念吉紅
(云南云天化國際化工有限公司云峰分公司,云南 宣威 655413)
云天化云峰分公司氣化廠煤氣發(fā)生爐工藝流程為典型的中氮流程,對煤氣的降溫是在洗氣箱和煤氣洗滌塔內(nèi)進(jìn)行。對半水煤氣的溫度控制指標(biāo)是,2013年4月16日56℃,10月6日44℃,水溫介于43~46℃(環(huán)境溫度為26℃時)之間,因而在保證降低制氣阻力的條件下,半水煤氣在洗氣箱進(jìn)行第一次凈化時,行程短,參與換熱的循環(huán)水量少,煤氣溫度降低幅度小。半水煤氣在洗滌塔進(jìn)行第二次除塵降溫,與循環(huán)洗滌水逆向換熱,降溫效果較洗氣箱好。
煤氣爐制氣過程中,上、下行煤氣溫度總和在610~660℃,煤氣帶走大量的熱量,造成熱損失大,原料消耗高。下行煤氣主要由CO2、CO、O2、H2、CH4、N2組成,溫度介于220~260℃之間,下行煤氣顯熱未經(jīng)任何回收而直接進(jìn)入洗氣箱(3#爐改造后已回收下行煤氣顯熱),造成洗氣箱洗滌循環(huán)水溫高。
煤氣攜帶的蒸汽在洗氣箱冷凝后釋放出大量熱量,造成洗氣箱洗滌循環(huán)水溫高,在后工序同樣的洗滌條件下,會使煤氣溫度高。因而蒸汽分解率低,循環(huán)水溫升高,進(jìn)而使煤氣溫度升高。
因煤氣洗滌所用循環(huán)水含塵(116mg/L)高,長期使用易堵塞洗氣箱加水管及洗滌塔噴頭,造成洗氣箱加水量小,洗滌塔噴淋密度小,致使煤氣溫度升高。環(huán)境溫度26℃時,洗氣箱洗滌水溫平均在55℃左右。
循環(huán)水溫度高,同樣會造成煤氣溫度高。老造氣循環(huán)水溫度較新造氣高3~6℃,洗滌后的煤氣溫度老造氣較新造氣高5.6℃,降低循環(huán)水溫度可顯著降低煤氣溫度。循環(huán)水主要在涼水塔處冷卻降溫,涼水塔布水的均勻及軸流風(fēng)機(jī)風(fēng)量大小是降溫的關(guān)鍵。而老造氣循環(huán)水的1#涼水塔有布水不均現(xiàn)象,一面水量大,一面水量偏小,對老造氣循環(huán)水溫度有一定影響。
從全國的現(xiàn)狀來看,山東、河南有些廠煤氣溫度控制得較低,常年平均在34℃以下,相同管徑條件下體積流量大些,為壓縮機(jī)提高打氣量創(chuàng)造了條件。因而降低煤氣溫度對生產(chǎn)有著積極的作用。
每年4~10月,宣威地區(qū)平均氣溫在23~26℃之間。氣化廠半水煤氣夏季溫度在53℃左右(開三臺軸流風(fēng)機(jī)降溫的情況下),溫度高相比溫度低,半水煤氣氣體體積流量小,因而壓縮機(jī)打氣量相對小,壓縮機(jī)單機(jī)能力相對小。
半水煤氣含塵量高、溫度高,會加速工藝管線的沖刷、磨損與腐蝕,以及各運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)子的負(fù)荷,造成電耗增加。
因而降低煤氣溫度是節(jié)能降耗的一條途徑,能降低合成氨生產(chǎn)成本,提高系統(tǒng)安全生產(chǎn)的能力和設(shè)備運(yùn)行周期。
我們降低煤氣溫度的目標(biāo)是:半水煤氣溫度降低10℃。
(1)降低上下行煤氣溫度,回收下行煤氣顯熱,降低半水煤氣進(jìn)入洗氣箱的溫度。
(2)加大洗氣箱洗滌水量,降低半水煤氣進(jìn)入洗滌塔的溫度,或者洗氣箱上部加高,采取噴淋洗滌,并增大噴淋密度。
(3)加大洗滌塔循環(huán)水噴淋密度,加大循環(huán)水與煤氣逆行換熱效率,降低半水煤氣溫度。
(4)降低循環(huán)冷卻水的溫度,降低循環(huán)水中塵含量,減少管道堵塞。
(5)提高蒸汽分解率,減少半水煤氣中蒸汽量,降低循環(huán)水溫度。
加大洗氣箱洗滌水量。但要加大洗氣箱流量,必須對洗氣箱進(jìn)行降低阻力的改造。因洗氣箱底部斜叉管僅有φ219mm管道截面積的一半,溢流口口徑為φ219mm, “N”型管為φ159×6mm管。我們將洗氣箱斜叉管改造為截面積0.07m2的斜管,溢流口直徑為φ325mm,“N”型管直徑為φ325mm。洗氣箱完成降低制氣阻力改造后,流量由原來的28.3m3/h,增大到63.6 m3/h,降低煤氣溫度10℃左右。
原洗滌塔為填料式洗滌塔,洗滌塔出口煤氣溫度全年在45~52℃之間。因循環(huán)水質(zhì)差,造成洗滌塔頂部噴頭容易堵塞,因而循環(huán)水的噴淋密度不均勻,影響半水煤氣降溫。結(jié)合煤氣化行業(yè)發(fā)展趨勢,借鑒省外各廠家所進(jìn)行的改造,我們把洗滌塔改造為空塔噴霧冷卻塔。這樣有效提高粗煤氣的凈化洗滌效率,降低制氣阻力。
改造思路是實(shí)施中氮?dú)饣癄t流程小氮化。主要內(nèi)容是在上行煤氣管道上增設(shè)一自動油壓閥門,氣化爐上氣道由側(cè)出改為頂出,進(jìn)一步提高氣化爐高徑比,為再次提高炭層操作創(chuàng)造條件。同時下行煤氣由直接進(jìn)洗氣箱改為先進(jìn)除塵器、廢熱鍋爐,吸收熱量后再進(jìn)洗氣箱洗滌。
實(shí)施中氮?dú)饣癄t流程小氮化改造后,氣化爐炭層高度可再提高950~1 250mm,降低上下行溫度,并可回收下行煤氣顯熱,其顯熱可產(chǎn)蒸汽0.2t/(爐·h)。噸氨蒸汽消耗可下降80~100kg,可使洗氣箱出口水溫下降7℃,煤氣溫度下降6℃,并減少氣化爐在各階段轉(zhuǎn)換過程中存在的“死空間”造成氣化爐煤氣及蒸汽的損失。
圖1、2為中氮?dú)饣癄t流程及改造后流程。
圖1 中氮流程
圖2 3#改造后的小氮流程
降低循環(huán)水溫,控制各洗滌、凈化點(diǎn)的入水,增加循環(huán)水換熱效率。降低循環(huán)水進(jìn)入各系統(tǒng)用水點(diǎn)的進(jìn)口溫度及塵含量。采取的措施是,定期打撈沉淀池;加藥,使循環(huán)水中的灰塵大量析出;涼水塔噴頭定期清堵更換。同時在系統(tǒng)停車大修時對1#洗滌塔的布水偏流進(jìn)行處理,采取清理填料,更換、清理噴頭等措施,使其布水均勻,更有效降溫。
3#爐改造后,上吹蒸汽分解率69%,下吹蒸汽分解率62%,平均為64.8%。1#爐未改造,上吹蒸汽分解率63.5%,下吹蒸汽分解率65%,平均為64%。因流程改造后,炭層提高,氣化層厚度提高,蒸汽與熾熱的炭接觸時間長,蒸汽分解率提高。采用增氧間歇?dú)饣?,提高氣化層溫度,提高蒸汽分解率。由?#爐改造成功,其他爐子將逐步進(jìn)行改造。
煤氣溫度降低后,可延長工藝管線、設(shè)備的運(yùn)行周期,單位時間內(nèi)煤氣爐的熱利用率進(jìn)一步提高,在一定程度上使合成氨耗原焦、中小修費(fèi)用降低,檢修人員的工作量減少。
如將老造氣7#、1#、4#煤氣爐的下行煤氣顯熱回收后,洗氣箱出口水溫下降7℃,煤氣溫度下降6℃,并減少了氣化爐在各階段轉(zhuǎn)換過程中存在的 “死空間”造成氣化爐煤氣及蒸汽的損失,改造后年節(jié)約蒸汽價值約9.48萬元。還可多產(chǎn)蒸汽,按老造氣開2~3臺煤氣爐的運(yùn)行方式計(jì)算,回收下行煤氣顯熱可產(chǎn)生蒸汽(壓力0.5MPa)1.2~1.8t/h,噸氨耗蒸汽可降低100kg左右,蒸汽按每噸100元的價格計(jì)算,每年可節(jié)約蒸汽成本115萬元。