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300 MW火電機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)節(jié)能技術(shù)研究

2014-01-28 12:20鄭文廣司順勇朱良松劉博
綜合智慧能源 2014年1期
關(guān)鍵詞:油槍制粉汽包

鄭文廣,司順勇,朱良松,劉博

(華電電力科學(xué)研究院,杭州 310030)

0 引言

截至2012年年底,我國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1 144 GW,其中火電機(jī)組828 GW,占總裝機(jī)容量的72.5%。隨著我國(guó)近年來燃煤機(jī)組裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng),電力企業(yè)不斷加強(qiáng)火電機(jī)組的技術(shù)創(chuàng)新,陸續(xù)規(guī)?;瘜?shí)施了火電機(jī)組汽輪機(jī)側(cè)熱力系統(tǒng)優(yōu)化、燃煤火電機(jī)組整體優(yōu)化和火電機(jī)組環(huán)保設(shè)施改造等項(xiàng)目,機(jī)組供電煤耗和排放指標(biāo)大幅下降[1-3]。機(jī)組啟、停次數(shù)呈逐年遞增態(tài)勢(shì),如何降低機(jī)組停機(jī)過程中的能耗已逐漸成為火電機(jī)組生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重點(diǎn)工作之一。然而,機(jī)組停機(jī)過程的節(jié)能工作還處于初級(jí)階段,機(jī)組停機(jī)過程缺乏科學(xué)指導(dǎo),未形成網(wǎng)絡(luò)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的過程控制,所以,對(duì)機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)節(jié)能的研究勢(shì)在必行。本文以300 MW亞臨界自然循環(huán)、中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng)機(jī)組為研究對(duì)象,詳細(xì)分析機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)(以下簡(jiǎn)稱滑停)過程中油耗、電耗偏高的原因,并給出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

1 滑參數(shù)停爐節(jié)油措施

1.1 滑停過程中助燃油耗高的原因

(1)滑停燒粉倉時(shí),在低粉位情況下給粉機(jī)易出現(xiàn)卡澀、出粉不均等情況。此時(shí),微油點(diǎn)火油槍著火不可靠,不能起到真正的穩(wěn)燃作用,不得不投入主油槍助燃(一般為1.5 t/h)。

(2)因給粉機(jī)卡澀、出粉不均等問題造成粉倉燒空時(shí)間延長(zhǎng),投油助燃時(shí)間也相應(yīng)延長(zhǎng)。

(3)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間太長(zhǎng),延長(zhǎng)了投油助燃的時(shí)間,造成油耗升高。

1.2 燒空粉倉過程分析及應(yīng)對(duì)措施

300 MW機(jī)組為中間儲(chǔ)倉式制粉系統(tǒng),正?;瑓?shù)停機(jī)必須將粉倉內(nèi)存粉燒空,以確保粉倉安全及再次啟動(dòng)時(shí)給粉機(jī)運(yùn)行正常。停爐燒空粉倉過程最不穩(wěn)定的因素源于給粉機(jī)出粉不均、給粉機(jī)卡澀,解決了給粉機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定的問題,也就在很大程度上解決了安全、經(jīng)濟(jì)停爐的問題。

1.2.1 給粉機(jī)卡澀、出粉不均的原因分析

某電廠300 MW機(jī)組鍋爐燃用煤種為煙煤,制粉系統(tǒng)為中間儲(chǔ)倉式,送粉方式為制粉乏氣送粉。該系統(tǒng)運(yùn)行中存在如下問題:

(1)由于煤種揮發(fā)分較高,磨煤機(jī)出口溫度一般保持在65~70 ℃,新制備的煤粉溫度一般不高于60 ℃,煤粉中水分比熱風(fēng)送粉方式的制粉系統(tǒng)高,煤粉更易在煤粉倉中出現(xiàn)結(jié)塊、“搭橋”現(xiàn)象。

(2)由于煙煤的揮發(fā)分相對(duì)較高,易出現(xiàn)自燃,這是造成粉倉溫度升高、粉倉內(nèi)煤粉自燃焦結(jié)的根本原因;粉倉密封性較差是造成粉倉溫度升高的重要原因。因此,運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)因粉倉溫度高造成給粉機(jī)卡澀、出粉不均、燃燒不穩(wěn)等現(xiàn)象。

(3)甲、乙粉倉正常運(yùn)行中保持的粉倉粉位較高(一般都控制在3.5 m以上),貼壁煤粉流動(dòng)性差,長(zhǎng)此以往,貼壁煤粉便集結(jié)成塊狀而不能隨主流煤粉下降,甚至部分由于結(jié)塊后自燃形成焦炭,這些塊狀的煤粉通過給粉機(jī)時(shí)便有可能造成給粉機(jī)卡澀、聯(lián)軸器斷銷子;也可能由于貼壁煤粉的坍塌造成給粉機(jī)出粉不均、給粉機(jī)自流等情況的發(fā)生,這就出現(xiàn)了所說的給粉機(jī)出粉不均,俗稱“竄火嘴”,亦稱“竄給粉機(jī)”。只有等結(jié)塊的煤粉脫落殆盡或不再有結(jié)塊的煤粉脫落時(shí),給粉機(jī)才能恢復(fù)正常運(yùn)行。

1.2.2 粉倉換粉操作

由上節(jié)內(nèi)容可知,只要在機(jī)組正常運(yùn)行中做好定期降粉及降粉溫、停爐前對(duì)粉倉進(jìn)行徹底的換粉操作,就能保證停爐過程中給粉機(jī)出粉均勻且燃燒穩(wěn)定,特別是對(duì)甲、乙粉倉進(jìn)行充分的換粉操作更為重要。

(1)丙、丁粉倉換粉工作日?;?,做到機(jī)組停運(yùn)前無需對(duì)丙、丁粉倉進(jìn)行專門的換粉操作就可以保證給粉機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。機(jī)組停運(yùn)時(shí),在丙、丁粉倉燒空過程中無需投油助燃。

(2)甲、乙粉倉換粉經(jīng)常化,機(jī)組停運(yùn)前重點(diǎn)換粉。

根據(jù)停機(jī)工作安排,在機(jī)組停運(yùn)前8 h左右進(jìn)行粉倉換粉,如果時(shí)間太短,可能會(huì)由于換粉不充分而達(dá)不到預(yù)期效果。換粉操作的關(guān)鍵是將粉倉粉位燒低,并使粉倉四壁脫落的結(jié)塊煤粉通過給粉機(jī)送入爐膛,直至所有的給粉機(jī)不再出現(xiàn)卡澀、來粉不均等異常,且粉倉溫度開始降低。為減少臨時(shí)換粉時(shí)給粉機(jī)出粉不均、給粉機(jī)卡澀情況的發(fā)生,機(jī)組正常運(yùn)行中經(jīng)常(每3~5天進(jìn)行一次)進(jìn)行換粉操作。

為盡可能減少換粉操作過程中因給粉機(jī)故障或來粉不均對(duì)燃燒及機(jī)組負(fù)荷的影響,進(jìn)行換粉操作時(shí)保持機(jī)組負(fù)荷在260~280 MW,并維持4套制粉系統(tǒng)運(yùn)行。因給粉機(jī)在較低的轉(zhuǎn)速下出現(xiàn)卡澀或出粉不均時(shí)對(duì)整個(gè)燃燒工況及蒸汽參數(shù)的影響相對(duì)較小,同時(shí)要盡量縮短換粉時(shí)間,在粉倉粉位高于3.0 m時(shí)保持給粉機(jī)轉(zhuǎn)速在500 r/min左右,在粉倉粉位低于3.0 m后要適當(dāng)降低換粉操作時(shí)給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速(可維持在400 r/min左右)。

(3)換粉操作最好先從乙制粉系統(tǒng)進(jìn)行,一則甲組給粉機(jī)在沒有進(jìn)行換粉前其粉倉粉位較高,給粉機(jī)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定;二則甲組給粉機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定有利于燃燒工況的穩(wěn)定;三則最后進(jìn)行甲粉倉換粉,其換粉結(jié)束時(shí)間離最后的停爐時(shí)間較短,新粉重新結(jié)塊的可能性不大。

乙粉倉換粉結(jié)束后,重新制備新粉至乙粉倉粉位在3.5 m左右,給粉機(jī)運(yùn)行全部穩(wěn)定后,對(duì)甲制粉系統(tǒng)進(jìn)行換粉操作。進(jìn)行甲制粉系統(tǒng)換粉操作時(shí),因乙、丙、丁組給粉機(jī)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,且在要求的負(fù)荷范圍內(nèi)燃燒調(diào)整裕量較大,所以燃燒穩(wěn)定性較好。

1.2.3 換粉方法比較

根據(jù)機(jī)組停運(yùn)前準(zhǔn)備時(shí)間的充裕程度,換粉方法可分為快速換粉和緩慢換粉。

(1)快速換粉方法。停用要進(jìn)行換粉操作制粉系統(tǒng)的給煤機(jī),待磨煤機(jī)內(nèi)存粉抽凈后停用磨煤機(jī)進(jìn)行快速燒粉換粉。這種換粉方式的優(yōu)點(diǎn)是:換粉速度快,適合在停爐前所給準(zhǔn)備時(shí)間較短的情況下使用。其缺點(diǎn)是:燒粉過程中可能會(huì)出現(xiàn)多個(gè)給粉機(jī)在相對(duì)集中的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)卡澀、出粉不均等情況,對(duì)燃燒工況及汽溫、汽壓等參數(shù)影響相對(duì)較大,換粉操作時(shí)需加強(qiáng)監(jiān)盤力量。

(2)緩慢換粉方法。降低要進(jìn)行換粉操作制粉系統(tǒng)的出力,或開啟該制粉系統(tǒng)至輸粉機(jī)切向擋板輸粉至相鄰制粉系統(tǒng)或鄰爐粉倉粉位最低的粉倉,使進(jìn)行換粉操作的粉倉粉位緩慢下降,以盡量避免多個(gè)給粉機(jī)在相對(duì)集中的時(shí)間內(nèi)發(fā)生卡澀、出粉不均等情況,減少給粉機(jī)異常時(shí)對(duì)整個(gè)燃燒工況的影響。其優(yōu)點(diǎn)是:換粉過程中給粉機(jī)異常對(duì)燃燒的影響相對(duì)較弱,集中發(fā)生給粉機(jī)異常的概率較小,適合在停爐前所給準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng)的情況下使用。其缺點(diǎn)是:換粉過程較長(zhǎng),且因換粉過程中制粉系統(tǒng)低出力運(yùn)行而經(jīng)濟(jì)性較差,如配合輸粉機(jī)使用則可避免換粉過程中制粉系統(tǒng)低出力運(yùn)行,同時(shí)也可避免制粉系統(tǒng)低出力運(yùn)行造成排煙溫度升高。

1.2.4 準(zhǔn)備工作結(jié)束后停爐過程控制

為更有利于小油槍對(duì)煤粉氣流的引燃,確保小油槍在停爐過程及機(jī)組再次啟動(dòng)時(shí)的使用效果,最好于停爐前3 h左右將甲原煤倉燒空并對(duì)甲原煤倉再上50~100 t的易燃優(yōu)質(zhì)煤(即便停爐時(shí)原煤倉沒有燒空,也可以保證機(jī)組再次啟動(dòng)時(shí)微油點(diǎn)火油槍所點(diǎn)燃的煤為優(yōu)質(zhì)易燃煤,這樣甲原煤倉的煤如果不在機(jī)組大、小修狀況下,就可以不燒空)。

換粉工作結(jié)束后,維持甲、乙粉倉粉位不高于3.0 m且乙粉倉粉位低于甲粉倉粉位的狀態(tài)運(yùn)行,待丙(或丁)粉倉燒空且丁(或丙)組給粉機(jī)出現(xiàn)2個(gè)給粉機(jī)不出粉后,停用乙給煤機(jī)、乙磨煤機(jī),繼續(xù)保持甲制粉系統(tǒng)正常制粉。待丙(或丁)粉倉燒空停用后,保持甲制粉系統(tǒng)繼續(xù)制粉30 min左右,停用甲給煤機(jī)、甲磨煤機(jī),甲粉倉開始燒粉。乙給煤機(jī)、乙磨煤機(jī)停用后,為確保給粉機(jī)由上而下逐層停用,應(yīng)適當(dāng)提高#9~#12給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,適當(dāng)降低#7,#8給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,維持#1~#8給粉機(jī)在450 r/min左右運(yùn)行,此時(shí)機(jī)組負(fù)荷一般不會(huì)高于150 MW,可視燃燒情況投入所有小油槍穩(wěn)燃。

煤三層給粉機(jī)不出粉后可對(duì)角關(guān)閉2個(gè)一次風(fēng)門,以盡量減少進(jìn)入爐膛的冷風(fēng),更好地維持燃燒穩(wěn)定,同時(shí)因一次風(fēng)量減少致使排粉機(jī)、吸風(fēng)機(jī)電流下降,也有利于節(jié)能停機(jī)。

煤三層出現(xiàn)2個(gè)給粉機(jī)不出粉后可適當(dāng)提高#5~#8給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,并盡量保持同層給粉機(jī)轉(zhuǎn)速一致,以利于減小因給粉機(jī)不出粉造成蒸汽壓力下降的幅度和速度。

解除#1~#4給粉機(jī)自動(dòng)控制,使其穩(wěn)定在450 r/min左右運(yùn)行,以利于小油槍穩(wěn)定、可靠地引燃各自對(duì)應(yīng)的煤粉氣流,保持燃燒穩(wěn)定。乙粉倉燒空后,停用乙排粉機(jī)。繼續(xù)提高#5,#6給粉機(jī)轉(zhuǎn)速,使其盡快燒空停用并關(guān)閉其對(duì)應(yīng)的一次風(fēng)擋板,僅維持#1~#4 給粉機(jī)運(yùn)行。為防止給粉機(jī)在高轉(zhuǎn)速下突然燒空或卡澀、出粉不均等情況對(duì)燃燒的影響,可控制給粉機(jī)轉(zhuǎn)速始終在450 r/min左右運(yùn)行或逐一提高給粉機(jī)轉(zhuǎn)速逐個(gè)進(jìn)行燒空,直至最后全部停用。

燒粉倉過程中,一般#24,#19,#14,#15,#12,#9,#3,#5給粉機(jī)相對(duì)燒粉過程較長(zhǎng),可有意識(shí)地適當(dāng)提高上述給粉機(jī)的出力或提前增大其出力。

1.2.5 取得的效果

(1)停爐前經(jīng)過充分的換粉操作,滑停過程中給粉機(jī)出粉均勻穩(wěn)定,可以順利進(jìn)行燒空粉倉的工作。

(2)由于滑停過程可調(diào)裕量相對(duì)較大,運(yùn)行穩(wěn)定、燃燒穩(wěn)定,主蒸汽壓力可以平穩(wěn)變化,主蒸汽溫度可以投入自動(dòng)調(diào)整,汽包水位波動(dòng)大大減輕,汽包水位更易于控制,從而避免某個(gè)給粉機(jī)燒空后機(jī)組負(fù)荷及蒸汽參數(shù)的突降時(shí)給水壓力、減溫水量相互之間的影響,運(yùn)行操作量大大減少;同時(shí),在很大程度上避免了汽包滿水、缺水事故及水沖擊事故。

(3)由于燃燒穩(wěn)定,最低投油穩(wěn)燃負(fù)荷可以降低至130 MW左右,大大縮短了投油助燃時(shí)間;同時(shí)避免了投主油槍助燃,僅使用微油點(diǎn)火油槍助燃就可以完成整個(gè)滑停過程,停機(jī)助燃用油僅需1~2 t,大大節(jié)約了停機(jī)助燃用油。

(4)整個(gè)停機(jī)過程蒸汽壓力的下降相對(duì)較平緩,汽包能夠得到較充分的冷卻,汽包壁溫下降較為均勻,且汽包壁溫差較小,有利于延長(zhǎng)汽包的使用壽命并安全停機(jī)。

2 滑參數(shù)停爐節(jié)電措施

2.1 機(jī)組深度滑停,減少啟動(dòng)電動(dòng)給水泵電耗

按照常規(guī)停機(jī)方式,機(jī)組解列、鍋爐熄火后汽包壓力一般不低于4.0 MPa。隨著時(shí)間的延長(zhǎng),汽包壓力緩慢降低,汽包水位也會(huì)逐漸降低,為了防止汽包水位降低后造成汽包上下壁溫差增大,一般會(huì)待汽包水位達(dá)“零位”后啟動(dòng)凝結(jié)水泵(用以提供電動(dòng)給水泵密封水)、電動(dòng)給水泵向汽包上水,待汽包滿水后停運(yùn)電動(dòng)給水泵,此過程一般需15~20 min。要使汽包達(dá)到帶壓放水參數(shù),一般需啟動(dòng)3~4次凝結(jié)水泵和電動(dòng)給水泵。

由于采取措施使滑停過程平穩(wěn)進(jìn)行,滑停過程中機(jī)組負(fù)荷及主蒸汽壓力平穩(wěn)下降,汽包冷卻充分,滑停結(jié)束時(shí)汽包壁溫比較均勻,不會(huì)出現(xiàn)大的壁溫差?;_^程中采用汽輪機(jī)調(diào)門開度、管道輸水門配合鍋爐降壓燒粉,可在不延長(zhǎng)燒粉進(jìn)程的前提下盡量降低主蒸汽壓力至2.0 MPa,此時(shí)汽包壁溫僅230 ℃左右,機(jī)組停運(yùn)汽包滿水后,汽包壁溫差遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于規(guī)程56 ℃的規(guī)定值。通過實(shí)踐,此狀態(tài)至鍋爐快速放水,無需對(duì)汽包進(jìn)行上水,汽包壁溫差仍然較小,一般可控制在20 ℃左右。這樣就減少了啟動(dòng)凝結(jié)水泵、電動(dòng)給水泵上水時(shí)間各1 h,節(jié)約廠用電5 300 kW·h左右。

2.2 單臺(tái)運(yùn)行循環(huán)水泵及凝結(jié)水泵

根據(jù)運(yùn)行實(shí)際,機(jī)組負(fù)荷低于150 MW后,一般單臺(tái)循環(huán)水泵即可維持凝汽器真空不低于-90 kPa長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。而在停機(jī)過程中,機(jī)組負(fù)荷自150 MW降到0 MW的時(shí)間一般不低于1 h,以高速循環(huán)水泵正常運(yùn)行功率1 400 kW計(jì)算,滑停過程中及時(shí)停運(yùn)1臺(tái)高速循環(huán)水泵可節(jié)約電耗至少1 400 kW·h。

2.3 滑停過程中降低廠用電的其他措施

(2)鍋爐熄火后,及時(shí)停運(yùn)一側(cè)吸、送風(fēng)機(jī),采用單側(cè)風(fēng)機(jī)吹掃爐膛;嚴(yán)格控制鍋爐熄火后爐膛吹掃5 min的要求,吹掃結(jié)束及時(shí)停運(yùn)吸、送風(fēng)機(jī),以降低吸、送風(fēng)機(jī)電耗。

(3)吸、送風(fēng)機(jī)停運(yùn)10 min后,及時(shí)停運(yùn)吸、送風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油泵。

(4)空氣預(yù)熱器入口煙溫低于120 ℃時(shí),及時(shí)停運(yùn)空氣預(yù)熱器。

(5)爐膛出口煙溫低于60 ℃,及時(shí)停運(yùn)火檢風(fēng)機(jī)。

3 節(jié)能效果

300 MW 機(jī)組滑參數(shù)停機(jī),通過采取優(yōu)化停機(jī)過程中燒空粉倉的措施,縮短機(jī)組滑停時(shí)間約2 h。通過優(yōu)化停機(jī)后汽包上水控制措施并采取節(jié)能停機(jī)措施后,輔機(jī)運(yùn)行時(shí)間大大縮短,循環(huán)水泵運(yùn)行時(shí)間縮短2 h,磨煤機(jī)、排粉機(jī)運(yùn)行時(shí)間縮短2 h,電動(dòng)給水泵運(yùn)行時(shí)間縮短1 h,凝結(jié)水泵、凝升泵運(yùn)行時(shí)間縮短2 h。

優(yōu)化前每次停機(jī)耗油13 t,優(yōu)化后每次停機(jī)耗油3 t,每次停機(jī)節(jié)約10 t燃油,節(jié)約資金7萬元;優(yōu)化前每次停機(jī)耗電94.4 MW·h,優(yōu)化后每次停機(jī)少耗電23.07 MW·h,每次停機(jī)節(jié)電率達(dá)到24.43%,節(jié)約資金1.2萬元。綜合以上2項(xiàng),每次停機(jī)可節(jié)約資金8.2萬元。

4 結(jié)束語

300 MW機(jī)組通過粉倉換粉操作,保證停爐過程中給粉機(jī)出粉均勻且燃燒穩(wěn)定,大大縮短了投油助燃時(shí)間,降低了機(jī)組停機(jī)油耗,具有重要的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

10月19日至21日,第二屆福建省中小學(xué)生(少兒)戲劇展演終評(píng)階段現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)演,在廈門市青少年宮紅領(lǐng)巾劇場(chǎng)舉行。為期三天的評(píng)選,共有400位選手參與,分作4臺(tái)專場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)演。福建省九地市的近50所學(xué)校和教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)競(jìng)相選送了融匯傳統(tǒng)戲曲意蘊(yùn)、富有濃郁地域特色、展現(xiàn)新時(shí)代青春氣息的戲劇節(jié)目。展演最終評(píng)出“福建省戲劇水仙花獎(jiǎng)·中小學(xué)生戲劇獎(jiǎng)”節(jié)目獎(jiǎng)和表演獎(jiǎng)等相應(yīng)獎(jiǎng)項(xiàng)。

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