鄺永勝,劉 經(jīng)
(1.長沙天寧熱電有限公司,湖南 長沙 410600;2.長沙理工大學(xué) 可再生能源電力技術(shù)湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 長沙 410004)
汽輪機(jī)聯(lián)軸器中心是汽輪機(jī)正常運(yùn)行的基礎(chǔ),軸系中心調(diào)整不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致其彎曲變形,引起傳動(dòng)軸之間連接法蘭的相對(duì)位置的變化,造成連接法蘭處產(chǎn)生偏移和曲折等問題[1-3]??蒲性O(shè)計(jì)人員多從設(shè)計(jì)和模擬的角度就調(diào)整進(jìn)行設(shè)計(jì)、分析與計(jì)算[4-5],或從多次實(shí)踐、多次優(yōu)化及反復(fù)總結(jié)大修經(jīng)驗(yàn)中獲得調(diào)整方案[6-8]。但是,校準(zhǔn)中心的過程都需要先經(jīng)過大量的計(jì)算,此過程耗時(shí)費(fèi)力。在軸頸揚(yáng)度合格的情況下,筆者以最小的調(diào)整量、最容易的方案和最高效的調(diào)整過程為標(biāo)準(zhǔn),提出一種基于中心調(diào)整的簡化方法,明確將調(diào)整過程劃分為各個(gè)計(jì)算環(huán)節(jié),針對(duì)關(guān)鍵的流程以圖表形式進(jìn)行詳述,并將其應(yīng)用于某抽凝式汽輪機(jī)大修的中心調(diào)整過程,通過實(shí)際檢驗(yàn),此方法有效可行。
聯(lián)軸器加工時(shí)機(jī)座標(biāo)高偏差、安裝誤差、轉(zhuǎn)子變形、軸承不同心等因素會(huì)使聯(lián)軸器存在3種不對(duì)中類型,即綜合不對(duì)中、偏角不對(duì)中和平行不對(duì)中。中心不正會(huì)對(duì)軸承負(fù)荷分配產(chǎn)生影響,當(dāng)螺栓連接后,無論是圓周差還是張口偏移產(chǎn)生的瓦片受負(fù)荷不均衡都對(duì)聯(lián)軸器中心產(chǎn)生偏移,如圖1所示。
圖1 存在圓周差和張口時(shí)軸心示意Figure 1 Axis illustration with circumferential difference and opening deviation
1)制定調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)機(jī)組修前振動(dòng)情況、軸瓦溫度等參數(shù),考慮所有影響軸系調(diào)整的因素以及制造廠家提供的中心標(biāo)準(zhǔn)后,制定實(shí)缸軸系中心調(diào)整標(biāo)準(zhǔn);
2)確定調(diào)整量。通過大修后的實(shí)缸標(biāo)準(zhǔn)以及大修前實(shí)、半缸比較計(jì)算,確定預(yù)留大修后半缸驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)大修前半缸中心和預(yù)留大修后的半缸標(biāo)準(zhǔn)以確定調(diào)整量;
3)實(shí)施調(diào)整步驟。由測量、計(jì)算和調(diào)整研磨軸瓦墊鐵3個(gè)主要環(huán)節(jié)組成。
在考慮軸連接同心度、平直度和晃動(dòng)度情況下,采用五圓法,即0轉(zhuǎn)90°,180°,270°及其各次數(shù)值的總平均數(shù),測量聯(lián)軸器中心調(diào)整每一步的數(shù)據(jù),記錄各中心數(shù)值,并分析存在圓周差和張口偏移情況,以汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子為基準(zhǔn),調(diào)整發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸承中心來達(dá)到要求。
1.3.1 圓周差消除量
聯(lián)軸器中心與3#,4#軸承圓周差調(diào)整量如圖2所示,其中,3#,4#表示3,4瓦,圖中左邊代表聯(lián)軸器的中心,橫桿代表轉(zhuǎn)子,h代表上下或左右的平移量。同時(shí),將3#,4#軸承往左上平移h,聯(lián)軸器中心即對(duì)正。上下和左右中心平移量hsx,hzy(mm)分別為
式中 a1,a2,a3,a4均為圓周值;綜合考慮裝表的方向和a1,a2,a3,a4的數(shù)值及符號(hào)。
圖2 圓周差消除示意圖Figure 2 Diagram of eliminating circmferential difference
1.3.2 張口去除量
巴爾迪曾執(zhí)教于奧柏林音樂學(xué)院,現(xiàn)任教于克利夫蘭音樂學(xué)院鋼琴系。同時(shí),他還創(chuàng)辦了意大利“托迪(Todi)國際音樂節(jié)”,并定期在中國音樂學(xué)院、上海音樂學(xué)院等國內(nèi)院校開設(shè)大師課,擔(dān)任多個(gè)重要國際比賽評(píng)委。
聯(lián)軸器中心與3#,4#軸承產(chǎn)生的平面張口調(diào)整量如圖3所示。分別將3#,4#軸承上移h3,h4后,即可消除b1-b3兩聯(lián)軸器張口偏移量,而h3和h4分別為
式中 b1,b2,b3,b4均為端面值;h3,h4的符號(hào)已分別取定,左、右張口分別用b2代替b1計(jì)算h3,b3代替b4計(jì)算h4;D為兩平面表表?xiàng)U所指聯(lián)軸器直徑;L1為圓周表測點(diǎn)至3#軸承中心距;L2為3#和4#軸承中心距。綜合考慮平面表裝表方向,b1,b3的符號(hào)與h一致,以調(diào)整墊片來消除張口;其次,在改變上、下墊片的同時(shí),必須相應(yīng)改變兩側(cè)墊片的厚度,以保持球面接觸良好。
3#,4#軸承墊片的調(diào)整數(shù)值應(yīng)取兩部分代數(shù)總和,即
圖3 張口去除示意圖Figure 3 Diagram of the coupling openings deviation removal
1.3.3 兩側(cè)墊片調(diào)整量
兩側(cè)墊片調(diào)整量計(jì)算方法如圖4所示,其中,取墊片的中心角度為α,ΔHb代表墊片垂直方向移動(dòng)量,ΔHa代表水平方向移動(dòng)量。當(dāng)垂直方向移動(dòng)ΔHb時(shí),下部墊片厚度加(減)至與軸瓦移動(dòng)量ΔHb相等,兩側(cè)墊片厚度同時(shí)加(減)ΔHbcosα;若往水平方向移動(dòng)ΔHa時(shí),下部墊片不動(dòng),兩側(cè)墊片厚度分別加(減)ΔHasinα。
圖4 瓦底墊片調(diào)整與兩側(cè)墊片的關(guān)系Figure 4 Bottom gasket adjustment and its relationship with both sides of gasket
每塊墊鐵下的調(diào)整墊片不宜多于3片;調(diào)整墊片應(yīng)采用鋼片和磷銅皮,不宜使用紫銅皮等軟性材料;單片厚度不小于0.03mm,其孔徑應(yīng)比墊鐵的相應(yīng)孔徑大1~2mm;墊片組裝時(shí),應(yīng)仔細(xì)清洗干凈,修去毛刺和卷邊。在中心允許偏差范圍內(nèi),要求汽機(jī)中心高于發(fā)電機(jī)中心,且張口為上張口。當(dāng)調(diào)整量在0.1mm以內(nèi)時(shí),可減少調(diào)整墊片與洼窩接觸情況檢查量;在調(diào)整量超過0.1mm情況下,則應(yīng)重新檢查和刮磨墊塊,刮磨完畢后再復(fù)查中心;中心調(diào)整完畢后,才能對(duì)軸承油檔進(jìn)行測量、調(diào)整和修刮,并將上瓦墊片作相應(yīng)調(diào)整以保持軸瓦緊力。
某電廠300MW抽凝式汽輪機(jī)軸系由高、中、低壓3個(gè)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和1個(gè)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子組成,分別用機(jī)組1#—4#表示。大修后軸系尤其是3#,4#軸承的偏移量很大,需要對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,以保證運(yùn)行過程中軸系的振動(dòng)及偏心度、瓦溫等參數(shù)符合技術(shù)要求,并盡可能地縮小聯(lián)軸器中心偏移量。
高、中、低壓軸中心調(diào)整驗(yàn)收如表1所示,表中高、中、低、發(fā)分別代表高中低壓缸和發(fā)電機(jī)的軸,對(duì)輪距離分別表示在上下和左右方向最大偏移值以及最大下、左張口值。
表1 中心調(diào)整驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Acceptance standard of center adjustment 0.01mm
該實(shí)例中汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為3 000r/min,兩平面表表?xiàng)U所指聯(lián)軸器直徑D為510.00mm,圓周表測點(diǎn)至3#軸承中心距為415.00mm,3#和4#軸承中心距為3 190.00mm,軸承調(diào)整墊塊中心與墊鐵中心線的夾角α為63.542°,則cosα和sinα分別為0.45和0.90。
用式(1)~(6)進(jìn)行計(jì)算,墊片調(diào)整方法計(jì)算過程如表2所示。計(jì)算結(jié)果:①3#軸承:垂直方向增加墊片ΔH3=0.10mm,左側(cè)增加墊片ΔH3zc=0.135mm,右側(cè)減少墊片ΔH3yc=0.045 0mm;②4#軸承:垂直方向增加墊片ΔH4=0.166mm,左側(cè)增加墊片ΔH4zc=0.223 4mm,右側(cè)減少墊片ΔH4yc=0.055 4mm。按照設(shè)定的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),裝表高中、中低、低低3個(gè)轉(zhuǎn)子的圓周和張口數(shù)值調(diào)整前、后值及調(diào)整量如圖5所示,圓周與張口序號(hào)中1~4號(hào)分別代表上、下、左、右圓周差,5,6號(hào)分別代表下、左張口偏移值。
表2 聯(lián)軸器中心調(diào)整計(jì)算Table 2 Adjustment calculation of coupling center 0.01mm
圖5 聯(lián)軸器中心調(diào)整前、后的數(shù)值(單位:0.01mm)Figure 5 Coupler center value before and after the adjustment(Unit:0.01mm)
1)利用該文所述調(diào)整方法,可以把3#和4#軸承所需要的垂直與水平的調(diào)整量快速確定下來,并且通過編制系統(tǒng)性、流程性的計(jì)算圖和表,使得相應(yīng)的計(jì)算效率大大加快。
2)調(diào)整后的圓周和張口值符合技術(shù)要求:外圓偏移小于0.03mm,上開口偏差小于0.02mm,兩半聯(lián)軸器軸線偏心小于0.02mm,基礎(chǔ)均勻沉降小于20mm。不僅如此,實(shí)際的調(diào)整結(jié)果中,圓周與張口偏移量分別比原來減少了3/4和7/8,軸心偏移量比原來減少了1/2,基底的均勻沉降量也降低了近1/2。通過統(tǒng)計(jì),用該文所述調(diào)整方法,在同類型的其他聯(lián)軸器中心調(diào)整過程中,圓周、張口、偏心程度以及均勻沉降等值都可以調(diào)整到相應(yīng)結(jié)果,從而提升了轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性,增加了轉(zhuǎn)子的使用壽命。
3)通常汽輪機(jī)聯(lián)軸器中心調(diào)整工序包括分析軸瓦的負(fù)荷分配等有6個(gè)步驟,改進(jìn)后只有3個(gè)步驟,該工期原來需7~15d,而利用該文方法只需2~3d,工序,工期縮短到原來的1/4,解決了原本中心調(diào)整時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)的測量、計(jì)算不到位、工作人員反復(fù)調(diào)試的問題,從而縮減了工作量。
在前人對(duì)聯(lián)軸器中心調(diào)整的多次應(yīng)用實(shí)踐基礎(chǔ)上,筆者以圖表形式編制了汽輪發(fā)電機(jī)組軸系調(diào)整的過程,歸納出一種校對(duì)中心的精確計(jì)算方法,并將該方法應(yīng)用于具體的汽輪發(fā)電機(jī)組的聯(lián)軸器大修中心調(diào)整過程。實(shí)踐證明,根據(jù)該方法調(diào)整的機(jī)組投入運(yùn)行后,軸系狀態(tài)穩(wěn)定,軸承相關(guān)參數(shù)良好。由于該方法可行且檢修后機(jī)組運(yùn)行效果良好,時(shí)限、工序、勞動(dòng)強(qiáng)度可減少至原來的1/4,可為同類型機(jī)組的應(yīng)用提供參考,但是,對(duì)于超大型機(jī)組多軸系方面的應(yīng)用有待進(jìn)一步研究。
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