于 波,徐勤梅
(1.吉林化工學(xué)院,吉林132022;2.吉林化纖股份有限公司,吉林132022)
碳纖維原絲上油能夠賦予纖維平滑性、抗靜電性和集束性,還使原絲具有足夠的耐高溫性、分纖性和防融著性[1-3]。在碳纖維生產(chǎn)中,碳纖維絲束根數(shù)很多,上油均一度控制嚴(yán)格。通常碳纖維上油均一度控制在0.5% ~1.8%。含油過(guò)高,碳纖維原絲在碳化時(shí)容易產(chǎn)生過(guò)多的粉末,從而造成碳化爐中相關(guān)設(shè)備的堵塞,同時(shí)影響碳纖維的強(qiáng)度,達(dá)不到使用要求;而如果含油量過(guò)低,碳纖維原絲灰分高、纖維強(qiáng)度下降[4],則使碳纖維原絲生產(chǎn)的可紡性降低,影響碳纖維原絲的產(chǎn)量,造成生產(chǎn)控制成本高。作者對(duì)碳纖維原絲上油設(shè)備及控制工藝進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,并分析了不同的上油控制方式對(duì)碳纖維原絲生產(chǎn)成本及質(zhì)量的影響。
1.1.1 油輥上油工藝
油輥上油控制系統(tǒng)是采用一個(gè)多孔的油輥,碳纖維原絲在油輥下方通過(guò),油劑首先進(jìn)入油輥內(nèi),再?gòu)挠洼伒目字辛鞒?,這樣碳纖維原絲經(jīng)過(guò)油輥的時(shí)候油劑就附著在上面,沒(méi)有附著在碳纖維原絲上的油劑流入油劑槽中,通過(guò)油劑循環(huán)泵對(duì)油劑進(jìn)行循環(huán),保持油劑的溫度防止油劑變質(zhì)。油劑槽內(nèi)油劑量通過(guò)控制油劑加入計(jì)量泵進(jìn)行控制,油輥的速度通過(guò)變頻器控制,油劑量也會(huì)因?yàn)橛洼伒乃俣茸兓兓?/p>
1.1.2 油輥上油原絲質(zhì)量
從表1可以看出,油輥的碳纖維原絲含油率上油較均勻,但碳纖維原絲的強(qiáng)度不勻率(CV值)影響產(chǎn)品質(zhì)量,造成生產(chǎn)成本提高,這是由于:(1)上油輥不光滑導(dǎo)致碳纖維原絲纏輥現(xiàn)象嚴(yán)重,影響了碳纖維原絲的質(zhì)量;(2)在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)生頭較困難,因?yàn)樘祭w維原絲需要從油輥的底部通過(guò),而底部還有油槽,降低了生頭速度,浪費(fèi)大量的原液,增加了生產(chǎn)成本;(3)纏輥后處理難度較大,影響高速運(yùn)行時(shí)間,進(jìn)而影響了生產(chǎn),同時(shí)由于纏輥斷絲,導(dǎo)致碳纖維原絲的強(qiáng)度降低;(4)由于油劑槽深度過(guò)深,油劑容易變質(zhì),增加原材料使用成本,進(jìn)而增加碳纖維原絲的生產(chǎn)成本;(5)由于碳纖維原絲通過(guò)的油輥的光滑度要求很高,加工工藝很難,如果提高油輥的光滑度則加工成本過(guò)高,油輥不光滑會(huì)導(dǎo)致碳纖維原絲經(jīng)過(guò)時(shí)會(huì)產(chǎn)生毛絲,而毛絲影響了碳纖維的強(qiáng)度,碳纖維質(zhì)量受到影響。
表1 油輥上油工藝原絲質(zhì)量Tab.1 Precursor quality using oil roller
1.2.1 油槽上油工藝
碳纖維原絲在油槽上行走,經(jīng)過(guò)紡絲導(dǎo)輥進(jìn)入烘干,經(jīng)過(guò)油槽的碳纖維原絲完全浸在油槽里的油劑中,實(shí)現(xiàn)碳纖維原絲與油劑的充分接觸,達(dá)到碳纖維原絲的均勻上油的目的。油槽的液位通過(guò)溢流的方式實(shí)現(xiàn)液位平衡,平衡液位以外的油劑進(jìn)入到油槽下面的循環(huán)槽內(nèi),通過(guò)油劑泵對(duì)油劑進(jìn)行循環(huán),保持油劑的溫度防止油劑變質(zhì),定期檢驗(yàn)油劑槽中油劑的濃度,在油劑罐中配置生產(chǎn)需要的油劑的濃度,油槽中油劑的濃度通過(guò)循環(huán)泵不斷調(diào)整,因?yàn)樘祭w維原絲經(jīng)過(guò)油槽時(shí)將油槽的濃度漸漸稀釋?zhuān)ㄟ^(guò)循環(huán)泵不斷的循環(huán)保持油槽中油劑濃度的穩(wěn)定。這種工藝控制方式只需一個(gè)油劑循環(huán)泵,不用變頻控制,油劑濃度控制通過(guò)油劑和水量的配比控制即可,控制工藝簡(jiǎn)單,運(yùn)行也比較穩(wěn)定。
1.2.2 油槽上油原絲質(zhì)量及生產(chǎn)成本
從表2可以看出:油槽上油不會(huì)導(dǎo)致纏輥,提高了碳纖維原絲質(zhì)量,因?yàn)檫@種工藝不會(huì)產(chǎn)生刮絲,杜絕了毛絲的產(chǎn)生,另外,該上油方式減少了損耗,增加了產(chǎn)量,減少了生產(chǎn)成本。增加了油劑的用量,增加了原材料消耗成本,但綜合成本降低了0.7%。但油劑成本在整個(gè)碳纖維原絲生產(chǎn)成本中占15%,為了進(jìn)一步降低成本,需要減少上油過(guò)程中油劑的循環(huán)使用量。
表2 油槽上油原絲質(zhì)量Tab.2 Precursor quality using oil groove
對(duì)碳纖維原絲上油工藝進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化試驗(yàn)。首先對(duì)設(shè)備進(jìn)行精加工,以減少纏輥的現(xiàn)象,提高高速生產(chǎn)時(shí)間,減少因?yàn)槔p輥降速對(duì)生產(chǎn)的影響,產(chǎn)量得到了提高;其次,減少生頭時(shí)間,降低原液損耗率,需要改變油輥的位置,但是該措施需要油輥浸在油槽內(nèi),但油輥及油槽之間的距離很難有所改變;第三,防止油劑變質(zhì),減小油槽的深度,但油輥至少1/3以上要浸在油槽中,因此油劑的循環(huán)量還是沒(méi)有多大的改變,成本指標(biāo)還是很高,油劑成本仍占碳纖維原絲總生產(chǎn)成本的12.7%。
通過(guò)優(yōu)化試驗(yàn),改進(jìn)后的上油控制系統(tǒng)見(jiàn)圖1。碳纖維原絲采用油槽上油后,經(jīng)過(guò)導(dǎo)絲輥將上油后的碳纖維原絲導(dǎo)入紡絲線烘干系統(tǒng),油槽的液位通過(guò)溢流保持平衡,通過(guò)實(shí)時(shí)檢測(cè)回流循環(huán)油劑的濃度控制上油濃度,保證油劑均一穩(wěn)定,同時(shí)通過(guò)循環(huán)泵循環(huán)油劑槽中的油劑,油劑配置主要通過(guò)油劑罐進(jìn)行,增加油劑控制調(diào)節(jié)閥控制油劑的加入量,油劑加入量的多少根據(jù)回流循環(huán)管上的油劑濃度確定。
圖1 油槽油劑罐上油控制系統(tǒng)Fig.1 Oiling control system of mixing tank for oil groove
從表3可以看出,原絲含油量及相關(guān)化驗(yàn)指標(biāo)并沒(méi)有影響。
表3 上油槽油劑罐上油工藝原絲檢驗(yàn)Tab.3 Precursor test using a mixing tank of oil groove
在沒(méi)有改造油劑槽上油之前,油劑使用及循環(huán)量需要2.5 t,而通過(guò)增加油劑罐進(jìn)行實(shí)時(shí)控制后,油劑使用循環(huán)量減少到1.3 t,由于是實(shí)時(shí)添加,取消了回流循環(huán)槽,同時(shí)補(bǔ)加油劑的量只是碳纖維原絲帶走的油劑量,補(bǔ)加量大大減少,減少了油劑循環(huán)使用量,減少了油劑變質(zhì),這樣達(dá)到降低上油控制在碳纖維原絲生產(chǎn)上的成本,改變上油工藝控制后,油劑成本降到了7.5%。
油劑循環(huán)使用量卻只使用了原來(lái)的1/2,而且還降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,主要表現(xiàn)在:(1)每次停車(chē)或者油劑變質(zhì)時(shí)不需要將循環(huán)槽內(nèi)的油劑人工清除,浪費(fèi)較小,減少了碳纖維原始生產(chǎn)成本及員工的勞動(dòng)工作量。原來(lái)停車(chē)或油劑變質(zhì)時(shí)需要兩個(gè)人向10個(gè)大桶內(nèi)盛裝上油槽及油劑循環(huán)槽內(nèi)的油劑,需要1~2 h清理干凈;(2)不存在混合不均勻點(diǎn),對(duì)油劑濃度的均勻性沒(méi)有影響,提高了碳纖維原絲的生產(chǎn)質(zhì)量;(3)能及時(shí)控制油劑的濃度,提高上油的均勻度,提高了碳纖維原絲的質(zhì)量。
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