很大。工程之初,經(jīng)常出現(xiàn)棄渣、其它物料混合污染的情況。為防止此類(lèi)事故的發(fā)生,骨料在轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí)盡可能實(shí)行4種料均勻集中倒運(yùn),設(shè)置專(zhuān)人在裝車(chē)部位、料場(chǎng)接收部位負(fù)責(zé)監(jiān)督指揮,防止裝錯(cuò)料、卸錯(cuò)料的情況出現(xiàn)。每一堆物料在完成暫存堆放后設(shè)立標(biāo)志牌,注明物料類(lèi)型、編號(hào)、方量、試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果等信息,既方便料場(chǎng)管理、使用,又能及時(shí)掌握物料庫(kù)存、去向信息,方便質(zhì)量管理及追溯。在計(jì)量時(shí),采用第三方測(cè)量收方的方式,每堆存一堆物料及時(shí)進(jìn)行測(cè)量,相對(duì)于記車(chē)數(shù)的方式可以避免錯(cuò)記、漏記,相對(duì)公正合理。
蘇丹上阿特巴拉水利樞紐工程C1-A大壩料反濾料系統(tǒng)在建安期成功優(yōu)化了級(jí)配料場(chǎng),精簡(jiǎn)優(yōu)化了工藝流程;在生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及潛在風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)監(jiān)控料源質(zhì)量、注重過(guò)程控制、進(jìn)行工藝改造、保證水質(zhì)、暫存料場(chǎng)科學(xué)管理等一系列措施,使通過(guò)該系統(tǒng)生產(chǎn)的3 a、3 b、4 b、5區(qū)料約120余萬(wàn)t合格率達(dá)100%,對(duì)今后的大壩反濾料系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行管理具有一定的參考價(jià)值。
作者簡(jiǎn)介:
陳鏡先(1981-),男,四川井研人,項(xiàng)目副經(jīng)理,工程師,學(xué)士,從事水電工程施工技術(shù)與管理工作;李亞麗(1980-),女,黑龍江虎林人,工程師,學(xué)士,從事砂石加工和混凝土拌和系統(tǒng)的施工技術(shù)及運(yùn)行管理工作.