方 亮
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
貴溪冶煉廠動力(制氧)車間KDOAr-25000/5000/1200制氧機(jī)籌建于2006年,2007年7月正式投產(chǎn),投產(chǎn)初期氧氣流量及純度均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。由于氬提取裝置設(shè)計(jì)上存在缺陷,導(dǎo)致液氬產(chǎn)品產(chǎn)量和設(shè)計(jì)量相差較大,經(jīng)2008年12月份改造后,液氬產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)值。制氧機(jī)組由四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)成套,采用氮水預(yù)冷系統(tǒng)、分子篩吸附凈化流程、冷、熱端增壓透平膨脹機(jī)、規(guī)整填料塔和全精餾無氫制氬技術(shù)以及DCS控制系統(tǒng),并設(shè)計(jì)有氧氣內(nèi)壓縮流程,同時向用氧單位供送壓力為30KPa的低壓氧氣和壓力為0.8MPa的中壓氧氣,低壓氧設(shè)計(jì)流量18000Nm3/h,中壓氧設(shè)計(jì)流量7000Nm3/h。
2013年5月29日,貴冶動力車間 KDOAr-25000/5000/1200制氧機(jī)按計(jì)劃安排停機(jī)檢修,10:00左右停機(jī)完畢,按操作規(guī)程關(guān)閉所有需要關(guān)閉的閥門,主冷凝蒸發(fā)器及液氧蒸發(fā)器保持高液位靜置,下午15:23,當(dāng)班班長發(fā)現(xiàn)低壓氧氣管道壓力急速上升,高達(dá)130KPa,比正常供氧時的壓力高了將近100KPa,氧氣流量更是達(dá)到了流量計(jì)量程上限(50000Nm3/h),同時氧氣溫度快速下降至0℃以下[1-2]。于是迅速打電話向工段匯報(bào),分管領(lǐng)導(dǎo)及正副工段長等人聞訊趕至?xí)r,發(fā)現(xiàn)制氧機(jī)空分塔冷箱周圍到處都是白茫茫的冷氣,便攜式測氧儀顯示周圍環(huán)境氧氣濃度高報(bào)警,仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)出冷箱氧氣管道上間隔有裂縫并不斷有液體噴出,安全員迅速組織人員拉好警戒線,疏散人群,并聯(lián)系安全環(huán)保部和保衛(wèi)部封鎖附近馬路,安排消防車輛做好消防準(zhǔn)備。同時,工段組織人員對空分塔進(jìn)行排液,并啟動空壓機(jī)向空分塔通氣復(fù)熱、置換,聯(lián)系檢修隊(duì)伍落實(shí)檢修方案[3-4]。
制氧機(jī)停機(jī)檢修的當(dāng)天,計(jì)控車間計(jì)劃利用停機(jī)機(jī)會對該制氧機(jī)空分塔上的一些氣動閥門進(jìn)行檢查維護(hù),在取得當(dāng)班班長同意之后,儀表人員于下午14:00開始在 DCS上操作計(jì)劃維護(hù)的氣動閥門。
事故發(fā)生之后,根據(jù)現(xiàn)場情況判斷,可以判定有液氧進(jìn)入氣氧供氧管道,造成管道凍裂。至于液氧的來源,初步分析原因?yàn)?液氧蒸發(fā)器液氧液位不斷上漲,最后滿出液氧蒸發(fā)器并溢流進(jìn)其出口氧氣管道,常溫氧氣管道在低溫液體進(jìn)入后驟冷,應(yīng)力過大導(dǎo)致凍裂[5]。繼而通過查看DCS趨勢發(fā)現(xiàn),制氧機(jī)停機(jī)后液氧蒸發(fā)器液氧液位已經(jīng)處在較高位置3400mm(正常工作液位為 2800mm),而在14:26時迅速漲至液位3600mm,也即是液氧蒸發(fā)器的最大量程;液氧蒸發(fā)器壓力則是在15:21急速上漲,出塔氧氣管道的氧氣溫度也是在同一時間開始急速下降至-90℃(正常為15℃ -20℃)。分析認(rèn)為,如果是因?yàn)橹骼淠舭l(fā)器液氧進(jìn)液氧蒸發(fā)器閥門5LICA5關(guān)閉不嚴(yán)造成液氧蒸發(fā)器液位不斷上漲而引發(fā)氧氣管道凍裂的話,那就應(yīng)該不會在14:26才出現(xiàn)液氧蒸發(fā)器液氧液位急速上漲現(xiàn)象(制氧機(jī)在上午10:00即已停機(jī)靜置),同時也不會在隔了將近一小時之后才突然發(fā)生氧氣管道壓力急速上升現(xiàn)象,所以我們將事故原因鎖定為14:26和15:20左右人為操作了相關(guān)氣動閥門所致。通過查看DCS操作記錄發(fā)現(xiàn),分別在14:25和15:20有工藝液氧泵回流閥5PIC3全開及液氧蒸發(fā)器頂部氧氣回上塔閥門5HC5全開的操作記錄,而這段時間儀表人員恰在對空分塔上部分氣動閥門做動維護(hù)。和我們所推斷的結(jié)論相吻合。制氧機(jī)空分系統(tǒng)簡要流程如圖1所示:
圖1 空分系統(tǒng)氧氣管路流程簡圖
(1)機(jī)組停機(jī)后,雖然工藝液氧泵停運(yùn),但是泵后液氧管道存在殘留液氧自蒸發(fā),所以管道里保留有將近0.7MPa的壓力,當(dāng)儀表人員將液氧泵回流閥5PIC3打開時,板式換熱器中殘留的液氧在管道壓力的作用下回流至液氧蒸發(fā)器內(nèi),造成了液氧蒸發(fā)器液氧液位在14:26時的突然上漲。
(2)機(jī)組停機(jī)后,隨著下塔液空打回上塔和上塔上升蒸汽壓的降低,塔板上的液體會逐漸流回至主冷凝蒸發(fā)器,導(dǎo)致主冷凝蒸發(fā)器液位超出正常工作液位,滿過了液氧蒸發(fā)器頂部氧氣回上塔管道的進(jìn)口,當(dāng)儀表人員在15:20打開閥門5HC5時,主冷凝蒸發(fā)器液氧在位勢差壓的作用下隨著該管道流至液氧蒸發(fā)器,隨著液氧蒸發(fā)器液位的上漲,逐漸滿出并溢進(jìn)了氧氣管道,導(dǎo)致了塔外氧氣管道凍裂事故的發(fā)生。
(3)儀表人員對制氧工藝不了解,在操作閥門時未及時告知制氧崗位人員,制氧崗位人員也未跟蹤監(jiān)控,且操作完后未按規(guī)程要求對閥門及時復(fù)位是造成此次事故的直接原因。
事故發(fā)生后,工段迅速做好消防安全措施,立即組織人員對主冷凝蒸發(fā)器和液氧蒸發(fā)器進(jìn)行排液處理。當(dāng)天晚上22:00啟動空壓機(jī)向空分塔通氣置換,由于生產(chǎn)用氧緊張,沒有足夠的時間對空分塔做徹底的復(fù)熱,所以計(jì)劃在空分塔及氧氣管道置換徹底后即進(jìn)行停機(jī)檢修,5月30日下午13:00,經(jīng)多次測量空分塔各吹除口及氧氣管道出口氧含量達(dá)到檢修要求(20.9%)后,即停機(jī)安排檢修,為進(jìn)一步確保檢修時動火作業(yè)的安全,同時避免空分塔負(fù)壓倒吸潮氣引起管道堵塞,我們向空分塔內(nèi)通入了少量低壓氮?dú)猓瑲庠礊榱硪惶渍谶\(yùn)行的制氧機(jī)提供(如圖2示),控制氧氣管道內(nèi)壓力在1-2KPa,6月1日晚23:00,空分塔外凍裂管道更換完畢,遂重新開啟空分系統(tǒng)進(jìn)行吹掃、冷卻、積液、調(diào)純,6月2日晚18:30順利送出合格氧氣,制氧機(jī)生產(chǎn)恢復(fù)正常[6]。
圖2 空分塔通氣保壓流程簡圖
(1)如遇檢修并需停運(yùn)機(jī)組時,在停運(yùn)機(jī)組后,迅速全關(guān)空分塔所有液體和對外氣體閥門,并安排人員到現(xiàn)場確認(rèn)閥門動作到位。
(2)閥門5HC5本為調(diào)整氬系統(tǒng)餾分含量所設(shè)計(jì),但是在實(shí)際操作中并無效果,而且該閥門所在管道至上塔的入口離主冷全浸液面高度僅800mm,為避免停機(jī)后主冷液氧上漲隨該管道流進(jìn)液氧蒸發(fā)器,所以在系統(tǒng)停機(jī)時必須確保該閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。
(3)儀表人員需要檢修閥門需通過正常程序和制氧工段負(fù)責(zé)人聯(lián)系,并出具詳細(xì)檢修計(jì)劃,獲得制氧工段同意后,方可進(jìn)行檢修,檢修期間制氧工段需安排人員密切跟蹤;DCS嚴(yán)禁儀表人員操作,如有需要,應(yīng)由制氧工段崗位人員協(xié)助完成。
制氧機(jī)生產(chǎn)過程的各個步驟都離不開儀控系統(tǒng),關(guān)鍵閥門的動作都是靠儀表系統(tǒng)驅(qū)動實(shí)現(xiàn),關(guān)鍵參數(shù)也都是通過儀表系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)監(jiān)控,只有在儀表程序正常的前提下,制氧機(jī)才能正常運(yùn)行。因此,在進(jìn)行儀表系統(tǒng)的檢修錢必須要先對其可能引發(fā)的后果進(jìn)行嚴(yán)密的分析,并做好詳細(xì)的應(yīng)急處理方案,并在實(shí)施檢修的過程中,安排專人對DCS控制系統(tǒng)和現(xiàn)場進(jìn)行全程監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即終止檢修,并做好處理工作。否則,就可能會引發(fā)大的設(shè)備乃至人身安全事故。
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[3] 劉平,宋玉輝,閆長松.氧氮液化設(shè)備低溫液體泄漏的原因分析與處理[J].深冷技術(shù),2009(6):8-9.
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[5] 林知望.一起空分設(shè)備常溫空氣管道凍裂事故分析[J].深冷技術(shù),2009(7):61-63.
[6] 湯學(xué)忠,顧福民.新編制氧工問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.