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WK—12C電鏟集中潤滑故障分析及排除

2014-02-10 21:39姜軍澤
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年5期
關(guān)鍵詞:排除故障

姜軍澤

摘 要:通過對WK-12C電鏟集中潤滑系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的故障以及點檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析及處理,并強調(diào)日常維護的重要性。

關(guān)鍵詞:集中潤滑;故障;排除

前言

電鏟是露天礦生產(chǎn)的主要采掘設(shè)備,工作條件比較惡劣,良好的潤滑是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、延長設(shè)備使用壽命的必要條件。合理的潤滑可以有效的減輕磨損,減少摩擦,起到清洗、冷卻防腐、減輕震動和降低噪音等作用。其中科技含量較高的集中潤滑系統(tǒng)對于設(shè)備的正常運行顯得越來越重要。它具有集中控制、自動潤滑;定時定量、節(jié)能少油;省時省工、延期大修、出現(xiàn)故障自動報警的顯著優(yōu)點。我們對目前我公司W(wǎng)K-12C電鏟的集中潤滑系統(tǒng)所出現(xiàn)的部分故障進行分析,并對用戶反映的一些問題加以改進。

1 集中潤滑系統(tǒng)工作原理

WK-12C電鏟采用的單線線集中潤滑系統(tǒng)(油脂)可分為干油(鋰基脂)部分和黑油(開式齒輪油)部分,它主要由以下幾部分構(gòu)成:潤滑室內(nèi)氣動潤滑泵、干油油箱、黑油油箱、卸荷閥、壓力開關(guān)、單線給油器和供油管道組成。氣動潤滑泵輸出的潤滑脂,經(jīng)過卸荷閥(在氣壓作用下,卸荷閥的進油口和主管路接通)和由供油主管輸送到給油器,經(jīng)過給油器定量地分配到各潤滑點。供油管內(nèi)的壓力達到給油器所需動作壓力,給油器進行動作,而給油器動作完成又使油管內(nèi)壓力繼續(xù)上升,當供油管內(nèi)壓力使所以給油器完成動作(系統(tǒng)完成一次給油運行)后,系統(tǒng)壓力升到壓力開關(guān)的設(shè)定壓力,返回信號停止給泵供氣,卸荷閥內(nèi)出油口與回油管接通,系統(tǒng)泄壓,一個循環(huán)完成。

2 控制方式

在WK-12C集中潤滑系統(tǒng)中使用百納公司的PE80H系列電子數(shù)顯壓力傳感器作為系統(tǒng)控制的組件。在潤滑過程中,由壓力傳感器給出電氣信號,通過電氣控制給氣動泵供氣的電磁換向閥開閉,從而控制氣動泵是否工作。用戶可根據(jù)工作現(xiàn)場實際情況可將壓力在15~22MPa范圍內(nèi)進行調(diào)節(jié)。根據(jù)不同環(huán)境工況,壓力開關(guān)一般設(shè)定在15MPa左右設(shè)定。夏季氣溫高宜取小值。冬季宜取大值。根據(jù)需要在工作范圍內(nèi)進行調(diào)節(jié)。潤滑間隔時間由電氣來設(shè)定和控制。一般工況下,潤滑間隔時間可設(shè)定10-30min,在試運行時間間隔宜取小值。全車設(shè)有手動和自動工況兩種操作方式。操作及切換由電氣控制。

系統(tǒng)特點:一是系統(tǒng)可靠,不會產(chǎn)生潤滑點遺漏,提高了設(shè)備的安全程度;二是潤滑周期準確,潤滑脂量精確,節(jié)省了油脂;三是節(jié)省人力,提高工作效率;四是保證了各潤滑點得到精確的油脂量,大大提高了零部件的使用壽命;五是具有故障自動報警功能,對潤滑系統(tǒng)進行全程監(jiān)控。

3 故障分析與排除

故障一:電鏟在運行過程中,突然發(fā)出故障警報,操作臺顯示屏顯示:上部干油潤滑故障。

到潤滑室對上部干油系統(tǒng)采用手動控制檢查。首先檢查油箱是否缺油脂,接著把上部干油控制旋鈕由自動位置打到手動位置,然后檢查給氣動泵供氣的氣源壓力,壓力正常,電磁閥給電,氣動泵開始工作(泵正常),但是工作幾分鐘時,主管路的壓力表顯示壓力達不到設(shè)定值(正常情況下,半分鐘就可達到),首先想到的是會不會是主管路有泄漏的地方,仔細檢查后,主管路沒有泄露,排除這個故障;回到潤滑室后,打開油箱的加油口,發(fā)現(xiàn)泵工作時回油管在回油,判斷是卸荷閥有故障,拆開卸荷閥,清理里面的油脂,發(fā)現(xiàn)油脂中含有少許鐵屑。原來是在泵工作時,本來應(yīng)該封閉卸荷閥進油口和回油口的小柱塞因為鐵屑的原因沒有封閉。把卸荷閥里面徹底清洗后安裝到系統(tǒng)中,采用手動測試一切正常。

故障二:在一次例行的點檢過程中,給行走機構(gòu)手動注油,發(fā)現(xiàn)行走機構(gòu)的給油器有一支的行程指示桿不動(不是備用的),其余工作正常,分析判斷,是不是給油器壞了,擰開給油器出油口的軟管接頭,手動注油,出油口出油正常,給油器沒有問題,接好管子,手動注油,給油器行程指示桿還是不動作,難道是管子堵了?擰開軟管與注油點連接的接頭,手動注油,油脂從中擠出,中間冒了幾個泡,然后恢復(fù)正常。管路沒問題了。接好管子,手動注油,給油器恢復(fù)正常工作,原來是氣泡(管路里面的空氣)惹的禍。

WK-12C挖掘機在點檢和運行過程中,經(jīng)常會發(fā)出潤滑故障的警報,不一定全是潤滑系統(tǒng)中的管路或潤滑元件出現(xiàn)問題。出現(xiàn)這種情況時,首先檢查油箱是否缺油,然后按順序檢查潤滑元件(包括給氣動泵供氣的電磁閥)、氣動泵的氣源壓力以及管路方面的問題,通過逐一排除,找到最終問題所在。如果一切正常,就需要與電氣人員配合,共同檢查與潤滑系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)元件的電氣系統(tǒng)的線路,找到問題加以解決。

根據(jù)用戶反映,在我國東北地區(qū),由于冬季氣溫過低,油脂粘度增大,影響泵的輸送性,相應(yīng)的主管路的壓力損失也要增大,原來控制主管路壓力的壓力開關(guān)選用的是林肯產(chǎn)品69630(最大壓力值為21MPa),已不能滿足所有給油器正常工作。經(jīng)過調(diào)研和測試,現(xiàn)改為百納公司的PE80H系列電子數(shù)顯壓力傳感器(最大壓力可以調(diào)節(jié)到40 MPa),這樣,泵的出口壓力可以調(diào)節(jié)到滿足所有給油器正常工作的壓力。

除了我們在潤滑系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障后能及時找到問題并加以處理外,我們還應(yīng)對集中潤滑系統(tǒng)進行必要的點檢和維護,及早發(fā)現(xiàn)并排除隱患,以保證我們的設(shè)備正常運行。

4 結(jié)束語

干油集中潤滑系統(tǒng)由氣動油脂泵集中供油,密閉系統(tǒng)定點潤滑,避免了手工注油引起的潤滑油污染、潤滑點遺漏等問題。采用PLC程序控制,定時定量供油,避免了手工注油引起的潤滑油浪費、潤滑時間不準確等問題。集中潤滑系統(tǒng)運行過程中所出現(xiàn)的故障能否及時處理,對提高我們設(shè)備的工作效率有非常重要的作用。

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