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CRH3C型動車組轉(zhuǎn)向架軸箱軸承失效原因分析及新型結(jié)構(gòu)研究

2014-04-29 13:33:52王士強
中國機械 2014年10期

摘要:CRH3C型動車組在高速運行過程中,由于軸承密封結(jié)構(gòu)存在設(shè)計缺陷,易造成軸承油脂大量流失,最終導(dǎo)致軸承油脂偏少,潤滑不良;高速運轉(zhuǎn)缺油的軸承難以形成有效的潤滑油膜,線路較大的沖擊和振動導(dǎo)致軸承剝離失效;當(dāng)軸承運行里程超過80萬公里時,軸承的運行狀態(tài)會逐漸惡化,存在運行安全隱患。新結(jié)構(gòu)軸箱軸承與原結(jié)構(gòu)相比,改進密封防塵罩結(jié)構(gòu),增加迷宮結(jié)構(gòu),在軸承中間增加注油孔,同時使用L055油脂,增加油脂溫度工作范圍及粘度,避免油脂的大量流失。

關(guān)鍵詞:軸承失效;密封結(jié)構(gòu)缺陷;迷宮結(jié)構(gòu);油脂溫度工作范圍;油脂粘度

引言

CRH3C型動車組為引進德國西門子技術(shù)生產(chǎn)的時速300公里速度級高速動車組。該動車組為8輛4動4拖編組,牽引總功率為8800kW。CRH3C型動車組自2008年起先后在京津、武廣和滬寧等線路投入運用。

CRH3C轉(zhuǎn)向架軸箱軸承采用舍弗勒公司提供的02版軸承,軸承代號:F-807811.02.TAROL130×240-B-TVP。裝車運用的CRH3C型動車組轉(zhuǎn)向架軸箱軸承總數(shù)量為5120套。

CRH3C型動車組在運用中共發(fā)生軸箱軸承故障52起,分為三類:一是軸溫升高,共34起,其中軸承外圈滾道剝離14起,軸承滾道未剝離14起,未確認6起;二是熱軸預(yù)警,共10起,其中軸承外圈滾道剝離7起,軸承滾道未剝離3起;三是滾動異響,共8起,其中軸承外圈滾道剝離4起,軸承滾道未剝離4起。本文將就CRH3C轉(zhuǎn)向架軸箱軸承故障原因進行分析,并對新型軸箱軸承結(jié)構(gòu)進行介紹。

1.原因分析

1.1故障軸承分解檢查情況分析

針對運用中軸承存在異常溫升和異響故障,通過對軸承拆解檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)故障軸承存在外圈滾道剝離、滾子剝離、銹蝕、變色、滾子端面磨痕、滾道油膜缺失、內(nèi)圈滾道凹痕、軸承防塵罩脫出、軸端甩油等問題。

1.2軸箱軸承理化分析

對上述故障軸承進行理化分析發(fā)現(xiàn)大部分軸承都不同程度存在異常磨損、滾道剝離,剝離區(qū)域局部放大觀察可見疲勞擴展特征,軸承油脂量偏少且軸承錐入度值大小不一,但軸承外圈、內(nèi)側(cè)內(nèi)圈和內(nèi)側(cè)滾子的硬度、金相組織、非金屬夾雜物等項指標均在正常范圍。

1.3軸箱軸承走行里程分析

對軸箱軸承在武廣和京津客運專線不同運用里程時發(fā)生的故障情況進行統(tǒng)計分析如下:分解檢查的25件剝離故障軸承中,剝離故障發(fā)生時的最低運用里程為63萬公里,最高運用里程為118.9萬公里。不同運用里程故障情況統(tǒng)計見圖1-1。

圖1-1軸承剝離與運用里程關(guān)系統(tǒng)計圖

可見運行公里數(shù)超80萬公里時,故障總比例為84%,故障發(fā)生率最高。

1.4 軸承結(jié)構(gòu)分析

CRH3C軸箱軸承由舍弗勒公司提供,為自密封、自帶潤滑脂圓錐滾子軸承單元。軸承規(guī)格:130×240×160,軸承為120萬公里免維護,免注脂,新軸承注脂量為240±10g,軸承代號:F-807811.02.TAROL130×240-B-TVP。油脂型號為油脂型號L218,防塵罩與內(nèi)圈的間隙為0-0.6mm。

由于采用圓錐滾子軸承,潤滑脂易向密封罩和中隔圈處堆積,密封罩結(jié)構(gòu)較為簡單,鎖定油脂能力較差,在車組的長時間運行過程中,造成油脂的大量流失。

1.5現(xiàn)場軸承檢查分析

結(jié)合動車所十萬公里空心軸探傷,打開軸端檢查軸承表面狀態(tài),軸承端面普遍存在甩油現(xiàn)象。2012年2月23日,在北京動車段結(jié)合M修,抽檢CRH3009列軸承狀態(tài),CRH3009總運行里程99萬公里,M1修后運行6萬公里,對1車2軸、2車2軸、6車4軸、7車1軸、8車1軸共7個軸端開蓋檢查潤滑脂泄漏情況,發(fā)現(xiàn)潤滑脂泄漏情況普遍且明顯,每個軸端外側(cè)的潤滑脂泄漏量在2克至12克之間。

2.故障結(jié)論

軸承本身密封結(jié)構(gòu)存在設(shè)計缺陷,密封不良,油脂的鎖定能力較差,易造成軸承油脂大量流失,最終導(dǎo)致軸承油脂偏少,軸承潤滑不良,高速運轉(zhuǎn)缺油的軸承難以形成有效的潤滑油膜,線路較大的沖擊和振動導(dǎo)致軸承剝離失效,且當(dāng)運行公里數(shù)超過80萬公里時,軸承的運行狀態(tài)將會逐漸惡化,存在運行安全隱患。

3.措施及建議

采用新結(jié)構(gòu)軸承,軸承結(jié)構(gòu)為F-807811.09,與原結(jié)構(gòu)相比,改進防塵罩結(jié)構(gòu),增加類似迷宮結(jié)構(gòu),在軸承中間增加注油孔,同時改進軸承油脂,使用L055油脂,改進油脂工作范圍及粘度,使軸承鎖定油脂能力增強(不同的密封結(jié)構(gòu)及油脂,溢出油脂量不同,這點在后續(xù)的運用分析中可以證明),避免油脂的大量流失,L055與L218油參數(shù)對比如表1;軸承鋼在原真空脫氣冶煉工藝的基礎(chǔ)上增加了氬氣保護電渣重熔工藝;在外圈中部增加3個均布M10注脂孔和密封堵;軸承內(nèi)、外圈均進行了鋅基磷化工藝處理。

表1

序號 型號 油脂使用溫度范圍 油脂粘度(40℃)mm2/s 密度(Kg/dm3)

1 L218 -30~140℃ 40 約0.9

2 L055 -40~140℃ 82 0.9

4.實驗結(jié)果

2012年根據(jù)鐵道部文件要求,在CRH3078C列5-8號車上安裝32套新結(jié)構(gòu)軸承,1-4號車上安裝32套原結(jié)構(gòu)軸承,截止2013年7月19日,F(xiàn)AG新結(jié)構(gòu)軸承運用考核車組CRH3078C車組已運用553814公里,經(jīng)歷6個M1修。軸承運用漏脂記錄與原結(jié)構(gòu)FAG軸承對比,原結(jié)構(gòu)的FAG軸承油脂泄露量明顯高于新結(jié)構(gòu)軸承,通過建監(jiān)控這段時間內(nèi)的軸承運用狀態(tài)溫度情況(根據(jù)現(xiàn)階段西門子軟件邏輯判斷),沒有發(fā)生軸溫升高、軸溫預(yù)警、軸承異響等故障,這表明新結(jié)構(gòu)軸承運行效果明前強于原結(jié)構(gòu)軸承。

5.參考文獻

[1] 梅宏斌.滾動軸承振動檢測與診斷理論.方法.系統(tǒng).[M].機械工業(yè)出版社,1996

[2] 李國華,張永忠.機械故障診斷[M].北學(xué)工業(yè)出版社,1999

6. 作者簡介

王士強(1987-),男,助理工程師,本科生,主要從事轉(zhuǎn)向架方面的研究。

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