吳越強(qiáng),陳 健
(揚(yáng)州大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州225127)
某國內(nèi)知名大型壓力機(jī)制造公司,中國機(jī)械500 強(qiáng)企業(yè),其生產(chǎn)的壓力機(jī)用途廣泛,采用“多品種,少批量”生產(chǎn)方式。JZ21-45 型號的壓力機(jī)是該公司一款主打產(chǎn)品,市場份額穩(wěn)定,需求量呈持續(xù)增長趨勢。為了提高產(chǎn)能,企業(yè)迫切需要對裝配線進(jìn)行平衡優(yōu)化。
在壓力機(jī)裝配車間中,滑塊部裝配是整個(gè)壓力機(jī)裝配過程中比較重要的部分。本文主要針對該公司滑塊裝配車間的生產(chǎn)線不平衡、生產(chǎn)設(shè)施布局規(guī)范化等方面,應(yīng)用作業(yè)測定、“ECRS”原則、裝配線平衡和6S 活動等理論方法來解決搬運(yùn)距離較長、空閑時(shí)間過多等問題。
壓力機(jī)的滑塊裝配生產(chǎn)線主要負(fù)責(zé)油缸部裝與滑塊體的裝配。整個(gè)裝配線共有27 道工序,5 個(gè)工位完成,每一個(gè)工位安排一位工人負(fù)責(zé),由5 個(gè)工人完成從油缸到滑塊體的所有裝配過程。由裝配工藝流程表1 可以看出:
(1)整條裝配線的平衡率=各工序時(shí)間總和/(最大工時(shí)工位數(shù))=239.1/(18×27)=49.2%,裝配生產(chǎn)線的平衡率不到50%,平衡效果較差,存在大約51%的不平衡浪費(fèi)的改善空間 。
(2)裝配生產(chǎn)線的實(shí)際生產(chǎn)節(jié)拍是18s,每天實(shí)際工作時(shí)間8 小時(shí),設(shè)定工作利用系數(shù)為0.93,根據(jù)裝配線的理論產(chǎn)量計(jì)算公式:N=(T×η)/r=8×60×60×0.93÷18=1488(臺)。而客戶要求的日產(chǎn)量為1750臺[2],明顯滿足不了需求。
(3)在改善前的工藝流程中,SA02、SA04、SA09、SA11、SA16、SA17、SA20 和SA22 均為搬運(yùn)工序,顯而易見,搬運(yùn)次數(shù)過多,既消耗了工人過多的體力,還降低了裝配線的運(yùn)行效率。
另外,基于對滑塊裝配線的時(shí)間研究,利用柱狀圖的方式來分析每個(gè)工序的平衡狀況,由圖1 可見,除了搬運(yùn)工序外,其他各個(gè)工序的裝配時(shí)間參差不齊,與最大工時(shí)之間的差距較大。
圖1 改善前裝配線平衡現(xiàn)狀柱狀圖
(1)油缸的擺放位置不太合理。在油缸上安裝起縫螺釘之前,需要用吹氣裝置對油缸表面進(jìn)行去屑,但由于吹氣裝置是固定的,只能加長吹氣裝置的皮管,造成不必要的麻煩和浪費(fèi)。改善方法:改變油缸的擺放位置,在油缸裝配前擺放在滑塊體與吹氣裝置的中間。這樣不僅可以減少浪費(fèi),還能縮短油缸到滑塊體的搬運(yùn)距離。
(2)減少搬運(yùn)次數(shù)。在工位S01 中,存在SA02和SA04 兩道搬運(yùn)工序。根據(jù)觀察分析得出,改善方法:在油缸裝配前,密封圈、油缸、球頭座放置在同一處地方以減少搬運(yùn)次數(shù)。改善后,不僅節(jié)省了時(shí)間,還能減輕工人的體力消耗、緩解疲勞。此種分析方法也適用于工位S02 中的SA16、SA17 以及工位S03的SA20、SA22。
表1 改善前裝配工藝流程
通過對整個(gè)工藝流程進(jìn)行研究分析,將改善重點(diǎn)集中在作業(yè)時(shí)間較短的工位上進(jìn)行合并和重排。
重排:在工位S03 中,由于SA18 與SA19 不存在先后約束關(guān)系,以及作業(yè)順序調(diào)整后對其他工序的產(chǎn)品裝配沒有影響,所以可先將球頭軸銷與球形套安裝在球頭螺桿上,再將球頭螺桿安裝到滑塊體內(nèi)。
合并:根據(jù)現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)O 形密封圈比較輕薄,安裝方便,所以其裝入油缸、連接套槽和端蓋所耗費(fèi)的時(shí)間較少,與后一道工序合并后,既沒有影響其他工序的正常運(yùn)行,也沒有成為瓶頸工序,所以可以合并工序SA06 與SA07,SA12 與SA13 以及SA21 與SA22。
同樣,由表1 可以分析出SA21 的工序時(shí)間為8s,SA23 的工序時(shí)間為7s。將其合并后總的工時(shí)為15s,沒有成為瓶頸工序,運(yùn)行正常。
另外,SA15 和SA27 都是瓶頸工序,但發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)工序都是為了檢查工位S02 與S03 是否符合裝配工藝要求,經(jīng)過與員工的討論得知,檢查時(shí)間都可以縮短,由18s 減少至15s。
對于裝配車間的現(xiàn)場管理還存在一些問題:
(1)裝配車間沒有對物品進(jìn)行分類,擺放地點(diǎn)不固定。在現(xiàn)場隨處可見輔助材料、半成品及工具等。
(2)地面上有許多廢棄的螺絲釘、屑料以及垃圾袋等,不僅影響地面整潔,還存在安全隱患。
針對以上情況,在車間實(shí)行6S管理活動,采取了下列措施:
(1)區(qū)分出車間里需要的與不需要的物品,確定所需物品數(shù)量。
(2)標(biāo)明物品存放位置及存放數(shù)量。
(3)每天清掃工作環(huán)境,確保生產(chǎn)環(huán)境干凈、衛(wèi)生。清掃過程中發(fā)現(xiàn)的問題要盡快解決。
(4)建立制度,并不定期對員工培訓(xùn),使員工養(yǎng)成每日清潔、清掃等工作習(xí)慣。
表2 改善后裝配工藝流程
改善前后的數(shù)據(jù)比較如表3 所示。
表3 改善前后的數(shù)據(jù)對比
(1)由改善后的裝配線平衡線現(xiàn)狀柱形圖(圖2)可以看出,除搬運(yùn)工序外,其他裝配工序都比較平衡,工藝安排時(shí)間比較合理。
(2)提高了裝配生產(chǎn)線的裝配效率。改善后裝配線平衡率[2]:
圖2 改善后裝配線平衡現(xiàn)狀柱形圖
與改善前的49.2%相比,提高了29.8%,降低了因工位不平衡所造成的浪費(fèi)。
(3)縮短了裝配零部件的搬運(yùn)距離和時(shí)間,通過對現(xiàn)場設(shè)施布局的改善,使裝配線流動更加流暢,運(yùn)輸距離縮短了13m,時(shí)間節(jié)省了10.6s,降低了員工的勞動強(qiáng)度。
(4)增加了裝配生產(chǎn)過程的連續(xù)性和節(jié)奏性。重排了1 道工藝順序,將其中的8 道工序合并成4 道工序,讓工藝裝配線流程程序更加合理、科學(xué)。
(5)改善后整條裝配線的生產(chǎn)節(jié)拍由18s 減少到15s,由此滑塊部裝的裝配線產(chǎn)量為1786 臺,完全達(dá)到客戶要求,實(shí)現(xiàn)了改善目標(biāo)。
本文以滑塊部裝生產(chǎn)線為研究對象,針對所存在問題,運(yùn)用方法研究、作業(yè)測定等進(jìn)行分析、研究并改善,在少投入的前提下,達(dá)到了客戶目標(biāo)需求,解決裝配線存在的瓶頸工位,提高了生產(chǎn)線的平衡率,提高了效率。
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