鄭勇斗
引言:本文結(jié)合牡丹江第二發(fā)電廠5號汽輪機(jī)組優(yōu)化改造工程,主要是在汽輪機(jī)本體以及熱力系統(tǒng)方面進(jìn)行技改和優(yōu)化,對機(jī)組整機(jī)優(yōu)化技術(shù)方案及優(yōu)化前后試驗(yàn)參數(shù)對比等技術(shù)關(guān)鍵問題進(jìn)行了分析與探討,為提高機(jī)組節(jié)能技術(shù)水平提供借鑒。在機(jī)組煤耗率降低的的同時,也大幅度減少了鍋爐二氧化硫及氮氧化物的排放,具有良好的環(huán)保效益和社會效益,具有較好的投資和推廣價值。
一、背景
華電能源牡丹江第二發(fā)電廠5號汽輪機(jī)為上世紀(jì)80年代蘇聯(lián)列寧格勒金屬工廠生產(chǎn)的K—215—130—1型一次中間再熱單軸三缸兩排汽凝汽式汽輪機(jī)機(jī)組。1990年投產(chǎn)后已運(yùn)行20余年,受當(dāng)時蘇產(chǎn)機(jī)組設(shè)計理念和多年來運(yùn)行老化等方面的影響,機(jī)組經(jīng)濟(jì)與目前運(yùn)行的國產(chǎn)200MW機(jī)組相差較大,主要體現(xiàn)在汽輪機(jī)本體和熱力系統(tǒng)運(yùn)行方面。為進(jìn)一步推進(jìn)華電集團(tuán)公司發(fā)電機(jī)組200MW機(jī)組的節(jié)能減排降耗工作,根據(jù)“華電能源公司火電機(jī)組優(yōu)化工作實(shí)施規(guī)劃”要求,2011年末利用機(jī)組大修機(jī)會,對機(jī)組實(shí)施汽輪機(jī)節(jié)能優(yōu)化改造,全部改造與試驗(yàn)于2012年6月份全部完成。
汽輪機(jī)主要技術(shù)規(guī)范
制造廠:列寧格勒金屬工廠
型 號:K—215—130—1型
形 式:一次中間再熱單軸三缸兩排汽凝汽式汽輪機(jī)
額定功率:215MW
最大功率:220MW
新蒸汽壓力:12.75MPa
新蒸汽溫度:540℃
再熱蒸汽壓力:2.44MPa
再熱蒸汽溫度:540℃
額定功率汽耗量:646t/h
汽輪機(jī)最大通流量:670t/h
熱耗:8270kJ/(kW·h)
二、機(jī)組改造前狀況
華電能源牡丹江第二發(fā)電廠5號汽輪機(jī)計劃于2011年9月進(jìn)行大修,為查找機(jī)組及熱力系統(tǒng)存在問題,取得機(jī)組各項(xiàng)實(shí)際經(jīng)濟(jì)指標(biāo),為機(jī)組優(yōu)化改造提供技術(shù)參考,委托華電電力科學(xué)研究院進(jìn)行優(yōu)化改造修前熱力性能試驗(yàn)。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)機(jī)組熱耗率和缸效率明顯偏離設(shè)計值,表明機(jī)組通過大修進(jìn)行優(yōu)化改造是十分必要的。
(一)熱耗率及煤耗率試驗(yàn)結(jié)果
5號機(jī)組2次3VWO試驗(yàn)工況下,修正熱耗率平均值為8467.70kJ/(kW·h),比設(shè)計工況下熱耗率8270kJ/(kW·h)高出197.7kJ/(kW·h),即高出設(shè)計值2.39%。發(fā)電煤耗值為317.22g/(kW·h)比設(shè)計值309.8g/(kW·h)高出7.41g/(kW·h),供電煤耗為349.01g/(kW·h)(管道效率系數(shù)取99%,鍋爐效率取92%)。如下圖所示,可以看出5號機(jī)組優(yōu)化改造前3VWO工況同THA工況的對比,機(jī)組熱耗值偏離設(shè)計值較為明顯。
(二)缸效率試驗(yàn)結(jié)果
機(jī)組優(yōu)化改造前2次3VWO工況的高壓缸效率(表3)平均值為77.89%,比設(shè)計值80.81%低2.92%。中壓缸效率平均值為88.70%,比設(shè)計值91.5%低2.8%;如下圖所示,可以看出5號機(jī)組優(yōu)化改造前3VWO工況同THA工況的對比,機(jī)組高、中壓缸效率均偏離設(shè)計值。
三、大修中開展前汽輪機(jī)節(jié)能優(yōu)化改造工作
根據(jù)機(jī)組診斷試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合不同電廠同類型機(jī)組普遍存在的問題,按照機(jī)組實(shí)際設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)計、安裝、現(xiàn)場布置,吸收不同電力設(shè)計院設(shè)計特點(diǎn),以及國外同類型機(jī)組的先進(jìn)技術(shù)和國內(nèi)同類型機(jī)組已使用過且經(jīng)運(yùn)行考驗(yàn)成功的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)解決機(jī)組運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的或隱藏的問題,在機(jī)組安全運(yùn)行的基礎(chǔ)上,通過采取相應(yīng)技術(shù)措施來提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,對設(shè)備及系統(tǒng)進(jìn)行完善改進(jìn)和優(yōu)化。
(一)汽輪機(jī)本體部分改造
1.機(jī)組原汽封采用傳統(tǒng)的梳齒式汽封,汽封型式比較落后,間隙比較大,為了減少汽封漏汽,提高缸效,特進(jìn)行汽封優(yōu)化改造。結(jié)合國內(nèi)幾十臺機(jī)組的汽封改造經(jīng)驗(yàn),根據(jù)各種新型汽封在汽輪機(jī)各部位的優(yōu)點(diǎn)和劣勢,本次汽封改造,采用布萊登汽封和側(cè)齒汽封組合使用的方式,在保證機(jī)組的安全性的同時提高高中低壓缸效率。
傳統(tǒng)的梳齒式結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)又可細(xì)分為迷宮式(見圖1)、斜平齒式(見圖2)、葉頂鑲片式(見圖3)及轉(zhuǎn)子鑲片式(見圖4)等。
圖1 迷宮式汽封結(jié)構(gòu)圖 圖2 斜平齒式汽封結(jié)構(gòu)圖
圖3 葉頂鑲片式汽封結(jié)構(gòu) 圖4 轉(zhuǎn)子鑲片式汽封結(jié)構(gòu)
側(cè)齒汽封在傳統(tǒng)梳齒基礎(chǔ)上在長齒和長短齒之間的加工了比較小的側(cè)齒和低齒,從而增加了汽流的渦流,增加了阻尼效果,見圖5、圖6。
圖5 傳統(tǒng)汽封與側(cè)齒汽封工作原理圖 圖6 浮動側(cè)齒汽封外形圖
2.高壓前汽封內(nèi)圈、高壓隔板更換22圈布萊登汽封,布萊登汽封的優(yōu)點(diǎn)是即隨著機(jī)組啟動運(yùn)行工況的變化,汽封間隙是自動進(jìn)行調(diào)整的,始終保持在最佳間隙狀態(tài),因此可以明顯提高汽輪機(jī)在啟動使得安全可靠和經(jīng)濟(jì)性。萊登汽封如下圖:
圖7 布萊登汽封
3.高壓前汽封中圈、外圈以及中壓汽封、隔板更換75圈側(cè)齒汽封。側(cè)齒汽封的優(yōu)點(diǎn)一是可與原梳齒汽封同種材質(zhì)、相同外型尺寸、可以繼承原梳齒型汽封的安全性;二是不改變原汽封的基本結(jié)構(gòu),獲得顯著的減少漏汽量的成效;三是避免環(huán)向振動,減少汽流激振力,保護(hù)機(jī)組安全。
4.對部分阻汽片進(jìn)行更換并調(diào)整:一是準(zhǔn)確測量轉(zhuǎn)子各級動葉葉圍帶外徑尺寸以及加工調(diào)整后的隔板阻汽片內(nèi)徑尺寸,計算并確認(rèn)各級葉頂阻汽片徑向間隙在規(guī)定范圍內(nèi);二是更換調(diào)整后的新阻汽片頂端進(jìn)行修尖;三是調(diào)整洼窩中心調(diào)整正確保持與轉(zhuǎn)子同心,在全實(shí)缸緊固螺栓的情況下,進(jìn)行隔板阻汽片上、下、坐、右、45度等方位圓周徑向間隙測量,間隙均勻。
5.高、中壓缸噴嘴經(jīng)過長時間運(yùn)行,噴嘴損壞比較嚴(yán)重,為提高調(diào)節(jié)級效率,大修優(yōu)化中將高、中壓缸噴嘴拆除后返回哈汽廠進(jìn)行修復(fù)。
汽輪機(jī)由于受到長時間顆粒沖刷和結(jié)垢,通流部分葉柵的光潔和清潔程度對汽輪機(jī)的出力能力和缸效率有很大的影響,機(jī)組通流部分的隔板之間和葉輪之間的軸向距離小,無法采用人工方法對表面進(jìn)行處理,大修中對采用噴珠法工藝對汽輪機(jī)動靜葉片進(jìn)行除垢。
(二)汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)優(yōu)化
1.進(jìn)行熱力系統(tǒng)疏水合并
機(jī)組熱力系統(tǒng)設(shè)計龐大,冗余系統(tǒng)多,疏放水系統(tǒng)復(fù)雜,汽輪機(jī)本體疏水、主再熱蒸汽疏水閥門內(nèi)漏頻繁發(fā)生,高、低壓加熱器部分放水門、危急疏水門泄漏,還存在汽泵最小流量閥內(nèi)漏、減溫水閥門內(nèi)漏等情況;部分閥門泄漏導(dǎo)致設(shè)備及系統(tǒng)無法隔離,影響機(jī)組安全性。疏水閥不嚴(yán)造成大量蒸汽短路進(jìn)入凝汽器,使凝汽器熱負(fù)荷增加,影響真空,又造成有效能的大量損失,系統(tǒng)缺陷嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性。因此在熱力系統(tǒng)優(yōu)化中對電動主閘門前疏水及主汽聯(lián)通管疏水、高壓調(diào)速汽門座疏水、中壓自動主汽門前疏水,中壓自動主汽門前排大汽管路疏水及疏減器電動門門前疏水、中壓導(dǎo)管疏水進(jìn)行合并,合并后設(shè)手動球閥,取消的支管對應(yīng)的高壓擴(kuò)容器側(cè)接口。
2.四段抽汽至除氧器管路改造
四段抽汽至除氧器管路設(shè)有兩個逆止門,靠近除氧器的逆止門側(cè)容易積水,造成管道較大振動,對機(jī)組安全運(yùn)行產(chǎn)生不利影響,同時增加了檢修維護(hù)量?,F(xiàn)將該逆止門上移,并將四段抽汽至除氧器管路加高,更換相關(guān)三通,使得除氧器側(cè)水無法進(jìn)入抽汽管道,避免出現(xiàn)管道振動現(xiàn)象。具體改造情況如下圖所示:
3.消除內(nèi)漏閥門,解決熱力系統(tǒng)漏泄量偏大問題
閥門的泄漏是影響機(jī)組熱耗的重要因素。目前高壓閥門存在內(nèi)漏現(xiàn)象較多,影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。部分疏放水直接進(jìn)入凝汽器,增加了凝汽器熱負(fù)荷,降低了循環(huán)熱效率。閥門的泄漏是影響機(jī)組熱耗的重要因素,應(yīng)引起高度重視,重點(diǎn)進(jìn)行處理。利用修前的熱力系統(tǒng)檢查,對汽水系統(tǒng)閥門進(jìn)行徹底的普查,掌握閥門的泄漏情況,為大修中閥門檢修和更換提供依據(jù)。重點(diǎn)對修前內(nèi)漏嚴(yán)重的閥門要重點(diǎn)安排給檢修技能較高的單位和個人進(jìn)行檢修,對密封面進(jìn)行研磨。主要內(nèi)漏閥門增設(shè)手動門或改為進(jìn)口高壓球閥。
四、效益評價
(一)機(jī)組優(yōu)化改造后熱耗率、煤耗率情況對比
3VWO工況下經(jīng)修正后熱耗率為8380.90kJ/(kW·h),比THA 設(shè)計熱耗率8270.0kJ/(kW·h)高出110.90kJ/(kW·h),比優(yōu)化改造前試驗(yàn)熱耗率8467.71kJ/(kW·h)降低86.81kJ/(kW·h)。修正后發(fā)電煤耗313.99g/(kW·h)比THA工況設(shè)計值309.80g/(kW·h)高出4.19g/(kW·h),比大修改造前試驗(yàn)發(fā)電煤耗317.21g/(kW·h)低3.22g/(kW·h)。
“兩常工況”既80%工況170MW下修正后熱耗率為8483.16kJ/(kW·h),比改造前試驗(yàn)熱耗率8622.83kJ/(kW·h)低139.67kJ/(kW·h);修正后發(fā)電煤耗率為317.82g/(kW·h)比該工況下改造前323.03g/(kW·h)低5.21g/(kW·h),修正后供電煤耗率為353.13g/(kW·h)比該工況下改造前359.25g/(kW·h)低6.12g/(kW·h)。
(二)高、中缸效率情況對比
3VWO工況下高壓缸效率為79.57%比THA 設(shè)計值80.81%低1.24%,比改造前試驗(yàn)高壓缸效率77.90%高出1.67%;中壓缸效率為89.81%,比設(shè)計值91.51%低1.70%,比改造前試驗(yàn)中壓缸效率88.70%高出1.11%。
“兩常工況”既80%工況170MW 下,高壓缸效率為76.32%比改造前75.63%高出0.69%;中壓缸效率為90.93%,比改造前86.51%高出4.42%。
五、結(jié)尾
本次210MW機(jī)組進(jìn)行的機(jī)側(cè)優(yōu)化工作,主要是在汽輪機(jī)本體以及熱力系統(tǒng)方面進(jìn)行技改和優(yōu)化,根據(jù)華電電科院對#5機(jī)組機(jī)側(cè)優(yōu)化改造后的鑒定試驗(yàn)報告,在機(jī)組“兩常工況”既80%工況170MW區(qū)間范圍內(nèi),機(jī)組發(fā)電煤耗率比該工況下改造前低5.21g/(kW·h),按照機(jī)組年利用小時4000小時計算年節(jié)約標(biāo)煤約4400噸,節(jié)約燃煤成本約260萬元。在機(jī)組煤耗率降低的的同時,也大幅度減少了鍋爐二氧化硫及氮氧化物的排放,具有良好的環(huán)保效益和社會效益,具有較好的投資和推廣價值。
(作者單位:華電能源牡丹江第二發(fā)電廠)