薛 強
大慶油田設(shè)計院
壓裂返排液對三元復(fù)合驅(qū)地面水處理系統(tǒng)的影響
薛 強
大慶油田設(shè)計院
壓裂作業(yè)油井投產(chǎn)后,大慶油田北二西試驗站各工藝點水中含油量沒有增高;水處理設(shè)施的進水懸浮固體含量增大,但沒有影響到處理后回注水水質(zhì)。模擬油井壓裂返排液加量為5%時,水相含油量以及油相含水率均沒有顯著變化。壓裂返排液加量為5%時,對采出水油水分離影響不顯著;破膠后產(chǎn)生的絮狀物可使采出水中的懸浮固體含量略有增加,但經(jīng)過8 h靜止沉降便可以有效除去。
壓裂返排液;采出液;分離特性;壓裂
壓裂作業(yè)油井投產(chǎn)前后大慶油田北二西試驗站內(nèi)2011年各工藝點的三元復(fù)合驅(qū)采出水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1,其懸浮固體含量測定采用NACE TM 0173—2005中的雙膜過濾法。從表1可見,壓裂作業(yè)油井投產(chǎn)后,北二西試驗站各工藝點水中含油量沒有增高;地面水處理系統(tǒng)的進水懸浮固體含量增大,但沒有影響到處理后回注水水質(zhì)。
表1 壓裂作業(yè)油井投產(chǎn)前后北二西試驗站各工藝點水質(zhì)數(shù)據(jù)
模擬油井壓裂返排液的配方參照作業(yè)井壓裂方案,藥劑取自大慶油田井下作業(yè)公司,工業(yè)品。破膠溫度60℃,破膠時間24 h。向北二西試驗站三合一進液中摻入模擬油井壓裂返排液,在40℃下靜置沉降30min,取樣測試油相水含量和水相含油量,以評價其油水分離特性的變化情況,詳見表2。
表2 模擬油井壓裂返排液對油水分離特性的影響
由表2可見,模擬油井壓裂返排液加量為5%時,水相含油量以及油相含水率均沒有顯著變化。
向北二西試驗站油崗沉降罐出水中摻入5%模擬油井壓裂返排液,其相分離特性的變化情況見表3。
表3 模擬液對水相分離特性的影響
由表3可見,模擬油井壓裂返排液加量為5%時,對采出水油水分離影響不顯著;破膠后產(chǎn)生的絮狀物可使采出水中的懸浮固體含量略有增加,但經(jīng)過8 h靜止沉降便可以有效除去。
壓裂作業(yè)油井投產(chǎn)初期的產(chǎn)出液對弱堿體系三元復(fù)合驅(qū)采出液和采出水油水分離效果沒有顯著不良影響;其中殘留的破膠產(chǎn)生的絮狀物會增大水處理系統(tǒng)來水的懸浮固體含量,但可在沉降單元中有效去除,不會影響過濾器出水的懸浮固體含量。
(欄目主持楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.024