吳樹(shù)華
(重慶禾豐化工股份有限公司,重慶 江津 402260)
競(jìng)博集團(tuán)陜西城化股份有限公司是以煤為原料生產(chǎn)尿素、碳銨、甲醇的中型企業(yè)。公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力為合成氨100kt/a、尿素160kt/a、碳銨30kt/a、甲醇6 000t/a。
2004年底因合成塔內(nèi)件問(wèn)題,購(gòu)置了一臺(tái)南京天界三塔節(jié)能裝備有限公司的φ1 200mm增效塔,與原合成塔串聯(lián)使用。2007年對(duì)原合成塔內(nèi)件進(jìn)行了處理,催化劑更換后,合成反應(yīng)較好,大家認(rèn)為再串一增效塔,效果不顯著,更重要的是增效塔催化劑床層溫度不能有效控制,于是將增效塔停止使用。
2013年5月,為提升企業(yè)的竟?fàn)幜?,降低生產(chǎn)消耗,增加了一臺(tái)φ1 000mm循環(huán)機(jī)出口分離器,將增效塔重新啟用,與原合成塔并聯(lián)使用。在同等負(fù)荷下,合成系統(tǒng)壓力由28.5MPa下降到25.6MPa左右,循環(huán)量從105 000m3/h增加117 000m3/h,使公司合成氨噸氨耗電大幅下降,氨產(chǎn)量也略有增加。
對(duì)于一個(gè)老廠來(lái)說(shuō),通過(guò)系統(tǒng)性重新建設(shè)或增大設(shè)備等方式改造,當(dāng)然節(jié)能降耗效果顯著,但投資大,建設(shè)周期長(zhǎng),回收周期長(zhǎng),尤其在目前,受外部大環(huán)境的影響,企業(yè)資金緊張,不得不立足于實(shí)際情況進(jìn)行全方位的考慮。經(jīng)過(guò)大量的調(diào)研、考察、咨詢,決定從現(xiàn)閑置的增效塔上下功夫。
經(jīng)過(guò)與同類廠家比較,我們的合成系統(tǒng)存在壓力高、阻力大、循環(huán)量加不上、放空量大、產(chǎn)量低、消耗高等問(wèn)題,如果重新啟用增效塔,相當(dāng)于增大合成塔容積,肯定對(duì)存在的問(wèn)題有所幫助。
但增效塔是否能用呢?如何操作?能達(dá)到什么效果?這些都要有肯定的回答,才能保證方案有效性,實(shí)施才有意義。從現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況來(lái)看,該設(shè)備與其他隔離,自身嚴(yán)密封閉,查增效塔使用的催化劑HA202Q運(yùn)行時(shí)間并不長(zhǎng),因此增效塔及里面的催化劑肯定能運(yùn)行。但如何穩(wěn)定操作呢?通過(guò)對(duì)增效塔內(nèi)件的探討,設(shè)想了多種方案,能否與原合成塔并聯(lián)使用的關(guān)鍵在于增效塔內(nèi)部催化劑溫度的控制。由于增效塔催化劑床層未分段,無(wú)冷激氣調(diào)節(jié),只有一個(gè)換熱器,該換熱器也只是對(duì)出口氣溫度進(jìn)行換熱調(diào)控,因此對(duì)催化劑的溫度控制無(wú)法得心應(yīng)手,并且要充分發(fā)揮它的能力更是難上加難。針對(duì)實(shí)際工藝狀況,專業(yè)人員反復(fù)調(diào)查研究和論證,請(qǐng)專家專門(mén)商討和設(shè)計(jì)計(jì)算,然后從中選出最優(yōu)的一種方案:φ1 200mm增效塔與原φ1 200mm塔并聯(lián)使用,外部增加副線閥來(lái)控制。
由壓縮六段來(lái)的氣體,經(jīng)合成補(bǔ)充氣水冷器冷卻到35℃以下,與冷交出來(lái)的循環(huán)氣匯合進(jìn)入氨冷器列管內(nèi),被管外液氨冷卻到-5℃左右,出氨冷后,從冷交底部進(jìn)入,經(jīng)下部分離器分離出液氨后,上升到上部換熱器管間與管內(nèi)氨分來(lái)氣體換熱,溫度達(dá)到15℃左右,由塔頂出來(lái)進(jìn)入循環(huán)機(jī),經(jīng)透平式和往復(fù)式循環(huán)機(jī)加壓,進(jìn)入油分離器(透平式氣進(jìn)φ1 000mm油分,往復(fù)式氣進(jìn)φ700mm油分)。分離掉油污后,分為兩部分,一部分進(jìn)入原主塔(1#),一部分進(jìn)入增效塔(2#)。進(jìn)1#塔的氣從塔頂部一進(jìn)口進(jìn)塔,沿內(nèi)件與外筒環(huán)隙自上而下,與內(nèi)件換熱,溫度上升到70℃,由一出口出塔。氣體又分為三部分,一部分作為副線用,一部分作為第四段冷激氣用,另一大部分進(jìn)入塔前預(yù)熱器管間與管內(nèi)氣體換熱。換熱后,氣體又分為三部分,其中大部分氣體從塔二進(jìn)口入塔,在內(nèi)件下部換熱器管間與管內(nèi)氣體換熱,進(jìn)入中心管與副線來(lái)氣混合,出中心管自上而下進(jìn)入第一軸向段床層反應(yīng),溫度升高后與二段冷激氣混合降溫,進(jìn)入第二軸向床層反應(yīng),再與三段冷激氣混合降溫后,進(jìn)入第三軸向床層反應(yīng),反應(yīng)后氣體又與四段冷激氣混合降溫,進(jìn)入第四徑向段床層反應(yīng),氣體由內(nèi)向外,然后進(jìn)入換熱器管內(nèi)與管外氣體換熱,由塔二出口出塔,進(jìn)入廢鍋。進(jìn)2#塔的氣從塔頂進(jìn)入,沿內(nèi)件與外筒環(huán)隙自上而下,與內(nèi)件換熱,由一出口出塔,又全部進(jìn)入其二進(jìn)口,與出塔氣換熱后,和中心管來(lái)的冷氣混合進(jìn)入零米,經(jīng)催化劑層到出口,進(jìn)入廢鍋和1#塔氣匯合,與一水加熱器來(lái)的熱水換熱副產(chǎn)蒸汽,然后進(jìn)入熱交管內(nèi)與管間氣體換熱,再進(jìn)軟水加,加熱脫鹽水,并降溫到70℃,進(jìn)入水冷器,經(jīng)水冷卻到35℃,進(jìn)入氨分離器,分離出液氨后,再進(jìn)入冷交上部換熱器管內(nèi)與管外冷交換冷,溫度降到10℃左右,出冷交與補(bǔ)充氣體匯合進(jìn)入氨冷器,如此反復(fù)循環(huán),不斷合成氨。冷交、氨分放出的液氨裝氨槽貯存供尿素使用和自用。流程見(jiàn)圖1。主要設(shè)備規(guī)格、型號(hào)見(jiàn)表1。
表1 主要設(shè)備規(guī)格型號(hào)
兩塔同時(shí)進(jìn)行,分別用閥開(kāi)度控制各自的氣量,2#塔一出氣去熱交的閥關(guān),全部進(jìn)二進(jìn)口。
(1)正常操作應(yīng)做到勤調(diào)、微調(diào),保證雙塔溫度的平衡。
(2)2#塔一出二進(jìn)閥全開(kāi),去熱交閥全關(guān),無(wú)特殊情況不得調(diào)節(jié)。否則會(huì)導(dǎo)致兩塔負(fù)荷不穩(wěn)定,系統(tǒng)波動(dòng)較大,不好控制。
(3)雙塔溫度在保證循環(huán)量時(shí)用各塔副線閥調(diào)節(jié)。一塔副線閥調(diào)節(jié)量較大時(shí),需注意另一塔溫度的變化情況,要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié)。開(kāi)大一塔的副線閥,相當(dāng)于關(guān)小另一塔副線閥,反之,關(guān)小一塔的副線閥,相當(dāng)于開(kāi)大了另一塔副線閥。如2#塔溫度略升而1#塔略降時(shí),只要稍開(kāi)2#塔副線閥或稍關(guān)1#塔副線閥,即達(dá)到同時(shí)調(diào)節(jié)雙塔溫度的目的。
圖1 合成改造后工藝流程簡(jiǎn)圖
(4)1#、2#塔溫度同時(shí)升同時(shí)降時(shí),先調(diào)節(jié)1#塔副線再調(diào)節(jié)2#塔副線閥,1#塔調(diào)節(jié)幅度大于2#塔。
(5)崗位斷電時(shí)應(yīng)按斷電停車程序處理,注意關(guān)閉1#、2#副線。
(6)如1臺(tái)循環(huán)機(jī)跳閘或機(jī)械故障緊急停車,備用機(jī)不能及時(shí)啟用,通知前工段適當(dāng)減少負(fù)荷,用雙塔副線控制溫度,溫度可控制在稍高于指標(biāo)溫度,待備機(jī)投運(yùn)后逐步降低溫度至指標(biāo)范圍。
(7)2#塔發(fā)生溫度下垮時(shí),先關(guān)閉副線,再減小一進(jìn)閥,根據(jù)情況可適時(shí)啟用電爐。
(8)切換循環(huán)機(jī)的操作程序,以保持系統(tǒng)循環(huán)量的穩(wěn)定為原則,盡量減少循環(huán)量的波動(dòng)來(lái)保證雙塔溫度的平穩(wěn),切換循環(huán)機(jī)操作前略關(guān)小副塔副線,讓2#塔溫度略升。
(9)2#塔催化劑溫度的控制。1、2點(diǎn)溫度控制在310~330℃,3、4點(diǎn)溫度控制在390~410℃,5、6點(diǎn)溫度控制在480~490℃,7、8點(diǎn)溫度控制在490~500℃,熱電偶分布如圖2,出口溫度控制在250℃左右。
自雙塔并聯(lián)投用后,合成系統(tǒng)壓力由原來(lái)的29.0MPa降至25.9MPa,系統(tǒng)壓差由原來(lái)的2.5MPa降至1.9MPa。合成氨的生產(chǎn)能力由改造前的310t/d提高到350t/d,從而使尿素產(chǎn)量也由450t/d提高到480t/d。
圖2 2#塔熱電偶分布
1#與2#塔并聯(lián)改造于2013年5月大修中進(jìn)行,投入為23萬(wàn)元。投運(yùn)后,操作穩(wěn)定,且使公司的合成氨煤耗和電耗都有較大下降,尿素系統(tǒng)因合成氨產(chǎn)量的提高,不用經(jīng)常調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高(2012年一等品率為89%,2013年為100%)。因此利用此閑置設(shè)備,投入較少,又取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益,為公司因尿素降價(jià),原料漲價(jià)帶來(lái)的壓力起到了關(guān)鍵性的減輕作用。