焦傳寶
(大唐陽城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 陽城 048102)
氣泡霧化理論是20世紀(jì)80年代提出的,基于該理論的點火油槍出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代[1]。經(jīng)過多年的發(fā)展,氣泡霧化油槍技術(shù)已經(jīng)比較成熟,在電站鍋爐中逐漸得到應(yīng)用。隨著國家節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)政策要求的日趨嚴(yán)苛,傳統(tǒng)的機(jī)械霧化式油槍由于存在霧化效果差,顆粒尺寸大,燃燒不充分,火焰溫度低,耗油量大等缺點,正逐步被氣泡霧化技術(shù)的油槍取代。
某燃煤電站配置兩臺由東方鍋爐集團(tuán)公司引進(jìn),美國福斯特·惠勒公司技術(shù)設(shè)計制造的DG2060/17.6-II3型鍋爐,該鍋爐為亞臨界壓力,中間一次再熱自然循環(huán)鍋爐,雙拱形單爐膛,“W”型火焰燃燒方式,固態(tài)排渣,全鋼結(jié)構(gòu),全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng),露天布置。
脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù),催化劑按照2+2(2層運行,2層備用)布置;脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù)。
點火油槍采用美國Forney公司的產(chǎn)品,每臺機(jī)組36套Q87油燃燒器作為點火裝置,Q87點火器采用機(jī)械霧化油槍,燃油進(jìn)口壓力為2.7 MPa,單只出力為1 150 kg/h,調(diào)節(jié)比為1.5∶1。
W型火焰鍋爐設(shè)計煤種為難燃燒的低揮發(fā)分無煙煤,機(jī)組啟動時需要投運大量油槍以點燃煤粉,平均每次啟動消耗燃油約60 t。近年來,由于環(huán)保部門對燃煤鍋爐污染物排放要求的日趨嚴(yán)格,要求機(jī)組在點火啟動階段也必須實現(xiàn)粉塵和二氧化硫(SO2)的達(dá)標(biāo)排放。因此,機(jī)組點火后必須投運脫硫和除塵系統(tǒng)。采用傳統(tǒng)的機(jī)械霧化油槍點火時,由于霧化效果不理想,燃油燃盡程度低,導(dǎo)致煙氣中含有一定量的未燃盡油滴。油滴經(jīng)過電除塵時會附著在電除塵極板上,造成電除塵效率降低甚至失效;進(jìn)入脫硫吸收塔,會污染石灰石漿液,造成漿液起泡,導(dǎo)致脫硫效率大幅下降。因此,進(jìn)行油槍改造對于當(dāng)前燃煤鍋爐來說勢在必行。
改造方案編制的原則:首先,選用技術(shù)成熟、運行可靠的氣泡霧化油槍;其次,充分利用現(xiàn)有設(shè)備和系統(tǒng),以盡量小的設(shè)備系統(tǒng)改動,實現(xiàn)燃油系統(tǒng)的可靠、高效運行,徹底解決鍋爐在啟動階段油耗高、影響電除塵、脫硫系統(tǒng)等環(huán)保設(shè)備安全運行的難題。
在油槍選型方面,本文選用了某公司生產(chǎn)的SQ型氣體爆炸霧化油槍,即氣泡霧化油槍。該油槍與傳統(tǒng)機(jī)械霧化或氣動霧化油槍的區(qū)別在于:它利用氣泡作為霧化動力,氣泡由壓縮空氣、蒸汽及其他氣體在油槍的氣泡發(fā)生器中產(chǎn)生,并形成帶壓“油包氣”的氣泡流;當(dāng)氣泡克服了包裹在氣泡周圍燃油油膜的表面張力后,通過爆炸破裂將油膜撕碎,并形成非常細(xì)小的液霧,且這種通過克服燃油表面張力來達(dá)到霧化目的[2]霧化燃油所需的能量遠(yuǎn)小于常規(guī)噴嘴,其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,技術(shù)參數(shù)如表1所示。
圖1 SQ氣泡霧化油槍結(jié)構(gòu)圖
表1 SQ型氣泡霧化油槍技術(shù)規(guī)范
系統(tǒng)流程圖見圖2(先介紹一下氣泡霧化搶的工藝流程,再寫相關(guān)的設(shè)備改造),燃油點火系統(tǒng)設(shè)備改造的具體內(nèi)容如下:
(1)保留原有的環(huán)形燃油管道,但將燃油供應(yīng)壓力由原來的3.0 MPa降至1.5 MPa;
(2)點火裝置不變,利用原設(shè)計的HESI高能點火器點火;
(3)油槍推進(jìn)裝置不變,利用原來的壓縮空氣推動氣缸,帶動油槍進(jìn)退;
(4)將油槍槍管和噴頭更換為SQ型氣泡霧化油槍專用槍桿和噴頭;
(5)原有的蒸汽吹掃系統(tǒng)改為壓縮空氣系統(tǒng),提供油槍所需的霧化空氣和吹掃空氣;
(6)原有的燃油和吹掃蒸汽快關(guān)閥不變,分別控制改造后系統(tǒng)的燃油和壓縮空氣,但在壓縮空氣快關(guān)閥后增加一個三通,分別作為油槍霧化氣源和管路吹掃氣源,同時在供油快關(guān)閥后增加一個調(diào)節(jié)閥,用于調(diào)節(jié)油槍燃油的流量,以控制油槍的出力。
圖2 氣泡霧化油槍工藝流程圖
檢查系統(tǒng)備用良好,啟動油槍投運程序,按照以下步序進(jìn)行(以A組第一支油槍A1為例):
第1步:將A1油槍C擋板開啟至點火位(>60%);
第2步:A1油槍推進(jìn);
第3步:A1油槍打火槍推進(jìn);
第4步:開啟A1油槍吹掃電磁閥,等待時間10 s;
第5步:關(guān)閉A1油槍吹掃電磁閥;
第6步:開啟A1油槍供油電磁閥,打火變壓器打火,等待時間20 s;
第7步:打火桿退出;
第8步:結(jié)束。
確認(rèn)鍋爐不需要油槍時,啟動油槍退出程序,自動執(zhí)行以下步序:
第1步:關(guān)閉A1油閥;
第2步:A1油槍打火桿投入;
第3步:檢查A1油槍投入;
第4步:開啟A1油槍吹掃閥、打火桿打火;
第5步:退出A1油槍打火槍;
第6步:關(guān)閉A1油槍吹掃閥、退出A1油槍;
第7步:關(guān)閉A1油槍油閥;
第8步:A1油槍子組停運結(jié)束。
(1)投油槍前就地檢查壓縮空氣供氣母管壓力正常,壓力表顯示大于0.5 MPa。
(2)檢查油槍供油手動門、供氣手動門開啟,油槍軟管連接完好,無漏油現(xiàn)象。
(3)油槍投入后就地檢查供油針型調(diào)節(jié)閥后油壓0.4~0.5 MPa,否則進(jìn)行調(diào)整。
(4)通過油槍看火孔檢查油槍著火正常,否則立即退出油槍。
(5)油槍退出后檢查退出到位,電磁閥動作位置正確。
(6)手動開啟壓縮空氣吹掃針型調(diào)節(jié)閥,吹掃2 min后關(guān)閉壓縮空氣吹掃針型調(diào)節(jié)閥。
(1)根據(jù)油槍投運數(shù)量及燃油消耗量,調(diào)整供油泵供油壓力,保持爐前供油母管壓力1.0~1.2 MPa。
(2)油槍投運后,根據(jù)油槍火焰及燃油流量,調(diào)整油槍供油調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)油槍出力適當(dāng),一般點火初期調(diào)整油槍出力在0.5~0.6 t/h,以盡快提高爐膛溫度。制粉系統(tǒng)啟動后,逐漸調(diào)整油槍出力至0.3~0.5 t/h,在滿足助燃要求的情況下,減小燃油消耗。
(3)油槍投運后,根據(jù)火焰情況,及時調(diào)整油槍供風(fēng)擋板(C擋板)開度,保證燃燒充分,火焰穩(wěn)定。
對于大型電站煤粉鍋爐,油槍的主要作用是冷態(tài)啟動時點燃煤粉。特別是對于設(shè)計煤種為無煙煤的W型火焰鍋爐來說,因無煙煤揮發(fā)分低,難以著火,點火油槍的燃燒效果直接影響到鍋爐冷態(tài)啟動時間和燃油消耗量。
對于點火油槍,點火效果好壞主要體現(xiàn)在火焰溫度和燃盡程度?;鹧鏈囟仍礁?,越利于煤粉的燃燒,可以提前點燃煤粉,加快升溫升壓速度,縮短啟動時間。在相同燃油消耗量工況下,燃盡程度的提高,有利于燃油釋放更多的熱量,提高火焰溫度,節(jié)省鍋爐點火階段的耗油量[3-5];同時減輕未燃盡油滴對下游煙道受熱面、電除塵和脫硫系統(tǒng)的不利影響。
氣泡霧化油槍較傳統(tǒng)的機(jī)械霧化油槍可以形成更小顆粒度的液滴。SQ氣泡油槍的霧化顆粒索太爾系數(shù)SMD≤25 μm,尺寸分布系數(shù)N>2,而傳統(tǒng)油槍的霧化顆粒索太爾系數(shù)SMD≤120 μm。根據(jù)液體燃料燃燒的直徑平方-直線定律:
τ=(δ02-δ2)/κ
(1)
當(dāng)霧化顆粒燃盡時,即δ=0,則
τ=δ02/κ
(2)
式中:τ為燃燒時間,s;δ0為液體燃料霧化顆粒初始直徑,mm;δ為燃燒τ秒后,液體燃料霧化顆粒的直徑,mm;κ為燃燒速度常數(shù),mm2/s。即液體燃料霧化顆粒的燃盡時間與其直徑的平方成正比[6-7]。
因此,霧化顆粒越小,燃料液滴的燃燒越快,單位時間釋放的熱量越多,溫度越高,點燃煤粉的能力越強(qiáng)。通過對比油槍改造后的火焰情況(見圖3)可以看出,改造后油槍火焰亮度增大,黑煙減少。
圖3 改造前后油槍火焰對比
從機(jī)組實際啟動中的效果來看,油槍改造后,從鍋爐點火至制粉系統(tǒng)啟動時間減少1~1.5 h,機(jī)組升溫升壓至沖轉(zhuǎn)時間縮短2 h。主要原因是油槍的點火效果好,磨煤機(jī)啟動時可以選擇更低的爐膛溫度、更低的一次風(fēng)溫度,從而縮短了點火后的升溫時間。
另外,由于油槍燃盡性能好,電除塵極板上未出現(xiàn)積油,脫硫系統(tǒng)漿液中也未出現(xiàn)漂油花現(xiàn)象,明顯改善了漿液的啟泡現(xiàn)象,確保了環(huán)保設(shè)備的可靠運行。
油槍的改造使鍋爐的啟動耗油量大幅下降,平均單臺次機(jī)組冷態(tài)啟動耗油約20 t,較改造前減少40 t,按照兩臺機(jī)組每年啟動10臺次計算,可節(jié)省燃油400 t,節(jié)約燃油費240萬元。同時供油壓力由原來的3.0 MPa降至目前的1.5 MPa,燃油泵電流由原來的200 A降至目前的40 A,年節(jié)約廠用電720 MW·h,節(jié)約成本21.6萬元。此外,油槍改造后還避免了啟動時脫硫系統(tǒng)漿液受未燃盡燃油的影響,節(jié)省了大量漿液置換和石灰石消耗。
在當(dāng)前節(jié)能降耗及環(huán)保排放政策日趨嚴(yán)格的背景下,鍋爐油槍采用更先進(jìn)的油槍霧化技術(shù)可以大幅降低燃油消耗,并提高環(huán)保設(shè)施運行的可靠性,確保鍋爐煙氣連續(xù)、可靠、達(dá)標(biāo)排放,避免了機(jī)組啟動中的環(huán)境污染和政府處罰。特別是針對設(shè)計煤種為低揮發(fā)分難燃燒的無煙煤鍋爐,油槍的改造更是勢在必行。