徐西平
(柳鋼轉(zhuǎn)爐廠,廣西柳州 545002)
柳鋼副槍自動控制系統(tǒng)
徐西平
(柳鋼轉(zhuǎn)爐廠,廣西柳州 545002)
柳鋼150T轉(zhuǎn)爐副槍自動化控制系統(tǒng)采用靜動態(tài)模型(簡稱SDM),主要由一級電氣控制系統(tǒng)和二級工藝SDM控制模型組成,一級接收二級的靜態(tài)模型數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)備控制并把一級檢測數(shù)據(jù)傳給二級使之建立動態(tài)模型 。
副槍 自動控制 靜動態(tài)模型 電氣控制
柳州鋼鐵集團(tuán)公司150T轉(zhuǎn)爐采用的副槍系統(tǒng)是由武漢華楓公司設(shè)計生產(chǎn)的,能在轉(zhuǎn)爐不間斷吹煉的情況下,在轉(zhuǎn)爐的垂直位置進(jìn)行熔池溫度的測量及取樣。在煉鋼過程中,副槍設(shè)備自動連接探頭、測量、發(fā)送數(shù)據(jù),最后取出試樣送化驗室分析。所發(fā)出的信號經(jīng)處理,將為操作工提供有價值的數(shù)據(jù)。目前副槍使用探頭有:TSC探頭(用于測溫、取樣、定碳);TSO探頭(用于測溫、取樣、定氧)兩種。TSC探頭用于吹煉中測量,TSO探頭用于終點吹煉測量。現(xiàn)代的煉鋼過程中依靠副槍測量來調(diào)節(jié)吹氧量和轉(zhuǎn)爐熔劑添加量,動態(tài)控制模型和精確的副槍數(shù)據(jù)使“快速出鋼”得以實現(xiàn)。
整個系統(tǒng)以副槍為主體,控制系統(tǒng)主要由氧氣傾動系統(tǒng)PLC、儀表系統(tǒng)PLC(含有頂吹和底吹)、加料系統(tǒng)PLC和副槍系統(tǒng)PLC組成,系統(tǒng)之間都采用以太網(wǎng)通訊。操作電腦主要由副槍HMI和主操HMI(包含氧槍傾動、加料、頂吹底吹的人機(jī)界面)
副槍作為自動煉鋼的主體設(shè)備,直接影響自動煉鋼的發(fā)展。副槍電氣控制系統(tǒng)采用西門子400PLC帶有升降和旋轉(zhuǎn)兩臺西門子6SE70系列變頻器,事故變頻器獨立于PLC之外控制。
經(jīng)過一年多的摸索,總結(jié)出副槍的主要故障以及相應(yīng)的整改如下:
(1)接插件故障:接插件作為信號傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備,維護(hù)必須到位。首先,冷卻氮氣在測量時必須打開,接插件經(jīng)常粘有焦油導(dǎo)致測量失準(zhǔn)。為了節(jié)能降耗,在副槍沒有使用時經(jīng)常關(guān)掉氮氣再使用時由于各種原因操作工忘記開氮氣,所以增加了連接周期啟動自動開氮氣控制。其次,定期清洗和更換接插件,經(jīng)過實踐得出在氮氣充足保證下一星期清洗一次接插件足以,由于連接摩擦接插件銅環(huán)會變薄,所以定期更換接插件是必須的,我們平均350~400爐換一次接插件,接插件都標(biāo)有編號方便在線離線統(tǒng)計管理。
(2)線路故障:儀表信號采用弱電傳輸,所以對線路要求非??量?。線路問題無非就是螺旋導(dǎo)線、槍內(nèi)電纜和槍外電纜的故障。對于螺旋導(dǎo)線我們提倡適度拉伸不能太松,否則會與副槍內(nèi)壁摩擦而損壞而且晃動比較厲害對測量造成影響;對于槍內(nèi)電纜要有套管,防止與槍體摩擦破皮導(dǎo)致接地;對于槍外電纜一方面要有套管,另一方面提高到氮氣管和水管的內(nèi)弧里防止與水管摩擦。
(3)編碼器故障:原設(shè)計用于位置控制的升降和旋轉(zhuǎn)編碼器采用增量型編碼器,但后來發(fā)現(xiàn)由于線路或者限位接地,高速計數(shù)模塊就不工作位置控制失效,經(jīng)常導(dǎo)致副槍不對中損壞接插件和槍體,所以建議使用絕對型編碼器。旋轉(zhuǎn)編碼器已改為絕對型編碼器,再加上變頻制動方式該為直流制動,現(xiàn)在旋轉(zhuǎn)定位非常精確。
氧槍傾動系統(tǒng)主框架采用西門子400PLC,外設(shè)模塊采用用西門子300,帶有傾動和氧槍的西門子6SE70變頻器。自動煉鋼一個重要環(huán)節(jié)就是控制氧槍槍位,槍位作為煉鋼過程控制重要環(huán)節(jié)控制要精確,經(jīng)過程序改進(jìn)和主抓編碼器和抱閘兩個設(shè)備,現(xiàn)在我們所用的氧槍槍位控制精度小于2mm。氧槍位置編碼器采用絕對型編碼器,控制精度高而且比較穩(wěn)定。
自動煉鋼儀表方面主要涉及到頂吹和底吹。頂吹主要是控制氧量,氧步是整個副槍模型的基礎(chǔ),所以氧氣控制要具有快速性、穩(wěn)定性和精確性,一方面調(diào)節(jié)閥性能要比較好,另一方面PID參數(shù)整定要合理,為了氧氣比較平穩(wěn)變化,在PID調(diào)節(jié)增加了斜坡控制,但在副槍TSC測量時需要瞬時降氧,所以TSC測量時要取消斜坡作用;底吹同樣采用了PID調(diào)節(jié),經(jīng)過閥門整改,底吹15~60m3的流量完全可控,而且流量控制性能比較好。
自動煉鋼關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于自動加料,這方面控制是比較復(fù)雜的。自動加料主要程序采用SCL語言編寫,因為順序循環(huán)搜料比較方便,這也是高級語言的長處。經(jīng)過改進(jìn),現(xiàn)在程序完全滿足所有模型的自動加料控制,由于冷料調(diào)整性比較大,所以冷料控制改為單個氧步搜料,這樣有利于人工動態(tài)干預(yù)。加料系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備是給料電機(jī)、料倉稱重以及閘門控制,給料電機(jī)的速度關(guān)系的加料的實時性,料倉稱重反饋與模型,閘門控制關(guān)系著物料跟蹤和投料性能。
在實施自動化煉鋼過程中,SDM煉鋼模型是其核心部分。SDM的使用是為了提高鋼的終點溫度和碳含量控制的效率和精度,而副槍的使用,能使轉(zhuǎn)爐中的熔液的溫度和成分直接傳送到二級上。SDM模型則根據(jù)接收到的數(shù)據(jù),計算補吹模型,實行動態(tài)煉鋼。根據(jù)過程控制系統(tǒng)中的功能,可分為靜態(tài)過程控制模型和動態(tài)過程控制模型。靜態(tài)和動態(tài)控制模型都可進(jìn)行原材料配比和吹氧的計算,并可計算逸出轉(zhuǎn)爐的碳和氧。在靜態(tài)計算中,靜態(tài)控制模型生成了一個中途測量點的時刻。二次吹煉計算和動態(tài)控制模型分別以中途點測量值(熔池溫度和碳含量)作為附加輸入數(shù)據(jù),進(jìn)而對煉鋼的操作進(jìn)行控制,以達(dá)到吹煉循環(huán)結(jié)束時的目標(biāo)碳含量及鋼水溫度。SDM計算模型可完成以下功能:工藝目標(biāo)計算;脫硫計算;加料計算;吹煉計算;動態(tài)控制計算;二次吹煉計算;吹煉結(jié)束確認(rèn);冶煉結(jié)束計算;模型反饋計算等。
柳鋼150T轉(zhuǎn)爐從開始操作工不相信和不愿用副槍煉鋼,到現(xiàn)在離不開副槍,經(jīng)歷一個極其艱辛的過程。經(jīng)過各區(qū)域的員工不停摸索,副槍使用率達(dá)到99.8%,測成率在98%以上,不倒?fàn)t出鋼超過95%,補吹率下降到30%以下,命中也可以達(dá)到80%以上,冶煉周期縮短5分鐘。
副槍自動化控制系統(tǒng)柳鋼150T轉(zhuǎn)爐初見成效,一定程度上減輕了操作工的工作量,降低物料消耗,縮短冶煉周期,正向完全自動化一鍵煉鋼邁進(jìn)。