摘要:在礦井生產(chǎn)過程中,由于現(xiàn)場條件的制約,不得不出現(xiàn)深度超過6米的硐室,為了防止巷道內(nèi)甲烷等有害氣體積聚,造成事故發(fā)生,必須采用通風(fēng)方式排除有毒有害氣體,保證安全生產(chǎn),如何采用安全經(jīng)濟(jì)的通風(fēng)方法是煤礦安全生產(chǎn)的重要課題,本文對此參開了分析。
關(guān)鍵詞:礦井負(fù)壓 通風(fēng) 硐室 安全 經(jīng)濟(jì)
1 概述
劉店煤礦位于安徽省渦陽縣境內(nèi),為完成101采區(qū)超前探水孔,在101回風(fēng)上山施工了一個長55米的獨(dú)頭巷道,為保證探放水工作順利進(jìn)行,巷道斷面為12.5m2,巷道施工時采用局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng),計劃鉆孔施工結(jié)束后采用封閉的方式解決硐室通風(fēng)問題。經(jīng)過衛(wèi)生部門對鉆孔內(nèi)灰?guī)r水化驗(yàn)得知,不僅水質(zhì)好,達(dá)到生活用水標(biāo)準(zhǔn),且賦存量極其豐富,有利用價值,為充分利用鉆場內(nèi)灰?guī)r水,必須保留該巷道,如何安全經(jīng)濟(jì)的解決該通風(fēng)就成為一個問題。若長期采用局扇通風(fēng),即使用最小的5.5kw局扇,每年的電費(fèi)約4.3萬元。若施工一條巷道,實(shí)現(xiàn)全負(fù)壓通風(fēng),則至少需要60m的巷道工程量,按最小斷面2m2計算,需要投資60萬元,加上后期巷道維護(hù)費(fèi)用成本則在70萬元以上。
若施工鉆孔,實(shí)現(xiàn)負(fù)壓通風(fēng),則至少需要直徑1m的鉆頭施工,由于是上山巷道,施工難度大,且現(xiàn)場需要鉆場,為保證鉆孔不塌陷,需全程下套管,經(jīng)計算費(fèi)用至少需要40萬元,且施工過程中安全隱患較多。
以上三種方案都不夠安全經(jīng)濟(jì),為有效解決硐室通風(fēng)問題,根據(jù)劉店煤礦實(shí)際,利用礦井負(fù)壓通風(fēng)解決該問題。
2 礦井主要通風(fēng)機(jī)負(fù)壓解決硐室通風(fēng)的原理
劉店礦礦井采用中央并列式方式通風(fēng),中央風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)負(fù)壓為2930pa,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測,101絞車房回風(fēng)道風(fēng)門兩側(cè)風(fēng)壓差為1465pa,(如圖),利用風(fēng)門兩側(cè)負(fù)壓,計劃通過用直徑500mm風(fēng)筒剛性風(fēng)筒,將風(fēng)流引入硐室。
根據(jù)廠家提供的實(shí)測數(shù)據(jù)顯示,劉店礦選用的Ф500mm剛性風(fēng)筒摩擦阻力系數(shù)α=0.00314N·s2/m4,根據(jù)摩擦風(fēng)阻Rf=α·■和摩擦阻力hf=RfQ2計算,風(fēng)筒的摩擦風(fēng)阻為Rf=0.00314·■=45.65N·s2/m8。另根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測和計算,風(fēng)筒末端相對負(fù)壓h3在-760pa—-580pa范圍之內(nèi),通過計算,風(fēng)筒末端風(fēng)量Q應(yīng)該在■=■=4.02m3/s-■=3.56m3/s。根據(jù)規(guī)程規(guī)定,無瓦斯涌出的巷道最低風(fēng)速不得低于0.15m/s,由于該硐室主要用于防治水鉆孔施工和后期灰?guī)r水利用,為全巖巷道,實(shí)測無瓦斯涌出,威脅安全的主要因素是缺氧窒息和作業(yè)人員呼出的二氧化碳濃度超標(biāo),按照最低允許風(fēng)速0.15m/s計算,該巷道允許的最低風(fēng)量為12.5m2×0.15m/s=1.875m3/s,小于預(yù)計的最低風(fēng)量3.56m3/s。根據(jù)規(guī)定,有人作業(yè)的巷道,配風(fēng)量不低于4m3/人.min,該硐室最多時可能會有35人同時作業(yè),最低配風(fēng)量為35×4=140m3/min=2.33m3/s,也小于預(yù)計的最低風(fēng)量3.56m3/s,所以采用此方式完全能夠滿足通風(fēng)需要。
3 負(fù)壓解決硐室通風(fēng)的安全效果
在選擇礦井主要通風(fēng)機(jī)全負(fù)壓通風(fēng)的方案后,劉店礦根據(jù)設(shè)計,利用101絞車房通道兩道風(fēng)門對巷道兩側(cè)形成的負(fù)壓,在風(fēng)門墻體上施工風(fēng)筒洞,安裝穿墻風(fēng)筒,并用水泥堵漏,盡可能減少風(fēng)門漏風(fēng)。為確保風(fēng)筒風(fēng)阻最低,每一節(jié)風(fēng)筒都經(jīng)過嚴(yán)格篩選,保證風(fēng)筒內(nèi)側(cè)光滑,摩擦系數(shù)盡可能低,共安裝了70米Ф500mm剛性風(fēng)筒,并對風(fēng)筒進(jìn)行了固定,保證風(fēng)筒不拐死彎,盡可能的保證了風(fēng)筒的平直度,以達(dá)到最大限度降低風(fēng)筒阻力的目的。
安裝結(jié)束后,測風(fēng)員現(xiàn)場實(shí)測,風(fēng)筒末端風(fēng)速為1146m/min,根據(jù)Q=VS可知,風(fēng)筒末端風(fēng)量為1146m/
min×0.19625m2=225m3/min=3.75 m3/s,符合預(yù)算結(jié)果。在方案實(shí)施結(jié)束后,為確保安全,連續(xù)9個班,每班安排測風(fēng)員和氣樣分析員對現(xiàn)場風(fēng)量、甲烷等環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測,風(fēng)量能夠穩(wěn)定在3.68m3/s至3.92m3/s之間,同時,每班采集氣樣送地面化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn),氧氣濃度穩(wěn)定在20%以上、二氧化碳濃度穩(wěn)定在0.06%以內(nèi),氣體濃度符合規(guī)定,同時,無一氧化碳、甲烷等有毒有害氣體,能夠滿足安全生產(chǎn)要求。通過調(diào)閱地面主要通風(fēng)機(jī)監(jiān)測數(shù)據(jù),主要通風(fēng)機(jī)負(fù)壓下降23-35pa,說明該方案在解決安全問題的同時,能起到降低礦井通風(fēng)阻力,優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)的效果。
4 取得的經(jīng)濟(jì)效果
通過計算,劉店煤礦采用全負(fù)壓通風(fēng)方式解決101回風(fēng)鉆場通風(fēng)問題投入的材料僅是70mФ500mm剛性風(fēng)筒及吊掛用的鐵絲等,材料共需費(fèi)用為7300元,運(yùn)輸、安裝、調(diào)整及數(shù)據(jù)收集整理共用工時27個,工資約8100元,后期維護(hù)費(fèi)用約1萬元,費(fèi)用共計2.54萬元,遠(yuǎn)小于局扇通風(fēng)、施工硐室或鉆孔達(dá)到全負(fù)壓通風(fēng)的費(fèi)用,且該方案耗時最短,施工過程中無安全隱患。同時由于此方案起到了降低通風(fēng)阻力,優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)的作用,主要通風(fēng)機(jī)電耗每年即可節(jié)約1.3萬元,預(yù)計兩年后即可轉(zhuǎn)入相對盈利狀態(tài),具有較強(qiáng)的適應(yīng)性,是典型的安全、經(jīng)濟(jì)、高效一體的技術(shù)方案。
5 結(jié)束語
煤礦安全管理工作千頭萬緒,需要職工用辛勤和汗水換得收獲,但更需要用知識和技術(shù)來實(shí)現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì)、高效的發(fā)展目的,技術(shù)創(chuàng)新能起到事半功倍的效果,是企業(yè)生存和發(fā)展的最佳動力和支撐。
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作者簡介:王芳(1984-),男,河北涉縣人,助理工程師,研究方向:礦井通風(fēng)與安全。