郭新玲
摘要:文章根據(jù)生產(chǎn)中的實際情況,分析了當(dāng)前線切割模具的電參數(shù),通過實際問題分析,指出參數(shù)設(shè)置的重要性,同時找出了切合實際的解決方案,該方案對線切割模具效率低、切割厚工件易短路等現(xiàn)象有明顯的改善,進(jìn)而提高了加工質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:線切割模具;電參數(shù);參數(shù)設(shè)置;參數(shù)優(yōu)化
中圖分類號:TG662?;?;?;?;文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A?;?;?;?;文章編號:1009-2374(2014)18-0057-02
線切割模具效率一直都比較低,切割厚工件時較慢且易短路,設(shè)置參數(shù)也無根據(jù),加工任何模具時各參數(shù)基本沒變;要想改變現(xiàn)狀,必須對線切割的參數(shù)進(jìn)行必要的優(yōu)化。
1問題分析
現(xiàn)以160規(guī)格的導(dǎo)向環(huán)為例,其切割面積為9136.8mm2,現(xiàn)實際加工時間為230min,切割速度為35mm2/min。經(jīng)過分析,產(chǎn)生不合理的因素主要有:(1)線切割模具時各加工參數(shù)設(shè)置不合理;(2)上下絲架距離為300mm左右,而工件高度為27mm,嚴(yán)重不合理,這致使鉬絲抖動較大,對工件光潔度、切割速度都有影響;(3)切削液的介電性能不好。
2解決方案
解決方案的主要理論依據(jù)有:
(1)切割效率受兩大因素的影響,一是絲的載流量(電流),二是切縫中的蝕除物不能及時清除,它的導(dǎo)電作用消耗掉了脈沖能量。
(2)電火花線切割電加工參數(shù)與加工效率的關(guān)系,確定了合理的加工參數(shù)范圍,結(jié)果表明:功率管數(shù)Ip對加工效率的影響程度最大,占空比q的影響次之,脈沖寬度ti的影響最小。
(3)采用近距離加工。為了使工件達(dá)到高精度和高表面質(zhì)量,根據(jù)工件厚度及時調(diào)整絲架高度,使上噴嘴與工件的距離盡量靠近,這樣就可以避免因上噴嘴離工件較遠(yuǎn)而使線電極振幅過大影響加工工件的表面
質(zhì)量。
根據(jù)以上理論依據(jù),通過實驗調(diào)試各參數(shù),調(diào)整絲架間距,使加工達(dá)到最優(yōu)化,充分利用機子性能,達(dá)到在保證光潔度的前提下盡可能地提高效率。
一是調(diào)整好上下絲架間的距離:理論上80mm高度以下的模具上下空擋間距100~120mm左右,導(dǎo)輪中心與工件表面的距離以40~60mm為宜,水嘴與工件表面的距離以20~30mm為宜。
二是電壓檔位為5檔,1、2檔電壓較小,一般切割薄壁件用,一般選用3檔為宜。
三是變頻:切割剛開始時適當(dāng)小一些85左右較好,切割順利后可加快,如90~95均可,即改善變頻的跟蹤靈敏度,增加脈沖利用率。
四是脈寬增大,脈間減小,功放管數(shù)目增加可提高切割效率,但是光潔度不好,所以要適當(dāng)調(diào)整。
五是切割模具脈寬不宜太小,而脈間則隨工件厚度的加厚而增大較好,功放管數(shù)目可適當(dāng)選擇。
六是經(jīng)常檢查鉬絲松緊度,適當(dāng)緊絲,定期檢查導(dǎo)輪,導(dǎo)電塊磨損情況,更換切削液。
現(xiàn)依據(jù)理論及自身經(jīng)驗設(shè)置以下幾項參數(shù)作為實驗數(shù)據(jù),如表1。
由表1數(shù)據(jù)可看出,最佳參數(shù)為:電壓檔位3,脈寬:5,脈間1/5處,功放管數(shù)目:7,變頻90~95。脈寬不選6是因為選擇此脈寬切割的工件光潔度不是很好,因此,對于40mm高以下的模具,都可選用此參數(shù):電壓檔位3,脈寬5,脈間1/5~2/5處,功放管數(shù)目7,變頻90~95;而大于40mm的模具,則應(yīng)減小變頻,盡量選用大脈寬電流,放電間隙也要大一些,長而增強排屑效果,提高切割的穩(wěn)定性。
現(xiàn)此參數(shù)已用于實際加工中,切割效率有了很大提高。依據(jù)以上理論依據(jù)及原則,對部分模具進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,如表2、表3、表4、表5、表6。
經(jīng)過表2參數(shù)修改,進(jìn)行分析,同時進(jìn)行實際現(xiàn)場實踐,則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少30min左右。
經(jīng)過表3參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高30mm2/min左右,且用時間比原來減少20min左右。
經(jīng)過表4參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少25min左右。
經(jīng)過表5參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少150min左右。
經(jīng)過表6參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右。
3結(jié)語
由以上數(shù)據(jù)可看出,重新調(diào)整后的參數(shù)比原加工參數(shù)效率有所提高,因此,調(diào)整后的參數(shù)起到了一定的作用。
一是此項目的制作使線切割模具的效率至少提高了10mm2/min,切割一個160規(guī)格導(dǎo)向環(huán)提高了80min左右,也為切割其他模具設(shè)置參數(shù)提供了一定的依據(jù),不再盲目設(shè)置,而是科學(xué)的進(jìn)行加工。
二是上下絲架的間距不再一成不變,而是隨工件的厚度而變化,這樣避免了鉬絲抖動較大,也使切削液可以較好地進(jìn)入工件,進(jìn)而提高了切割質(zhì)量。
為大厚度工件的切割提供了科學(xué)的參數(shù),不再出現(xiàn)頻繁短路斷絲的現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn)
[1]?;鮑中美.線切割加工工藝中主要電參數(shù)對加工質(zhì)?;量影響的分析及合理選擇[J].機床與液壓,?;2007,(4).
[2]?;劉鋒,林樹立.線切割電參數(shù)對加工質(zhì)量影響及?;試驗研究[J].吉林工程技術(shù)師院學(xué)院學(xué)報,?;2011,(10).endprint
摘要:文章根據(jù)生產(chǎn)中的實際情況,分析了當(dāng)前線切割模具的電參數(shù),通過實際問題分析,指出參數(shù)設(shè)置的重要性,同時找出了切合實際的解決方案,該方案對線切割模具效率低、切割厚工件易短路等現(xiàn)象有明顯的改善,進(jìn)而提高了加工質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:線切割模具;電參數(shù);參數(shù)設(shè)置;參數(shù)優(yōu)化
中圖分類號:TG662?;?;?;?;文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A?;?;?;?;文章編號:1009-2374(2014)18-0057-02
線切割模具效率一直都比較低,切割厚工件時較慢且易短路,設(shè)置參數(shù)也無根據(jù),加工任何模具時各參數(shù)基本沒變;要想改變現(xiàn)狀,必須對線切割的參數(shù)進(jìn)行必要的優(yōu)化。
1問題分析
現(xiàn)以160規(guī)格的導(dǎo)向環(huán)為例,其切割面積為9136.8mm2,現(xiàn)實際加工時間為230min,切割速度為35mm2/min。經(jīng)過分析,產(chǎn)生不合理的因素主要有:(1)線切割模具時各加工參數(shù)設(shè)置不合理;(2)上下絲架距離為300mm左右,而工件高度為27mm,嚴(yán)重不合理,這致使鉬絲抖動較大,對工件光潔度、切割速度都有影響;(3)切削液的介電性能不好。
2解決方案
解決方案的主要理論依據(jù)有:
(1)切割效率受兩大因素的影響,一是絲的載流量(電流),二是切縫中的蝕除物不能及時清除,它的導(dǎo)電作用消耗掉了脈沖能量。
(2)電火花線切割電加工參數(shù)與加工效率的關(guān)系,確定了合理的加工參數(shù)范圍,結(jié)果表明:功率管數(shù)Ip對加工效率的影響程度最大,占空比q的影響次之,脈沖寬度ti的影響最小。
(3)采用近距離加工。為了使工件達(dá)到高精度和高表面質(zhì)量,根據(jù)工件厚度及時調(diào)整絲架高度,使上噴嘴與工件的距離盡量靠近,這樣就可以避免因上噴嘴離工件較遠(yuǎn)而使線電極振幅過大影響加工工件的表面
質(zhì)量。
根據(jù)以上理論依據(jù),通過實驗調(diào)試各參數(shù),調(diào)整絲架間距,使加工達(dá)到最優(yōu)化,充分利用機子性能,達(dá)到在保證光潔度的前提下盡可能地提高效率。
一是調(diào)整好上下絲架間的距離:理論上80mm高度以下的模具上下空擋間距100~120mm左右,導(dǎo)輪中心與工件表面的距離以40~60mm為宜,水嘴與工件表面的距離以20~30mm為宜。
二是電壓檔位為5檔,1、2檔電壓較小,一般切割薄壁件用,一般選用3檔為宜。
三是變頻:切割剛開始時適當(dāng)小一些85左右較好,切割順利后可加快,如90~95均可,即改善變頻的跟蹤靈敏度,增加脈沖利用率。
四是脈寬增大,脈間減小,功放管數(shù)目增加可提高切割效率,但是光潔度不好,所以要適當(dāng)調(diào)整。
五是切割模具脈寬不宜太小,而脈間則隨工件厚度的加厚而增大較好,功放管數(shù)目可適當(dāng)選擇。
六是經(jīng)常檢查鉬絲松緊度,適當(dāng)緊絲,定期檢查導(dǎo)輪,導(dǎo)電塊磨損情況,更換切削液。
現(xiàn)依據(jù)理論及自身經(jīng)驗設(shè)置以下幾項參數(shù)作為實驗數(shù)據(jù),如表1。
由表1數(shù)據(jù)可看出,最佳參數(shù)為:電壓檔位3,脈寬:5,脈間1/5處,功放管數(shù)目:7,變頻90~95。脈寬不選6是因為選擇此脈寬切割的工件光潔度不是很好,因此,對于40mm高以下的模具,都可選用此參數(shù):電壓檔位3,脈寬5,脈間1/5~2/5處,功放管數(shù)目7,變頻90~95;而大于40mm的模具,則應(yīng)減小變頻,盡量選用大脈寬電流,放電間隙也要大一些,長而增強排屑效果,提高切割的穩(wěn)定性。
現(xiàn)此參數(shù)已用于實際加工中,切割效率有了很大提高。依據(jù)以上理論依據(jù)及原則,對部分模具進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,如表2、表3、表4、表5、表6。
經(jīng)過表2參數(shù)修改,進(jìn)行分析,同時進(jìn)行實際現(xiàn)場實踐,則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少30min左右。
經(jīng)過表3參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高30mm2/min左右,且用時間比原來減少20min左右。
經(jīng)過表4參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少25min左右。
經(jīng)過表5參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少150min左右。
經(jīng)過表6參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右。
3結(jié)語
由以上數(shù)據(jù)可看出,重新調(diào)整后的參數(shù)比原加工參數(shù)效率有所提高,因此,調(diào)整后的參數(shù)起到了一定的作用。
一是此項目的制作使線切割模具的效率至少提高了10mm2/min,切割一個160規(guī)格導(dǎo)向環(huán)提高了80min左右,也為切割其他模具設(shè)置參數(shù)提供了一定的依據(jù),不再盲目設(shè)置,而是科學(xué)的進(jìn)行加工。
二是上下絲架的間距不再一成不變,而是隨工件的厚度而變化,這樣避免了鉬絲抖動較大,也使切削液可以較好地進(jìn)入工件,進(jìn)而提高了切割質(zhì)量。
為大厚度工件的切割提供了科學(xué)的參數(shù),不再出現(xiàn)頻繁短路斷絲的現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn)
[1]?;鮑中美.線切割加工工藝中主要電參數(shù)對加工質(zhì)?;量影響的分析及合理選擇[J].機床與液壓,?;2007,(4).
[2]?;劉鋒,林樹立.線切割電參數(shù)對加工質(zhì)量影響及?;試驗研究[J].吉林工程技術(shù)師院學(xué)院學(xué)報,?;2011,(10).endprint
摘要:文章根據(jù)生產(chǎn)中的實際情況,分析了當(dāng)前線切割模具的電參數(shù),通過實際問題分析,指出參數(shù)設(shè)置的重要性,同時找出了切合實際的解決方案,該方案對線切割模具效率低、切割厚工件易短路等現(xiàn)象有明顯的改善,進(jìn)而提高了加工質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:線切割模具;電參數(shù);參數(shù)設(shè)置;參數(shù)優(yōu)化
中圖分類號:TG662?;?;?;?;文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A?;?;?;?;文章編號:1009-2374(2014)18-0057-02
線切割模具效率一直都比較低,切割厚工件時較慢且易短路,設(shè)置參數(shù)也無根據(jù),加工任何模具時各參數(shù)基本沒變;要想改變現(xiàn)狀,必須對線切割的參數(shù)進(jìn)行必要的優(yōu)化。
1問題分析
現(xiàn)以160規(guī)格的導(dǎo)向環(huán)為例,其切割面積為9136.8mm2,現(xiàn)實際加工時間為230min,切割速度為35mm2/min。經(jīng)過分析,產(chǎn)生不合理的因素主要有:(1)線切割模具時各加工參數(shù)設(shè)置不合理;(2)上下絲架距離為300mm左右,而工件高度為27mm,嚴(yán)重不合理,這致使鉬絲抖動較大,對工件光潔度、切割速度都有影響;(3)切削液的介電性能不好。
2解決方案
解決方案的主要理論依據(jù)有:
(1)切割效率受兩大因素的影響,一是絲的載流量(電流),二是切縫中的蝕除物不能及時清除,它的導(dǎo)電作用消耗掉了脈沖能量。
(2)電火花線切割電加工參數(shù)與加工效率的關(guān)系,確定了合理的加工參數(shù)范圍,結(jié)果表明:功率管數(shù)Ip對加工效率的影響程度最大,占空比q的影響次之,脈沖寬度ti的影響最小。
(3)采用近距離加工。為了使工件達(dá)到高精度和高表面質(zhì)量,根據(jù)工件厚度及時調(diào)整絲架高度,使上噴嘴與工件的距離盡量靠近,這樣就可以避免因上噴嘴離工件較遠(yuǎn)而使線電極振幅過大影響加工工件的表面
質(zhì)量。
根據(jù)以上理論依據(jù),通過實驗調(diào)試各參數(shù),調(diào)整絲架間距,使加工達(dá)到最優(yōu)化,充分利用機子性能,達(dá)到在保證光潔度的前提下盡可能地提高效率。
一是調(diào)整好上下絲架間的距離:理論上80mm高度以下的模具上下空擋間距100~120mm左右,導(dǎo)輪中心與工件表面的距離以40~60mm為宜,水嘴與工件表面的距離以20~30mm為宜。
二是電壓檔位為5檔,1、2檔電壓較小,一般切割薄壁件用,一般選用3檔為宜。
三是變頻:切割剛開始時適當(dāng)小一些85左右較好,切割順利后可加快,如90~95均可,即改善變頻的跟蹤靈敏度,增加脈沖利用率。
四是脈寬增大,脈間減小,功放管數(shù)目增加可提高切割效率,但是光潔度不好,所以要適當(dāng)調(diào)整。
五是切割模具脈寬不宜太小,而脈間則隨工件厚度的加厚而增大較好,功放管數(shù)目可適當(dāng)選擇。
六是經(jīng)常檢查鉬絲松緊度,適當(dāng)緊絲,定期檢查導(dǎo)輪,導(dǎo)電塊磨損情況,更換切削液。
現(xiàn)依據(jù)理論及自身經(jīng)驗設(shè)置以下幾項參數(shù)作為實驗數(shù)據(jù),如表1。
由表1數(shù)據(jù)可看出,最佳參數(shù)為:電壓檔位3,脈寬:5,脈間1/5處,功放管數(shù)目:7,變頻90~95。脈寬不選6是因為選擇此脈寬切割的工件光潔度不是很好,因此,對于40mm高以下的模具,都可選用此參數(shù):電壓檔位3,脈寬5,脈間1/5~2/5處,功放管數(shù)目7,變頻90~95;而大于40mm的模具,則應(yīng)減小變頻,盡量選用大脈寬電流,放電間隙也要大一些,長而增強排屑效果,提高切割的穩(wěn)定性。
現(xiàn)此參數(shù)已用于實際加工中,切割效率有了很大提高。依據(jù)以上理論依據(jù)及原則,對部分模具進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,如表2、表3、表4、表5、表6。
經(jīng)過表2參數(shù)修改,進(jìn)行分析,同時進(jìn)行實際現(xiàn)場實踐,則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少30min左右。
經(jīng)過表3參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高30mm2/min左右,且用時間比原來減少20min左右。
經(jīng)過表4參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少25min左右。
經(jīng)過表5參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右,且用時間比原來減少150min左右。
經(jīng)過表6參數(shù)修改則修改后的參數(shù)切割速度可提高10mm2/min左右。
3結(jié)語
由以上數(shù)據(jù)可看出,重新調(diào)整后的參數(shù)比原加工參數(shù)效率有所提高,因此,調(diào)整后的參數(shù)起到了一定的作用。
一是此項目的制作使線切割模具的效率至少提高了10mm2/min,切割一個160規(guī)格導(dǎo)向環(huán)提高了80min左右,也為切割其他模具設(shè)置參數(shù)提供了一定的依據(jù),不再盲目設(shè)置,而是科學(xué)的進(jìn)行加工。
二是上下絲架的間距不再一成不變,而是隨工件的厚度而變化,這樣避免了鉬絲抖動較大,也使切削液可以較好地進(jìn)入工件,進(jìn)而提高了切割質(zhì)量。
為大厚度工件的切割提供了科學(xué)的參數(shù),不再出現(xiàn)頻繁短路斷絲的現(xiàn)象。
參考文獻(xiàn)
[1]?;鮑中美.線切割加工工藝中主要電參數(shù)對加工質(zhì)?;量影響的分析及合理選擇[J].機床與液壓,?;2007,(4).
[2]?;劉鋒,林樹立.線切割電參數(shù)對加工質(zhì)量影響及?;試驗研究[J].吉林工程技術(shù)師院學(xué)院學(xué)報,?;2011,(10).endprint