趙昕
摘要:利用Autodesk Moldflow Insight 2012對(duì)一模三腔的模具進(jìn)行模擬,并對(duì)多個(gè)結(jié)果文件進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)注射過(guò)程中流道存在缺陷,并得到實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。通過(guò)分析成因,進(jìn)行流道優(yōu)化,再次試模得到驗(yàn)證。
關(guān)鍵詞:Moldflow; 注塑成型;流道;優(yōu)化設(shè)計(jì)
近些年塑料制品廣泛的被應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,同時(shí)對(duì)于塑件的外觀和使用性能都有了更高要求。注射模具中流道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)關(guān)乎生產(chǎn)出來(lái)的塑料制品的外觀及質(zhì)量的優(yōu)劣。傳統(tǒng)的流道系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要根據(jù)設(shè)計(jì)人員的工作經(jīng)驗(yàn),需要經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)試方能投入生產(chǎn),但設(shè)計(jì)加工周期長(zhǎng),生產(chǎn)成本較高,因此利用注塑模具CAE技術(shù)對(duì)注塑過(guò)程模擬,發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的缺陷,從而提高試模成功率,節(jié)約成本,對(duì)塑料模具的設(shè)計(jì)過(guò)程具有良好的指導(dǎo)效果。
1.前處理
本文分析所選用塑件基本尺寸如下:
塑件A長(zhǎng)×寬×高: ,主壁厚: ;塑件B長(zhǎng)×寬×高: ,主壁厚: ;塑件C長(zhǎng)×寬×高: ,主壁厚: ,按照所設(shè)計(jì)的模具圖紙對(duì)三個(gè)零件進(jìn)行排布,并運(yùn)用Doctor CAD對(duì)模型進(jìn)行修復(fù)與簡(jiǎn)化外觀如圖1所示。
采用雙層面網(wǎng)格(Fusion)類型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并建立冷卻系統(tǒng),分別對(duì)三個(gè)塑件的澆口類型設(shè)置如下:為了不影響塑件的外表面質(zhì)量,塑件A與塑件C選用潛伏式澆口,塑件B選用普通側(cè)澆口。
2.模擬結(jié)果分析及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
2.1數(shù)值模擬
材料選用Chi Mei Corporation公司的ABS材料Polylac PA-765,注射成型設(shè)備選用來(lái)自東華公司的190T型,軟件模塊采用充填+保壓,分三段注塑,參數(shù)見(jiàn)表1。保壓階段分為兩段保壓,參數(shù)見(jiàn)表2。
保壓結(jié)束后,螺桿停止于7mm處。
其他參數(shù)設(shè)置:動(dòng)定模模溫均為65℃;熔體溫度為215℃;開(kāi)合模時(shí)間為8.3s;冷卻時(shí)間為28s。
運(yùn)用Autodesk Moldflow Insight 2012進(jìn)行塑件填充模擬,模擬結(jié)果如圖2~圖3所示。
由圖2可見(jiàn)塑件A和塑件B的尾端顯示時(shí)間線為1.032s,而塑件C末端時(shí)間線為1.375s,塑件A和塑件B因提前完成填充而出現(xiàn)過(guò)保壓。塑件C在1.032s至1.375s期間,黃色時(shí)間線較稀疏,表明塑料熔體流速較快,可能導(dǎo)致強(qiáng)度不足,而紅色時(shí)間線較密集且不均勻,可能導(dǎo)致滯留,產(chǎn)生短射。
由圖3可見(jiàn)塑件C末端部位溫度遠(yuǎn)低于其他部位溫度,可能導(dǎo)致短射結(jié)果。
由型腔壓力分析結(jié)果可知塑件A和塑件B的填充末端壓力值遠(yuǎn)大于塑件C,冷卻末端壓力下降接近為0,澆口周圍邊型腔壓力值均為25MPa~50MPa。因此塑件A和塑件B壓力值大于塑件C,且時(shí)間較長(zhǎng),故兩塑件可能導(dǎo)致過(guò)保壓。
綜合以上模擬結(jié)果分析,塑件A和塑件B出現(xiàn)過(guò)保壓,導(dǎo)致難以脫模,塑件C出現(xiàn)短射。
2.2實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
實(shí)驗(yàn)工藝參數(shù)如上文表1、表2中設(shè)置,試模結(jié)果存在如下問(wèn)題:
1. 塑件A和塑件B由于過(guò)保壓出現(xiàn)脫模困難;
2. 塑件C出現(xiàn)短射現(xiàn)象。
試模與有限元模擬結(jié)果基本一致,過(guò)保壓和短射出現(xiàn)主要原因可確定為流道不平衡,并進(jìn)一步驗(yàn)證了有限元模型的可靠性。
3.多流道優(yōu)化設(shè)計(jì)
通過(guò)軟件模擬和實(shí)驗(yàn)試模后發(fā)現(xiàn)的確存在缺陷,應(yīng)采用澆注系統(tǒng)的流道優(yōu)化來(lái)解決。塑件A、塑件B存在過(guò)保壓?jiǎn)栴},故應(yīng)增大熔體填充過(guò)程中的壓力損失,塑件C存在短射問(wèn)題,故應(yīng)增大注射壓力和流道尺寸,對(duì)澆注系統(tǒng)流道的優(yōu)化如下:
(1)主流道保留之前設(shè)計(jì);
(2)將塑件A的分流道直徑由Φ4mm縮小至Φ3mm,如圖4所示;
(3)將塑件B的分流道截面由Φ6mm圓形截面修改成8mm×1mm矩形截面,如圖5所示;
(4)將塑件C的分流道直徑由Φ6mm擴(kuò)大至Φ8mm,如圖6所示。
在Moldflow模擬軟件中載入上述流道優(yōu)化方案,進(jìn)行模擬,并將優(yōu)化后的模擬結(jié)果與優(yōu)化前進(jìn)行比對(duì)分析。為保證可比性,將同樣重點(diǎn)比對(duì)充填時(shí)間、流動(dòng)前沿溫度和壓力三個(gè)方面,來(lái)確認(rèn)是否達(dá)到流道優(yōu)化要求。
模擬結(jié)果如圖所示,分析如下:
(1)填充時(shí)間 在圖7中,三個(gè)塑件的填充完成時(shí)間:塑件A約為1.085s,塑件B約為1.0s,塑件C約為1.085s,表明三個(gè)塑件完成填充基本同步,有效避免了短射和過(guò)保壓現(xiàn)象。
(2)流動(dòng)前沿溫度 在圖8中,每個(gè)塑件的流動(dòng)前沿溫度正常,未出現(xiàn)提前冷凝而填充不足。
(3)型腔壓力 同樣從填充末端、保壓末端和冷卻末端的壓力與原方案進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明,系統(tǒng)一直保持壓力平衡。
綜合分析以上模擬結(jié)果得出結(jié)論:合理的優(yōu)化流道設(shè)計(jì)可將澆注系統(tǒng)由非平衡調(diào)整至平衡,使整個(gè)填充過(guò)程平緩正常,盡可能避免出現(xiàn)填充缺陷。
根據(jù)流道優(yōu)化方案對(duì)原模具進(jìn)行相應(yīng)修改并試模,結(jié)果如圖9所示,三個(gè)塑件均填充完全,且能順利脫模,消除缺陷。
4.結(jié)論
流道的設(shè)計(jì)對(duì)塑件的質(zhì)量有很大的影響,運(yùn)用Moldflow Insight軟件對(duì)一模三腔模具的注塑過(guò)程進(jìn)行模擬分析,發(fā)現(xiàn)塑件在填充過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷,并根據(jù)模擬分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn),最終試模結(jié)果表明流道優(yōu)化方案正確。通過(guò)優(yōu)化了流道的設(shè)計(jì),盡可能減少了塑件成型中出現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷,縮短了模具的設(shè)計(jì)周期,提高了塑件的質(zhì)量和試模成功率,降低了成本。
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