崔鵬飛,王明旗
(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司,山西 長(zhǎng)治 046021)
影響濕法脫硫效率的因素分析
崔鵬飛,王明旗
(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司,山西 長(zhǎng)治 046021)
針對(duì)某公司脫硫系統(tǒng)脫硫效率逐漸下降的現(xiàn)象,查找脫硫系統(tǒng)運(yùn)行和檢修過(guò)程中存在問(wèn)題,分析影響脫硫效率的因素,指出各因素對(duì)脫硫效率的影響,并提出提高脫硫效率的方案措施和改造建議,確保達(dá)到良好的脫硫效果。
濕法脫硫;脫硫效率;吸收塔漿液
某發(fā)電分公司4臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)均采用目前最成熟的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,一爐一塔設(shè)計(jì),處理煙氣量為1 006 810 Nm3/h,3,4號(hào)脫硫煙氣入口SO2濃度為2.1 %,5,6號(hào)脫硫煙氣入口SO2濃度為1.8 %。此脫硫系統(tǒng)由中電華益實(shí)業(yè)環(huán)保設(shè)計(jì)有限公司自主設(shè)計(jì)和安裝,分別于2006年10月和2008年6月投運(yùn)。在運(yùn)行過(guò)程中,該系統(tǒng)的脫硫效率越來(lái)越難達(dá)到設(shè)計(jì)要求,煙氣系統(tǒng)出口SO2濃度難以控制,影響脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)此,根據(jù)脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)整情況和設(shè)備狀況,分析和總結(jié)了影響脫硫效率的因素,并根據(jù)影響因素采取了相應(yīng)的控制措施。
影響脫硫效率的因素很多,如吸收塔漿液pH值、濃度、Cl-含量、CaSO3·1/2H2O含量等,同時(shí)液氣比、入爐煤含硫量以及吸收塔液位、CRT (陰極射線管顯示器)顯示的準(zhǔn)確性,CEMS(煙氣排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng))傳輸數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等因素也將直接影響脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行??刂坪梦账?nèi)的化學(xué)反應(yīng)條件是提高脫硫效率的有效措施,保證系統(tǒng)和設(shè)備正常運(yùn)行,如漿液循環(huán)泵、氧化裝置以及攪拌裝置等,是提高脫硫效率的有效途徑。
1.1 吸收塔漿液pH值
吸收塔漿液pH值是石灰石濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的重要運(yùn)行參數(shù)。漿液pH值升高時(shí),一方面會(huì)由于液相傳質(zhì)系數(shù)增加,使其對(duì)SO2的吸收速率增大;另一方面,由于在pH值較高的情況下,脫硫產(chǎn)物主要是溶解度低的CaSO3·1/2H2O,且隨著SO2被吸收,漿液pH值逐漸下降。CaSO3·1/2H2O的增加在石灰石顆粒表面形成一層液膜,而液膜內(nèi)部CaCO3的溶解又使pH值升高,其溶解度的變化使液膜中CaSO3·1/2H2O析出并沉積在石灰石顆粒表面,形成一層外殼使石灰石表面鈍化。鈍化的外殼阻礙了石灰石的繼續(xù)溶解,抑制了吸收反應(yīng)的進(jìn)行,導(dǎo)致脫硫效率下降。漿液pH值降低,則SO2的吸收速率下降幅度減緩;當(dāng)pH值降至4.0以下時(shí),漿液幾乎不再吸收SO2。
1.2 吸收塔漿液濃度
吸收塔漿液濃度的持續(xù)升高,會(huì)逐漸減小CaSO3·1/2H2O與O2的接觸機(jī)會(huì),壓縮氧化時(shí)間和空間,使得石膏漿液中CaSO3·1/2H2O含量慢慢增加,并沉積在石灰石顆粒表面形成一層包膜,使石灰石溶解度降低,漿液pH值逐漸下降。pH值下降會(huì)增大供漿量,導(dǎo)致漿液濃度提高,石灰石過(guò)飽和凝聚,最終使參加反應(yīng)的石灰石表面積減小。
1.3 吸收塔漿液中的Cl-
漿液中的Cl-對(duì)石灰石的消溶有明顯抑制作用。吸收塔漿液中的Cl-濃度及雜質(zhì)的增加,改變了脫硫系統(tǒng)的理化性質(zhì),影響塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)的正常進(jìn)行和石膏晶體長(zhǎng)大。漿液中Cl-與Ca2+生成CaCl2,因離子效應(yīng)導(dǎo)致液相的離子強(qiáng)度增加,從而阻止了石灰石的消溶反應(yīng)。漿液中Cl-主要來(lái)自燃煤中的氯,漿液生成的CaCl2通過(guò)影響H+的活動(dòng)強(qiáng)度來(lái)降低脫硫劑的堿度,進(jìn)而影響脫硫效率。
1.4 吸收塔漿液中的CaSO3·1/2H2O
吸收塔漿液中CaSO3·1/2H2O含量高會(huì)抑制吸收反應(yīng)的進(jìn)行,導(dǎo)致脫硫效率和石灰石利用率下降。當(dāng)CaSO3·1/2H2O含量逐漸升高時(shí),漿液pH值會(huì)逐漸降低。為了維持pH值,運(yùn)行人員會(huì)不斷增加供漿量;吸收塔漿液連續(xù)在高pH值工況下運(yùn)行,會(huì)抑制CaSO3·1/2H2O的氧化和碳酸鈣的溶解。
2009年1月,3,4號(hào)機(jī)脫硫系統(tǒng)CaSO3·1/2H2O含量持續(xù)超標(biāo),4號(hào)機(jī)脫硫系統(tǒng)CaSO3·1/2H2O含量最高達(dá)到9 %, pH值難以維持,脫硫效率下降,脫水系統(tǒng)無(wú)法正常投運(yùn),只得通過(guò)向除灰系統(tǒng)排放不合格漿液、連續(xù)置換來(lái)維持系統(tǒng)運(yùn)行。經(jīng)分析,造成CaSO3·1/2H2O含量高的因素較多,主要有以下幾點(diǎn)。
(1) 入爐煤含硫量高。為了保證出口SO2濃度符合環(huán)保要求,需要不斷提高供漿量,維持高pH值,導(dǎo)致漿液中CaSO3·1/2H2O含量逐漸升高。
(2) 吸收塔液位。2009年1月,4號(hào)吸收塔CaSO3·1/2H2O持續(xù)超標(biāo),吸收塔液位顯示為12 m以上。就地測(cè)量吸收塔實(shí)際液位只有8.4 m,吸收塔液位過(guò)低使氧化裝置距液面沒(méi)有足夠的浸沒(méi)深度,導(dǎo)致氧化空氣在漿液中的停留時(shí)間短,CaSO3·1/2H2O氧化不充分,造成CaSO3·1/2H2O含量升高。液位校對(duì)正確后,CaSO3·1/2H2O含量逐漸下降。
(3) 氧化裝置的設(shè)計(jì)。在采用管網(wǎng)噴射式的基礎(chǔ)上,氧化風(fēng)管3根配管的末端分別裝有1根長(zhǎng)1 m的向下開(kāi)口的管子。當(dāng)氧化空氣系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),大部分氧化空氣從末端的管子排出,造成CaSO3·1/2H2O氧化不充分。
(4) 攪拌器的設(shè)計(jì)。3,4號(hào)脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)2層推進(jìn)式攪拌器,下層4臺(tái)相對(duì)安裝,上層2臺(tái)相對(duì)30°安裝。在運(yùn)行過(guò)程中攪拌器分別向兩邊擾動(dòng),可增加氧化空氣在漿液中的停留時(shí)間、氧化空氣的均布和漿液的懸浮能力。但施工過(guò)程中沒(méi)有按設(shè)計(jì)要求安裝,上層2臺(tái)攪拌器相對(duì)安裝沒(méi)有任何角度。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,沒(méi)有安裝攪拌器的兩側(cè)出現(xiàn)盲區(qū),尤其是氧化裝置配管末端的管子處,漿液濃度低,氧化空氣在漿液中的停留時(shí)間縮短,不能和CaSO3·1/2H2O充分接觸氧化,影響氧化效果。
1.5 液氣比
液氣比是再循環(huán)吸收漿液或溶液的流量和吸收塔出口煙氣流量的比值,它決定了液體吸收酸性氣體的表面積。提高液氣比能增大吸收塔內(nèi)漿液的噴淋密度及液氣間的接觸面積,提高對(duì)SO2的吸收速率及脫硫效率。
在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,液氣比會(huì)逐漸達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,影響液氣比的因素有以下幾點(diǎn)。
(1) 煙氣中的灰塵含量高,堵塞漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)。當(dāng)高溫?zé)煔庥龅较侣涞膰娏軡{液阻力后,煙氣中的灰塵與噴淋漿液中的石膏會(huì)堆積在吸收塔入口干濕界面處。當(dāng)堆積物達(dá)到一定數(shù)量時(shí),會(huì)掉入吸收塔漿液中被循環(huán)泵吸附在入口濾網(wǎng)上,堵塞濾網(wǎng),造成循環(huán)泵流量下降、循環(huán)泵氣蝕、液氣比降低。2010年3月,3號(hào)脫硫系統(tǒng)停運(yùn)以后,檢查發(fā)現(xiàn)循環(huán)泵入口濾網(wǎng)堵塞在70 %以上,且堵塞物比較堅(jiān)硬,檢修人員需使用鈍器才能清理干凈。
(2) 循環(huán)漿液噴淋層支管斷裂或噴嘴堵塞。2010年3月,3號(hào)脫硫系統(tǒng)停運(yùn)以后,檢查漿液循環(huán)噴淋?chē)娮?,有部分堵塞,堵塞物主要是從循環(huán)泵進(jìn)出口管道上脫落的襯膠碎片,造成從噴嘴到主管道的支管全部結(jié)垢堵死,不容易清理。2012年8月,5號(hào)脫硫系統(tǒng)停運(yùn)后,檢查漿液噴淋層,有部分支管斷裂和變形。
(3) 漿液循環(huán)泵氣蝕。3,4號(hào)脫硫系統(tǒng)停運(yùn)以后,分別檢查其漿液循環(huán)泵,發(fā)現(xiàn)葉輪葉片均變小且表面呈蜂窩狀,其中3,4號(hào)脫硫系統(tǒng)的4號(hào)漿液循環(huán)泵最嚴(yán)重。在管網(wǎng)噴射式的基礎(chǔ)上,3,4號(hào)脫硫系統(tǒng)的氧化空氣系統(tǒng)在3根配管的末端設(shè)計(jì)了1根長(zhǎng)1 m的向下開(kāi)口的管子。當(dāng)攪拌器運(yùn)行時(shí),氧化空氣就會(huì)隨著漿液進(jìn)入4號(hào)漿液循環(huán)泵;當(dāng)漿液循環(huán)泵吸入空氣超過(guò)3 %(體積)時(shí),泵的效率、揚(yáng)程、流量陡降,加劇了泵的氣蝕。
1.6 煙氣中灰塵含量
燃煤市場(chǎng)變化較大,購(gòu)入的入爐煤參差不齊。燃煤灰分在2012年1月至5月平均為36.3 %,最高達(dá)到45.7 %。由于3,4,5號(hào)機(jī)組袋式除塵器投產(chǎn)運(yùn)行已超過(guò)30 000 h,濾袋破損嚴(yán)重,通過(guò)袋式除塵器的大部分灰塵留在了吸收塔漿液中。漿液中的灰塵在一定程度上阻礙了石灰石的消溶,降低了石灰石的消溶速率,導(dǎo)致漿液pH值下降。當(dāng)pH值降至5.1時(shí),煙氣中F-和Al3+化合成復(fù)合物,形成包膜覆蓋在石灰石顆粒表面,使石灰石活性下降,利用率降低,脫硫效率下降。同時(shí)灰塵中的重金屬離子會(huì)抑制Ca2+與HSO3-的反應(yīng),進(jìn)而影響脫硫效率和石灰石的利用率。
1.7 CRT畫(huà)面顯示參數(shù)
吸收塔漿液pH值、濃度以及吸收塔液位在CRT畫(huà)面上顯示的準(zhǔn)確性直接影響運(yùn)行人員對(duì)系統(tǒng)的調(diào)整。pH值顯示不準(zhǔn)確影響運(yùn)行人員調(diào)整供漿量,影響系統(tǒng)能耗;漿液濃度顯示不準(zhǔn)確,影響脫水系統(tǒng)的正常投運(yùn)和吸收塔內(nèi)的氧化反應(yīng);吸收塔液位顯示的不準(zhǔn)確,容易造成CaSO3·1/2H2O氧化不充分,漿液循環(huán)泵氣蝕。
1.8 CEMS傳輸數(shù)據(jù)
CEMS傳輸不準(zhǔn)確將導(dǎo)致控制系統(tǒng)或人為判斷出現(xiàn)問(wèn)題,影響脫硫效率。當(dāng)SO2顯示偏高時(shí),需要不斷輸送石灰石漿液才能維持出口不超標(biāo),系統(tǒng)能耗升高,脫硫效率降低。從環(huán)保部門(mén)檢測(cè)站對(duì)脫硫系統(tǒng)每季度的實(shí)地測(cè)量結(jié)果可以看出:CEMS傳輸?shù)紺RT畫(huà)面的數(shù)據(jù)高于測(cè)量值,會(huì)影響運(yùn)行人員的正確調(diào)整。
2.1 控制吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)條件
為了保證吸收塔內(nèi)漿液正常反應(yīng),提高脫硫效率,必須控制好吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)條件??刂莆账{液pH值維持在5.4~5.6;吸收塔漿液濃度維持在10 %~15 %;CaSO3·1/2H2O含量不超過(guò)1 %;控制吸收塔液位在11.5~12.5 m,并盡量維持在12 m以上運(yùn)行,以確保有足夠的氧化空間,防止低液位運(yùn)行漿液循環(huán)泵氣蝕。
2.2 合理?yè)綗霠t煤,穩(wěn)定調(diào)整供漿量
根據(jù)每日來(lái)煤情況,制定摻燒措施,合理制定摻燒比例,保證入爐煤硫分維持在設(shè)計(jì)值之內(nèi),避免大幅波動(dòng)影響脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行。在供漿調(diào)整中,控制供漿量pH值為5.4~5.6,避免pH值大幅波動(dòng),影響吸收和氧化反應(yīng)的正常進(jìn)行。
當(dāng)吸收塔CaSO3含量升高時(shí),調(diào)整漿液pH值,控制出口SO2濃度在合格排放范圍內(nèi)。因3,4號(hào)脫硫系統(tǒng)之間可通過(guò)漿液抽出泵相互輸送漿液,當(dāng)CaSO3濃度超過(guò)1 %時(shí),可以把不合格的漿液輸送至另一系統(tǒng)的吸收塔進(jìn)行氧化反應(yīng)。控制漿液CaSO3含量在1 %以下,當(dāng)CaSO3含量超過(guò)1 %且無(wú)法控制時(shí),還可以通過(guò)向除灰系統(tǒng)排放漿液進(jìn)行置換,直到吸收塔漿液CaSO3含量合格為止。
2.3 控制漿液中Cl-濃度
該發(fā)電公司沒(méi)有設(shè)計(jì)專門(mén)的廢水箱,當(dāng)漿液中Cl-濃度過(guò)高時(shí),可將旋流器頂流作為水力輸灰系統(tǒng)的補(bǔ)水排至除灰系統(tǒng),直到CI-濃度合格后回收。通過(guò)氧化風(fēng)機(jī)向漿液中鼓入空氣,加快SO2吸收的反應(yīng)進(jìn)程,增加H+的活性,有利于SO2的吸收,從而降低漿液中的Cl-濃度,提高脫硫效率。
2.4 及時(shí)更換袋式除塵器濾袋
2013年,該發(fā)電公司在機(jī)組脫硝改造期間將袋式除塵器濾袋全部更換,濾袋材質(zhì)改為國(guó)內(nèi)目前最好的100 %PTFE基布,面層50 %PPS+50 %PTFE混紡針刺,袋籠經(jīng)過(guò)有機(jī)硅處理。更換濾袋后,經(jīng)過(guò)168 h試運(yùn),并通過(guò)市環(huán)保監(jiān)測(cè)站和山西電科院測(cè)試,除塵器出口濃度滿足≤30 mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)要求,除塵器出口灰塵排放合格。
2.5 改造和維護(hù)設(shè)備
2011年3月,該發(fā)電公司在3號(hào)機(jī)組等級(jí)檢修期間對(duì)脫硫氧化空氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造。將氧化風(fēng)管材料更換為不銹鋼,去掉了3根配管末端長(zhǎng)1 m的向下開(kāi)口的管子,在靠?jī)蓚?cè)的配管上加裝了支管,增加了氧化裝置的噴嘴數(shù)量。改造后,脫硫氧化空氣系統(tǒng)的氧化效果明顯增強(qiáng),達(dá)到了預(yù)期效果,循環(huán)泵氣蝕現(xiàn)象也大有改觀。在3號(hào)吸收塔上層增加了2臺(tái)攪拌器,解決了上層攪拌裝置懸浮和分配能力不足的問(wèn)題,增加了漿液懸浮濃度和氧化空氣停留時(shí)間,使氧化空氣和CaSO3充分接觸,確保CaSO3氧化充分。更換變形和堵塞的噴淋管道以及氣蝕嚴(yán)重的漿液循環(huán)泵,利用等級(jí)檢修對(duì)泵入口濾網(wǎng)和出口漿液噴淋?chē)娮爝M(jìn)行清理,保證漿液循環(huán)泵正常運(yùn)行。
2.6 制定定期化驗(yàn)制度
機(jī)組經(jīng)過(guò)煙氣脫硫改造以后,組建了專業(yè)的化驗(yàn)室,并逐步完善了日、周、月化驗(yàn)制度。通過(guò)實(shí)際化驗(yàn)數(shù)據(jù)與CRT顯示進(jìn)行比對(duì),確保吸收塔漿液pH值、濃度顯示正確,漿液中CaSO3·1/2H2O、Cl-濃度在規(guī)定范圍內(nèi)。減小CRT顯示與實(shí)際值的偏差,并定期對(duì)CEMS標(biāo)定和比對(duì),確保CEMS的準(zhǔn)確投運(yùn),起到正確指導(dǎo)運(yùn)行調(diào)整的作用。
2.7 加強(qiáng)管理、定期培訓(xùn)
制定吸收塔液位定期校驗(yàn)、氧化裝置定期沖洗、pH計(jì)定期沖洗等制度。嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查、設(shè)備定期切換制度,優(yōu)化運(yùn)行方式。定期對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行培訓(xùn),對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和分析。加強(qiáng)理論知識(shí)和運(yùn)行調(diào)整技能的培訓(xùn),對(duì)系統(tǒng)和設(shè)備提出合理化建議并進(jìn)行改造,確保系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
濕法脫硫系統(tǒng)工藝復(fù)雜,影響脫硫效率的因素較多,各種因素之間又互相影響。在電廠實(shí)際運(yùn)行中,只有加強(qiáng)運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)資金投入,在運(yùn)行調(diào)整中不斷摸索,總結(jié)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)、相互交流,才能達(dá)到良好的脫硫效果。
2014-08-25。
崔鵬飛(1970-),男,技師,主要從事除灰、脫硫?qū)I(yè)的運(yùn)行管理工作,email:cuiwen7073@sina.com。
王明旗(1968-),男,技師,主要從事輸煤、化學(xué)、除灰、脫硫的檢修管理工作。