劉清元,武新賢
4500t/d生產(chǎn)線TTF分解爐的改造
Transformation of TTF Calciner in 44550000t/d Production Line
劉清元1,武新賢2
某公司4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司設(shè)計,2010年9月開工,2011年12月16日點火,設(shè)計為純無煙煤煅燒,在生產(chǎn)初期,分解爐結(jié)皮、塌料現(xiàn)象嚴(yán)重,后在天津院熱工公司的指導(dǎo)下對分解爐下料和下煤點進行改造,合理控制參數(shù),生產(chǎn)線步入穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)量穩(wěn)定在5500t/d。
TTF型分解爐是天津院開發(fā)的專門用于無煙煤等劣質(zhì)煤燃燒的新型分解爐,爐容達2800m3,設(shè)計有3個噴騰縮口,分解爐固氣停留時間比大;采用上下料點分料的喂料方式,可以創(chuàng)造燃燒區(qū)中部局部高溫區(qū),大幅提高煤粉燃燒速度;采用對稱四點噴入的喂煤方式,生料喂料點處于三次風(fēng)入爐點的上方,分解爐更容易形成穩(wěn)定的溫度場。
從煤的化學(xué)分析(表1)可以看出,該煤是一種極難燃燒的煤。
在生產(chǎn)初期,通過分解爐上下點分料比例,控制爐底溫度(在下分料點水平位置)在1050~1150℃之間,分解爐出口溫度控制在900℃左右,保證了無煙煤的著火和在分解爐內(nèi)的完全燃燒,溫度梯度合理,但是出現(xiàn)了分解爐錐部、煙室及縮口結(jié)皮嚴(yán)重、分解爐塌料的現(xiàn)象,不得不停窯處理結(jié)皮。
分析認為,產(chǎn)生結(jié)皮的主要原因是爐底溫度、煙室溫度控制高造成的,分解爐內(nèi)物料沒有及時與煤燃燒后的高溫氣體混合,形成局部溫度高而結(jié)皮,因此下落料點與噴煤點位置不合適是造成該現(xiàn)象的主要原因,另外一個原因是爐底溫度控制過高。
圖1 噴煤管改高示意圖
表1 無煙煤的化學(xué)分析
表2 生產(chǎn)控制參數(shù)
表3 改造后的生產(chǎn)參數(shù)
該公司利用大修期間對分解爐噴煤點進行了改造,將噴煤管垂直向上移動600mm(見圖1),使噴煤管與下料點的相對位置由原來的1200mm變?yōu)?00mm,同時重新確定了各溫度參數(shù),將爐底溫度控制在920~960℃之間,重新點火生產(chǎn)后,分解爐以及煙室等結(jié)皮大大減少,每班只需崗位工吹掃兩次即可,生產(chǎn)線產(chǎn)質(zhì)量得到很大提升?!?/p>
TQ172.622.29
:B
:1001-6171(2014)06-0027-01
通訊地址:1中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司,江西萍鄉(xiāng)336007;2中材水泥有限責(zé)任公司,北京100044;
2014-04-10;編輯:趙蓮