陶從喜1,董蕊1,鐘克輝,黃茂,陳廷偉1,劉長鎖1,蘇興輝,梁乾1,陳學(xué)勇1,馬玉國1,李國軍
2500 t/d燒成系統(tǒng)的改造
陶從喜1,董蕊1,鐘克輝2,黃茂2,陳廷偉1,劉長鎖1,蘇興輝2,梁乾1,陳學(xué)勇1,馬玉國1,李國軍2
為了進(jìn)一步提高系統(tǒng)產(chǎn)量,降低熟料熱耗,廣西華潤紅水河水泥有限公司委托中材裝備集團(tuán)有限公司以總承包形式對其2500 t/d生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造。項(xiàng)目完成后整體運(yùn)行狀況良好,產(chǎn)量可達(dá)到2970t/d,系統(tǒng)能耗下降明顯,冷卻機(jī)穩(wěn)定高效運(yùn)行,熱回收效率大幅提高。本次技改項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期效果,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標(biāo)。
燒成系統(tǒng);改造;預(yù)熱器;篦冷機(jī)
廣西華潤紅水河水泥有限公司2500t/d熟料生產(chǎn)線由天津院設(shè)計(jì),于2003年7月投產(chǎn)運(yùn)行。由于最早的窯尾系統(tǒng)按煅燒煙煤設(shè)計(jì)考慮,篦冷機(jī)采用的是第三代技術(shù),其分解爐容積偏小,對煤質(zhì)的適應(yīng)性較差。于2006年9月對系統(tǒng)進(jìn)行了改造,在原有窯尾塔架旁新增一臺帶流化床的懸浮爐,延長了煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間,提高了分解爐對煤質(zhì)的適應(yīng)性,調(diào)整了撒料裝置盒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及各級預(yù)熱器的內(nèi)筒,改造后系統(tǒng)成功應(yīng)用無煙煤煅燒,產(chǎn)量可穩(wěn)定至2700t/ d。
自2006年第一次技改以來,該生產(chǎn)線運(yùn)行存在的主要問題是系統(tǒng)煤耗較高,尤其是篦冷機(jī)熟料冷卻效果很差,出冷卻機(jī)熟料溫度有時(shí)高達(dá)200℃以上,二、三次風(fēng)溫偏低且系統(tǒng)故障率較高。鑒于此,廣西華潤紅水河水泥有限公司通過大量調(diào)研,最終選定中材裝備集團(tuán)有限公司先進(jìn)的技術(shù)裝備對現(xiàn)有的2500 t/d生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)來達(dá)到節(jié)能降耗的目的。雙方經(jīng)多次技術(shù)交流及技改實(shí)施方案的探討,于2013年8月中旬進(jìn)行了第二次技術(shù)優(yōu)化改造。
2.1 燒成系統(tǒng)的主機(jī)配置
表1 技改前燒成系統(tǒng)主機(jī)配置情況
表2 煤工業(yè)分析
表3 生熟料主要化學(xué)成分,%
該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的主機(jī)配置見表1。
2.2 技改前燒成系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在的問題
技改前該燒成系統(tǒng)平均標(biāo)煤耗113.53kg/t熟料以上,三次風(fēng)溫僅為717℃左右,出冷卻機(jī)熟料溫度高達(dá)205℃,冷卻機(jī)熱回收效率僅57%,系統(tǒng)熱損失大,C5旋風(fēng)筒出口溫度高于分解爐出口溫度,出現(xiàn)溫度倒掛,表明隨著系統(tǒng)產(chǎn)量的提高,分解爐內(nèi)出現(xiàn)煤粉煅燒不完全的現(xiàn)象。入窯生料的表觀分解率為91.42%,還有一定的提升空間。
圖1 分解爐改造示意圖
圖2 四代冷卻機(jī)改造示意圖
(1)燒成系統(tǒng)產(chǎn)量:≥2750t/d熟料;
(2)熟料燒成質(zhì)量不下降;
(3)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,標(biāo)煤耗減少6 kg/kg熟料;
(4)冷卻機(jī)的熱回收率>72%。
4.1 原燃料情況
技改后的原燃料分析見表2、3。
4.2 預(yù)熱器系統(tǒng)
對部分旋風(fēng)筒的進(jìn)口進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),目的是降低旋風(fēng)筒進(jìn)口風(fēng)速,從而降低系統(tǒng)阻力,減少系統(tǒng)電耗。預(yù)熱器C1至C5旋風(fēng)筒蝸殼部分改造方案為:增加蝸殼高度,同時(shí)相應(yīng)增加內(nèi)筒高度。
4.3 分解爐系統(tǒng)
主爐部分由雙噴騰的TD爐變?yōu)槿龂婒v的TTF分解爐。具體改造方案為:塔架內(nèi)分解爐頂部在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再增加一柱體,并旋轉(zhuǎn)C5旋風(fēng)筒蝸殼,用下行出爐延伸管道連接C5旋風(fēng)筒和分解爐(見圖1)。經(jīng)核算,改造后塔架內(nèi)分解爐有效容積從393m3增加到611m3,氣體停留時(shí)間可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.2s,保證了煤粉的燃盡及提高出爐物料分解率,增加一次噴騰及出口位置的頂部撞擊作用,使得氣、固兩相的分散、換熱更加合理,進(jìn)一步增加了對煤粉的適應(yīng)性。
為了最低限度減少懸浮爐流化床冷風(fēng)的摻入量,對進(jìn)懸浮爐的三次風(fēng)、進(jìn)料點(diǎn)及噴煤管的位置進(jìn)行了合理優(yōu)化。增設(shè)主爐噴煤管,通過增加主爐內(nèi)的喂煤及喂料量,降低懸浮爐內(nèi)熱負(fù)荷,以減少甚至關(guān)閉流化風(fēng)機(jī),減少冷風(fēng)摻入以降低系統(tǒng)熱耗。
4.4 冷卻機(jī)
將原有TC-1164第三代充氣梁篦冷機(jī)更換為SINOWALK第四代帶中置輥式破碎機(jī)的步進(jìn)式冷卻機(jī)(見圖2)。第四代冷卻機(jī)具有以下優(yōu)勢:步進(jìn)式無漏料輸送模式,可保證高輸送效率;創(chuàng)新性篦板與密封結(jié)構(gòu),磨損面積只有第三代的15%,磨損率超低;穩(wěn)流控制閥在全篦床上的應(yīng)用,保證了高熱交換效率;在全篦床范圍內(nèi)使用模塊化設(shè)計(jì);液壓自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
表4 技改前后主要參數(shù)對比
圖3 技改前后熟料3d強(qiáng)度數(shù)據(jù)(MPa)
圖4 技改前后熟料28d強(qiáng)度數(shù)據(jù)(MPa)
圖5 技改后燒成系統(tǒng)典型操作畫面
技改完成后燒成系統(tǒng)整體運(yùn)行狀況良好,煤耗和電耗相對于改造前都有較大改善,從系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)參數(shù)來看,基本上達(dá)到了預(yù)期值。在系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定之后,業(yè)方主于2014年1月上旬邀請第三方對此項(xiàng)目進(jìn)行了熱工標(biāo)定。技改前后主要參數(shù)見表4。
通過對比改造前2013年5~7月與改造后2013年10~12月份各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),技改前后系統(tǒng)各參數(shù)明顯改善。3d/28d強(qiáng)度數(shù)據(jù)等各項(xiàng)參數(shù)相對于改造前都有了明顯的提升,見圖3、4。
技改后燒成系統(tǒng)典型操作畫面見圖5。
該生產(chǎn)線完成技改以來,系統(tǒng)生產(chǎn)基本穩(wěn)定。熟料產(chǎn)量為2900t/d左右,超過設(shè)計(jì)產(chǎn)量近15%;熟料燒成熱耗3135kJ/kg,折合標(biāo)煤耗為107.2kg/t,燒成熱耗指標(biāo)與國內(nèi)同窯型其他生產(chǎn)線相比,處于較好水平。
熟料結(jié)粒情況良好,游離氧化鈣含量一般<1.50%,升重指標(biāo)合格,3d強(qiáng)度約29.4MPa,28d強(qiáng)度約59.2MPa。窯頭火焰明亮,不存在飛砂現(xiàn)象。入窯生料的表觀分解率平均為95.5%,比技改前提高了4.1%。
出冷卻機(jī)熟料溫度低于100℃,降幅為51%。二、三次風(fēng)溫大幅提高,冷卻機(jī)總冷卻用風(fēng)量為1.829m3(標(biāo))/kg熟料,達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
廣西華潤紅水河水泥有限公司2500t/d熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目的成功實(shí)施,取得了預(yù)期的效果,通過產(chǎn)量的提高和能耗的降低增加了利潤空間。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,中材裝備集團(tuán)有限公司和業(yè)主方通力合作,在僅有40d的停窯施工期間內(nèi),完成了預(yù)熱器系統(tǒng)的改造和冷卻機(jī)的整體更換,得到了業(yè)主的認(rèn)可。通過本次改造進(jìn)一步推廣了中材裝備集團(tuán)有限公司的新技術(shù)和新裝備,為技改業(yè)務(wù)的開展提供了范例?!?/p>
Retrofit of 2500t/d Clinker Pyro-processing System
TAO Cong-xi1,DONG Rui1,ZHONG Ke-hui2,HUANG Mao2,CHEN Ting-wei1,LIU Chang-suo1,SU Xing-hui2,LIANG Qian1,CHEN Xue-yong1,MA Yu-guo1,LI Guo-jun2
(1.Sinoma Technology&Equipment Group Co.,Ltd.2.China Resources Cement Holdings Limited)
In order to further improve the production capacity and reduce the clinker heat consumption,Guangxi CRC Hongshuihe cement Co.,Ltd.entrusted Sinoma Technology&Equipment Group Co.,Ltd.to reconstruct its pyro-processing system of 2500 t/d clinker production line in the former of general contracting.After the reconstruction,the pyro-processing system was running in good condition,the clinker output could reach 2970t/ d and energy consumption was decreased significantly.Besides,the cooler was in stable and efficient operation and heat recovery efficiency had a substantial increase.This reconstructed project has achieved the desired results of energy saving.
pyro-processing system;reconstruction;preheater;cooler
TQ172.622.29
:A
:1001-6171(2014)06-0017-03
通訊地址:1中材裝備集團(tuán)有限公司,天津300400;2華潤水泥控股有限公司,廣西南寧530228;
2014-08-01;編輯:呂光